劉雪成,肖順春,張建忠
(華能瑞金電廠,江西贛州 341108)
在火力發(fā)電廠中,凝汽器的作用之一是在汽輪機排汽口形成較高的真空,使機組排汽盡可能的膨脹做功,減少冷源損失。在機組真空系統(tǒng)中,壓力最低部分是真空泵,大概比凝汽器低0.8 kPa左右。真空泵的殼體輪廓形成一個偏心圓,且葉輪上帶有許多沿旋轉(zhuǎn)方向彎曲的葉片。當葉輪轉(zhuǎn)動時,殼體內(nèi)的水便會被離心力壓向殼體的內(nèi)表面,并形成偏心圓形狀的水層。這樣,如圖1中所示處便形成一空洞狀態(tài),相鄰兩個葉片之間的空間形成氣缸,而水就像活塞一樣,沿著葉片上下移動,這種運行方式如同往復真空泵一樣。換句話說,當葉輪旋轉(zhuǎn)時,氣體通過殼體的吸入口處進入殼體,再從孔板的吸氣口進入葉輪,并在移動過程中經(jīng)膨脹和壓縮后,從孔板排氣口向殼體的排出口排出。
在電廠冷端優(yōu)化分析中,都集中在對影響機組真空的常規(guī)因素,如循環(huán)水流量、循環(huán)水溫度、真空嚴密性、凝汽器鋼管的清潔度等上面,而往往忽視了真空泵本身工作性能對真空的影響。現(xiàn)在電廠中,凝汽器抽真空設備普遍采用偏心式水環(huán)真空泵,其具有能耗低、噪音小、抽吸能力強、運行穩(wěn)定等突出優(yōu)點。真空泵能抽吸到的極限真空為工作液溫度對應的飽和壓力,在冬季時,受凝汽器極限真空制約,真空泵很容易滿足工作需要;而南方夏季工況時,工作冷卻液溫度可達到40℃,對應飽和壓力7.38 kPa,再加上抽汽管道壓力損失,使得凝汽器背壓最低在8 kPa以上。受上述條件制約,冷端無論如何優(yōu)化,都無法突破真空泵最低抽汽壓力限制。
圖1 水環(huán)真空泵工作示意
由此可見,夏季工況時,真空泵抽吸能力對機組的經(jīng)濟性有顯著影響。有必要對真空泵工作液溫度對其性能的影響進行試驗研究,以給出切實有效的解決方案。
華能瑞金電廠350 MW機組為國產(chǎn)首臺超臨界、一次中間再熱、雙缸雙排汽、凝汽器式汽輪機組,采用自然通風濕式冷卻塔,循環(huán)水為閉式循環(huán)供水系統(tǒng)。真空泵為上海鶴見泵廠生產(chǎn)的200EVMA-07Y04210型真空泵。每臺機組配備兩臺真空泵,機組運行時一臺真空泵運行、一臺真空泵備用。設計在5.7 kPa、23.3℃抽空氣量75 m3/h,極限入口壓力為3.39 kPa。
可行性試驗選擇在春季進行,此時可調(diào)節(jié)工作液溫度。選擇300 MW工況,主再熱進汽參數(shù)穩(wěn)定、循環(huán)水流量和溫度穩(wěn)定、盡量按熱力試驗要求停止補水等操作,使得試驗結(jié)果具有可比性。
真空泵極限入口壓力為3.39 kPa,對應飽和溫度26.15℃,因此試驗工作液溫度從26℃開始,通過減小工作液冷卻水量提高其溫度,每升高3℃后穩(wěn)定20 min,記錄一次參數(shù)。若工作液溫度過高,真空泵出力將急劇下降,所以最高試驗溫度為36℃,記錄見表1。
表1 可行性試驗參數(shù)記錄
圖2 工作液溫度和真空變化趨勢圖
從表1和圖2可知,隨著工作液溫度升高,機組真空同步下降,并呈現(xiàn)加速趨勢:當工作液溫度從27℃升高到30℃,真空下降0.22 kPa;當工作液溫度從30℃升高到33℃,真空下降0.39 kPa;當工作液溫度從33℃升高到36℃,真空下降0.76 kPa。隨著工作液溫度升高,其抽吸能力將不斷下降,并最終失去有效工作能力。
該機組凝汽器、真空泵工作液冷卻水都是循環(huán)水,因其在夏季溫度過高,真空泵在接近汽蝕或汽蝕工況下運行,不能徹底抽出凝汽器內(nèi)漏入空氣而降低了機組真空。為使真空泵具有良好工作性能,應降低工作液溫度,及時抽出漏入的不凝結(jié)氣體。現(xiàn)場中降低工作液的方法有增加冷卻器面積、采用地下水冷卻、加裝制冷機等,根據(jù)現(xiàn)場實際和其它電廠經(jīng)驗,認為可行的方案是加裝制冷機,夏季工況時,將工作液冷卻水切為制冷機提供。
