陳建飛
(神華陜西國(guó)華錦界能源有限責(zé)任公司,陜西榆林 719319)
600MW機(jī)組一次風(fēng)機(jī)故障分析及處理
陳建飛
(神華陜西國(guó)華錦界能源有限責(zé)任公司,陜西榆林 719319)
以某火力發(fā)電廠600MW機(jī)組為例,分析了一次風(fēng)機(jī)的常見故障,提出了相應(yīng)的解決辦法,實(shí)施后取得了良好效果,保證了機(jī)組的安全、可靠運(yùn)行。
600MW機(jī)組;一次風(fēng)機(jī);動(dòng)葉可調(diào)軸流式風(fēng)機(jī);葉片振動(dòng);故障分析
隨著火電機(jī)組單機(jī)容量的不斷增大,為了提高機(jī)組的安全性和經(jīng)濟(jì)性,我國(guó)越來越多新建火電廠的一次風(fēng)機(jī)都趨于采用動(dòng)葉可調(diào)軸流式風(fēng)機(jī)。某電廠4×600MW機(jī)組配置的鍋爐一次風(fēng)機(jī)為PAF19-14-2型動(dòng)葉可調(diào)雙級(jí)軸流式風(fēng)機(jī),該類型一次風(fēng)機(jī)在機(jī)組運(yùn)行過程中,出現(xiàn)過風(fēng)機(jī)振動(dòng)大、葉片漂移、葉柄軸斷裂、主軸承溫度偏高、液壓油系統(tǒng)嚴(yán)重泄漏等故障,嚴(yán)重影響機(jī)組長(zhǎng)期安全、穩(wěn)定運(yùn)行。
某電廠4×600 MW機(jī)組配套安裝SG2093/17.5-M910型亞臨界控制循環(huán)汽包爐,鍋爐制粉系統(tǒng)采用中速磨煤機(jī)冷一次風(fēng)機(jī)正壓直吹式系統(tǒng)。每臺(tái)鍋爐設(shè)計(jì)安裝2臺(tái)PAF19-14-2型動(dòng)葉可調(diào)雙級(jí)軸流式風(fēng)機(jī),并聯(lián)運(yùn)行。為了提高空氣預(yù)熱器(以下簡(jiǎn)稱空預(yù)器)一次風(fēng)入口風(fēng)溫,在一次風(fēng)機(jī)出口安裝有暖風(fēng)器。一次風(fēng)進(jìn)入三分倉(cāng)空預(yù)器的一次風(fēng)分隔倉(cāng)加熱后再進(jìn)入磨煤機(jī),進(jìn)入空預(yù)器前一部分冷風(fēng)通過旁路進(jìn)入磨煤機(jī)入口與熱一次風(fēng)混合后作為磨煤機(jī)出口溫度調(diào)節(jié)風(fēng)。
2.1 風(fēng)機(jī)振動(dòng)大
該電廠4×600MW機(jī)組投產(chǎn)后,一次風(fēng)機(jī)發(fā)生過多起振動(dòng)大故障,嚴(yán)重影響了機(jī)組的安全、穩(wěn)定運(yùn)行。經(jīng)過鍋爐檢修人員數(shù)次的搶修及計(jì)劃?rùn)z修,查找出引起振動(dòng)的原因有主軸承損壞、滑塊磨損、輪轂內(nèi)部零部件松動(dòng)、推桿與軸襯配合間隙超標(biāo)、葉片角度漂移、軸承箱地腳螺栓松動(dòng)、風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)共振、聯(lián)軸器中心不正、轉(zhuǎn)子動(dòng)不平衡、風(fēng)機(jī)失速等,并采取相應(yīng)措施進(jìn)行了處理[1]。
2.1.1 主軸承磨損
對(duì)一次風(fēng)機(jī)進(jìn)行全部解體后,發(fā)現(xiàn)液壓缸側(cè)軸承滾動(dòng)體及內(nèi)滾道表面過熱變色,且內(nèi)滾道劃痕嚴(yán)重(如圖1所示);對(duì)輪側(cè)軸承內(nèi)滾道磨損嚴(yán)重,有麻點(diǎn)、凹坑(如圖2所示)。
圖1 軸承內(nèi)滾道過熱變色及劃痕
圖2 軸承內(nèi)滾道的凹坑
原因分析:推力軸承受力過大;潤(rùn)滑油溫度較高、潤(rùn)滑不良,且含有較大顆粒的雜質(zhì)等。
