徐亞男 楊程
摘 要:本文從工藝及設(shè)備角度研究解決中煤重介系統(tǒng)現(xiàn)有缺陷,完善中煤重介再洗系統(tǒng)工藝,通過(guò)合理的設(shè)備選型更新改造主要洗選設(shè)備,提高了中煤重介再洗系統(tǒng)的時(shí)間利用率,提升綜合精煤產(chǎn)率。
關(guān)鍵詞:中煤重介;破碎;分選密度;分析;工藝改造
1 工藝現(xiàn)狀
隨著原煤煤質(zhì)發(fā)生變化,中煤量的增大,中煤再洗系統(tǒng)處理能力不能夠滿足生產(chǎn)需求,生產(chǎn)過(guò)程中因設(shè)備故障多次導(dǎo)致中煤再洗系統(tǒng)生產(chǎn)中斷,影響精煤產(chǎn)率,為適應(yīng)生產(chǎn)需求,需對(duì)中煤重介再洗系統(tǒng)進(jìn)行工藝改造。
圖1 ?中煤重介再洗系統(tǒng)工藝流程圖
2 存在的問(wèn)題及解決方案
中煤系統(tǒng)的處理量增加,已達(dá)到設(shè)計(jì)處理能力的二倍,相對(duì)應(yīng)的分選及輔助設(shè)備已無(wú)法滿足當(dāng)前實(shí)際生產(chǎn)需要,對(duì)相關(guān)設(shè)備影響情況分析研究,有針對(duì)性進(jìn)行設(shè)備更新改造。
2.1 入料泵壓力影響分析
將入料泵進(jìn)行改造,使用一臺(tái)變頻器,按照一拖二的形式進(jìn)行安裝兩臺(tái)泵和兩臺(tái)相對(duì)應(yīng)的電機(jī),同時(shí)將備用泵出、入料管進(jìn)行盲板,在出現(xiàn)生產(chǎn)故障的時(shí)候備用泵可以迅速投入使用,保證生產(chǎn)時(shí)間利用率。
2.2 入料泵影響因素
當(dāng)入料泵設(shè)定頻率增大時(shí)就會(huì)造成混料桶內(nèi)液固比下降,入料泵在液固比下降的時(shí)候壓力波動(dòng)大,影響再洗旋流器的分選效果。按照最初中煤重介再洗系統(tǒng)設(shè)計(jì),介質(zhì)泵與入料泵皆選型為8級(jí)電機(jī),介質(zhì)泵設(shè)計(jì)清水流量為750m3/h,實(shí)際使用的介質(zhì)泵電機(jī)為10級(jí)電機(jī),轉(zhuǎn)速降低導(dǎo)致最大清水流量降低至600m3/h左右。
將入料泵電機(jī)改為8級(jí)電機(jī),并加裝變頻器,通過(guò)變頻可及時(shí)靈活地調(diào)節(jié)介質(zhì)泵的循環(huán)量,確?;炝贤暗囊汗瘫壤?,保證中煤系統(tǒng)正常運(yùn)行。
2.3 破碎機(jī)影響因素
2.3.1 當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程中處理量增大時(shí)導(dǎo)致設(shè)備負(fù)荷增大,會(huì)造成液力偶合器內(nèi)油溫升高,或因腔內(nèi)溫度升高造成腔內(nèi)壓力增大,造成易熔塞熔化或易爆塞擊穿對(duì)電氣設(shè)備進(jìn)行保護(hù)。由于液力偶合器因過(guò)載造成易熔塞熔化時(shí),其溫度已達(dá)到120攝氏度,如此高的溫度勢(shì)必會(huì)對(duì)液力偶合器內(nèi)部的密封件造成影響,即密封件因高溫發(fā)生變形使安裝結(jié)合面發(fā)生變化,造成液力偶合器滲油問(wèn)題的出現(xiàn)。
在試運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),最好用電流表與電機(jī)串聯(lián)起來(lái),測(cè)定每臺(tái)電機(jī)的負(fù)載電流大小,如電流表的讀數(shù)不等,可相應(yīng)調(diào)整偶合器的充油量,直到各電機(jī)工作電流近似的相等,這樣就可以避免單臺(tái)液力偶合器因負(fù)荷大造成易熔塞熔化問(wèn)題的出現(xiàn)。
