李 俊 龍 濤
(廣東惠州天然氣發(fā)電有限公司,廣東 惠州 516082)
廣東惠州天然氣發(fā)電有限公司一期發(fā)電項目現(xiàn)有三臺3×390MW 三菱M701F 燃氣蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組,其中余熱鍋爐廠家為杭州鍋爐廠,余熱鍋爐型式為臥式、三壓、再熱、自然循環(huán)鍋爐。每臺機組配備了兩臺100%容量的高中壓電動給水泵,機組正常運行時給水泵一用一備,并且每臺泵都具有10%的裕量。給水泵及配套電機參數(shù)見表1。
我廠的高中壓給水系統(tǒng)原設計為泵額定轉速運行,依靠泵出口調節(jié)閥來節(jié)能調節(jié)給水流量,在機組實際運行中發(fā)現(xiàn)這種調節(jié)方式帶來了多種不足和弊端。
1)給水泵出口節(jié)流損失嚴重,不經(jīng)濟
項目實施前我廠委托電科院對給水系統(tǒng)進行了實驗測試(具體見下表2)以評估本技改項目的節(jié)能潛力。試驗發(fā)現(xiàn)高、中壓給水調門壓損情況非常嚴重,尤其在低負荷工況下給水系統(tǒng)存在著較大的節(jié)能損失。在滿負荷時,高壓調閥前后壓損達到了2.19MPa,閥門開度僅為61%;中壓調閥前后壓損達到了1.29MPa,閥門開度為85.73%,以上數(shù)據(jù)表明高壓給水系統(tǒng)存在著較大的節(jié)流損失,中壓系統(tǒng)相比較節(jié)能損失小了很多。而在部分負荷條件下,高、中壓調閥前后壓損要更加嚴重,在240MW 最低穩(wěn)定負荷工況點時,高壓調閥前后壓損達到了6.83MPa,調閥的開度僅有43.47%;中壓調閥前后壓損達到了2.94MW,調閥的開度僅有66.07%。
表1 高中壓電動給水泵組參數(shù)表
表2 高、中壓給水系統(tǒng)改造前試驗數(shù)據(jù)表
2)給水系統(tǒng)原設計存在不合理之處,容易造成系統(tǒng)設備損壞,從而影響了整個機組的安全和可靠性
我廠的M701F 機組設計為兩班制起停機組,機組起停非常頻繁,并且在運行過程中變負荷的工況很多。在高中給水泵起動時,由于泵的轉速瞬間達到3000r/min,對給水系統(tǒng)的管路、閥門沖擊很大,經(jīng)常出現(xiàn)較大的振動和異響,給水系統(tǒng)存在著極大的安全隱患。同時,在機組起停和低負荷運行時,高、中壓給水調節(jié)閥前后壓差過高,閥門極易損壞,在投產初期我廠多次發(fā)生過給水閥門損壞導致機組跳機的事件。
通過調研和分析,我司采用了電機改變頻的方案對全廠三臺機組的給水泵進行改造,本方案盡管有投資高,占地面積大、后續(xù)維護成本高等缺點,但其優(yōu)點則更加顯著,可很好的解決本廠高中壓給水系統(tǒng)存在的問題。
我廠原設計的高、中壓給水泵為合泵帶抽頭運行,在這種條件下高壓給水和中壓給水同時采用一個變頻調節(jié)的實現(xiàn)難度很大,另外中壓給水節(jié)能潛力相對較小,如果中壓、高壓在一起變頻調節(jié)會壓縮高壓給水的節(jié)能空間。因而,我廠最終決定再增設一臺中壓泵,并分別對高、中壓泵的電機進行變頻改造,具體措施如下:
1)新增加兩臺一用一備的中壓給水泵代替原高-中壓給水泵的中壓抽頭,中壓給水泵選用了水平、多級離心泵。中壓給水泵的設計容量滿足機組正常運行時和事故狀態(tài)下的中壓給水、再熱器減溫水和高旁減溫水的流量的總和。中壓給水泵的再循環(huán)回水接至低壓汽包,中壓進水管從給水泵的進水總管引出,管道的引起位置也充分考慮過兩條管道的壓損,防止發(fā)生高-中壓給水泵出現(xiàn)“搶水”現(xiàn)象,保證中壓泵的進口管路的不會出現(xiàn)汽化問題。
2)中壓給水泵電機的變頻改造的方式均為兩臺泵均變頻“一拖一帶旁路”,即每臺泵電機都加裝一臺變頻器和設置旁路。
3)中壓給水主調節(jié)閥重新選型,匹配中壓給水泵變頻調節(jié)。中壓給水系統(tǒng)調節(jié)方式為中壓給水泵最低轉速設定為1800r/min,閥門全開后采用變頻器頻率調節(jié)水位。
4)原高-中壓給水泵中壓抽頭用堵板堵住,單單作為高壓給水泵使用,高壓過熱器減溫水調節(jié)閥重新選型,匹配高壓給水泵變頻調節(jié)方式。高壓給水泵變頻改造選用的是北京利德華福電氣技術有限公司的HARSVERT 高壓變頻器,泵電機變頻改造的方式為:“一拖二加旁路”,即一臺機組的兩臺高壓泵電機共用一臺高壓變頻器控制。這種方式可以相對節(jié)省投資,兩臺泵都可變頻運行,并可定期切換、互為備用。
