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    330MW鍋爐再熱汽溫偏低的技術(shù)改造

    2015-05-14 06:07:38馬士松陳國(guó)華
    電力工程技術(shù) 2015年4期
    關(guān)鍵詞:熱器過(guò)熱器煙道

    馬士松,陳國(guó)華

    (江蘇新海發(fā)電有限公司,江蘇連云港222023)

    江蘇某發(fā)電有限公司15號(hào)鍋爐是武漢鍋爐廠設(shè)計(jì)制造的WGZ1100/17.45-4自然循環(huán)Π型鍋爐,采用中速磨正壓直吹式制粉系統(tǒng),直流式百葉窗水平濃淡燃燒器,四角布置,切向燃燒方式,尾部雙煙道布置,煙氣擋板調(diào)節(jié)再熱汽溫,一次中間再熱,平衡通風(fēng),鍋爐設(shè)計(jì)再熱蒸汽溫度540℃。

    機(jī)組自投運(yùn)以來(lái),鍋爐再熱蒸汽溫度長(zhǎng)期比設(shè)計(jì)值低15℃左右。雖然通過(guò)抬高燃燒器擺角增強(qiáng)高溫再熱器換熱、調(diào)整再熱煙氣擋板開(kāi)度提高低溫再熱器側(cè)煙氣份額、提高過(guò)量空氣系數(shù)[1]增加煙氣流速等手段,再熱蒸汽溫度有所提高,由此也導(dǎo)致低溫再熱器側(cè)煙氣流速過(guò)高、局部磨損嚴(yán)重,曾多次造成低再受熱面爆管泄漏。經(jīng)相關(guān)設(shè)計(jì)制造單位研究論證,決定對(duì)鍋爐進(jìn)行受熱面改造,以提高再熱蒸汽溫度,同步減少低溫再熱器磨損。

    1 改造方案選擇

    鍋爐受熱面布置情況如圖1所示。爐膛出口及水平煙道部分沿?zé)煔饬鲃?dòng)方向依次布置前屏過(guò)熱器、后屏過(guò)熱器、高溫過(guò)熱器、高溫再熱器。尾部豎井煙道由分隔墻分為2部分,前煙道布置低溫再熱器,煙道出口設(shè)再熱煙氣擋板;后煙道布置低溫過(guò)熱器及省煤器,煙道出口設(shè)過(guò)熱煙氣擋板。爐膛從上至下布置五層煤粉燃燒器,四層運(yùn)行、一層備用。

    1.1 改造共設(shè)置4種解決方案

    (1)高溫過(guò)熱器減少25%受熱面積,增加70m2衛(wèi)燃帶面積。在THA工況,高溫再熱器進(jìn)口煙溫提高了近27℃,低溫再熱器側(cè)煙氣流量減少約5%,高溫再熱器出口蒸汽溫度提高3℃,排煙溫度提高約6℃。改造后,若中壓供熱量大幅上升,同負(fù)荷下鍋爐蒸發(fā)量高,會(huì)引起高溫再熱器處煙氣溫度進(jìn)一步提升,可能造成高溫再熱器處金屬超溫。目前主蒸汽溫度能達(dá)到設(shè)計(jì)值,但過(guò)熱減溫水用量很少,如果高溫過(guò)熱器受熱面積減少,可能會(huì)出現(xiàn)高負(fù)荷時(shí)主蒸汽溫度不達(dá)標(biāo)現(xiàn)象,從而影響機(jī)組效率。

    圖1 鍋爐受熱面布置圖

    (2)后屏過(guò)熱器減少20%受熱面,衛(wèi)燃帶面積不變。由于割管位置離高溫再熱器較遠(yuǎn),雖然后屏過(guò)熱器吸熱減少,但高溫過(guò)熱器吸熱量相應(yīng)增多,故對(duì)提高再熱汽溫效果不如方案1,且同樣會(huì)引起排煙溫度上升。

    (3)低溫再熱器垂直段增加受熱面。該方案增加部分低溫再熱器換熱面積,再熱蒸汽溫度增加幅度預(yù)期較好,且對(duì)排煙溫度無(wú)負(fù)面影響。由于相同條件下高溫再熱器傳熱溫差下降,其吸熱量將有所下降,增加的面積需重新進(jìn)行熱力計(jì)算來(lái)確定,實(shí)施難度中等。

    (4)將鍋爐燃燒器整體上移。該方案可以達(dá)到比較理想的提高再熱汽溫效果,但改造牽扯到的范圍較大,主要涉及水冷壁、燃燒器、煤粉管道等,改造后還有可能造成飛灰可燃物升高、排煙溫度上升,且施工難度大,工程費(fèi)用較高。

    1.2 改造方案確定

    經(jīng)西安熱工院、東南大學(xué)及上海鍋爐廠等多家單位計(jì)算論證,方案3以預(yù)期效果好、實(shí)施難度中等、工程費(fèi)用一般、不利影響因素較少等優(yōu)勢(shì)被確定為最終改造方案。通過(guò)熱力計(jì)算,在燃用設(shè)計(jì)煤種且下四層磨煤機(jī)運(yùn)行、鍋爐負(fù)荷75%至100%額定工況下,主、再熱汽溫均能達(dá)到設(shè)計(jì)值,且改造后對(duì)排煙溫度及鍋爐其它參數(shù)無(wú)明顯負(fù)作用,并能重新分配低溫再熱器煙氣份額,減少鍋爐受熱面煙氣磨損,是最優(yōu)的改造方案。

