摘 要:本文主要分析了爐前開口機(jī)液壓系統(tǒng)存在的各種設(shè)備問題,針對(duì)液壓系統(tǒng)存在的問題,提出了解決措施,確保了高爐開口機(jī)液壓系統(tǒng)正常運(yùn)行,為高爐的穩(wěn)定順行創(chuàng)造了良好的條件。
關(guān)鍵詞:高爐;開口機(jī);液壓系統(tǒng)
前言
爐前開口機(jī)是高爐爐前的三大重點(diǎn)設(shè)備之一[1],其能否正常工作,直接關(guān)系到高爐的生產(chǎn)能否順行。開口機(jī)常年在高溫、高負(fù)荷下的環(huán)境下運(yùn)行,造成開口機(jī)的相關(guān)設(shè)備極易損壞[2]。液壓站采用的均為46#抗磨液壓油,故而液壓站油品可以相互共用。在原設(shè)計(jì)的過程中,對(duì)液壓站的系統(tǒng)壓力和管路布置,依據(jù)理論實(shí)施,而在安裝和使用的過程中,發(fā)現(xiàn)有很多弊端,制約著生產(chǎn),造成很大的成本浪費(fèi),能源消耗和人員勞動(dòng)成本的多重浪費(fèi),改造勢在必行。
本文主要分析了爐前開口機(jī)液壓系統(tǒng)存在的系統(tǒng)壓力偏高,系統(tǒng)不完善易瀉油等問題,對(duì)液壓系統(tǒng)進(jìn)行了改造,確保了高爐開口機(jī)液壓系統(tǒng)正常運(yùn)行,為高爐的穩(wěn)定順行創(chuàng)造了良好的條件。
1.液壓系統(tǒng)存在的問題
山東萊蕪鋼鐵股份煉鐵廠開口機(jī)液壓系統(tǒng)電機(jī)采用AC380V/50HZ電源,電磁閥采用DC24V電源。開口機(jī)液壓系統(tǒng)主要存在以下問題。
(1)液壓站系統(tǒng)壓力設(shè)計(jì)偏高。造成管路沖擊大,經(jīng)常出現(xiàn)跑冒滴漏的現(xiàn)象,造成油脂的浪費(fèi)和設(shè)備的損壞。系統(tǒng)壓力為21Mpa,造成管路沖擊大,經(jīng)常出現(xiàn)跑冒滴漏的現(xiàn)象,同時(shí)在冷床系統(tǒng)中采用的榆次調(diào)速閥(FCG-06-250)最高允許工作壓力21Mpa,造成工作性能的不穩(wěn)定。通過對(duì)執(zhí)行元件作用力進(jìn)行核算,16 Mpa完全具備工作要求。
(2)部分液壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)不完善,如橫移鏈臂提升液壓缸,一個(gè)區(qū)的兩個(gè)液壓缸無任何同步裝置和安全保護(hù)裝置,靠提升鏈臂的強(qiáng)制同步,造成液壓缸的使用壽命降低。通過對(duì)液壓系統(tǒng)泵站和支路的壓力重新調(diào)整不僅可延長液壓系統(tǒng)各元件的使用壽命,減少備件消耗,達(dá)到降低成本的目的,同時(shí)還可以減少由于振動(dòng)和沖擊引起的沖擊而造成的油脂泄露,降低職工的勞動(dòng)強(qiáng)度。
(3)高壓球閥漏油是由于0型圈出現(xiàn)間隙咬傷造成。間隙咬傷主要是由于0型圈的材質(zhì)較軟,密封間隙又較大,在高壓油的壓力作用下,0型圈的一部分被擠入間隙中去,,引起0型圈的局部應(yīng)力集中,以致在運(yùn)動(dòng)過程中不切掉,造成o型圈的間隙咬傷,從而引發(fā)油脂泄露
2.優(yōu)化措施
為保證液壓系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)延長液壓系統(tǒng)各元件的使用壽命,減少備件消耗,降低備件,降低油脂消耗和職工勞動(dòng)強(qiáng)度的目的,對(duì)液壓系統(tǒng)泵站和支路的壓力重新校核和調(diào)整,對(duì)設(shè)計(jì)不完善的系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化。
為保證不影響正常生產(chǎn)的前提下,做好液壓系統(tǒng)的優(yōu)化,決定按照下列步驟實(shí)施:
