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      鄒縣電廠#7機(jī)組給水加氧處理應(yīng)用分析

      2015-06-05 14:56:55崔紹波孫偉馬偉
      綜合智慧能源 2015年4期
      關(guān)鍵詞:省煤器水冷壁結(jié)垢

      崔紹波,孫偉,馬偉

      (華電國(guó)際鄒縣發(fā)電廠,山東 鄒城 273522)

      鄒縣電廠#7機(jī)組給水加氧處理應(yīng)用分析

      崔紹波,孫偉,馬偉

      (華電國(guó)際鄒縣發(fā)電廠,山東 鄒城 273522)

      以華電國(guó)際鄒縣發(fā)電廠#7機(jī)組為例,對(duì)給水采用全揮發(fā)處理和加氧處理情況進(jìn)行跟蹤對(duì)比,通過(guò)水汽品質(zhì)、水冷壁沉積量及給水系統(tǒng)壓降等變化,說(shuō)明超超臨界直流爐機(jī)組給水加氧處理是更安全、經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行方式。

      1000MW機(jī)組;超超臨界機(jī)組;加氧處理;給水

      0 引言

      華電國(guó)際鄒縣發(fā)電廠(以下簡(jiǎn)稱鄒縣電廠)四期工程#7,#8機(jī)組為1000MW燃煤汽輪發(fā)電機(jī)組,分別于2006年12月和2007年7月投運(yùn)。鍋爐為超超臨界變壓直流爐,采用單爐膛、一次中間再熱、平衡通風(fēng)、全懸吊結(jié)構(gòu)Π形布置。汽輪機(jī)為一次中間再熱、單軸四缸四排汽、沖動(dòng)凝汽式,中、低壓缸均雙流反向布置。給水系統(tǒng)配置2臺(tái)汽動(dòng)給水泵,1臺(tái)電動(dòng)給水泵備用。高壓加熱器為雙列三級(jí)式。

      該工程為引進(jìn)技術(shù)國(guó)產(chǎn)化項(xiàng)目,給水處理方式設(shè)計(jì)為啟動(dòng)時(shí)還原性全揮發(fā)處理(AVT(R)),正常運(yùn)行時(shí)加氧處理(OT)。在投產(chǎn)初期,由于OT在國(guó)內(nèi)還屬起步階段,為慎重起見(jiàn),機(jī)組正常運(yùn)行后沒(méi)有直接采用OT,而是沿用AVT(R)。隨著國(guó)內(nèi)超超臨界機(jī)組的發(fā)展,為對(duì)比OT的應(yīng)用效果,鄒縣電廠于2009年在#7機(jī)組開(kāi)展了OT試驗(yàn)。

      1 加氧處理理論基礎(chǔ)

      1.1 AVT(R)方式下氧化膜的特點(diǎn)

      根據(jù)氧化膜生成機(jī)制,電廠水汽循環(huán)系統(tǒng)的腐蝕又可分為電化學(xué)反應(yīng)和化學(xué)反應(yīng)。水與碳鋼反應(yīng)生成氧化膜的機(jī)制依據(jù)溫度條件有所不同:從常溫到300℃范圍內(nèi),水與碳鋼通過(guò)電化學(xué)反應(yīng)生成氧化膜;在400℃以上,蒸汽與碳鋼通過(guò)化學(xué)反應(yīng)生成氧化膜。

      由于在低溫條件下水作為氧化劑沒(méi)有能量使Fe2+氧化為Fe3+并最終轉(zhuǎn)化為具有保護(hù)作用的氧化膜覆蓋層,氧化膜處于活性狀態(tài)。Fe3O4的溶解度大約在150℃時(shí)最大,提高溶液的pH值有利于降低氫氧化亞鐵的溶解度。

      在凝結(jié)水系統(tǒng)、低壓加熱器和第1級(jí)高壓加熱器入口的水溫和化學(xué)介質(zhì)條件下,當(dāng)局部水流動(dòng)條件惡化時(shí),鐵的溶解會(huì)轉(zhuǎn)變?yōu)榍治g性腐蝕,即會(huì)發(fā)生流動(dòng)加速腐蝕(FAC)。