處理措施:為了避免軸承發(fā)生進(jìn)一步的損壞對(duì)設(shè)備安全運(yùn)行構(gòu)成隱患,對(duì)磨損的滾動(dòng)軸承進(jìn)行了更換處理;在軸承裝配過程中要合理調(diào)整推力間隙與膨脹間隙;確保潤(rùn)滑油系統(tǒng)油質(zhì)合格,保持良好循環(huán),冷卻系統(tǒng)投運(yùn)正常。
2.1.2 滑塊磨損嚴(yán)重
一次風(fēng)機(jī)檢修時(shí)發(fā)現(xiàn)滑塊(如圖3、圖4所示)磨損嚴(yán)重,滑塊磨損會(huì)使滑塊與推力盤的間隙增大,間隙大導(dǎo)致每個(gè)葉片的開度不一致,葉片本身會(huì)承受更大的壓力,而且整個(gè)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)會(huì)產(chǎn)生不平衡力,風(fēng)機(jī)振動(dòng)增大。
圖3 葉柄上的滑塊
圖4 拆下的磨損嚴(yán)重的滑塊
原因分析:風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子在周期性的振動(dòng)下,逐漸引起推力盤跳動(dòng),進(jìn)而加劇了滑塊的磨損,最終導(dǎo)致滑塊磨損嚴(yán)重,致使動(dòng)葉在小范圍內(nèi)頻繁擺動(dòng),風(fēng)機(jī)在該情況下長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行將出現(xiàn)振動(dòng)遞增。
處理措施:由于滑塊普遍存在磨損超標(biāo)現(xiàn)象,在檢修期間,一次風(fēng)機(jī)液壓缸側(cè)和對(duì)輪側(cè)的44只滑塊全部進(jìn)行了更換;在安裝滑塊過程中調(diào)整各滑塊與推力盤的間隙保持均勻一致;滑塊經(jīng)二硫化鉬浸泡或涂抹金屬防卡劑。
2.1.3 葉片角度漂移
在某次機(jī)組檢修后,一次風(fēng)機(jī)在試運(yùn)行過程中壓力波動(dòng)、振動(dòng)劇烈,伴隨較大的噪音。在停機(jī)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)該風(fēng)機(jī)一級(jí)葉輪有幾只葉片角度與正常情況有差異,隨后吊出一次風(fēng)機(jī)葉輪,對(duì)轉(zhuǎn)子進(jìn)行全面解體,解體檢查后發(fā)現(xiàn)一級(jí)葉輪有4個(gè)葉片角度發(fā)生變化,最大的改變了10°,同時(shí)葉柄軸斷裂(如圖5所示)。
圖5 輪轂內(nèi)部斷裂的葉柄軸
對(duì)葉片軸及葉片曲柄進(jìn)行材質(zhì)分析對(duì)比,產(chǎn)生葉片角度漂移的原因?yàn)椋喝~片調(diào)節(jié)桿經(jīng)過多次拆卸發(fā)生變形,不能與葉柄軸緊密接觸;葉柄推力軸承鎖緊螺母安裝較緊,增大了葉片開關(guān)力矩,造成葉柄軸與調(diào)節(jié)桿打滑;葉柄與調(diào)節(jié)桿在設(shè)計(jì)安裝上沒有采用鍵連接;一次風(fēng)機(jī)在剛啟動(dòng)時(shí)葉片受力大,葉柄軸所受扭力大,加之葉柄軸軸肩處應(yīng)力集中,長(zhǎng)期旋轉(zhuǎn)使金屬疲勞發(fā)生斷裂[2]。查找出問題的癥結(jié)后,更換合格的葉柄軸及鎖緊螺母,同時(shí)對(duì)葉片的傳動(dòng)連接部位進(jìn)行加強(qiáng)處理。隨后進(jìn)行轉(zhuǎn)子回裝,啟動(dòng)該一次風(fēng)機(jī),風(fēng)壓、振動(dòng)、溫度、聲音均正常。
處理措施:風(fēng)機(jī)檢修期間對(duì)調(diào)節(jié)桿和葉柄軸的配合面用丙酮清理干凈,對(duì)調(diào)節(jié)桿鎖緊螺母按照規(guī)定力矩用扭矩扳手緊固;同級(jí)葉片安裝角度保持一致;檢查葉片軸承,保證轉(zhuǎn)動(dòng)靈活、潤(rùn)滑良好。
