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    煤焦油質(zhì)量波動原因分析及對策

    2015-05-30 15:12:07李鈺梅
    科技創(chuàng)新與應用 2015年32期
    關鍵詞:煉焦煤焦油質(zhì)量

    摘 要:文章通過分析煤焦油的影響因素,結(jié)合我廠生產(chǎn)工藝現(xiàn)狀的特殊性,查找和分析了導致煤焦油質(zhì)量波動的原因,并采取了相應的措施,使煤焦油質(zhì)量得到了有效改善。

    關鍵詞:煤焦油;質(zhì)量;煉焦

    前言

    方大特鋼焦化廠原有兩座JN43-80型頂裝焦爐及其配套的備煤、化產(chǎn)回收系統(tǒng)。2006年擴建了一座60孔JNDG43-03F型搗固焦爐,同時改擴建了備煤及化產(chǎn)系統(tǒng),供三座焦爐共用。2010年底配套建設了1套干熄焦裝置,同時滿足頂裝、搗固3座焦爐的焦炭干熄。搗固爐投產(chǎn)前,煤焦油質(zhì)量穩(wěn)定且能滿足用戶需求。搗固爐投產(chǎn)后,頂裝焦爐與搗固焦爐生產(chǎn)的焦油混合在一起進行脫渣、脫水,焦油質(zhì)量出現(xiàn)大幅度下降,粘度及甲苯不溶物指標超標嚴重。

    1 焦油質(zhì)量影響因素[1]

    (1)煉焦煤料質(zhì)量的影響。(2)煉焦工藝及各項工藝制度的影響。(3)壓油操作影響。

    2 煤焦油質(zhì)量波動分析

    2.1 搗固爐投產(chǎn)前后分析

    搗固爐投產(chǎn)前后焦油質(zhì)量粘度及甲苯不溶物檢測數(shù)據(jù)統(tǒng)計結(jié)果見表1。

    搗固爐投產(chǎn)后,焦油粘度及甲苯不溶物呈明顯上升,且上升幅度較大,大大超過了用戶要求。

    2.2 對頂裝、搗固分開取樣分析

    2011年2月對頂裝爐和搗固爐焦油分開取樣檢測粘度與甲苯不溶物,分析數(shù)據(jù)見表2。

    從分開取樣結(jié)果來看,搗固焦爐的焦油質(zhì)量明顯差于頂裝焦爐,且超標嚴重。

    2.3 搗固爐生產(chǎn)操作及工藝分析

    2.3.1 設計安裝存在缺陷

    根據(jù)工藝要求,煤餅與焦側(cè)爐門之間間距為80-100毫米,實際卻達220毫米,致使焦爐炭化室內(nèi)留有一個高溫空間,該區(qū)域的煤氣容易裂解與縮聚而產(chǎn)生大量的游離碳、石墨、高分子組分,這些物質(zhì)在煤氣冷卻過程中冷凝進入焦油而使焦油質(zhì)量變差。

    2.3.2 雨季煤餅成型不穩(wěn)

    因我廠是露天煤場,配合煤水分、細度受雨季影響大,煤餅成型不穩(wěn),容易掉頭、扒皮,難以裝滿煤,致使爐頂空間溫度高,從而影響焦油質(zhì)量。

    2.4 焦爐爐溫波動大

    (1)自干熄焦系統(tǒng)投入運行后,焦爐的生產(chǎn)秩序發(fā)生了很大變化。因我廠的特殊性,干熄系統(tǒng)要同時滿足頂裝、搗固三座焦爐干熄,這種布局在同行業(yè)中也屬特例。因頂裝爐和搗固爐的裝煤工藝不同、出焦計劃不同(因結(jié)焦時間不同),頂裝爐、搗固爐、干熄焦、篩焦四個系統(tǒng)的協(xié)調(diào)難度大,工藝、設備問題層出不窮,致使焦爐爐溫波動大。