      在300~400℃高溫區(qū),水分子具有能量使Fe2+氧化為Fe3+,因此在省煤器的出口段到水冷壁的金屬表面形成了內(nèi)層薄而致密、外層也較為致密的Fe3O4氧化膜。此溫度區(qū)是化學(xué)反應(yīng)與電化學(xué)反應(yīng)混合區(qū)或過(guò)渡區(qū),隨著溫度升高,氧化膜生成的反應(yīng)逐漸由電化學(xué)反應(yīng)轉(zhuǎn)為以化學(xué)反應(yīng)為主。

      綜上所述,除高溫段外,中、低溫段的金屬氧化膜是不夠致密的,其Fe3O4的溶解度較高,即使熱力系統(tǒng)的水質(zhì)接近理論純度,或通過(guò)提高pH值盡量降低氫氧化亞鐵的溶解度,但因聯(lián)氨處理?xiàng)l件下形成的雙層Fe3O4氧化膜由致密的內(nèi)伸Fe3O4層和多孔、疏松的Fe3O4外延層構(gòu)成,疏松的Fe3O4外延層不耐水流沖擊,給水系統(tǒng)會(huì)發(fā)生局部流動(dòng)加速腐蝕。同時(shí),給水系統(tǒng)氧化膜釋放出的微量鐵離子會(huì)造成給水含鐵量高,并使下游熱力設(shè)備發(fā)生氧化鐵污堵和沉積。

      由于鐵氧化物不斷在熱負(fù)荷高的部位沉積,在水流作用下生成了表面粗糙的波紋狀垢層,該類垢層除降低鍋爐受熱面的傳熱效率外,還增加了流體阻力,造成鍋爐壓差不斷上升。

      1.2 給水氧化處理的原理

      在OT方式下,由于不斷向金屬表面均勻地供氧,將外層Fe3O4間隙及表面覆蓋上Fe2O3,使金屬表面形成了致密穩(wěn)定的雙層保護(hù)膜,改變了外層Fe3O4層空隙率高、溶解度高,不耐流動(dòng)加速腐蝕的性質(zhì)。這是因?yàn)?,在流?dòng)的高純水中添加適量氧可提高碳鋼的自然腐蝕電位數(shù)百毫伏,使金屬表面發(fā)生極化或使金屬的電位達(dá)到鈍化電位,在金屬表面生成致密而穩(wěn)定的保護(hù)性氧化膜。直流爐應(yīng)用OT技術(shù),在金屬表面形成了致密光滑的氧化膜,不但很好地解決了爐前系統(tǒng)存在的水流加速腐蝕問(wèn)題,還消除了水冷壁管內(nèi)表面波紋狀氧化膜造成的鍋爐壓差上升的缺陷。兩種處理方式下氧化膜狀態(tài)如圖1所示。

      圖1 兩種處理方式下氧化膜狀態(tài)

      2 加氧處理?xiàng)l件

      加氧處理必須在水質(zhì)很純的條件下進(jìn)行。直流爐OT時(shí),只需考慮給水含氧量和給水含鐵量的關(guān)系,嚴(yán)格控制給水的電導(dǎo)率即可。DL/T 805.1—2002《火電廠汽水化學(xué)導(dǎo)則 第1部分:直流鍋爐給水加氧處理》規(guī)定條件:(1)給水氫電導(dǎo)率應(yīng)小于0.15μS/cm;(2)凝結(jié)水系統(tǒng)應(yīng)配置全流量精處理設(shè)備;(3)除凝汽器管外汽水循環(huán)系統(tǒng)各設(shè)備均應(yīng)為鋼制元件;(4)鍋爐水冷壁管結(jié)垢量達(dá)到200~300 g/m2時(shí),宜先進(jìn)行化學(xué)清洗。

      因此,為了解#7機(jī)組運(yùn)行狀況,從2009年12月開(kāi)始進(jìn)行了10個(gè)月水汽品質(zhì)跟蹤試驗(yàn)分析,摸清了AVT(R)和弱氧化性處理(AVT(O))方式下水汽品質(zhì)變化的規(guī)律。通過(guò)對(duì)給水、凝結(jié)水、主蒸汽等氫電導(dǎo)率、陰離子以及高速混床出水指標(biāo)的分析,發(fā)現(xiàn)#7機(jī)組具備了OT條件。水質(zhì)分析情況如下。