(1)針對(duì)液壓泵站系統(tǒng)壓力的重新校核。首先對(duì)設(shè)備完成正常動(dòng)作所需作用力進(jìn)行計(jì)算。根據(jù)設(shè)備完成動(dòng)作所需作用力和液壓缸的尺寸推算出液壓缸所需作用力。乘上安全系數(shù),確定出每個(gè)執(zhí)行元件所需最高工作壓力。調(diào)整液壓泵站的工作壓力,進(jìn)行手動(dòng)動(dòng)作測試。測試正常后,確定泵站工作壓力,對(duì)各安全參數(shù)進(jìn)行調(diào)整。安全參數(shù)調(diào)整完畢后,進(jìn)行自動(dòng)測試,同時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)延時(shí)、比例調(diào)速、支路安全保護(hù)參數(shù)的調(diào)整。針對(duì)液壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)壓力 16Mpa,通過對(duì)執(zhí)行元件液壓缸的壓力校核,只需4 Mpa就可滿足工作正常需求情況,采用在支路上增加減壓閥,降低支路液壓壓力的方案。安裝完減壓閥后結(jié)合作用力的計(jì)算,調(diào)整支路的液壓系統(tǒng)壓力。
(2)針對(duì)部分液壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)不完善,如橫移臺(tái)架鏈臂提升液壓缸,一個(gè)區(qū)的兩個(gè)液壓缸無任何同步裝置和安全保護(hù)裝置,靠提升鏈臂的強(qiáng)制同步,造成液壓缸的使用壽命降低的情況,制作安全閥塊,安裝分流閥,通過調(diào)整兩個(gè)液壓缸流量的一致,實(shí)現(xiàn)兩個(gè)液壓缸速度的同步,同時(shí)在兩個(gè)液壓缸之間增加安全溢流閥,實(shí)現(xiàn)良好的安全保護(hù),實(shí)現(xiàn)延長設(shè)備使用壽命的目的。對(duì)需要更換濾芯的過濾器,在液面上部通以壓縮空氣,使濾筒內(nèi)的油液在此壓力下經(jīng)濾筒下部放油口排出,并流回油箱,等過濾器內(nèi)油液自動(dòng)排到油箱內(nèi)即可進(jìn)行濾芯的更換。這種操作過程可實(shí)現(xiàn)如下預(yù)期目的:
①油液是在受壓情況下流動(dòng),流速大大加快,節(jié)省了時(shí)間;
②排油過程是在封閉環(huán)境中自動(dòng)完成,避免了對(duì)環(huán)境的污染;
③過濾器內(nèi)的殘留油液,經(jīng)過濾芯過濾后直接流回油箱,避免了油液浪費(fèi)。
(3)通過測量,發(fā)現(xiàn)0型圈溝槽的尺寸為寬4.7 mm,深2.5mm。球閥采用直徑為2.65 mm的0型圈。通過測量確認(rèn)造成0型圈咬傷的原因是由于溝槽較寬(一般槽寬應(yīng)為0型圈截面直徑的1.1~1.5倍),0型圈游動(dòng)的范圍很大,易磨損;再加上作為靜密封,受工作壓力的脈動(dòng),靜密封不靜止,加劇0型圈的磨損;同時(shí)由于內(nèi)壓較高,極易將o型圈擠入間隙中,引發(fā)咬傷。
針對(duì)以上原因,采用了在溝槽中加設(shè)聚四氟乙烯的“擋圈”,防止0型圈間隙咬傷現(xiàn)象的發(fā)生。安裝擋圈的0型圈在高壓作用下,首先向擋圈靠攏,0型圈與擋圈相互擠壓,由于他們都是彈性體,兩者同時(shí)發(fā)生變形,此變形首先想它們的上下兩角擴(kuò)展,而不至出現(xiàn)0型圈的咬傷現(xiàn)象。不僅消除了0型圈咬傷現(xiàn)象的發(fā)生,同時(shí)大大提高了0型圈的耐壓能力,還有助于0型圈的良好潤滑。為了保證更加球閥密封的更加可靠性,還在連接螺紋處涂抹管螺紋密封膠,在密封圈后再加一道防護(hù),進(jìn)一步縮小泄漏的幾率。
3.結(jié)論
本文主要分析了爐前開口機(jī)液壓系統(tǒng)存在的液壓站系統(tǒng)壓力設(shè)計(jì)偏高。造成管路沖擊大,造成油脂的浪費(fèi)和設(shè)備的損壞,系統(tǒng)不完善易瀉油等問題。針對(duì)以上問題,對(duì)液壓系統(tǒng)進(jìn)行了改造,確保了高爐開口機(jī)液壓系統(tǒng)正常運(yùn)行,為高爐的穩(wěn)定順行創(chuàng)造了良好的條件。
參考文獻(xiàn):
[1]劉文賢.2800m3高爐開口機(jī)改造.設(shè)置誓埋與維[J],2014(2):54-56
[2]龍飚.開口機(jī)液壓系統(tǒng)技術(shù)改造.液壓氣動(dòng)與密封 [J],2012(2):21-23
作者簡介:
白耀歡(1979.1—),甘肅省白銀市人,畢業(yè)于蘭州理工大學(xué)熱能與動(dòng)力工程專業(yè),山鋼集團(tuán)萊蕪分公司煉鐵廠運(yùn)行車間工程師,主要研究方向:冶金設(shè)備管理。