文 // 代祥龍 王世山 淮北礦業(yè)股份有限公司
臨渙中利發(fā)電有限公司(以下簡稱“中利發(fā)電”) 4×300MW循環(huán)流化床燃煤機組,是以原煤洗選后的副產(chǎn)物(煤泥、矸石、中煤)為燃料,采用循環(huán)流化床燃燒技術(shù)發(fā)電的綜合利用電廠。一期、二期各2臺330MW循環(huán)流化床機組,分別于2009、2013年通過試運行,至今總體狀況良好,煤泥摻燒比例達30%~50%,遠大于設(shè)計值(一期設(shè)計值為15%,二期設(shè)計值為40%),由于燃燒煤泥燃料成本低,公司盈利水平逐年提高。
臨渙中利發(fā)電有限公司煤泥摻燒方案,設(shè)計將含水率為20%~22%的煤泥,通過煤泥皮帶直接從臨渙選煤廠壓濾車間輸送至電廠爐前煤泥倉,煤泥倉的煤泥經(jīng)過適量加水、搓和處理后泵送至爐膛。一期2臺爐分別對應(yīng)1臺煤泥倉,二期2臺爐共用3臺煤泥倉,一、二期每臺倉下均布置4臺卸料螺旋、4臺混合螺旋以及4臺煤泥泵,每臺煤泥泵出口設(shè)有除雜裝置,分別通過管道與爐膛煤泥入料口的煤泥槍相連接。
1.2.1 煤泥泵送系統(tǒng)與設(shè)備概況
煤泥泵送關(guān)鍵設(shè)備煤泥泵、液壓系統(tǒng)等設(shè)備采用進口件,運行可靠性較好。泵送距離:一期2臺爐共8套煤泥泵送系統(tǒng)設(shè)備,單套設(shè)計出力9m3/h,最大泵送能力達20m3/h,泵送水平距離約180m,垂直距離約10m,單臺爐設(shè)4只煤泥槍入料口(左右各2只),并分別配套壓縮空氣對入爐煤泥進行霧化、噴送;二期2臺爐12套煤泥泵送系統(tǒng)設(shè)備,單套設(shè)計出力20m3/h,單套泵送水平距離約220m,垂直距離約15m,單臺爐設(shè)6只煤泥槍入料口(左右各3只),并分別配套壓縮空氣對入爐煤泥進行霧化、噴送。
1.2.2 煤泥泵送系統(tǒng)主要設(shè)備特點
(1) 煤泥倉
中利發(fā)電一期、二期煤泥倉(一期2臺、二期3臺)均布置在專用的煤泥泵房內(nèi),位于爐后方向、兩臺爐之間,每臺煤泥倉最大容積300m3,有效容積250m3,在煤泥輸送設(shè)備故障條件下可起到約4h左右的緩沖作用。煤泥倉上有超聲波探頭和旋轉(zhuǎn)式探頭,可對料位進行控制。煤泥倉設(shè)有加水裝置,以保證煤泥含水量在30%左右,便于泵送。煤泥倉設(shè)有破拱滑架。
(2) 卸料螺旋與混合螺旋給料機
每臺倉下分別布置4臺卸料螺旋給料機與混合螺旋給料機,主要作用是向煤泥泵輸送一定比例水分的煤泥,每臺螺旋輸出流量為20m3/h,驅(qū)動裝置采用液壓動力包。卸料螺旋采用雙螺旋或單螺旋結(jié)構(gòu),混合螺旋給料機采用雙螺旋結(jié)構(gòu)。
(3) 煤泥泵
每臺倉對應(yīng)4臺煤泥泵,單臺泵最大出力為20t/h,最大連續(xù)輸出壓力可達60~90Bar。一期煤泥泵是帶S擺管的雙缸柱塞泵,通過液壓動力包液壓驅(qū)動,煤泥泵雙缸通過相互反向運動方式組合起來,以保證輸送煤泥的連續(xù)性,其最大特點就是能無故障地泵送含有較大固體顆粒(最大為泵的缸徑的2/3)的介質(zhì)。二期煤泥泵采用的是提升閥結(jié)構(gòu)的雙缸柱塞泵,特點是通過液壓驅(qū)動提升閥按程序切換來實現(xiàn)柱塞泵連續(xù)推送煤泥物料功能,正常運行穩(wěn)定、可靠,對卡澀較大雜物的應(yīng)對能力稍差。
(4)除雜裝置
煤泥泵送系統(tǒng)每臺泵后配置1臺除雜裝,主要作用是為了防止或減輕雜物堵塞煤泥管道與煤泥槍。除雜裝置的取出口配備了快速連接,可實現(xiàn)簡單快速的操作。
(5) 液壓動力包
液壓動力包是煤泥泵、混合螺旋、卸料螺旋以及滑架的驅(qū)動單元,每套泵送設(shè)備配備1臺液壓動力包,滑架單配一套液壓動力包,以提高其安全性。
