摘要:近年來,由于硫磺回收工藝流程的特殊性,設(shè)備腐蝕問題一直是企業(yè)和硫磺回收裝置面臨的重要問題之一。裝置上游環(huán)節(jié)產(chǎn)生的含硫污水、溶劑再生產(chǎn)生的酸性氣體,都對回收裝置的各種設(shè)備和管線產(chǎn)生了不同程度的腐蝕。本文將結(jié)合筆者實際工作經(jīng)驗,以中石化洛陽分公司四聯(lián)合車間的硫磺回收裝置作為研究對象,分析硫磺回收設(shè)備的日常運行狀況并對造成設(shè)備腐蝕的具體原因進行分析,針對這些具體原因,開展對重點環(huán)節(jié)和關(guān)鍵因素的治理和優(yōu)化,實現(xiàn)裝置設(shè)備的長期、可靠運行。
關(guān)鍵詞:硫磺回收裝置,腐蝕成因和形態(tài),防護措施
中圖分類號:TQ050.9 文獻標識碼:A
1. 引言
硫磺回收裝置常見于煉化企業(yè),其主要作用是處理各個裝置和環(huán)節(jié)產(chǎn)生的含硫物品和酸性氣體,并對這些排放物進行無害化、循環(huán)利用。該裝置的主要工作機理是:在高溫環(huán)境中,在具有不同功能催化劑的作用下,將硫化氫轉(zhuǎn)化成單質(zhì)硫。因為硫磺回收作業(yè)的復(fù)雜性,在硫磺回收的操作過程中,不同來源、不同組分的尾氣會產(chǎn)生性質(zhì)差異極大的酸性氣體,這些氣體對于設(shè)備的腐蝕程度也是各不相同的。生產(chǎn)流程和工藝特點也導(dǎo)致了裝置內(nèi)會發(fā)生不同的化學(xué)反應(yīng),如高溫反應(yīng)、低溫反應(yīng)、應(yīng)力反應(yīng)等,這些反應(yīng)本身和生成物可能對設(shè)備造成腐蝕。本文將針對筆者所在的四聯(lián)合車間硫磺回收裝置相關(guān)情況進行分析,找出影響設(shè)備腐蝕的關(guān)鍵因素,并采取適當(dāng)措施。
2. 生產(chǎn)裝置和工藝流程
中石化洛陽分公司硫磺回收聯(lián)合裝置是該公司1000萬噸/年煉油工程的配套裝置。本聯(lián)合裝置包括硫磺回收裝置、溶劑再生裝置、加氫型酸性水汽提裝置等部分組成。
石油化工企業(yè)中,一般均采用兩種硫回收工藝,即工藝路線成熟的高溫?zé)岱磻?yīng)和兩級催化反應(yīng)的Claus,在硫回收工藝中,根據(jù)酸性氣中H2S含量不同,通常采用分流法和部分燃燒法,部分燃燒法是將全部原料氣引入制硫燃燒爐,在爐中按制硫所需的氧氣量嚴格控制配風(fēng)比,使H2S燃燒后生成SO2的量滿足H2S/SO2接近于2,經(jīng)過反應(yīng)生成氣態(tài)硫磺。這種方法通常在酸性氣濃度較高時使用。硫磺回收裝置制硫部分采用部分燃燒法。尾氣處理部分采用SSR加氫還原吸收工藝,通過加氫的方法將硫磺尾氣中的單體硫及硫化物還原為H2S,然后采用甲基二乙醇胺溶液吸收H2S,被吸收了H2S后的尾氣過程氣經(jīng)焚燒爐焚燒后通過煙囪排入大氣。
3. 設(shè)備腐蝕原因與形態(tài)分析
下面將結(jié)合上述生產(chǎn)流程,對造成硫磺回收裝置設(shè)備腐蝕的原因進行分析,并對腐蝕的形態(tài)進行介紹。
3.1 高溫硫腐蝕