      (1)水汽系統(tǒng)的給水、蒸汽氫電導(dǎo)率指標(biāo)良好,均小于0.15μS/cm;但也有少量雜質(zhì),主要是氯離子與硫酸根離子。

      (2)精處理混床處于氨型運(yùn)行,各臺(tái)混床出水氫電導(dǎo)率在0.08μS/cm以下。凝汽器嚴(yán)密性良好,基本無(wú)冷卻水滲漏;凝結(jié)水氫電導(dǎo)率正常運(yùn)行中小于0.15μS/cm;有少量有機(jī)酸及Cl-滲漏。

      另外,2010年1月#7機(jī)組小修時(shí)水冷壁向火側(cè)結(jié)垢量為147.70 g/m2,不需要進(jìn)行化學(xué)清洗。

      3 加氧處理過(guò)程

      試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),#7機(jī)組已具備了加氧處理?xiàng)l件,2010年10月組織實(shí)施了加氧處理操作。

      (1)20日16:30開(kāi)始向凝結(jié)水側(cè)加氧,初始給水氧的質(zhì)量濃度為100μg/L左右。

      (2)約2.5 h后除氧器入口監(jiān)測(cè)到氧,低壓給水系統(tǒng)很快被鈍化。

      (3)21日10:05開(kāi)始向除氧器出口加氧,24 h后省煤器入口監(jiān)測(cè)到氧,高壓加熱器、給水系統(tǒng)氧化膜轉(zhuǎn)換完成。

      (4)在省煤器入口監(jiān)測(cè)到氧(91μg/L)的同時(shí),主蒸汽、高壓加熱器疏水也監(jiān)測(cè)到氧(15μg/L)。

      (5)23日00:00主蒸汽氧的質(zhì)量濃度達(dá)到30 μg/L,此后一直比省煤器入口氧的質(zhì)量濃度低50 μg/L,1周后逐漸降至20μg/L左右。

      (6)23日15:30關(guān)閉高壓加熱器至除氧器六路連續(xù)排汽門。主蒸汽與高壓加熱器疏水基本同時(shí)測(cè)到氧,且含量比較接近,說(shuō)明高壓加熱器疏水系統(tǒng)氧化膜基本不用轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)換較快。

      (7)給水pH值由9.2~9.4逐漸調(diào)小至8.6~9.0。給水氧的質(zhì)量濃度為40~60μg/L,每天消耗氧氣約1.5瓶。

      4 加氧處理效果分析

      加氧處理后對(duì)水汽系統(tǒng)鐵離子進(jìn)行了長(zhǎng)期跟蹤分析。發(fā)現(xiàn)給水、高壓加熱器疏水等鐵離子含量均比AVT(R)時(shí)降低,且波動(dòng)幅度也變小。

      (1)給水鐵的質(zhì)量濃度由加氧前的10μg/L以上降低至5μg/L左右,銅的質(zhì)量濃度基本維持在2μg/L以下。

      (2)主蒸汽鐵的質(zhì)量濃度也降低至5μg/L以下。另外,高壓加熱器疏水鐵的質(zhì)量濃度由加氧前的5~8μg/L降低至5μg/L以下,高壓加熱器疏水銅的質(zhì)量濃度基本維持在2μg/L以下。

      (3)#7,#8機(jī)組水冷壁管向火側(cè)結(jié)垢量與沉積率變化。#7機(jī)組首次割管是運(yùn)行14個(gè)月后,結(jié)垢量為132.86 g/m2,#8機(jī)組首次割管是運(yùn)行22個(gè)月后,結(jié)垢量為122.53 g/m2,說(shuō)明#7機(jī)組投產(chǎn)初期水冷壁管表面狀況不如#8機(jī)組。但在后面割管檢查中發(fā)現(xiàn),#7機(jī)組結(jié)垢量和沉積速率明顯下降,而且#8機(jī)組結(jié)垢量已經(jīng)達(dá)到了化學(xué)清洗標(biāo)準(zhǔn)。#7,#8機(jī)組水冷壁管向火側(cè)結(jié)垢量與沉積率比較見(jiàn)表1。