煤泥泵送液壓系統(tǒng)最容易出問題的部件是煤泥泵雙缸切換驅(qū)動缸、液壓馬達、液壓泵、各種電磁閥(控制煤泥泵、卸料螺旋、混合螺旋)以及各種液壓缸密封等,其中液壓油的清潔、防污極為關(guān)鍵,是煤泥泵送系統(tǒng)能否長周期連續(xù)運行的關(guān)鍵因素。
一期煤泥投運初期煤泥槍堵塞十分嚴重,原設(shè)計的沖洗水系統(tǒng)無法使用,同時煤泥槍頭磨損也很嚴重。
①對煤泥槍水沖洗系統(tǒng)進行改造,每臺煤泥槍加裝一套壓縮空氣吹掃風(fēng)管路。停爐前或煤泥槍停用前先用水沖洗,然后再用壓縮空氣吹掃。
②運行中采用負壓煤泥槍清堵安全、技術(shù)方案。通過對煤泥槍結(jié)構(gòu)分析,確立在煤泥槍漿液閥部位進行系統(tǒng)解列、清堵。
③針對煤泥槍頭磨損問題,一期采取的主要措施有:一是調(diào)整煤泥槍頭端部不超出爐墻耐火耐磨材料表層,并將煤泥爐膛入料口做成喇叭型,在減輕床料對煤泥槍的磨損的同時,方便煤泥滑落;二是煤泥泵送停用或煤泥量投用較少時,煤泥霧化風(fēng)停用或少用;三是鍋爐逢停必檢,利用停爐水消缺期間對磨損嚴重并影響煤泥霧化的煤泥槍槍頭進行即時更換。
④對生產(chǎn)企業(yè)提出適量抬高煤泥槍爐膛密相區(qū)位置建議,并在二期鍋爐上進行了優(yōu)化設(shè)計,將煤泥給料口調(diào)整到二次風(fēng)口以上位置,二次風(fēng)也可以對煤泥起到助吹作用。
煤泥中雜物主要有各種金屬件(鋼板、角鋼、鐵鍬、鋼筋等)、非金屬件(膠合板、鑄石、橡膠管等),對煤泥泵送系統(tǒng)的煤泥泵等設(shè)備損傷極大,會造成煤泥泵等轉(zhuǎn)動部件卡澀、磨損、變形損壞。
①從源頭控制。定期組織召開由中利發(fā)電、返料系統(tǒng)、選煤廠壓濾車間以及煤泥皮帶機等相關(guān)管理維護人員專題會,分析原因,制定并落實煤泥雜物獎罰制度,在一定程度上減少了雜物入倉。
②加強檢修管理與技術(shù)培訓(xùn)力度。煤泥泵送設(shè)備檢修、維護實行專人專責(zé)包機制度,要求定期檢查、主動消缺;通過不定期舉行煤泥泵送技術(shù)與技能培訓(xùn),提高檢修效率與質(zhì)量,減輕雜物帶來的危害,保障煤泥摻燒設(shè)備安全運行。
③技術(shù)攻關(guān)與外出調(diào)研。通過對泵后除雜裝置格柵進行適量加密處理,減少了較大雜物在煤泥管道與煤泥槍部位聚集、堵塞;在煤泥料倉前加裝除雜裝置技術(shù)改造,今年上半年已投入運行,效果較好,出力還需進一步改進、提高。
①加強加水裝置技術(shù)改造。原煤泥倉加水手動門控制改為電動門控制,嚴格控制加水量;在煤泥倉內(nèi)加裝高清探頭,方便加水監(jiān)控。改造后漫煤泥頻次大大降低。
②料斗料位計改造。通過對料位計改型、移位、加裝防護板等措施后效果顯著,特別是二期結(jié)合高低料位定值調(diào)整以及料斗內(nèi)加裝隔板改造,料斗漏水、漫煤泥現(xiàn)象大為減少,煤泥泵送系統(tǒng)運行平穩(wěn)。
③卸料螺旋出口閘板門由手動改成液壓或氣動門。二期設(shè)計采用液壓閘板門,效果良好,方便了控制,一期擇機進行改造。
④對煤泥加水方式進行改造。結(jié)合煤泥除雜改造,在煤泥入倉前進行加水制膏,煤泥倉及料斗內(nèi)不用加水或少加水。
煤泥泵送液壓系統(tǒng)運行中的主要問題是液壓系統(tǒng)各密封損壞泄漏、液壓油污染(進水與煤泥)、液壓泵磨損內(nèi)漏或損壞、液壓馬達磨損內(nèi)漏或動力不足、各液壓電磁閥磨損不能正常工作以及中央潤滑油站故障致轉(zhuǎn)動部件磨損損壞等。
2.4.1 液壓油污染問題及應(yīng)對措施
①對煤泥泵料缸與活塞定期檢查、消缺。及時更換磨損嚴重的料缸活塞,防止或減少煤泥水漏入清水缸;及時更換內(nèi)壁磨損嚴重的料缸筒體(尤其是偏磨),保持活塞工作狀態(tài)時密封的嚴密性,從而減輕煤泥水泄漏。
