張奇候
摘要:對于礦山生產(chǎn)來說,圓振篩在進行礦物的篩選與優(yōu)化工作中發(fā)揮著重要的作用,極大地提高了礦物的質(zhì)量,但由于圓振篩每天高強度的工作,軸承極容易因為各種原因而出現(xiàn)損壞的現(xiàn)象,而且具有極高的頻率阻礙了選礦廠的正常運營和生產(chǎn)效率的提高,本文就二選廠的圓振篩軸承出現(xiàn)頻繁損壞的原因進行了分析并提出了一些具有建設(shè)性的建議和意見,以減少其軸承的損壞。
關(guān)鍵詞:圓振篩;軸承損壞;原因分析;對策分析
礦山公司每年所處理的原礦量一般都會高達數(shù)百萬噸以上,其中鐵精礦的產(chǎn)量占到總產(chǎn)量的八成以上,在進行產(chǎn)品的生產(chǎn)中需要對礦石進行粉碎,分為粗碎、中碎和細碎三個階段,在對礦石進行中粉的時候往往要通過傳送帶輸送到規(guī)格小于12毫米的圓振篩進行第二次篩選,根據(jù)經(jīng)驗可以分析得到,圓振篩每個小時的工作量為300噸左右,每次處理礦石都是經(jīng)過上下兩層圓振篩,經(jīng)過第一層孔徑為20毫米左右的圓振篩的篩選之后可以選出20-30%的礦石,而大部分的礦石都是經(jīng)過一次碎石處理之后再進行二次篩選,這樣的話,圓振篩的工作量非常大,相應(yīng)的,圓振篩的軸承也承受著偉大的徑向沖擊負荷,再加上進料經(jīng)常會偏離,因此,還存在著比較嚴重的軸向負載,同時,在圓振篩工作的過程中,還會因為軸承過高的溫度、過大的噪音、以及潤滑油的甩出現(xiàn)象,如果軸承座受到比較嚴重的磨損就會超出軸承內(nèi)外側(cè)能夠承受的磨損最大限制,憑借普通的打毛、加墊等手段已經(jīng)無法使軸承恢復(fù)到理想的效果了,唯有更換,此外各個組件之間的配合尺寸會引發(fā)器件的轉(zhuǎn)動效率的下降,嚴重者將會導(dǎo)致圓振篩的軸承的更換頻率高達半個月,影響正常的工作。
1.圓振篩軸承損壞頻繁的原因分析
為了提高圓振篩軸承的工作效率,減少設(shè)備的損壞程度,對圓振篩的損壞原因進行了仔細的分析,經(jīng)過研究后認為主要的原因包括以下幾個方面。
首先是軸、軸承以及軸承座受到比較嚴重的磨損。再正常情況下,軸與軸承之間的配合狀態(tài)為基孔制H7/p6過盈配合,軸承與軸承座之間的配合為基軸制H7/h6間隙配合,當彼此之間的配合發(fā)生紊亂時,失去效力的軸承之間的徑向游隙就會變?yōu)?毫米不到,軸承之間的游隙將會擴大為5倍,這時候軸承的游隙遠遠高于正常值,軸承座發(fā)生磨損時主要是因為軸承外跑而產(chǎn)生的抱死現(xiàn)象,軸的磨損主要是因為軸承內(nèi)跑使得軸承座與軸承外圈之間的額間隙超過1.5毫米。
其次是,軸承的壽命校核所致。經(jīng)過對圓振篩處于工作狀態(tài)時的受力狀態(tài)進行分析后發(fā)現(xiàn)軸承受到的軸向力其實是非常小的,處于工作狀態(tài)的圓振篩的在偏心軸轉(zhuǎn)動時產(chǎn)生的非平衡性徑向力的作用下進行圓周運動,如果圓振篩沒有發(fā)生諧振運動,那么此時軸承所承受的徑向力最大,如果軸的重量記為1200千克,偏心軸的軸心距離記為3公分,圓振篩的轉(zhuǎn)速記為每分鐘750轉(zhuǎn),那么根據(jù)F=mrw2,可計算得到兩個軸承所承受的負荷力高達110000N。圓振篩在運轉(zhuǎn)的過程中出了承受靜負荷力一外地還承受著徑向動負荷力,如果在計算的過程中去負載系數(shù)fp為3,那么所承受的徑向動負荷力Fr為F/2,如果圓振篩的篩面不均勻,在進行皮帶軸的安裝的時候就會與振動篩的皮帶輪之間產(chǎn)生比較大的誤差,此時除了負荷力和徑向動負荷力之外還會產(chǎn)生軸向動負荷力Fa。通過手冊的查閱后發(fā)現(xiàn),二選廠的圓振篩的軸承的判斷系數(shù)是0.35,因為軸承所承受的重要負荷來自于徑向力,因此,F(xiàn)a/Fr應(yīng)該小于0.35,那么根據(jù)P=fp(Xfr+YFa),取Y=1,由此計算得到軸承的最大負載,當Fa/F為0.35時,可以計算得到Fa為0.35Fr,此時在去X=1,計算得到P=450000N,得到軸承的額定壽命為1550天,可將軸承的實際使用壽命遠遠差于額定壽命,這也會造成軸承的頻繁損壞。