2.1.4 液壓推桿軸彎曲及銅套磨損
經(jīng)解體檢修測(cè)量,發(fā)現(xiàn)一次風(fēng)機(jī)液壓推桿軸彎曲,同時(shí)銅套磨損嚴(yán)重,一次風(fēng)機(jī)液壓推桿軸彎曲及銅套的磨損會(huì)使其間隙增大,由于一次風(fēng)機(jī)主軸是空心軸,一次風(fēng)機(jī)液壓推桿軸隨著主軸高速轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)在內(nèi)部產(chǎn)生較大的晃動(dòng),從而導(dǎo)致風(fēng)機(jī)軸承及轉(zhuǎn)子振動(dòng)加大。
2.1.5 液壓缸與轉(zhuǎn)子不同心
在復(fù)查中心時(shí),發(fā)現(xiàn)一次風(fēng)機(jī)液壓缸與轉(zhuǎn)子不同心,存在較大的偏差,這也是導(dǎo)致一次風(fēng)機(jī)振動(dòng)的一個(gè)常見原因。為此,在一次風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子檢修回裝就位后,必須進(jìn)行液壓缸找正工作,確保液壓缸中心與轉(zhuǎn)子中心在同一直線上,防止在運(yùn)行中產(chǎn)生跳動(dòng)而引起振動(dòng)加大。一次風(fēng)機(jī)液壓缸找正時(shí),通過調(diào)節(jié)固定在輪轂上的4個(gè)調(diào)整螺絲,使液壓頭徑向跳動(dòng)值控制在0.05mm范圍內(nèi)。
2.2 主軸承溫度高
PAF19-14-2型動(dòng)葉可調(diào)雙級(jí)軸流式風(fēng)機(jī)主軸上裝配4盤軸承,分別為:7240軸承2盤,NJ336軸承1盤,NU336軸承1盤。由于一次風(fēng)機(jī)出口風(fēng)壓高,在正常運(yùn)行期間,壓力可達(dá)到11 kPa,加之風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速較高,風(fēng)機(jī)本身承受的徑向和軸向載荷很大,從而主軸承溫度相對(duì)較高,在夏季溫度高達(dá)75℃,對(duì)風(fēng)機(jī)的安全、穩(wěn)定運(yùn)行構(gòu)成威脅。軸承溫度異常升高的主要原因?yàn)闈?rùn)滑不良、冷卻不夠、軸承異常等,應(yīng)針對(duì)不同情況采取相應(yīng)的措施進(jìn)行降溫處理。
2.2.1 風(fēng)機(jī)軸承箱
祁連縣的自然條件得天獨(dú)厚,擁有優(yōu)良的牧場(chǎng),牛羊肉的產(chǎn)量很大。但是你們知道嗎?畜牧業(yè)也會(huì)產(chǎn)生一定的環(huán)境問題,比如糞污等廢物會(huì)污染土地和河流;過度放牧?xí)茐纳鷳B(tài)系統(tǒng)的調(diào)節(jié)能力等。肉、蛋、奶以及糧食等食物來之不易,所以天寶號(hào)召大家堅(jiān)持“光盤行動(dòng)”——吃光自己的盤中餐,不浪費(fèi)糧食。
軸承箱在裝配過程中,軸承外套與軸承箱座孔配合間隙保證在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),預(yù)留適當(dāng)?shù)耐屏﹂g隙和膨脹間隙。由于運(yùn)行中風(fēng)機(jī)軸承要產(chǎn)生軸向竄動(dòng)與熱膨脹,間隙過小會(huì)影響軸承的軸向和徑向位移,從而加大軸承滾珠與外套的摩擦力,使軸承溫度升高。由軸承損壞或者疲勞磨損出現(xiàn)脫皮、麻坑、間隙增大等原因引起的溫度升高,一般可通過聽軸承聲音和測(cè)量振動(dòng)等手段來判斷。
2.2.2 潤(rùn)滑油管路
當(dāng)潤(rùn)滑油壓力過低、流量過小、油質(zhì)變差時(shí),進(jìn)入軸承箱的潤(rùn)滑油與原內(nèi)部的潤(rùn)滑油熱交換不充分,會(huì)造成軸承溫度升高;潤(rùn)滑油管路的堵塞也是造成軸承溫度升高的主要原因。在檢修中應(yīng)對(duì)油管進(jìn)行徹底清理,確保無遺留雜物,干凈通暢。
