段小云
(廣州中電荔新電力實(shí)業(yè)有限公司,廣州 511340)
鍋爐空氣預(yù)熱器堵灰原因分析及處理措施
段小云
(廣州中電荔新電力實(shí)業(yè)有限公司,廣州 511340)
介紹了空氣預(yù)熱器堵灰的危害,針對(duì)廣州中電荔新電力實(shí)業(yè)有限公司#2鍋爐空氣預(yù)熱器堵灰情況,分析造成空氣預(yù)熱器堵灰的主要原因,并采取針對(duì)性的處理措施,有效解決了空預(yù)器堵灰問(wèn)題,保證了鍋爐和機(jī)組的安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組;空氣預(yù)熱器;堵灰;燃煤;氨逃逸
空氣預(yù)熱器(以下簡(jiǎn)稱空預(yù)器)是鍋爐的重要組成部分,堵灰將嚴(yán)重影響其正常運(yùn)行,進(jìn)而影響機(jī)組的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行??疹A(yù)器堵灰不僅影響鍋爐運(yùn)行的安全性而且會(huì)導(dǎo)致鍋爐效率顯著降低、煙道阻力增大、風(fēng)機(jī)單耗明顯增加、排煙溫度升高。空預(yù)器堵灰嚴(yán)重時(shí),機(jī)組帶負(fù)荷受限,還會(huì)導(dǎo)致空預(yù)器壽命降低,因此,有效預(yù)防空預(yù)器堵灰顯得非常重要。
廣州中電荔新電力實(shí)業(yè)有限公司2×330 MW熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組#2鍋爐由東方鍋爐廠設(shè)計(jì)制造,為亞臨界、一次中間再熱、四角切圓燃燒方式、單爐膛平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼懸吊結(jié)構(gòu)、露天布置的自然循環(huán)汽包爐,型號(hào)為DG1080-17.4-II6。鍋爐設(shè)計(jì)煤種、校核煤種參數(shù)及灰成分分析見表1。
表1 鍋爐設(shè)計(jì)煤質(zhì)及灰成分分析
鍋爐配備容克式三分倉(cāng)空預(yù)器,型號(hào)為L(zhǎng)AP10320/2300,轉(zhuǎn)子直徑為10320mm,傳熱元件高度自上而下分別為300mm(熱端)、1 000mm(中間層)、1000mm(冷端),傳熱元件為搪瓷元件,其他為碳鋼,每臺(tái)空預(yù)器金屬質(zhì)量為435 t,其中轉(zhuǎn)動(dòng)質(zhì)量為316 t。
鍋爐同步安裝了選擇性催化還原(SCR)脫硝運(yùn)行裝置,設(shè)計(jì)入口煙氣中NOx質(zhì)量濃度為250~500 mg/m3,灰塵的質(zhì)量濃度不大于36.86 g/m3(設(shè)計(jì)煤、標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)、干基,6%含氧量);保證NOx脫除率不小于82%,氨逃逸質(zhì)量濃度不大于3mg/L,SO2/SO3轉(zhuǎn)化率小于1%(在附加層催化劑投運(yùn)前,脫硝裝置NOx脫除率不小于80%(含80%),氨逃質(zhì)量濃度不大于5mg/L,SO2/SO3轉(zhuǎn)化率小于1%)。
空預(yù)器在330MW下煙氣側(cè)設(shè)計(jì)阻力為1 120 Pa,機(jī)組投產(chǎn)運(yùn)行后,空預(yù)器一直存在阻力較設(shè)計(jì)值偏大的問(wèn)題。2013年1月5日至8日,#2鍋爐空預(yù)器阻力增長(zhǎng)尤為明顯(見表2);1月8日,因空預(yù)器阻力過(guò)大已危害到機(jī)組的安全運(yùn)行,機(jī)組負(fù)荷受限,被迫停爐處理。
表2#2鍋爐空預(yù)器阻力變化情況
機(jī)組停運(yùn)后對(duì)空預(yù)器冷端進(jìn)行了仔細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)#2鍋爐空預(yù)器冷端各處換熱板上積灰非常嚴(yán)重,通流間隙明顯減少。對(duì)冷端結(jié)垢取樣進(jìn)行化學(xué)成分分析,分析結(jié)果為:該物質(zhì)含有鐵、鈣、溴等離子,溶于鹽酸(HCl)后測(cè)得硫酸根(SO42-)質(zhì)量濃度為3.12mg/L。
