李海浩
(華能銅川照金電廠,陜西銅川 727100)
脫硝系統(tǒng)熱解爐結(jié)晶原因分析與預(yù)防措施
李海浩
(華能銅川照金電廠,陜西銅川 727100)
華能銅川照金電廠#1機(jī)組脫硝系統(tǒng)改造投運(yùn)后,出現(xiàn)了熱解爐結(jié)晶堵塞情況,對(duì)熱解爐結(jié)晶的原因進(jìn)行了分析,提出了檢修維護(hù)和運(yùn)行監(jiān)視兩方面的預(yù)防措施,保證了脫硝系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運(yùn)行。
脫硝系統(tǒng);尿素;熱解爐;結(jié)晶;預(yù)防措施
華能銅川照金電廠#1,#2機(jī)組脫硝系統(tǒng)采用選擇性催化還原法(SCR)脫硝工藝,采用尿素?zé)峤庵苽涿撓踹€原劑,SCR系統(tǒng)的布置方式為高飛灰區(qū)布置方式,即將SCR布置在省煤器與空氣預(yù)熱器之間,每臺(tái)鍋爐布置2個(gè)SCR反應(yīng)器,不設(shè)置反應(yīng)器旁路。在燃用設(shè)計(jì)煤種及校核煤種、鍋爐負(fù)荷為40%~100%額定負(fù)荷、處理100%煙氣量的條件下,保證脫硝效率不小于67%,出口NOx質(zhì)量濃度穩(wěn)定控制在100mg/m3以下。催化劑采用蜂窩式催化劑,按“2+1”設(shè)置。
尿素由人工經(jīng)卸料口倒入設(shè)置在地面下的溶解罐內(nèi),在攪拌器的攪動(dòng)下,用已經(jīng)預(yù)熱的除鹽水將干尿素溶解成質(zhì)量分?jǐn)?shù)為40%~50%的尿素溶液,通過(guò)輸送泵輸送到尿素溶液儲(chǔ)罐。尿素溶液經(jīng)由循環(huán)泵、計(jì)量與分配裝置、霧化噴嘴后噴入熱解爐內(nèi),在350~600℃的高溫?zé)犸L(fēng)條件下熱解生成NH3,H2O和CO2,分解產(chǎn)物與熱風(fēng)在熱解爐內(nèi)混合均勻后噴入脫硝系統(tǒng)。脫硝流程如圖1所示。脫硝系統(tǒng)熱解爐材質(zhì)為304不銹鋼,熱解爐內(nèi)徑約1575mm,高度約12m,每臺(tái)熱解爐配置4支尿素噴槍。
2012-12-08 T 14:40,#1鍋爐脫硝系統(tǒng)改造168 h試運(yùn)行結(jié)束后,運(yùn)行人員監(jiān)盤(pán)發(fā)現(xiàn)熱解爐入口壓力從1.94 kPa瞬間上升至3.26 kPa,電加熱器入口風(fēng)量由42714m3/h降至36464m3/h,渦流混合器入口壓力A側(cè)由0.22 kPa降至0.14 kPa,B側(cè)由0.10 kPa降至0 kPa,熱解爐出口溫度逐漸從356℃降至348℃,尿素總流量維持在0.4m3/h未變化;14:40,電加熱器入口風(fēng)量電動(dòng)調(diào)門(mén)由32.7%開(kāi)至36.4%,初步分析可能為熱解爐內(nèi)部結(jié)晶塊掉落導(dǎo)致系統(tǒng)風(fēng)壓及風(fēng)量波動(dòng);20:39,運(yùn)行人員監(jiān)盤(pán)再次發(fā)現(xiàn)熱解爐熱一次風(fēng)電動(dòng)總門(mén)由33%逐漸開(kāi)大,總風(fēng)量逐漸下降,熱解爐入口壓力由2.9 kPa逐漸上升,A/B側(cè)SCR渦流混合器壓力由0.22/0.08 kPa逐漸下降;21:45,熱解爐一次風(fēng)電動(dòng)總門(mén)開(kāi)至63%,熱解爐入口壓力上升至5.90 kPa,A/B側(cè)SCR渦流混合器壓力下降至0.06/0 kPa。
圖1 脫硝流程
分析以上情況,判斷熱解爐內(nèi)部局部結(jié)晶堵塞,隨后停運(yùn)#1鍋爐脫硝系統(tǒng)。2012年12月9日,將熱解爐打開(kāi)檢查,發(fā)現(xiàn)熱解爐人孔門(mén)部位已被結(jié)晶體堵死,熱解爐內(nèi)部積存約7m3的白色膏狀結(jié)晶體(如圖2所示)。白色膏狀結(jié)晶為尿素溶液未分解直接遇冷點(diǎn)凝結(jié)形成的,具體位置為熱解爐#1,#4尿素噴槍下方1.5m左右及熱解爐出口?426mm管道水平段約1.0m部分(如圖3所示)。
圖2 白色膏狀結(jié)晶體
圖3 熱解爐結(jié)晶部位示意
(1)熱解爐布置在爐后右側(cè)L3-L5,N3-N5鋼架之間,標(biāo)高18.1~38.4m。熱解爐進(jìn)行局部封閉,人孔門(mén)位置以下未進(jìn)行井身封閉,左側(cè)背風(fēng)面與右側(cè)迎風(fēng)面存在15℃左右的溫差。初步判斷結(jié)晶原因?yàn)槎臼彝鉁囟容^低,迎風(fēng)面散熱損失大于背風(fēng)面,熱解爐內(nèi)部絕熱環(huán)境被破壞,存在冷點(diǎn),最終導(dǎo)致結(jié)晶。