產(chǎn)生高溫硫腐蝕作用,主要介質(zhì)為高溫過程,氣體產(chǎn)生的氣態(tài)硫或者硫化氫、二氧化硫等。若碳鋼設(shè)備溫度在260-300℃左右,就有可能出現(xiàn)高溫硫腐蝕的現(xiàn)象。在高溫條件下,硫化氫與鐵產(chǎn)生進行反應(yīng),轉(zhuǎn)化成硫化亞鐵,而單質(zhì)硫也會與鐵發(fā)生反應(yīng)。產(chǎn)生這種腐蝕的主要環(huán)節(jié)是酸性氣的燃燒。一般廢鍋管束出現(xiàn)的內(nèi)漏現(xiàn)象,多數(shù)是由高溫硫腐蝕導(dǎo)致的。它的主要作用機制是:由于多次改變管束迎火面的隔熱襯里,部分陶瓷保護管出現(xiàn)破損,進而出現(xiàn)縫隙,作業(yè)過程中產(chǎn)生的高溫?zé)煔饽軌蛑苯訉苁缚p形成腐蝕,最終導(dǎo)致泄漏。緊接著,廢鍋的后部溫度會降低,為露點腐蝕的產(chǎn)生創(chuàng)造了條件,有可能對裝置生產(chǎn)流程下游設(shè)備和管線造成威脅。
3.2 露點腐蝕
硫磺過程氣是產(chǎn)生露點腐蝕的主要物質(zhì),以CO2、SO2、水蒸氣等成分為主,主要發(fā)生在硫磺尾氣處理中溫度較低的環(huán)節(jié)。過程氣中由于含有水分和SO2,生成亞硫酸蒸汽。如果此時溫度低于露點溫度,就有可能產(chǎn)生高濃度的亞硫酸,對碳鋼設(shè)備造成腐蝕。
3.3 二氧化碳腐蝕
硫磺回收裝置中產(chǎn)生的尾氣,通過加氫處理冷卻之后,被二乙醇胺吸收,進入再生環(huán)節(jié)。酸性氣中存在的二氧化碳體積占比通常為0.2-0.25,經(jīng)過制硫系統(tǒng)之后,和尾氣一起進入到再生環(huán)節(jié),對再生環(huán)節(jié)造成腐蝕。而處于游離狀態(tài)或者化合狀態(tài)的二氧化碳,都有可能發(fā)生腐蝕。特別是在高溫或者水環(huán)境中,二氧化碳和鐵發(fā)生反應(yīng),產(chǎn)生碳酸鐵,物質(zhì)形態(tài)比較疏松。在流體沖刷作用下,管線腐蝕物出現(xiàn)脫落,管線中新的部位會遭受更進一步的腐蝕,進入“腐蝕程度不斷加深、管線持續(xù)受到破壞進而導(dǎo)致泄漏發(fā)生和設(shè)備損壞”的惡性循環(huán)。
3.4 硫化氫腐蝕
在石化企業(yè)的硫磺回收裝置中,硫化氫的腐蝕作用也相當(dāng)大。在壓力作用下,在高濃度硫化氫條件下,鋼材質(zhì)或高強度合金鋼產(chǎn)生脆化,可能會出現(xiàn)開裂現(xiàn)象。裂縫主要分布在設(shè)備的應(yīng)力區(qū)域,以穿晶型為主。如果缺少對設(shè)備和管線中應(yīng)力消除的相關(guān)措施,有很大的概率出現(xiàn)設(shè)備和管線應(yīng)力腐蝕。比如,硫池內(nèi)出現(xiàn)的盤管的泄漏,通常是由于硫化氫腐蝕而出現(xiàn)的。
3.5 應(yīng)力腐蝕
熱應(yīng)力腐蝕多數(shù)情況下,發(fā)生在一級、二級或三級冷凝冷卻器中。當(dāng)溫度較高的過程氣通過冷凝冷卻器之后,管板的兩面在溫度差作用下,產(chǎn)生顯著的熱應(yīng)力。而管子和管板的結(jié)合,受到較大的熱負荷,在受熱不均勻的情況會出現(xiàn)熱應(yīng)力;另一方面,在焊縫的地方,最容易出現(xiàn)腐蝕。在高溫環(huán)境中完成焊接,加熱和冷卻必然不均勻,就會有預(yù)應(yīng)力產(chǎn)生,在化學(xué)介質(zhì)的接觸和反應(yīng)條件下,會產(chǎn)生腐蝕作用。
4. 防護措施
4.1 對溫度加強控制
