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      軋鋼加熱爐汽化冷卻及煙氣余熱利用改造

      2015-05-22 01:28:27王永鋒上海嘉德環(huán)境能源科技有限公司上海200011
      山東工業(yè)技術(shù) 2015年6期
      關(guān)鍵詞:軋鋼過(guò)熱器汽化

      王永鋒(上海嘉德環(huán)境能源科技有限公司,上海200011)

      軋鋼加熱爐汽化冷卻及煙氣余熱利用改造

      王永鋒
      (上海嘉德環(huán)境能源科技有限公司,上海200011)

      加熱爐是軋鋼企業(yè)中主要消耗設(shè)備,加熱爐的水梁冷卻由水冷循環(huán)改為汽化循環(huán),產(chǎn)生的蒸汽經(jīng)過(guò)煙道中的過(guò)熱器,產(chǎn)生的過(guò)熱蒸汽用于發(fā)電,同時(shí)煙道中的煙氣大幅度降低。由水冷改為汽化減少了用水節(jié)約能源,降低了煙氣排放溫度減少了污染排放,產(chǎn)生的過(guò)熱蒸汽用于發(fā)電降低企業(yè)的運(yùn)行成本,對(duì)軋鋼企業(yè)增效具有重要意義。

      加熱爐;熱效率;余熱回收;汽化冷卻系統(tǒng);飽和蒸汽

      1 引言

      湘潭鋼鐵某厚板廠有3座步進(jìn)梁式加熱爐。爐內(nèi)支撐梁冷卻方式均為水冷卻,不僅耗水量大,且冷卻水帶走的熱量不能再回收利用,造成了能源的巨大浪費(fèi)。本改造方案對(duì)3座加熱爐支撐梁冷卻方式由水冷方式改為汽化冷卻,用水量?jī)H為水冷卻的1/60,具有顯著的節(jié)水效果,由于系統(tǒng)溫度的提高,這對(duì)減輕鋼坯黑印,改善鋼坯加熱爐質(zhì)量也有一定的好處。并在煙道中安裝蒸發(fā)器和過(guò)熱器,對(duì)煙氣進(jìn)行深度余熱回收,產(chǎn)生的過(guò)熱蒸汽用于發(fā)電,降低了軋鋼廠的運(yùn)行成本,改善環(huán)境,達(dá)到節(jié)能降耗的目的。

      2 原加熱爐技術(shù)參數(shù)

      爐子有效長(zhǎng):41400mm,爐子內(nèi)寬:8120mm;爐子產(chǎn)量:140t/ h坯料規(guī)格:寬度1200mm,厚度220mm,長(zhǎng)度7500mm;燃料:高焦混合煤氣,熱值2200Kcal/Nm3。

      3 技術(shù)改造主要內(nèi)容

      3.1概述

      本套系統(tǒng)中共有三座加熱爐,其中給水、加藥系統(tǒng)是共用系統(tǒng),其它如排污、蒸汽、循環(huán)系統(tǒng)都是獨(dú)立的。生產(chǎn)時(shí)3座加熱爐2用1備,即設(shè)計(jì)發(fā)電機(jī)組時(shí)只能按2臺(tái)加熱爐正常生產(chǎn)時(shí)產(chǎn)生的蒸汽量配備發(fā)電機(jī)組。

      3.2改造的主要設(shè)備

      爐內(nèi)支撐梁及絕熱包扎;汽包規(guī)格:Φ1800x8000mm,每座加熱1臺(tái);單座加熱爐配置電動(dòng)循環(huán)水泵2臺(tái),1臺(tái)工作,1臺(tái)備用;單座加熱爐配置1臺(tái)柴油循環(huán)水泵,停電備用泵;3座加熱爐共用1臺(tái)熱力除氧器;給水系統(tǒng)配備3臺(tái)電動(dòng)給水泵,2用1備;3座加熱爐共用1臺(tái)柴油給水泵,停電備用泵;軟水供給配有3臺(tái)軟水泵,2用1備。加藥裝置由聯(lián)氨加藥裝置和磷酸三鈉加藥裝置兩個(gè)獨(dú)立的加藥部分組成。

      在每座加熱爐煤氣換熱器后煙道內(nèi)設(shè)置一套蒸汽發(fā)生器和一套過(guò)熱器。

      4 改造后蒸汽及煙氣的參數(shù)

      經(jīng)過(guò)爐內(nèi)水梁循環(huán)后匯集到汽包內(nèi)蒸汽主要數(shù)據(jù):汽包額定壓力1.6MPa;蒸汽并網(wǎng)壓力1.27MPa;絕熱層完好時(shí)平均蒸汽產(chǎn)量7.7t/h(約60%額定負(fù)荷);絕熱層脫落10%時(shí)蒸汽產(chǎn)量16.1t/h(額定負(fù)荷);連續(xù)排污率(正常生產(chǎn))≤5%(產(chǎn)汽量)。

      經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定蒸汽過(guò)熱器參數(shù):過(guò)熱蒸汽量:6.4t/h;蒸汽進(jìn)口壓力:~1.27MPaG;進(jìn)口蒸汽溫度:≥194℃;出口蒸汽溫度:>250℃。經(jīng)過(guò)過(guò)熱器后的煙氣參數(shù):進(jìn)入過(guò)熱器的煙氣最高溫度<450℃,常用負(fù)荷下蒸發(fā)器后煙氣溫度<240℃。

      5注意事項(xiàng)