(2)尿素噴槍霧化空氣流量設(shè)計(jì)值為24m3/h,而實(shí)際運(yùn)行中為16m3/h,霧化空氣流量偏低,霧化效果減弱,當(dāng)尿素噴槍流量偏大時(shí),霧化空氣流量與之不匹配,尿素形成液滴掉落在熱解爐內(nèi)壁上結(jié)晶。
(3)單支尿素噴槍設(shè)計(jì)最大流量為0.12m3/h,而實(shí)際運(yùn)行中達(dá)到0.17m3/h,超出設(shè)計(jì)允許最大值,尿素霧化效果不良,尿素液滴掉落在熱解爐內(nèi)壁上形成結(jié)晶。
(4)尿素溶液噴量超過(guò)設(shè)計(jì)值,導(dǎo)致熱解爐內(nèi)部溫度降至尿素分解溫度以下,尿素溶液熱解后再次結(jié)晶。
4.1 檢修維護(hù)方面
(1)在環(huán)境溫度較低的地區(qū),將熱解爐本體四周用保溫板進(jìn)行封閉,防止熱解爐外壁形成局部低溫區(qū)而引起內(nèi)部結(jié)晶。
(2)尿素噴槍的霧化空氣流量必須滿足霧化要求,建議檢修維護(hù)人員每2周對(duì)尿素噴槍霧化情況進(jìn)行一次全面檢查,防止霧化不好。
(3)建議利用機(jī)組調(diào)停備用或檢修機(jī)會(huì),檢查熱解爐內(nèi)部結(jié)晶情況,以便及早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并及時(shí)進(jìn)行處理。
(4)重點(diǎn)加強(qiáng)熱解爐、尿素噴槍、噴氨管道等區(qū)域保溫的檢修及維護(hù),確保保溫良好。
(5)脫硝系統(tǒng)的尿素溶液管道、尿素噴槍沖洗水管道必須使用不銹鋼,不能采用碳鋼,防止生成鐵銹進(jìn)入尿素噴槍引起堵塞或出現(xiàn)霧化效果不良的情況。
4.2 運(yùn)行監(jiān)視方面
(1)運(yùn)行巡檢人員必須對(duì)各尿素噴槍霧化空氣壓力、流量以及各尿素噴槍母管壓力進(jìn)行檢查對(duì)比(正常運(yùn)行參數(shù):霧化空氣流量為18~24m3/h,霧化空氣壓力為0.55MPa左右,尿素噴槍壓力為0.25 MPa左右),發(fā)現(xiàn)參數(shù)異常,應(yīng)及時(shí)查找原因并進(jìn)行處理。
(2)運(yùn)行人員應(yīng)根據(jù)尿素溶液調(diào)節(jié)閥門(mén)同一開(kāi)度情況下對(duì)應(yīng)的尿素溶液流量來(lái)判斷尿素溶液噴槍是否堵塞或脫落,對(duì)堵塞的尿素溶液噴槍必須及時(shí)停運(yùn)并清理或更換噴頭。
(3)鍋爐正常運(yùn)行中,通過(guò)燃燒調(diào)整,盡量降低爐膛出口NOx排放質(zhì)量濃度,以減少尿素溶液的消耗量,防止尿素耗量過(guò)大而引起熱解爐內(nèi)部結(jié)晶。
(4)正常運(yùn)行時(shí)控制脫硝系統(tǒng)所耗尿素溶液總量不超過(guò)設(shè)計(jì)值,并保持各尿素噴槍出力平衡,增加尿素溶液耗量時(shí)要緩慢進(jìn)行,避免出現(xiàn)突然大幅增加流量的情況而造成熱解爐內(nèi)部溫度突降。
(5)在滿足脫硝系統(tǒng)排放指標(biāo)的情況下,可適當(dāng)降低尿素溶液質(zhì)量濃度,建議控制在1120~1130 kg/m3。
(6)避免在熱解爐內(nèi)部溫度不滿足要求的情況下噴入尿素溶液,投運(yùn)尿素噴槍時(shí)熱解爐尾部溫度必須在350℃以上,正常運(yùn)行中在電加熱器功率許可的情況下,控制熱解爐尾部溫度在360~380℃。
(7)定期對(duì)電加熱器入口熱一次風(fēng)量、電動(dòng)調(diào)門(mén)開(kāi)度、熱解爐前后差壓及電加熱出口溫度等參數(shù)進(jìn)行對(duì)比分析,發(fā)現(xiàn)參數(shù)異常應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析處理。
此次熱解爐結(jié)晶的分析、判斷及處理,為脫硝系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn),并以此制訂了可行的預(yù)防措施,有效避免了此類(lèi)事件的再次發(fā)生。
[1]Q/HNTD-102.03—2012華能銅川照金電廠集控運(yùn)行規(guī)程第2卷:輔機(jī)規(guī)程[S].
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(本文責(zé)編:劉芳)
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:1674-1951(2015)06-0007-02
李海浩(1983—),男,山西平遙人,工程師,從事電廠生產(chǎn)技術(shù)管理方面的工作(E-mail:lihaihao123@126.com)。
2015-01-19;
2015-05-26