譚紀偉,岳遠林,逯辰源,唐雪霞(中原油田分公司天然氣處理廠,河南濮陽457162)
高含硫天然氣凈化裝置腐蝕監(jiān)測技術(shù)有效性評估
譚紀偉,岳遠林,逯辰源,唐雪霞
(中原油田分公司天然氣處理廠,河南濮陽457162)
由于腐蝕帶來的各項問題日趨突出,腐蝕監(jiān)測技術(shù)作為一種在不影響系統(tǒng)正常運行的情況下,對管線的腐蝕速度和某些與腐蝕速度有關(guān)的參數(shù)進行連續(xù)測量的技術(shù)得到了很快的發(fā)展和應用。本文將在腐蝕環(huán)境較為惡劣,腐蝕介質(zhì)較為復雜的環(huán)境下,對腐蝕檢測技術(shù)的準確性和腐蝕監(jiān)控的有效性進行分析。
腐蝕監(jiān)測;高含硫;應用效果
普光氣田采出的天然氣含硫、含碳量較高,原料天然氣中H2S平均含量為15%(體積分數(shù),下同),CO2平均含量為8%左右,并含有一定量的有機硫,加上天然氣開采和處理的過程中有電解質(zhì)的存在,使得凈化廠的腐蝕環(huán)境較為復雜和惡劣。天然氣凈化聯(lián)合裝置采用的腐蝕檢測方法為安裝有電感探針的在線腐蝕監(jiān)測技術(shù),其原理是將金屬試樣包含在一個線圈里,由于腐蝕后金屬試樣橫截面積減小,導致線圈的電感發(fā)生相應的改變。事先對線圈電感L和磁力線長度s進行標定,建立電感與腐蝕速率的函數(shù)關(guān)系,利用測量得到的電感變化就能推知材料的腐蝕速率的腐蝕速率。
為確定腐蝕監(jiān)測技術(shù)的準確性,我們在每只探針的探頭前端加裝了腐蝕試驗掛片,與探針同時放入,同時取出,以驗證探針數(shù)據(jù)的準確性。
進行了為期兩年的檢測后,我們將探針和掛片同時取出,并對掛片進行清洗、稱重和分析,并將掛片數(shù)據(jù)與探針數(shù)據(jù)進行對比。片清洗前部分監(jiān)測點掛片表面附著流體沉積物及腐蝕產(chǎn)物,部分監(jiān)測點掛片表面呈現(xiàn)光澤狀態(tài),清洗后各個監(jiān)測點掛片的均勻腐蝕速率微小。在酸性油氣田設施腐蝕的眾多因素中,硫化氫和二氧化碳是最為危險的腐蝕因素。
通過對六套聯(lián)合檢修時壓力管道檢測結(jié)果匯總情況分析,聯(lián)合裝置重點腐蝕部位中大部分為貧胺液、酸性氣和酸性水等介質(zhì)流經(jīng)的管線。酸性氣管線腐蝕形態(tài)多為復合管剝離,分析原因主要為壓力、溫度的變化以及前期制造缺陷引起。酸性水管線腐蝕形態(tài)主要為局部減薄,分析原因為:酸性水主要來源為急冷水,當加氫不足時,反應器出口便有較多的SO2產(chǎn)生并進入急冷塔,使急冷水的PH值下降,當PH值低于6時,急冷水對設備和管線將產(chǎn)生嚴重腐蝕,具體的腐蝕過程如下:
此外,急冷水中存在少量的SO32-及SO42-,不僅本身是一種酸性腐蝕性離子,同時為硫酸鹽還原菌的滋生和繁殖提供了環(huán)境,導致系統(tǒng)內(nèi)粘泥量增大,加速了金屬腐蝕。