      水梁設(shè)計(jì)時(shí),要充分考慮,爐膛內(nèi)的高度。特別是活動(dòng)梁立柱,因活動(dòng)梁立柱較長(zhǎng),穿過(guò)爐底時(shí),爐膛內(nèi)高度空間不夠,從爐底下部也沒(méi)有足夠空間穿上來(lái),因此設(shè)計(jì)時(shí)要考慮好水梁立柱怎么安裝,是否需要分成兩節(jié),現(xiàn)場(chǎng)再焊接。

      水經(jīng)過(guò)爐內(nèi)水梁循環(huán)后產(chǎn)生蒸汽,蒸汽和水形成汽水混合物,汽水混合物在循環(huán)管路系統(tǒng)的拐角處會(huì)產(chǎn)生氣阻。因系統(tǒng)中循環(huán)的動(dòng)力為蒸汽循環(huán)泵,流速較高,在管道的拐角處會(huì)形成水流的較大阻力,導(dǎo)致管道振動(dòng)較大,所以在管道的拐彎處,要使用較大的轉(zhuǎn)彎半徑,減少局部阻力損失,一般是3~5倍的管道直徑。

      循環(huán)管路支架,安裝位置要合理,強(qiáng)度要夠,特別是水管的拐彎處,安裝要牢固。

      測(cè)量裝置的導(dǎo)壓管,在冬天比較冷的地區(qū),要考慮管道伴熱,以免停爐后凍裂水管及測(cè)量元器件。

      所用的循環(huán)水,要嚴(yán)格按照國(guó)家低壓鍋爐用水標(biāo)準(zhǔn),以防長(zhǎng)期運(yùn)行中出現(xiàn)結(jié)垢、溶解物的沉積等現(xiàn)象堵塞循環(huán)管路,造成水管的破裂,降低使用壽命。

      設(shè)計(jì)時(shí)充分考慮管道的排污,管道運(yùn)行后的沖洗,以及在北方使用的加熱爐,停爐后水管內(nèi)的水應(yīng)盡可能的放凈,避免冬天凍裂水管和設(shè)備。

      設(shè)計(jì)排煙溫度、蒸發(fā)器、過(guò)熱器時(shí),要考慮煙囪的抽力,降低排煙溫度和增加煙道阻力后,煙氣能否排出,煙囪的抽力能否滿足要求。

      6 本次改造中出現(xiàn)的問(wèn)題

      施工完畢后,點(diǎn)火烘爐,等爐溫達(dá)到出鋼溫度后,出現(xiàn)某些管道振動(dòng)較大,管道竄動(dòng)約10cm,嚴(yán)重超出了汽化冷卻系統(tǒng)的振動(dòng)范圍。經(jīng)仔細(xì)查看分析原因后,停爐整改,整改完畢后現(xiàn)象消除。具體原因如下:施工過(guò)程中沒(méi)有完全按照施工圖制作,在某些管道的拐彎處使用較小的彎頭半徑,循環(huán)水流通不暢,沖擊力太大。

      在拐彎處沒(méi)有安裝支架,兩側(cè)的支架距離太遠(yuǎn),管道固定不牢。

      7 蒸汽發(fā)電

      3座加熱爐的過(guò)熱蒸汽并網(wǎng)后,送往蒸汽發(fā)電機(jī)組。按照軋鋼廠生產(chǎn)要求,加熱爐是2用1備,平時(shí)2臺(tái)加熱爐生產(chǎn),所以產(chǎn)生的過(guò)熱蒸汽量為2臺(tái)加熱爐之和。

      根據(jù)國(guó)內(nèi)小汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)組的設(shè)計(jì)參數(shù),選擇汽輪機(jī)排氣壓力為0.007Mpa,因此可以計(jì)算出汽輪機(jī)功率:

      W=Q(H0-H1)η/3600=12800x(2786-2572.2)x0.7/3600=532kW

      式中符合說(shuō)明:流量:Q=6.4x2=12.8x103kg/h;進(jìn)口熱焓值為:H0=2786KJ/Kg,出口熱焓值為:H1=2572.2KJ/Kg;汽輪機(jī)效率:η=0.7;電能當(dāng)量值:3600KJ/Kw。

      故該部分蒸汽可以做功532kW/h,因加熱爐生產(chǎn)具有很大的波動(dòng)性,則按產(chǎn)生蒸汽量的95%計(jì)算,即發(fā)電量約為505kW/h計(jì)算,則年創(chuàng)效益為:

      505千瓦/小時(shí)x7000小時(shí)/年x0.65元/度=229萬(wàn)元/年

      經(jīng)過(guò)發(fā)電機(jī)組后形成的冷凝水,送回加熱爐汽化冷卻的軟水箱,重復(fù)利用,即節(jié)約了能源,又創(chuàng)造了效益。

      8 結(jié)束語(yǔ)

      應(yīng)用前景分析:我國(guó)是一個(gè)鋼鐵大國(guó),現(xiàn)有常規(guī)燃燒的軋鋼加熱爐近千余座。現(xiàn)投入的企業(yè)很少,約有1/4,所以潛在的市場(chǎng)數(shù)量很大,前景非常廣闊。這是一個(gè)利國(guó)利民的技術(shù),應(yīng)該有廣泛的改造市場(chǎng)。其技術(shù)成熟,經(jīng)濟(jì)合理,具有良好的經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)保效益、社會(huì)效益,值得在鋼鐵企業(yè)內(nèi)大力推廣應(yīng)用。

      [1]鋼鐵廠工業(yè)爐設(shè)計(jì)參考資料[S].北京:冶金工業(yè)出版社.

      [2]朱能闖.鋼鐵企業(yè)低壓飽和蒸汽發(fā)電技術(shù)應(yīng)用[M].

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