②定期更換清水缸(煤泥泵料缸與油缸之間)里的水,保持清水缸水質(zhì),防止出現(xiàn)煤泥水進入油缸,從而污染液壓油。
③保證油缸與活塞桿的密封完好,及時更換油缸盤頭密封等油封,防止油缸活塞運動期間漏入煤泥水。
2.4.2 液壓系統(tǒng)動力部件或電磁閥磨損問題及應(yīng)對措施
加強維護保養(yǎng)與技術(shù)技能培訓(xùn),能及時查找出故障原因,定期對液壓泵、液壓馬達的動力與內(nèi)漏性能進行試驗,根據(jù)診斷結(jié)果對整體性能嚴重不足的煤泥泵送液壓系統(tǒng)可利用大小期間分系統(tǒng)進行關(guān)鍵部件的整體更換。
實際運行中滑架的主要問題是推桿與浮動盤磨損泄漏煤泥、煤泥局部板結(jié)或異物致使滑架卡澀、推桿卡箍連接螺栓松動脫落等;煤泥倉清倉主要問題是停爐前倉內(nèi)存留的煤泥量大或滑架故障而需要清倉檢修維護以及清倉安全問題等。
2.5.1 滑架推桿與浮動盤磨損泄漏煤泥的應(yīng)對措施
①對煤泥滑架中央潤滑油站進行定期維護保養(yǎng),保證浮動盤密封潤滑良好,從而延長連續(xù)使用周期。
②控制煤泥滑架沖洗水壓力、流量正常,與浮動盤接口密封良好,回流水暢通。
③定期檢查煤泥倉浮動盤并及時更換浮動盤盤根與油封。
④利用大小修更換嚴重磨損的煤泥滑架推桿。
2.5.2 煤泥局部板結(jié)或異物致使滑架卡澀的應(yīng)對措施
從源頭防止或減少較大金屬件雜物;合理控制煤泥倉加水量與頻次,防止出現(xiàn)煤泥倉內(nèi)板結(jié)層;發(fā)現(xiàn)滑架卡澀要及時采用短行程反復(fù)活動,必要時適量調(diào)大滑架運行壓力定值; 各種措施均處理無效時,可考慮清倉檢查處理。
2.5.3 推桿卡箍連接螺栓松動脫落的應(yīng)對措施
定期清倉檢查連接螺栓是否松動,并用扭力扳手將扭矩緊固到設(shè)值;將緊固螺母更換為符合強度標準的止退緊固螺母;必要時可將固定卡箍兩螺母用鋼筋連接焊死,以防止螺栓松動。
圖1
圖2
圖3
表1
2.5.4 煤泥滑架改進換型
針對大型煤泥倉卸料難的特點以及一期煤泥滑架遇到的一些安全問題,二期煤泥滑架進行了改進換型,即單臺煤泥倉采用雙滑架替代原來單滑架形式。一年多來運行經(jīng)驗表明,大型煤泥倉雙滑架運行比單滑架運行阻力降低、滑架卡澀頻次明顯降低、滑架運行安全風(fēng)險得到有效控制。
合適的床溫是CFB鍋爐安全、環(huán)保與經(jīng)濟運行的重要保證。實際運行工況表明,隨著煤泥噴入量的增加,密相區(qū)下部、中部、上部床溫均有所下降。與不摻燒煤泥相比,在機組200~250MW負荷下,摻燒30%煤泥量,床溫下降約20~30℃。
煤泥顆粒極細,在爐內(nèi)爆燃后產(chǎn)生的底渣也很少,煤泥摻燒量加大后鍋爐排渣量總體減少,理論上底渣含碳量也不會有明顯變化,但由于摻燒煤泥后爐膛燃燒工況十分復(fù)雜,可能會產(chǎn)生部分未燃盡的煤泥團顆粒,從而影響鍋爐底渣含碳量,圖1為煤泥噴入量與底渣含碳量關(guān)系。
飛灰含碳量的大小也是影響鍋爐效率的重要指標之一,從圖2可以看出,煤泥投入量的多少對飛灰含碳量的影響并不明顯,在不同負荷、不同煤泥投入量的情況下,飛灰含碳量始終保持在1.2%~2.0%,燃燒效果較好。
運行工況表明,煤泥投入對排煙溫度影響明顯。降低煤泥摻燒對排煙影響的主要措施有:對尾部煙道受熱面及空預(yù)器加強吹灰;鍋爐受熱面設(shè)計時充分考慮摻燒較大比例煤泥因素。
圖3為在230MW負荷工況下,吹灰正常進行條件下,未投入煤泥和投入40m3/h 的煤泥時排煙溫度隨時間的變化情況。
鍋爐摻燒煤泥后,隨著煤泥投入量的增加,鍋爐熱損失有所增大,鍋爐效率有所下降,煤耗略有增加。但是,由于煤泥在價格上具有非常大的優(yōu)勢,大規(guī)模摻燒煤泥大大降低了發(fā)電成本,可為企業(yè)帶來巨大的經(jīng)濟效益。表1為中利發(fā)電一期近年電廠燃料結(jié)構(gòu)與盈利情況統(tǒng)計表。