3.1 燃煤分析
從1月5日至8日#2鍋爐入爐煤質(zhì)數(shù)據(jù)(見表3)可以看出,#2鍋爐燃煤為水分略高、揮發(fā)分和熱值中等的煙煤。灰分偏高自然會(huì)增加在空預(yù)器積灰的概率,如果吹灰效果不佳,在一定程度上會(huì)導(dǎo)致空預(yù)器阻力增大。
表3#2鍋爐入爐煤質(zhì)分析
3.2 煙氣中含有水蒸氣及SO3
由于煙氣中含有水蒸氣,而煙氣中水蒸氣的露點(diǎn)(即水露點(diǎn))一般為30~60℃,在燃料中水分不多的情況下,空預(yù)器的低溫受熱面上不會(huì)結(jié)露。但在燃燒過(guò)程中,燃料中的硫分有70%~80%的可能會(huì)形成SO2及SO3,其中SO3與煙氣中的水蒸氣形成硫酸蒸汽,而硫酸蒸汽的露點(diǎn)(也叫酸露點(diǎn)或煙氣露點(diǎn))則較高。因此,煙氣中只要有少量的SO3,煙氣的露點(diǎn)就會(huì)提高很多,從而使大量硫酸蒸汽在低于煙氣露點(diǎn)的低溫受熱面上凝結(jié),引起腐蝕。
3.3 空預(yù)器冷端壁面溫度偏低
機(jī)組正常運(yùn)行的情況下,#2鍋爐燃用設(shè)計(jì)煤種時(shí)空預(yù)器的冷端壁溫在各種負(fù)荷下都會(huì)比煙氣露點(diǎn)高10℃以上,如果鍋爐燃燒所需的空氣經(jīng)過(guò)送風(fēng)機(jī)(出口風(fēng)溫在20℃以上)送往空預(yù)器,受熱面便不會(huì)發(fā)生低溫腐蝕。但在寒冷天氣,空氣潮濕,空預(yù)器冷端溫度,不但低于硫酸蒸汽露點(diǎn),而且低于煙氣中水蒸氣的露點(diǎn),導(dǎo)致大量的水蒸氣及稀硫酸液凝結(jié),又由于煙氣中有大量灰分,灰分沉積在壁面時(shí)與水及酸液起化學(xué)反應(yīng)后發(fā)生硬結(jié),將空預(yù)器堵死,影響鍋爐運(yùn)行的安全性及經(jīng)濟(jì)性。
3.4 煙氣中含有逃逸的氨氣
#2鍋爐投產(chǎn)以來(lái),脫硝系統(tǒng)SCR反應(yīng)區(qū)噴氨格柵附近保溫層及手動(dòng)閥門經(jīng)常泄漏,多次退出運(yùn)行;脫硝系統(tǒng)工藝設(shè)計(jì)不完善,同一臺(tái)鍋爐A,B側(cè)SCR出口NOx含量的調(diào)節(jié)相互影響,而且會(huì)影響另一臺(tái)鍋爐A,B側(cè)SCR出口NOx的調(diào)節(jié);脫硝系統(tǒng)氨區(qū)與SCR反應(yīng)區(qū)距離太遠(yuǎn),氨氣伴熱管管路太長(zhǎng),伴熱效果不佳,SCR反應(yīng)區(qū)表計(jì)管道經(jīng)常堵塞,導(dǎo)致SCR反應(yīng)器氨氣流量、混合器進(jìn)口管道氨氣壓力及溫度不準(zhǔn);SCR反應(yīng)器出口NOx含量、原煙氣中NOx含量和凈煙氣中NOx含量表計(jì)不準(zhǔn);SCR反應(yīng)器出口NOx含量調(diào)節(jié)品質(zhì)差,波動(dòng)較大;為了保證脫硝效率達(dá)80%和凈煙氣出口NOx質(zhì)量濃度達(dá)60~100mg/m3,SCR反應(yīng)器出口沒有安裝氨逃逸測(cè)量表計(jì),對(duì)不同負(fù)荷、脫硝效率和NOx質(zhì)量濃度下氨逃逸的情況完全未知,因此,煙氣中含有過(guò)量的逃逸氨。
SCR催化劑的氧化特性能把少量的SO2氧化為SO3,將會(huì)導(dǎo)致煙氣中SO3質(zhì)量濃度增加,SO3能和逃逸的氨反應(yīng)形成硫酸氫銨和硫酸銨。SO3質(zhì)量濃度較高時(shí):NH3+SO3+H2O→NH4HSO4;NH3濃度較高時(shí):2NH3+SO3+H2O→(NH4)2SO4。此化學(xué)反應(yīng)一般發(fā)生于140~290℃,反應(yīng)速率的大小主要與溫度和煙氣中的NH3,SO3,H2O濃度有關(guān),因此,在氨逃逸質(zhì)量濃度較高時(shí),會(huì)在空預(yù)器處與SO3反應(yīng)形成硫酸氫銨或硫酸銨。硫酸氫銨或硫酸銨是一種黏附性很強(qiáng)和腐蝕性較強(qiáng)的物質(zhì),140~290℃為液態(tài)向固態(tài)轉(zhuǎn)變的階段,具有極強(qiáng)的吸附性,易沉積在空預(yù)器的換熱元件表面上(尤其是在空預(yù)器的冷端),并吸附煙氣中的飛灰,加劇空預(yù)器的積灰堵塞。