2.2.3 油站加裝冷卻風(fēng)機(jī)
由于夏季冷卻水進(jìn)、回水溫度較高,影響著油冷卻器的換熱效果,潤(rùn)滑油進(jìn)、回油溫度相應(yīng)升高,主軸承溫度同步攀升。為此,在一次風(fēng)機(jī)液壓油站油箱及油冷卻器旁分別加裝了小型軸流通風(fēng)機(jī),進(jìn)行強(qiáng)制對(duì)流冷卻,這樣可以有效緩解主軸承溫度繼續(xù)升高的問題,溫度一般能夠降低5℃左右。
2.2.4 運(yùn)行中清理油冷卻器水側(cè)污垢
在一次風(fēng)機(jī)液壓油站加裝冷卻風(fēng)機(jī)后,主軸承溫度沒有下降趨勢(shì)的情況下,檢修人員和運(yùn)行人員充分溝通后,利用最短的時(shí)間,采取了打開油冷卻器水側(cè)端蓋,在油站運(yùn)行中清理銅管內(nèi)部污垢的辦法。通過這種辦法,油冷卻器的冷卻效果會(huì)明顯好轉(zhuǎn),主軸承溫度下降幅度也較大。不過,這種處理辦法也存在一定的風(fēng)險(xiǎn),例如:主軸承溫度短時(shí)間內(nèi)急劇上升,油站跑油,端蓋密封不良時(shí),冷卻水會(huì)進(jìn)入油中而產(chǎn)生嚴(yán)重后果。
2.2.5 冷卻水回水管路上加裝直排管
為了降低冷卻水流動(dòng)阻力,增加流速,提高油冷卻器的換熱效果,在一次風(fēng)機(jī)液壓油站冷卻水回水管路上加裝直排管,回水通過其他無壓管路進(jìn)入冷卻水回收系統(tǒng),從而有效降低潤(rùn)滑油進(jìn)、回油溫度。
液壓調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)是動(dòng)葉可調(diào)軸流風(fēng)機(jī)最核心的部件之一,一旦失效,風(fēng)機(jī)將被迫停運(yùn),給機(jī)組安全運(yùn)行帶來嚴(yán)重影響,通過分析具體失效原因,采取了相應(yīng)的防范處理措施[3]。
2.3.1 液壓缸失效
液壓缸的作用是將壓力能轉(zhuǎn)換成機(jī)械能,以帶動(dòng)葉片調(diào)節(jié)部件運(yùn)動(dòng),在整個(gè)液壓調(diào)節(jié)系統(tǒng)中,調(diào)節(jié)桿通過控制頭的輸入軸和液壓缸的控制閥連接,將力矩傳給液壓缸,帶動(dòng)液壓缸動(dòng)作。
液壓缸失效原因分析:液壓缸體及控制頭內(nèi)各密封件老化失效,造成液壓缸體及控制頭內(nèi)泄漏增大,漏油量增加,致使液壓缸的推力不夠,動(dòng)葉開度失真、行程受限、內(nèi)外角度不同;轉(zhuǎn)子主軸上的銅軸套的內(nèi)徑與液壓缸的主軸外徑配合間隙過大,在旋轉(zhuǎn)中液壓缸缸體就會(huì)發(fā)生晃動(dòng),導(dǎo)致液壓缸損壞。
處理措施:定期檢修液壓缸,提高檢修工藝質(zhì)量,保證更換的備件尺寸及裝配間隙在規(guī)定的范圍內(nèi)。
2.3.2 液壓缸反饋軸承損壞
由于液壓缸反饋軸承為安裝在軸心線上的一盤小軸承,在運(yùn)行中,承受相應(yīng)的軸向、徑向力,與風(fēng)機(jī)一起高速旋轉(zhuǎn),潤(rùn)滑相對(duì)不良,長(zhǎng)期運(yùn)行軸承會(huì)產(chǎn)生磨損、銹蝕,進(jìn)而導(dǎo)致卡澀、損壞。
原因分析:液壓油油質(zhì)不合格,雜質(zhì)及水分超標(biāo),引起軸承銹蝕磨損;輸出軸的反饋齒輪與反饋齒條間隙過小,作用力過大,在運(yùn)行調(diào)節(jié)過程中,反饋齒條軸向移動(dòng)受阻,反饋軸承所受軸向力過大,加劇軸承損壞;輸出軸與就地指針連桿處的關(guān)節(jié)軸承卡澀。