(1)第二級硫冷凝器入口管線腐蝕問題:腐蝕現(xiàn)狀:CL-30801探針安裝在二級硫冷器入口管線,管線材質(zhì)為碳鋼內(nèi)襯不銹鋼復合材料,探針材質(zhì)為20R,監(jiān)測介質(zhì)為酸性氣。實際運行過程中腐蝕速率一直較高,吹硫期間更是呈現(xiàn)階梯式上漲。分析原因如下:1)二級硫冷器入口管線內(nèi)氣體成分復雜,含有H2S、SO2、CO2、硫蒸汽、水蒸汽等,溫度在280℃以上,高溫硫腐蝕現(xiàn)象突出,管線為316L的復合管,電感探針材質(zhì)為20R,造成在線腐蝕實際檢測的腐蝕速率較高。2)停工吹硫操作時,產(chǎn)生少量SO3與燃料氣燃燒產(chǎn)生的大量水汽及減溫蒸汽生成硫酸蒸汽,如果管壁溫度低于系統(tǒng)壓力所對應的硫酸露點溫度,將發(fā)生硫酸露點腐蝕。吹硫后期,隨著溫度的下降,系統(tǒng)操作不平穩(wěn),溫度、壓力、過程氣組分發(fā)生較大范圍波動,如果管壁溫度低于系統(tǒng)壓力所對應的水的露點溫度,造成嚴重的濕硫化氫腐蝕。
(2)急冷水泵出口管線腐蝕問題:腐蝕現(xiàn)狀:探針CL-40401安裝在尾氣處理單元急冷水泵出口,管線材質(zhì)為碳鋼(20#),監(jiān)測介質(zhì)為急冷水。在線腐蝕監(jiān)測系統(tǒng)運行期間該點監(jiān)測數(shù)據(jù)頻繁的出現(xiàn)短期或長期的持續(xù)增高現(xiàn)象。分析原因如下:1)該點探針安裝在管線底部,由于探針處于該段管線低點,系統(tǒng)中產(chǎn)生的鹽類、腐蝕產(chǎn)物、污垢等物質(zhì)在此沉積,易產(chǎn)生垢下腐蝕。另外,如果上游操作出現(xiàn)波動,會造成加氫不足,使反應器出口產(chǎn)生較多的SO2并進入急冷塔,與水形成亞硫酸,亞硫酸具有很強的腐蝕性,對設備產(chǎn)生嚴重腐蝕。2)對于短期腐蝕速率較快的現(xiàn)象,原因可能為:急冷水系統(tǒng)發(fā)生的腐蝕類型主要為SO2-H2O腐蝕。當PH值低于6時,急冷水對設備和管線將產(chǎn)生嚴重腐蝕,具體的腐蝕過程如下:
SO2+H2O—>H2SO3
H2SO3+Fe—>FeSO3+H2
(3)再生塔底重沸器氣相返回管線腐蝕問題:塔底監(jiān)測點探針編號為CL-10501,安裝在再生塔底重沸器氣相返回口管線,腐蝕介質(zhì)主要為硫化氫、二氧化碳和MDEA,管線材質(zhì)為復合管材(20R+00Cr17Ni14Mo2),探針材質(zhì)為SA516-65,正常運行溫度為128℃。在線腐蝕監(jiān)測系統(tǒng)該點出現(xiàn)較快增長趨勢。分析該點腐蝕的原因可能包括:1)溫度較高或壓力較低時,溶劑吸收的酸性氣體自胺液中解析出來,在材料表面產(chǎn)生酸腐蝕。2)正常工況下,富液中的酸性氣在再生塔內(nèi)解析,返回管道內(nèi)介質(zhì)為氣相,如操作不當,解析反應發(fā)生在重沸器內(nèi),解吸出來的游離H2S和CO2氣體在有液滴的情況下在返回管線金屬表面發(fā)生腐蝕或沖刷。
腐蝕監(jiān)測的最大意義在于可以實時監(jiān)測裝置的整體運行狀態(tài),及時反應設備及管線內(nèi)介質(zhì)當前的腐蝕程度。提供與當前設備及管線運行情況等有關(guān)的管理信息如生產(chǎn)、維修計劃的決策依據(jù),設備的選材依據(jù)等??梢栽u估腐蝕控制和防腐技術(shù)的有效性,如化學緩蝕劑法、防腐涂層技術(shù)等。并且找出這些技術(shù)的最佳應用條件。
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譚紀偉(1979—),男,山東新泰人,本科,經(jīng)濟師,研究方向:天然氣凈化處理和化驗分析。