2.3.2 實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,由于瞬間煤量過(guò)大或是有大塊煤卡住等原因,齒輥可能會(huì)出現(xiàn)短暫的堵轉(zhuǎn),這時(shí)是不需要保護(hù)的,但堵轉(zhuǎn)保護(hù)就會(huì)起作用,導(dǎo)致頻繁停車,影響正常生產(chǎn)。破碎機(jī)堵轉(zhuǎn)保護(hù)的原理是利用接近開關(guān)采集兩個(gè)齒輥運(yùn)轉(zhuǎn)信號(hào),將運(yùn)轉(zhuǎn)信號(hào)輸入PLC,當(dāng)破碎機(jī)堵轉(zhuǎn)時(shí),PLC采集不到信號(hào),通過(guò)程序設(shè)定判斷為堵轉(zhuǎn),此時(shí)發(fā)出停車指令。
在程序中將堵轉(zhuǎn)延時(shí)時(shí)間延長(zhǎng),減少甚至避免堵轉(zhuǎn)保護(hù)誤動(dòng)作;堵轉(zhuǎn)保護(hù)不控制停車,將堵轉(zhuǎn)保護(hù)接到報(bào)警燈上,將報(bào)警燈安裝在醒目的位置,這樣一來(lái),一旦出現(xiàn)堵轉(zhuǎn)保護(hù),崗位司機(jī)可以迅速發(fā)現(xiàn),并到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查調(diào)整操作;利用堵轉(zhuǎn)保護(hù)輸出閉鎖破碎機(jī)入料翻板,當(dāng)發(fā)生堵轉(zhuǎn)保護(hù)時(shí),使入料翻板立刻動(dòng)作,斷掉煤量,避免破碎機(jī)堵煤事故的發(fā)生。
3 改造前后工藝效果對(duì)比分析
3.1 中煤重介旋流器分選效果
改造前中煤重介旋流器數(shù)量效率為94.31%,中煤帶煤損失為1.65%(-1.5g/cm3),矸石帶煤損失為1.83%。改造后中煤重介旋流器精煤產(chǎn)率為46.79%,數(shù)量效率為98.33%,中煤帶煤損失為2.69%(-1.6g/cm3),矸石帶煤損失為1.83%(-1.9g/cm3),同原改造前相比,數(shù)量效率高4.02%,中煤帶煤損失降低1.65%,矸石帶煤損失相近,總體分選效果較好。
改造前一段分選密度為1.652g/cm3,精煤灰分為15.95%;二段分選密度為1.831g/cm3,中煤灰分為34.16%,矸石灰分為80.85%。改造后一段分選密度為1.600g/cm3,精煤灰分為15.70%;二段分選密度為1.811g/cm3,中煤灰分為36.69%,矸石灰分為80.31%,分選密度控制較好。
改造前重介旋流器一、二段的總錯(cuò)配物含量分別為5.84%、6.96%;一、二段可能偏差分別為0.038、0.13?;曳终`差為1.06%。改造后重介旋流器一、二段的總錯(cuò)配物含量分別為5.42%、0.48%,較原重介旋流器看,一段錯(cuò)配物相近,二段錯(cuò)配物含量降低6.48%;一、二段可能偏差分別為0.034、0.065?;曳终`差為1.05%。
因此改造后,重介旋流器的工藝效果整體優(yōu)于原重介旋流器。
3.2 破碎機(jī)破碎效果
破碎機(jī)破碎效果基本正常,與再洗中煤重介系統(tǒng)改造前破碎效果基本一致,破碎機(jī)偶合器溫度在15-25℃之間,生產(chǎn)正常。
4 結(jié)束語(yǔ)
通過(guò)不斷完善設(shè)備管理和工藝技術(shù)管理,有效的解決了中煤重介系統(tǒng)的生產(chǎn)壓力,提高了中煤重介再洗系統(tǒng)的穩(wěn)定性,使設(shè)備處理能力滿足當(dāng)前實(shí)際生產(chǎn),進(jìn)一步完善中煤重介再洗系統(tǒng)工藝,提高了中煤重介再洗系統(tǒng)的時(shí)間利用率,綜合精煤產(chǎn)率提升。