      (4)#7,#8機(jī)組給水泵出口至啟動(dòng)分離器壓差比較。給水系統(tǒng)壓降可以說(shuō)明水冷壁管與省煤器管內(nèi)有阻力,由于直流鍋爐水冷壁管內(nèi)徑小,若管內(nèi)有雜質(zhì)沉積,壓降會(huì)明顯增加。2013年#7,#8機(jī)組滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí),給水系統(tǒng)各點(diǎn)壓力、壓降平均值見(jiàn)表2。#7機(jī)組給水泵出口壓力比#8機(jī)組低0.731MPa,#7機(jī)組省煤器至分離器壓降比#8機(jī)組低0.726MPa,說(shuō)明#7機(jī)組水冷壁系統(tǒng)沉積量少,且光滑致密。

      表1#7,#8機(jī)組水冷壁管向火側(cè)結(jié)垢量與沉積率比較

      (5)#8機(jī)組鍋爐化學(xué)清洗后未加氧處理壓差變化。2014年初,#8機(jī)組根據(jù)水冷壁結(jié)垢量情況,對(duì)鍋爐水冷壁、省煤器及高壓加熱器系統(tǒng)進(jìn)行了化學(xué)清洗。清洗后只采用了AVT(O)方式,運(yùn)行2個(gè)月滿負(fù)荷下給水系統(tǒng)壓差變化情況如圖2所示。省煤器至分離器壓降由0.950MPa升高至1.410MPa,上升速度比較快。因此,#8機(jī)組應(yīng)盡快采用OT方式運(yùn)行。

      圖1#8機(jī)組鍋爐化學(xué)清洗AVT(O)方式壓差變化(2014年)

      (6)#7,#8機(jī)組高壓加熱器疏水門阻塞情況。加氧處理后給水系統(tǒng)金屬表面的氧化膜細(xì)膩、緊密,大大減小了給水系統(tǒng)的流動(dòng)加速腐蝕,減少了給水系統(tǒng)鐵的質(zhì)量濃度。#7機(jī)組高壓加熱器疏水門被氧化鐵粉末堵塞現(xiàn)象減緩,比#8機(jī)組清理次數(shù)減少一半。

      5 結(jié)束語(yǔ)

      綜上所述,相同類型機(jī)組在滿足采用OT處理?xiàng)l件時(shí),采用該方式運(yùn)行,可降低給水系統(tǒng)流動(dòng)加速腐蝕,減少熱力系統(tǒng)受熱面內(nèi)管壁中鐵氧化物的沉積量,從而提高鍋爐受熱面的熱效率。

      [1]DL/T 805.1—2002火電廠汽水化學(xué)導(dǎo)則第1部分:直流鍋爐給水加氧處理導(dǎo)則[S].

      [2]陳裕忠,黃萬(wàn)啟.1 000MW超超臨界機(jī)組給水加氧三年實(shí)踐效果分析與評(píng)價(jià)[C]//中國(guó)電廠化學(xué)專業(yè)委員會(huì)2013年年會(huì)暨學(xué)術(shù)研討會(huì)論文集.長(zhǎng)沙:中國(guó)電機(jī)工程學(xué)會(huì)火電分會(huì)電廠化學(xué)專業(yè)委員,2013.

      [3]李志剛,陳戎.火電廠鍋爐給水加氧處理技術(shù)的研究[J].中國(guó)電力,2004,37(11):47-52.

      (本文責(zé)編:白銀雷)

      TK 223.5

      :B

      :1674-1951(2015)04-0052-03

      崔紹波(1975—),男,山東萊蕪人,高級(jí)工程師,從事火力發(fā)電廠化學(xué)技術(shù)監(jiān)督研究和管理等方面的工作(E-mail:9479225@163.com)。

      2014-09-18;

      2015-01-19

      孫偉(1966—),男,山東濟(jì)寧人,技師,從事火力發(fā)電廠化學(xué)運(yùn)行和技術(shù)監(jiān)督管理等方面的工作。

      馬偉(1972—),男,山東濟(jì)寧人,技師,從事火力發(fā)電廠化學(xué)運(yùn)行和監(jiān)督等方面的工作。

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