5)高壓給水的主管路利用了原有的給水調節(jié)閥,將給水旁路的調節(jié)閥管段由原來的50%流量改成100%的電動管段閥旁路。機組起停階段時采用主管路調節(jié)閥進行流量調節(jié),而在機組帶負荷后自動切換至給水旁路,此時電動閥旁路全開,通過變頻調節(jié)泵的轉速來控制汽包水位。由于旁路的電動關斷閥的壓損小,可最大程度的挖掘給水系統(tǒng)的節(jié)能潛力。
高中壓給水系統(tǒng)改造項目在實施工程中,我廠根據(jù)以往的運行經(jīng)驗及設備特性,對系統(tǒng)管路本身和邏輯控制等方面進行了優(yōu)化和創(chuàng)新,也進一步提高了給水系統(tǒng)的安全和穩(wěn)定性,最大程度的挖掘了系統(tǒng)的節(jié)能潛力。
1)水泵變頻運行過程中存在發(fā)生跳泵而切換至工頻運行的風險,由于當時給水調閥處于全開狀態(tài)會導致高壓給水流量劇增,極有可能導致高壓汽包液位高跳機。為防止此類事件發(fā)生,高壓給水調門設計了快關功能,保證事故切換泵的情況下汽包的水位保持平穩(wěn)。
2)大程度的釋放給水系統(tǒng)的節(jié)能潛力,我廠設計了變頻器跟蹤給水調節(jié)閥開度控制方式,基本原則為:在增加給水流量時,優(yōu)先調節(jié)閥門的開度,然后在考慮調節(jié)變頻器頻率;反之在減小給水流量時,優(yōu)先降低變頻器頻率,然后在考慮減少閥門的開度。
3)壓汽包的水位出現(xiàn)較大偏差時,高壓變頻器立即停止對給水調閥指令的跟蹤,直接進行水位跟蹤控制,在這種情況下,變頻器和給水調閥被控對象一致,動作方向也保持一致,能夠盡快的消除汽包的水位偏差,具體如圖1所示。
圖1 頻器快速水位控制調節(jié)圖
為了檢查高中壓給水系統(tǒng)改造后的實際節(jié)能效果,我廠對改造后的高中壓給水系統(tǒng)進行了效率測試。測試的結果表明系統(tǒng)改造后節(jié)能效果非常明顯,機組在低負荷工況下運行時節(jié)能效果更加顯著,給水泵的流量與效率的特性關系具體如圖2所示。我廠先后對全廠全部三臺機組進行了改造,改造完成后每年節(jié)約廠用電約675 萬kW·h,節(jié)約電費為360 萬元,項目改造后兩年左右就可以收回投資,收益十分可觀。
圖2 泵流量Q 與效率η特性曲線
另外,給水系統(tǒng)改造完成后也徹底解決了改造前出現(xiàn)的起停時對管路、閥門沖擊大,調節(jié)閥門易損壞等多項問題。給水泵改變頻調節(jié)后真正實現(xiàn)了軟起動,泵出口調節(jié)閥前后壓差減小運行工況得到改善,閥門的壽命延長及故障率明顯降低,極大的提升了整個機組的安全和可靠性,達到了本項目改造的最初目的。
給水系統(tǒng)改造后,總體運行情況良好,但也出現(xiàn)了一些問題,絕大部分問題都得到了解決,這些經(jīng)驗值得我們總結和改進。
1)系統(tǒng)改造完成后,機組出現(xiàn)過在某特定負荷維持不變時,變頻器輸出發(fā)生擺動,汽包水位波動較大的問題,將變頻器控制切換至手動調節(jié)后汽包水位才能穩(wěn)定。針對這個問題,我廠將變頻器轉速控制和給水調閥開度控制重新匹配和優(yōu)化,目前變頻器輸出擺動的問題基本已解決。
2)高負荷時,由于中壓給水泵出口壓力較低,無法滿足再熱器減溫水流量要求。為了解決減溫水流量低問題,目前我廠減溫水投用時,采用了提高中壓給水泵轉速,中壓給水調節(jié)閥調節(jié)中壓汽包水位的方式,但是這種方式有一定的風險,對運行要求要高,同時也犧牲了一定的節(jié)能效果。為了徹底解決這個問題,我廠考慮將再熱器減溫水管路用原高-中壓給水泵的中壓抽頭來供,高負荷下滿足減溫水的流量。
3)電氣接線錯誤導致高壓給水泵發(fā)生反轉造成泵軸和葉輪損壞。我廠對本次事故進行了認真總結 和反思,完善了檢修質量驗收標準、設備試運程序等多個方面,避免類似的事故再次發(fā)生。
4)中壓給水泵出口逆止閥發(fā)生泄漏,導致備用泵發(fā)生反轉,經(jīng)處理及時未造成損失。目前我廠正考慮對逆止閥進行改型。
我廠的高中壓給水系統(tǒng)改造項目實施完成后,節(jié)能效果非常顯著,獲得了豐厚的效益。同時,本項目也提高了給水系統(tǒng)的安全和可靠性,解決了原系統(tǒng)存在的耗能高、起動和變負荷工況時給水管路和閥門受沖擊大、設備易損壞等多項問題。在項目實施過程中,我廠根據(jù)以往實際運行經(jīng)驗和設備具體特性,對給水系統(tǒng)管路本身及其控制邏輯進行了多項的優(yōu)化和改進,取得了不錯的效果,是一項有益的探索和嘗試。系統(tǒng)改造后在實際運行過程中也出現(xiàn)了一些新的問題,值得我廠認真總結和改進,相關經(jīng)驗和教訓也可給其他類似項目提供借鑒。
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