處理措施:檢修期間,檢查反饋軸承,確保反饋軸承的滾動(dòng)體及保持架完好;調(diào)整輸出軸反饋齒輪與反饋齒條的間隙在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi);定期檢修液壓缸,更換其反饋軸承、反饋桿、鎖緊螺母、開口銷及各密封件等。
2.3.3 彈簧膜片斷裂
液壓缸控制頭處的彈性聯(lián)軸器的彈簧膜片通過4條小螺栓反向?qū)ΨQ緊固,調(diào)節(jié)桿通過機(jī)殼處能調(diào)心的關(guān)節(jié)軸承進(jìn)行支承,在運(yùn)行一段時(shí)間后,發(fā)現(xiàn)彈簧膜片產(chǎn)生部分裂紋、甚至斷裂。
原因分析:輸入端的調(diào)節(jié)桿與控制頭的輸入軸同軸度超出規(guī)定范圍;控制頭的輸出軸與指示桿中心偏差較大或機(jī)殼處關(guān)節(jié)軸承卡澀;固定液壓控制頭防扭轉(zhuǎn)的保險(xiǎn)扁鋼的螺栓由于振動(dòng)松脫,使液壓控制頭偏移。
處理措施:定期檢查彈簧膜片的固定螺孔及聯(lián)接柱銷磨損、變形情況,應(yīng)保證其在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi);定期更換彈簧膜片;對(duì)控制頭采取可靠有效的固定措施,確??刂祁^與調(diào)節(jié)桿、指示桿的同軸度在規(guī)定范圍內(nèi);檢查更換調(diào)節(jié)桿、指示桿與機(jī)殼連接處的軸承及碟形彈簧,確保軸承的軸向間隙在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),軸承組件應(yīng)轉(zhuǎn)動(dòng)靈活,無軸向竄動(dòng)現(xiàn)象,潤(rùn)滑良好。
2.3.4 電動(dòng)執(zhí)行器損壞
電動(dòng)執(zhí)行器是液壓調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)的一個(gè)重要部件,它是將力矩傳遞給調(diào)節(jié)桿,由調(diào)節(jié)桿帶動(dòng)液壓控制頭輸入軸,通過控制閥的進(jìn)、回油量來控制葉片角度的大小。
電動(dòng)執(zhí)行器安裝在風(fēng)機(jī)外部的機(jī)殼上,由于風(fēng)機(jī)機(jī)殼在運(yùn)行中會(huì)不斷地振動(dòng),一是加劇了電動(dòng)執(zhí)行器內(nèi)部傳動(dòng)齒輪的磨損、損壞;二是使電動(dòng)執(zhí)行器內(nèi)的行程限位桿松動(dòng)失靈,導(dǎo)致液壓調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)失效。
處理措施:檢修期間對(duì)電動(dòng)執(zhí)行器進(jìn)行內(nèi)部檢查,確保齒輪、軸承等部件靈活、完好,潤(rùn)滑油足量;將電動(dòng)執(zhí)行器與機(jī)殼脫離,在地面上用水泥澆筑一平臺(tái),在平臺(tái)上制作安裝鋼結(jié)構(gòu)基礎(chǔ),將電動(dòng)執(zhí)行器安裝在此基礎(chǔ)上,調(diào)整連接好相應(yīng)的調(diào)節(jié)臂組件。
2.4 風(fēng)機(jī)油系統(tǒng)泄漏
PAF19-14-2型動(dòng)葉可調(diào)雙級(jí)軸流式風(fēng)機(jī)油系統(tǒng)是液壓調(diào)節(jié)油系統(tǒng)和主軸承潤(rùn)滑油系統(tǒng)兩個(gè)子系統(tǒng)的組合體,系統(tǒng)復(fù)雜,油管路較多,由于油系統(tǒng)滲漏治理是轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械安全運(yùn)行的重要環(huán)節(jié),對(duì)密封結(jié)構(gòu)不同的滲漏點(diǎn),采取針對(duì)性措施進(jìn)行治理。
2.4.1 液壓油系統(tǒng)泄漏