3.5 空預(yù)器吹灰器疏水門設(shè)計(jì)不完善
空預(yù)器吹灰器疏水電動(dòng)門在程控投入時(shí)會(huì)自動(dòng)打開疏水,當(dāng)疏水溫度達(dá)到一定值(開關(guān)量)時(shí)自動(dòng)關(guān)閉;程控結(jié)束時(shí),自動(dòng)打開疏水。由于空預(yù)器蒸汽吹灰管路較長(zhǎng),吹脫硝系統(tǒng)、爐膛及煙道的時(shí)間相對(duì)比較長(zhǎng),在此期間,空預(yù)器蒸汽吹灰管路會(huì)存在積水,可能進(jìn)入空預(yù)器煙氣側(cè)的冷端。分散控制系統(tǒng)(DCS)上沒有顯示空預(yù)器吹灰疏水的壓力和溫度,疏水電動(dòng)門是全開和全關(guān)型,不是氣動(dòng)調(diào)節(jié)型。
綜上所述,可以推斷#2鍋爐空預(yù)器堵灰阻力偏大的主要原因是脫硝系統(tǒng)中氨逃逸量過(guò)大,次要原因是燃煤灰分偏高、環(huán)境溫度偏低、空預(yù)器吹灰疏水不徹底。
SCR出口NOx質(zhì)量濃度通過(guò)氨流量自動(dòng)調(diào)節(jié)閥來(lái)進(jìn)行控制,但因閥門線性不佳,出口NOx質(zhì)量濃度呈現(xiàn)明顯的波動(dòng)性,同時(shí)由于缺乏氨逃逸的有效測(cè)點(diǎn),最終導(dǎo)致脫硝系統(tǒng)中氨逃逸量過(guò)大。由于環(huán)境溫度偏低、空預(yù)器吹灰疏水不徹底,過(guò)量逃逸的氨在空預(yù)器冷端形成了高黏性的硫酸氫銨,加劇了冷端積灰,最終導(dǎo)致空預(yù)器堵塞。
4.1 對(duì)空預(yù)器轉(zhuǎn)子進(jìn)行高壓水沖洗
2013年1月8日因空預(yù)器阻力過(guò)大機(jī)組被迫停運(yùn)后,對(duì)空預(yù)器進(jìn)行高壓水沖洗處理??疹A(yù)器沖洗后必須脫水并徹底干燥后才能投入運(yùn)行,以防空預(yù)器再次投運(yùn)后發(fā)生受熱面腐蝕和堵灰。后期利用停爐機(jī)會(huì),檢修人員進(jìn)入空預(yù)器內(nèi)部檢查冷、熱端傳熱元件是否堵灰。當(dāng)空預(yù)器堵灰時(shí),對(duì)空預(yù)器轉(zhuǎn)子進(jìn)行高壓沖洗,以確??疹A(yù)器受熱面清潔,防止堵灰加劇。
4.2 加強(qiáng)燃料管理
做燃煤采購(gòu)計(jì)劃時(shí),選用灰分低、水分低、含硫量較低的煤種,嚴(yán)格控制高硫煤入廠;化學(xué)人員嚴(yán)格對(duì)入廠煤的含硫指標(biāo)進(jìn)行化驗(yàn),嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。精心選擇合適的煤種和摻燒方式,防止高硫煤集中進(jìn)入鍋爐,減少SO2的生成,以減緩空預(yù)器堵灰。
4.3 加強(qiáng)燃燒調(diào)整,減少煙氣中SO3含量
煙氣中SO3的多少與燃料硫分、火焰溫度、燃燒熱強(qiáng)度、燃燒空氣量、飛灰的性質(zhì)與數(shù)量以及鍋爐受熱面的催化作用等因素有關(guān)。當(dāng)燃燒空氣量增加時(shí),火焰中的氧原子質(zhì)量濃度增加,形成的SO3也增加,因此,運(yùn)行人員在運(yùn)行中應(yīng)加強(qiáng)燃燒調(diào)整,精心操作、合理配風(fēng),保持合適的過(guò)量空氣系數(shù),減少SO3生成,從而最大限度地降低空預(yù)器的腐蝕和堵灰。尾部煙道的漏風(fēng)會(huì)使煙溫降低,也會(huì)引起腐蝕和堵灰,因而檢修人員要加強(qiáng)設(shè)備的維護(hù),保證各人孔門、看火孔關(guān)閉嚴(yán)密,降低漏風(fēng)系數(shù)。
4.4 增加相關(guān)表計(jì)
4.4.1 加裝SCR出口氨逃逸質(zhì)量濃度監(jiān)測(cè)儀表