再次,振動器的軸承座的設(shè)計不是特別合理,經(jīng)過對其原理圖進行分析后發(fā)現(xiàn)那,振動器的軸承座的結(jié)構(gòu)的設(shè)計其實是不合理的,圓振篩的軸承采用的是雙列向心球面滾子軸承,軸承座職能擋住軸承的外邊緣,在振動器工作時,其強大的離心力會促使?jié)櫥徒?jīng)過摩擦副內(nèi)擠出來再由偏心軸筒傳輸至排污管排除,損失使得非常大的,這樣的話,軸承在運轉(zhuǎn)過程中的潤滑作用就會降低,如果潤滑油沒有得到及時的補給,就會引發(fā)軸承的干磨,軸承的溫度迅速升高,磨損自然加速,縱使采取添加潤滑油的補救措施也會迅速液化流走,軸承就會處于惡劣的潤滑油環(huán)境中。
最后,圓振篩的軸承在使用過程中的維護保養(yǎng)也與其損壞頻繁密切相關(guān)。通過對設(shè)備的運行狀態(tài)以及拆開后的檢車發(fā)現(xiàn),軸承出現(xiàn)顯著的松動、游隙的增加、油泥的附著和潤滑油的氧化物等現(xiàn)象,這就說明由于缺少可靠的潤滑油的作用,導(dǎo)致軸承的游隙增加,進而導(dǎo)致軸承的溫度升高、噪音增加、振動的振幅增加,進而縮短了設(shè)備的使用壽命,究其原因是因為在使用圓振篩的過程中表現(xiàn)出了以下幾點不適:①在潤滑油的選擇上不合理,沒有予以足夠的重視,通常情況下,普通的鈣基脂潤滑油會在軸承的工作溫度(65度)以上就極容易發(fā)生氧化,溫度每增加10度,氧化產(chǎn)生的酸性物質(zhì)的氧化速度就會增加一倍,進而再導(dǎo)致酸性物質(zhì)的快速產(chǎn)生,如此惡性循環(huán)造成潤膜的形成受阻,軸承的耐壓力降低;②之前給設(shè)備注油時采用的油杯加油法,但由于設(shè)備運行過程中需要有較大的壓力才能保證油的順利加入,再加上加油杯的容量比較小,分次加油會導(dǎo)致雜質(zhì)的摻入,磨損軸承滾柱。
2.降低圓振篩軸承損壞頻繁的對策分析
為了提高圓振篩的軸承的使用效率,降低損壞率,經(jīng)過前面的分析,我認為應(yīng)該通過以下的方式實現(xiàn)改進。
首先,要重視對潤滑油的質(zhì)量的控制,由于圓振篩的工作強度非常高,軸承的正常工作溫度是50-70度之間,最高的時候會達到75度以上,需要承載的負荷就自然增加,如果沒有好的散熱能力,就會加快軸承的損壞,采用普通的鈣基脂潤滑油根本無法滿足要求,反而會因為氧化以及酸化現(xiàn)象的發(fā)生而加速潤滑脂液的流失,因此,只有選擇抗氧化能力極強的而且可以較高溫度下保持比較穩(wěn)定的狀態(tài)的潤滑油方可,本文推薦使用二硫化鉬鋰基潤滑脂。
其次,需要對軸承座進行一定的改進,經(jīng)過多年的經(jīng)驗分析,我認為應(yīng)該將軸承座內(nèi)部的直徑與外部直徑相差為3毫米最合適,這樣的差距有利于潤滑油的密封性的保障,不至于因為軸承的轉(zhuǎn)速過快而使?jié)櫥涂焖俚乃Τ鋈ィ铱梢跃徑饧佑筒患皶r導(dǎo)致的軸承的滾動柱的干磨。
再次,改變原來的注油方式,通過GZ-2型腳踏式注油器加油,新式注油器的使用可以使注油壓力保持在6MPa以上,即使在設(shè)備運轉(zhuǎn)的時候也可以順利實現(xiàn)注油,同時要加強對圓振篩潤滑管理,改變之前一天加一次油的工作習(xí)慣,換為一班加一次油,保證軸承中的潤滑油的足量。
3.結(jié)束語
經(jīng)過以上對圓振篩的高頻率損壞額原因進行分析并提出了相應(yīng)的對策后,二選廠的圓振篩的軸承的使用壽命增加到一年半以上,極大程度地降低了軸承的損壞,不論是生產(chǎn)效率差還是人工的維修力度都得到了改善,在生產(chǎn)實際中取得了極好的效果。
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