    (2)焦爐標溫設定過高,焦爐耗熱量較高,致使焦爐的炭化室溫度過高。

    3 采取的措施

    3.1 縮小煤餅與焦側(cè)爐門間的縫隙

    對搗固爐裝煤推焦車煤箱進行改造,減小煤餅與爐門之間的縫隙。改造后,煤餅長度延長了120mm,煤餅與焦側(cè)爐門間的縫隙由220mm縮短到100mm。

    3.2針對搗固爐煤餅穩(wěn)定性差的問題,采取以下措施

    (1)實施預配煤。在雨水多的季節(jié),根據(jù)各煤點的水分高低與粉碎難易程度狀況,實施預配煤,控制搗固焦爐入爐煤的水分在9.0-12.5%、細度在85%以上。

    (2)統(tǒng)一煤餅搗固方法。觀測煤餅穩(wěn)定成型所需要的煤餅搗固強度,控制底料下料時間至少30秒,煤餅搗固時間在6.0-8.0分鐘,搗固錘使用數(shù)量由15根提高到18根,煤餅搗固功由814.52J/Kg下降到684.2J/Kg。

    (3)改進搗固爐煤餅頂部浮煤壓實工作。增設煤餅平煤裝置,壓實工具重量由7公斤提高到15公斤以上,操作工壓實煤餅由站于煤箱外進行壓實改為站于煤箱內(nèi)煤餅上倒退著進行壓實,實施兩次壓實。

    3.3自創(chuàng)7+5焦爐出焦模式

    自創(chuàng)了7+5焦爐出焦模式,即頂裝爐在搗固爐間歇段出焦7爐后為頂裝爐間歇段,搗固爐在頂裝爐間歇段出焦5爐后為搗固爐間歇段,如此循環(huán)反復出焦。該模式克服了頂裝、搗固、干熄、篩焦四個系統(tǒng)銜接難題,生產(chǎn)穩(wěn)定,為爐溫穩(wěn)定提供了有利保障。

    3.4 重新確定焦爐燃燒室標準溫度,控制好爐溫

    (1)實施焦爐溫度制度的系統(tǒng)調(diào)控,勤測勤調(diào)爐頂空間溫度、焦餅中心溫度等,在兼顧焦炭均勻成熟與焦油質(zhì)量達標的前提下,將爐溫控制在低線。

    (2)通過數(shù)據(jù)分析,明確出了入爐煤水分波動量與焦爐加熱煤氣使用量的對應關系。

    3.5 規(guī)范頂裝爐裝煤及高壓氨水操作

    頂裝爐裝煤操作要求裝滿、裝平,以爐門上橫鐵為基準線,出焦時的焦線在爐門上橫鐵以上為合格;裝煤車裝煤時間縮短到3分鐘以內(nèi);高壓氨水使用時間不得超過4分鐘,盡可能地減少高壓氨水使用時間和減少高壓氨水使用頻次。

    3.6 調(diào)整壓油操作

    機械化氨水澄清槽壓油由接班開始連續(xù)壓油四小時改為接班后三小時開始連續(xù)壓油兩小時。

    4 效果分析

    通過采取以上措施,煤焦油質(zhì)量得到明顯好轉(zhuǎn),滿足了用戶需求,拓寬了焦油銷售市場,減輕了銷售壓力,從而消除了焦爐限產(chǎn)甚至停產(chǎn)的風險。采取措施前后,焦油質(zhì)量對比數(shù)據(jù)見表3。

    5 結(jié)束語

    (1)配合煤水分、細度對搗固爐煤餅成型的穩(wěn)定性有較大影響。

    (2)煤焦油中粘度、甲苯不溶物含量的影響因素主要受焦爐爐溫及煤餅穩(wěn)定性影響。

    (3)通過對配合煤水分、細度、焦爐加熱制度、高壓氨水使用及壓油操作等的控制,焦油質(zhì)量提高顯著,并能滿足用戶需求,已基本達到國標要求。

    參考文獻

    [1]范伯云,李哲浩.焦化廠化產(chǎn)生產(chǎn)問答(第二版)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1999.

    作者簡介:李鈺梅,女,江西婺源,工程師,從事煤化工生產(chǎn)管理工作。

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