機組運行中,凝汽器真空是汽輪機排汽凝結(jié)形成的,真空泵作用是抽出凝汽器中不凝結(jié)氣體,以保證凝汽器在循環(huán)水溫度下正常工作,所以真空泵入口壓力滿足:<凝汽器正常背壓(對應循環(huán)水流量和溫度等)-抽氣管道壓損。管道壓損取1 kPa足夠,在正常冷卻范圍內(nèi),4℃溫差基本對應1 kPa飽和壓力差,加上真空泵溫升2℃,取工作液溫度下降6℃進行設計計算:
真空泵密封水參數(shù):真空泵密封水總?cè)萘考s:20 T/h,如果按密封水每通過制冷裝置下降6℃計算:
需要的制冷量=Q×ΔT×C p=20×1 000×6×4.186=502 320 kJ/h
因為1 kJ=2.78×10-4kWh。所以制冷量=502 320×2.78×10-4=140 kW。
選擇的制冷機組能效比取3,由以上計算,可以選擇50 kW(按耗電量)容量的制冷機組。
制冷裝置選擇特靈空調(diào)系統(tǒng)公司生產(chǎn)的CGWP0505BKRCRA型水冷式冷水機組,名義制冷量為146.5 kW,冷凍水流量25 m3/h。制冷裝置的冷卻水為閉式水,冷凍水為真空泵工作液。每臺機組增設一套冷水機組,向兩臺真空泵分別提供冷凍水,通過管道切換實現(xiàn)向一臺真空泵制冷,備用真空泵仍采用循環(huán)水冷卻。制冷裝置在循環(huán)水溫度高于27℃時投入,低于26℃時切除,接入系統(tǒng)見圖3、4。
圖3 真空泵上增加壓縮制冷裝置系統(tǒng)
圖4 真空泵加裝制冷裝置
系統(tǒng)改造后,在夏季工況進行了真空泵冷卻裝置投入/退出對比試驗,裝置切換完畢后,停留足夠時間,待工作液溫度穩(wěn)定后再進行記錄。
表2 制冷裝置投/切試驗數(shù)據(jù)
280MW負荷時制冷裝置投入、切除試驗數(shù)據(jù)分析:
機組真空變化值=91.68-91.16=0.52 kPa
350MW負荷時制冷裝置投入、切除試驗數(shù)據(jù)分析:
機組真空變化值=90.43-90.06=0.37 kPa
每臺機組一套水冷機組設備、安裝費用共計28萬元;夏季高溫季節(jié)按3個月,共投入2 000 h冷水機組,冷水機組功耗按50 kW計算;夏季機組按80%負荷率即280 MW工況計算;當真空變化時,對機組功率影響如圖5所示。
圖5 機組排汽壓力對功率修正曲線
280 MW負荷制冷裝置投入、切除機組真空變化值在91.68~91.16 kPa之間,由圖4可知,機組功率約變化0.3%,即
280MW×0.3%=280×1000×0.3/100kW=840 kW
當制冷裝置投入后,因機組真空提高,在不增加燃料等成本的情況下,凈增機組功率為:
840-50=790 kW
上述功率的增加未帶來其它成本的增加,屬于凈收益,按0.45元上網(wǎng)電價計算,每年凈收益為:
790×0.45×2 000=71.1萬元
夏季投入制冷裝置后,僅一個多月時間就可收回28萬元投資成本。
1)安全、操作可行性:制冷裝置串聯(lián)在密封水回路中,并設有旁路。在制冷裝置出現(xiàn)故障時可以切除制冷裝置,密封水走旁路,只是影響經(jīng)濟性,不影響設備的安全運行。系統(tǒng)上只是增加六個閥門,且在正常情況下每年切換一次,所以對運行操作量沒有影響。
2)指標影響:現(xiàn)在國家對節(jié)能減排非常重視,提高機組運行指標迫在眉睫。真空泵改造后,在夏季可以提高0.5 kPa真空和降低1.2 g/kWh煤耗,對于提高機組運行指標是非常必要的。
3)綜上所述,本次改造在安全性、操作可行性、運行指標、經(jīng)濟性上是成功的,建議同類型冷卻機組可進行此種改造。
[1]CHO2汽輪機說明書,哈爾濱汽輪機廠[Z].