為了很好地降低回收裝置的設(shè)備腐蝕,必須加強溫度控制。一方面,回收裝置的主燃燒爐廢熱鍋爐出口溫度約為320℃;焚燒爐的蒸汽過熱器出口溫度420—450℃。由于流程和作業(yè)環(huán)境的限制,在生產(chǎn)過程中,溫度很難降低。這時,就要在實現(xiàn)工藝作業(yè)條件的前提下,把溫度盡量控制在操作的下限范圍。由于下限溫度仍然較高,這種方法雖然即使不能徹底消除高溫硫?qū)υO(shè)備和管線的腐蝕,但是卻能夠避免露點腐蝕的出現(xiàn)。在日常作業(yè)環(huán)境中,因為硫磺回收裝置運作環(huán)境和作業(yè)條件的不穩(wěn)定性和復(fù)雜性,溫度變化范圍很大,加上管束和殼體膨脹系數(shù)差別很大,焊縫的應(yīng)力會由于所在部位的不同而產(chǎn)生不同影響,持續(xù)的應(yīng)力作用,會導(dǎo)致設(shè)備和管線出現(xiàn)疲勞裂紋或腐蝕縫隙。裂紋發(fā)展到一定程度,會延展到外表面,這樣就會形成泄漏。因此,如果能對硫磺回收過程中的各環(huán)節(jié)作業(yè)溫度進行適當(dāng)控制,能夠充分利用設(shè)備的處理能力,避免腐蝕程度的加深,也能夠很好地延長設(shè)備使用壽命。
4.2 規(guī)范操作手段
在硫磺回收裝置作業(yè)過程中,應(yīng)當(dāng)按照工藝流程手冊的要求,嚴格規(guī)范技術(shù)操作,及時做好設(shè)備巡檢和維護。確保在線分析儀能夠正常工作,控制SO2的含量,盡可能降低高溫硫腐蝕和露點腐蝕對設(shè)備的不良影響。在尾氣處理過程中,為了相關(guān)化學(xué)反應(yīng)的持續(xù)進行,應(yīng)及時添加氨水,將急冷水控制在PH值為7-8的范圍內(nèi),能夠減少設(shè)備腐蝕的發(fā)生。
4.3 強化設(shè)備管理
強化設(shè)備管理包括恰當(dāng)?shù)耐鉁乜刂坪蛣討B(tài)、科學(xué)的設(shè)備管理兩部分。
一是對外部保溫進行科學(xué)控制。硫磺回收裝置設(shè)備的外部保溫控制,可以避免腐蝕的產(chǎn)生。在裝置運行中,會產(chǎn)生各種成分的氣體,而設(shè)備殼體的內(nèi)部襯里,能夠較好地控制設(shè)備壁溫,降低高溫硫腐蝕發(fā)生的可能性。同時,溫度也不應(yīng)太低,以避免露點腐蝕的出現(xiàn)。一般地,在作業(yè)過程中,可將外殼溫度控制在140-260℃的范圍。
二是進行詳細的、動態(tài)、科學(xué)的設(shè)備管理。細化設(shè)備管理,實施腐蝕狀態(tài)的實時監(jiān)測, 也能夠有效減少設(shè)備腐蝕效應(yīng)的發(fā)生和加深。在日常操作和定期維護中,需要及時準確地開展定點測厚的采樣分析,掌握設(shè)備當(dāng)前的腐蝕情況以及腐蝕發(fā)生的主要部位。通過及時巡檢和維護,能夠強化對設(shè)備的操作特點和檢修規(guī)律的認識,實現(xiàn)主動維護、盡可能避免非計劃停工。
4. 4 改善除氧水質(zhì)
除氧水質(zhì)中如果含有過多的氯離子,會對表面的鈍化膜造成侵蝕,使管壁穿孔,也可能引起腐蝕裂紋。由于該裝置所在地區(qū)水質(zhì)硬度較大,管壁會生成大量的水垢,造成熱傳導(dǎo)困難。在局部溫度過高的情況下,就會產(chǎn)生應(yīng)力裂紋。水質(zhì)的酸堿性等指標,也會對設(shè)備腐蝕產(chǎn)生作用,應(yīng)當(dāng)及時加以控制、排除安全隱患。
5. 結(jié)束語
通過上述分析,筆者分析了硫磺回收裝置中存在的腐蝕類型,如高溫硫腐蝕、應(yīng)力腐蝕、露點腐蝕等,并對成因和形態(tài)進行了分析。針對這些成因、特點各不相同的腐蝕類型,應(yīng)當(dāng)持續(xù)改進設(shè)備材質(zhì)、慎選脫硫溶劑,嚴格按照操作手冊要求,合理控制工藝參數(shù),不斷強化對設(shè)備的維護和保養(yǎng),對回收裝置中的設(shè)備腐蝕情況進行動態(tài)監(jiān)測。
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