液壓缸及控制頭油系統(tǒng)泄漏有內(nèi)漏和外漏之分,一次風(fēng)機(jī)液壓缸內(nèi)部密封老化,在運(yùn)行中將漏油,一部分順著活塞軸流入風(fēng)道,另一部分則進(jìn)入葉輪輪轂內(nèi)部。
原因分析:內(nèi)漏主要是活塞及滑閥密封件老化所致;外漏則主要是密封件的老化引起輸出軸、輸入軸透蓋等密封漏油,以及控制頭的進(jìn)油口、回油口、泄漏油口高壓膠管接頭漏油,與檢修工藝、密封件老化等有關(guān)。
處理措施:在檢修期間,更換一次風(fēng)機(jī)液壓缸及控制頭油管路相應(yīng)的密封件。
2.4.2 潤(rùn)滑油系統(tǒng)泄漏
由于一次風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速高達(dá)1 470 r/min,主軸承溫度超過60℃,潤(rùn)滑油溫度較高,工作環(huán)境相對(duì)惡劣,加劇了密封件的老化。在一次風(fēng)機(jī)解體檢修時(shí),發(fā)現(xiàn)兩級(jí)葉輪處的骨架油封(如圖6所示)及徑向密封圈(如圖7所示)老化嚴(yán)重,從而產(chǎn)生不同程度的漏油。同時(shí),由于潤(rùn)滑油進(jìn)、回油管路較多,管徑相對(duì)較粗,螺紋連接及法蘭連接處滲油較為普遍,有時(shí)漏油較多,主軸承箱下部的機(jī)殼內(nèi)部由于積油較多而溢出。在檢修期間,更換一次風(fēng)機(jī)兩級(jí)葉輪處的骨架油封及徑向密封圈,同時(shí)更換潤(rùn)滑油進(jìn)、回油管路相應(yīng)的密封件。
2.4.3 油冷卻器泄漏
圖7 硬化斷裂的徑向密封圈
一次風(fēng)機(jī)油站油冷卻器是管殼式換熱器,內(nèi)部為銅管,管內(nèi)介質(zhì)是油,銅管與殼體構(gòu)成的腔室內(nèi)的介質(zhì)是水。油冷卻器泄漏分外漏與內(nèi)漏,外漏一般容易發(fā)現(xiàn),也容易處理;油冷卻器內(nèi)漏的常見原因有冷卻器端蓋密封圈壓偏或老化,部分銅管腐蝕產(chǎn)生細(xì)小孔洞,銅管束端部脹口處出現(xiàn)細(xì)微的縫隙等。由于油冷卻器內(nèi)漏不容易察覺,較難查出具體泄漏點(diǎn),產(chǎn)生的危害往往十分嚴(yán)重,因此,在檢修期間需對(duì)油冷卻器加壓逐項(xiàng)查漏,針對(duì)不同泄漏點(diǎn)更換冷卻器端蓋密封圈,且務(wù)必保證安裝位置正確、良好;對(duì)個(gè)別腐蝕的銅管進(jìn)行兩端封堵處理;對(duì)銅管束端部脹口處進(jìn)行排查,對(duì)有縫隙處采取脹管的檢修工藝予以消除;對(duì)于有多根銅管嚴(yán)重腐蝕的管束,更換新管束或新的合格冷油器。
綜上所述,通過對(duì)PAF19-14-2型動(dòng)葉可調(diào)雙級(jí)軸流式風(fēng)機(jī)常見故障的分析及處理,有效地避免了類似缺陷的發(fā)生及擴(kuò)大。同時(shí),專業(yè)技術(shù)人員在處理動(dòng)葉可調(diào)雙級(jí)軸流式風(fēng)機(jī)常見故障過程中積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn),大大提高了故障處理及自主檢修的能力,為機(jī)組的安全、穩(wěn)定運(yùn)行奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
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(本文責(zé)編:白銀雷)
TK 223.26
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:1674-1951(2015)06-0048-04
陳建飛(1981—),男,河南南陽人,工程師,從事鍋爐檢修維護(hù)方面的工作(E-mail:287760774@qq.com)。
2015-01-28;
2015-05-19