利用機(jī)組C修機(jī)會(huì),在SCR出口加裝氨逃逸質(zhì)量濃度監(jiān)測(cè)儀表,使氨逃逸質(zhì)量濃度(脫硝裝置出口氨的質(zhì)量濃度)不大于5mg/L,防止過(guò)量噴氨逃逸,避免空預(yù)器堵灰。熱控檢修人員加強(qiáng)對(duì)脫硝系統(tǒng)SCR反應(yīng)器進(jìn)、出口NOx表和氨逃逸質(zhì)量濃度監(jiān)測(cè)儀表的校驗(yàn)工作,保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和代表性,同時(shí)優(yōu)化SCR反應(yīng)器出口NOx質(zhì)量濃度的調(diào)節(jié)邏輯,提高調(diào)節(jié)品質(zhì),以保證脫硝效率、凈煙氣出口NOx質(zhì)量濃度滿足環(huán)保要求且氨逃逸質(zhì)量濃度不會(huì)過(guò)高。
4.4.2 加裝空預(yù)器空氣側(cè)和煙氣側(cè)差壓表、露點(diǎn)儀表
利用機(jī)組C修機(jī)會(huì),在空預(yù)器加裝一次風(fēng)、二次風(fēng)差壓表,煙氣側(cè)差壓表及露點(diǎn)儀表。鍋爐運(yùn)行中,運(yùn)行巡檢人員通過(guò)空預(yù)器的窺視孔觀察空預(yù)器冷端積灰情況,集控運(yùn)行人員加強(qiáng)對(duì)空預(yù)器出、入口空氣側(cè)一次風(fēng)差壓、二次風(fēng)差壓,煙氣側(cè)煙氣差壓及露點(diǎn)的監(jiān)視。當(dāng)發(fā)現(xiàn)空預(yù)器差壓異常增大時(shí),應(yīng)加強(qiáng)燃燒調(diào)整,將每班空預(yù)器吹灰1次改為2次,并做好記錄,發(fā)現(xiàn)缺陷及時(shí)聯(lián)系檢修人員進(jìn)行處理。4.4.3 加裝吹灰蒸汽溫度計(jì),吹灰疏水門改型
利用機(jī)組C修機(jī)會(huì),在空預(yù)器吹灰器進(jìn)汽前管道上安裝壓力表和溫度計(jì)。空預(yù)器吹灰疏水門由開關(guān)型改為調(diào)節(jié)型,吹灰疏水溫度通過(guò)疏水調(diào)門自動(dòng)調(diào)節(jié),保證空預(yù)器吹灰疏水溫度≥250℃??疹A(yù)器吹灰時(shí),當(dāng)疏水溫度≤235℃時(shí),疏水調(diào)門應(yīng)保持一定的開度進(jìn)行自動(dòng)調(diào)節(jié),保證吹灰蒸汽溫度在300℃以上,使吹灰蒸汽保持一定的過(guò)熱度,防止吹灰管道內(nèi)的積水進(jìn)入空預(yù)器。
4.5 保證鍋爐排煙溫度不低于110℃
當(dāng)環(huán)境溫度低于10℃時(shí),通過(guò)調(diào)整燃燒方式和磨煤機(jī)運(yùn)行方式,使鍋爐排煙溫度不低于110℃,空預(yù)器冷端受熱面壁溫高于煙氣露點(diǎn),硫酸蒸汽不會(huì)在金屬表面凝結(jié),防止空預(yù)器堵灰。
廣州中電荔新電力實(shí)業(yè)有限公司#2鍋爐空預(yù)器堵灰的主要原因是脫硝系統(tǒng)中氨逃逸量過(guò)大,次要原因是燃煤灰分偏高、環(huán)境溫度偏低、空預(yù)器吹灰疏水不徹底。采取針對(duì)性的處理措施后,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的運(yùn)行,后期停機(jī)檢查空預(yù)器未出現(xiàn)堵灰和結(jié)垢現(xiàn)象,解決了空預(yù)器堵灰和結(jié)垢問(wèn)題,提高了鍋爐空預(yù)器的安全性和可靠性,空預(yù)器的各項(xiàng)指標(biāo)都達(dá)到了設(shè)計(jì)要求,保證鍋爐能夠長(zhǎng)周期、滿負(fù)荷、安全穩(wěn)定運(yùn)行。
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(本文責(zé)編:劉芳)
TM 621.2
:B
:1674-1951(2015)05-0050-03
段小云(1972—),男,四川廣安人,工程師,注冊(cè)安全工程師,從事電廠運(yùn)行管理工作(E-mail:18922367378@163.com)。
2014-11-25;
2015-03-02