摘要:本文主要介紹了F項目 ETC電子油門特點,生產(chǎn)過程中的問題及解決方法
關(guān)鍵詞:ETC電子油門;模具;端子針
前言
F車型是2012剛上市的一款新車型,市場對整車配置、操控性能等評價較高,在A級車中有很大的市場銷售前景。我司是該車型電子油門唯一直接供應(yīng)商,前期測試良好,已經(jīng)正式進(jìn)入量產(chǎn)階段。本文就前期開發(fā)階段,進(jìn)入量產(chǎn)前的良率較低、產(chǎn)能不高的問題,展開分析研究,最終提升的過程說明。
1.汽車ETC電子油門系統(tǒng)
汽車ETC電子油門系統(tǒng)是英文Electronic Throttle Control的縮寫,中文全稱叫做智能電控加速系統(tǒng)。ETC控制系統(tǒng)是一款近年來在歐洲市場運(yùn)用廣泛的油門控制系統(tǒng),在國內(nèi)合資企業(yè)中也正在逐漸被運(yùn)用。該系統(tǒng)采用了目前最先進(jìn)可靠的數(shù)字電子控制技術(shù),傳統(tǒng)的普通油門是通過鋼絲連接,兩端分別與油門踏板和節(jié)氣門相連,設(shè)計傳動比是1:1,簡單說用腳踩多少行程,節(jié)氣門對應(yīng)打開角度就是多少,但節(jié)氣閥并不一定需打開這個角度,所以不一定得到最合理的節(jié)氣閥打開角度,所以此種簡易的方式對應(yīng)的控制精度相對會比較差。電子油門是通過電纜或電路切割磁力線來控制節(jié)氣門的開度,達(dá)到精確控制的效果。另外,在一些新手或駕駛不熟練的人操作不當(dāng),會將油門踏板突然踩到底情況,這種操作是不科學(xué)的,不僅不利于燃油經(jīng)濟(jì)性,而且會損壞發(fā)動機(jī)。節(jié)氣門突然打開,此時是發(fā)動機(jī)的最大負(fù)荷狀態(tài),全負(fù)荷會造成發(fā)動機(jī)燃燒不充分,同時噴油器也會加大噴油,造成燃油的浪費(fèi),此點對ETC電子油門精確控制來說就相對簡單多了。ETC電子油門系統(tǒng)最大的優(yōu)勢,就是給車輛提供了經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、舒適、可靠的動力源,同時節(jié)省能耗,是節(jié)能減排的典型新技術(shù)之一。
2. 分析及改善方案分類總結(jié)
下面就我司生產(chǎn)的F343 ETC電子油門,生產(chǎn)過程展開簡述,同時對生產(chǎn)產(chǎn)能低,測試良品差等問題,對就作出分析及改善方案分類總結(jié)。
ETC生產(chǎn)流程包括,包括注塑成型、PIN針感應(yīng)針沖壓、埋入射出,ETC組裝、測試。
注塑成型流程,一個完整周期如下:
周期開始,端子針沖壓成型 ==>員工取針,擺放針入B模==>滑塊回位==>A模旋轉(zhuǎn)180度,B模到位==>B模與上模合模==>A?;瑝K退出,頂出產(chǎn)品,取件==>頂針回位,員工取針,擺放針入A模,周期結(jié)束,如此循環(huán)。
備注:A、B模指的是此立式注塑成型特有模具結(jié)構(gòu),此模具有一組定模,兩組公模,采用轉(zhuǎn)盤旋轉(zhuǎn)節(jié)省產(chǎn)能,即一個定模與動模A合模注塑時,另一個動模B處于空閑狀態(tài),可同時作擺放端子針、取件等動作,提高產(chǎn)能。
注塑過程中,員工在擺放端子針的環(huán)節(jié),生產(chǎn)良率較低,由于端子針需逐一按順序擺放到位,每個動模有四個穴位,每一穴有六根端子針,所以共24根。由于針本身的材質(zhì)厚度、電鍍鍍層品質(zhì)、折彎角度等累積公差,修模前,此過程注塑生產(chǎn)良率約為50~70%,產(chǎn)有低,且浪費(fèi)嚴(yán)重。
經(jīng)過分析,相關(guān)重點因素及改善措施如下。
(1)端子針長、寬尺寸穩(wěn)定性及鍍層確認(rèn)
注塑前不放入鑲針,然后成型后將一模八穴產(chǎn)品剖開,分開量測滑塊孔位的尺寸及檢查滑塊孔內(nèi)側(cè)壁磨損情況。
(2)注塑模具滑塊配合間隙. 檢查A、B兩組動模,分別拆開滑塊主體、液壓缸、連接桿等結(jié)構(gòu),確認(rèn)規(guī)格與設(shè)計值一致.
(3)注塑模具滑塊尺寸:端子針孔內(nèi)尺寸
(4)沖壓模折彎行程調(diào)整
根據(jù)實際配合狀況,圖紙規(guī)格是90度折彎,經(jīng)過驗證,實際過程中將此部位折彎調(diào)整為89.5度,89.7度,89.9度,90.1度,90.2度分別取樣20件,裝入模具注塑,經(jīng)過測試89.7度穩(wěn)定性最好。鑲針用手?jǐn)[放后,滑塊合模到位,此時鑲針會有-0.2度的干涉包緊力,確保鑲針緊緊固定在模仁與滑塊上,不會產(chǎn)生翹起與變形。
(5)操作工作業(yè)手法
經(jīng)過觀察比對,員工作業(yè)時,需在鑲針擺放完成后,用銅塊將針輕輕完全敲到底,避免因空氣阻力產(chǎn)生浮針等個別現(xiàn)象。
(6)機(jī)器穩(wěn)定性及其他改善方案
注塑機(jī)本身穩(wěn)定性,需要定期保養(yǎng)與維護(hù)支持。此項已由工程部門另行擬定機(jī)器保養(yǎng)與點檢手冊執(zhí)行,將其他變動因素降到最低。
經(jīng)過近兩個月的生產(chǎn)觀察及不斷調(diào)整改善,產(chǎn)品良率已經(jīng)由50%上升到95%,有效提高了產(chǎn)能及生產(chǎn)良率。相關(guān)技術(shù)事項,已經(jīng)納入公司內(nèi)部技術(shù)規(guī)范,作為類似產(chǎn)品開發(fā)及生產(chǎn)階段的重要參照資料。
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作者簡介:
管正躍(1981-),男,籍貫:江蘇鹽城,職稱:工程師,學(xué)歷:本科,主要研究方向:機(jī)械設(shè)計及制造。
李唯霞(1979-),女,籍貫:江蘇蘇州,職稱:工程師,學(xué)歷:本科,主要研究方向:機(jī)械制造及質(zhì)量控制。