    2 改造方案實(shí)施

    2014年,利用15號(hào)機(jī)組脫硫脫硝改造機(jī)會(huì),在原低溫再熱器垂直段的前后增加再熱器受熱面積,如圖2所示。管子數(shù)量保持不變,只增加管子長(zhǎng)度,管材采用原低溫再熱器相同材質(zhì)12Cr1MoVG。其中前部為3根管繞1匝,橫向間距S1=228mm,縱向?yàn)?根管,管屏寬度為580mm,兩屏間隔交叉布置;后部為2根管繞1匝,橫向間距S1=228mm,縱向?yàn)?根管,管屏寬度為410 mm,兩屏間隔布置如圖3所示。

    圖2 改造前低溫再熱器垂直段布置圖

    圖3 改造后低溫再熱器垂直段布置圖

    原低溫再熱器垂直段前部增加的受熱面積為1211 m2,原低溫再熱器垂直段后部增加的受熱面積為808 m2,總共增加受熱面積2019m2,增加的受熱面積為原垂直段1.98倍。改造過(guò)程中拆除了一臺(tái)原低再區(qū)域蒸汽吹灰器,改作人孔門(mén),并對(duì)其中一臺(tái)吹灰器進(jìn)行了移位。

    3 改造后效果

    15號(hào)機(jī)組改造后,于2014年7月27日并網(wǎng)發(fā)電,改造前與改造后相關(guān)試驗(yàn)參數(shù)對(duì)照,如表1所示。

    通過(guò)比較,在主蒸汽溫度未發(fā)生下降情況下,再熱蒸汽溫度提高 12.35℃,供電煤耗降低 2.1g/(kW·h)[2],按年運(yùn)行5000 h,平均負(fù)荷250MW計(jì),改造后每年可節(jié)約標(biāo)煤 5000×250×103×2.1×10-6=2625 t, 標(biāo)煤按 700元/t計(jì),改造后每年可節(jié)約發(fā)電成本183.75萬(wàn)元。

    表1 改造前后試驗(yàn)參數(shù)對(duì)照表

    再熱蒸汽溫度提升后,再熱煙氣擋板平均開(kāi)度下降了25.46%,低溫再熱器側(cè)煙氣量減少,受熱面磨損情況得到了改善。同時(shí)煙氣擋板總開(kāi)度較改造前增加了11%,煙氣阻力減少,進(jìn)一步增強(qiáng)了節(jié)能效果。另外,改造后長(zhǎng)期采用下四臺(tái)燃燒器運(yùn)行方式,提高了煤粉顆粒的燃燼性能,排煙熱損失降低,同時(shí)對(duì)NOx的抑制也有良好的效果。

    4 改造后暴露出的問(wèn)題及解決方法

    4.1 新增加受熱面發(fā)生爆管泄漏

    改造后,機(jī)組運(yùn)行至第5天,低溫再熱器第51片及52片屏新老管焊縫附近出現(xiàn)5根管泄漏,如圖4所示。箭頭指向?yàn)楣べ|(zhì)流向,焊縫為低再水平段與垂直段的對(duì)接焊縫,焊縫上方水平段為改造前的老管,下方垂直段為改造后新?lián)Q的管,焊口為工地焊口。根據(jù)宏觀形貌判斷51-2或52-3先泄漏。經(jīng)試驗(yàn)分析,新老管的化學(xué)成分、拉伸性能、非金屬夾雜含量均符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求,金相組織和硬度均未發(fā)現(xiàn)異常,且沒(méi)有明顯的超溫現(xiàn)象。因漏點(diǎn)已被吹損,具體的泄漏原因無(wú)法確定。經(jīng)更換泄漏管重新投入運(yùn)行,至今未有新問(wèn)題產(chǎn)生。

    圖4 爆管宏觀形貌圖

    4.2 高負(fù)荷段需投用再熱減溫水

    改造后,上四臺(tái)磨運(yùn)行時(shí),當(dāng)負(fù)荷大于280MW時(shí),部分工況需投用再熱器微量減溫水,特別是在燃用低灰熔點(diǎn)煤時(shí)較為突出?,F(xiàn)在通過(guò)采用控制入爐煤的結(jié)渣性,適當(dāng)增加爐膛吹灰頻次[3],降低燃燒器擺角,并將最上層磨改為備用磨等手段,再熱減溫水用量幾乎為0。

    5 結(jié)束語(yǔ)

    次低溫再熱器受熱面改造,由于僅涉及到低溫再熱器及相應(yīng)包覆區(qū)域的改造,相對(duì)工作量較小,工程造價(jià)也少,解決了機(jī)組長(zhǎng)期以來(lái)再熱蒸汽溫度偏低的問(wèn)題,提高了鍋爐效率,機(jī)組運(yùn)行的安全性能也得到進(jìn)一步提升,為同類(lèi)型鍋爐技改方案的選擇提供借鑒。

    [1]葉江明.電廠鍋爐原理及設(shè)備[M].北京:中國(guó)電力出版社,2004:178-179.

    [2]陳健婷.300MW與600MW燃煤機(jī)組耗差系數(shù)的變負(fù)荷特性[J].動(dòng)力工程,2009(9):891-894.

    [3]萬(wàn) 躍,晏海能.汽包鍋爐爐內(nèi)結(jié)渣的監(jiān)控及優(yōu)化吹灰策略[J].江蘇電機(jī)工程,2014,33(5):80-81.

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