摘要: 某型飛機(jī)進(jìn)氣道防護(hù)柵轉(zhuǎn)軸與套管固定螺栓斷裂,經(jīng)過(guò)對(duì)該高強(qiáng)度斷裂螺栓斷裂面的沿晶脆性分析、材料分析以及對(duì)3個(gè)該處螺栓進(jìn)行的破壞試驗(yàn)和該螺栓受力情況的綜合分析,排除該處螺栓的制造缺陷和定力過(guò)度導(dǎo)致螺栓斷裂的原因后,認(rèn)為該處螺栓在進(jìn)行特檢和大修更換開(kāi)口銷時(shí)震動(dòng)進(jìn)而導(dǎo)致螺栓松動(dòng)引起了螺栓斷裂,是由于松動(dòng)而被打壞的。外場(chǎng)檢查時(shí),在確定磁粉探傷無(wú)裂紋的前提下,應(yīng)采用正確的定力方法對(duì)該處螺栓進(jìn)行安裝,并確保擰緊。
關(guān)鍵詞: 進(jìn)氣道;防護(hù)柵轉(zhuǎn)軸與套管;螺栓;斷裂分析;維護(hù)建議
中圖分類號(hào): 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2015)05(a)-0000-00
1 概述
某型飛機(jī)每個(gè)進(jìn)氣道內(nèi)安裝一個(gè)防護(hù)柵(如圖1),每個(gè)防護(hù)柵安裝12件螺栓,用于固定防護(hù)柵套管、壁板蒙皮等結(jié)構(gòu)與根部轉(zhuǎn)軸,材料為1Cr15Ni4Mo3N,強(qiáng)度為(1353~1569)MPa,表面處理方式為化學(xué)磷酸鹽氧化、憎水處理。飛機(jī)修理中,發(fā)現(xiàn)該處一螺栓斷裂(見(jiàn)圖5),該螺栓承受主要載荷形式為螺栓光桿部位的徑向剪切力。
2 原因分析與試驗(yàn)驗(yàn)證
根據(jù)《某型機(jī)延長(zhǎng)首翻期特檢技術(shù)要求》中關(guān)于防護(hù)柵螺栓修理規(guī)定為:特檢時(shí)將防護(hù)柵轉(zhuǎn)軸與套管固定螺栓的原碳鋼開(kāi)口銷(1.6×20GB91)更換成不銹鋼開(kāi)口銷。根據(jù)飛機(jī)修理指南關(guān)于防護(hù)柵網(wǎng)格裂紋的檢查修理內(nèi)容,無(wú)螺栓分解檢查要求。因此,無(wú)論是特檢還是大修,只對(duì)緊固螺栓僅作原位更換開(kāi)口銷工作。
導(dǎo)致螺栓斷裂的原因一般包括以下三個(gè)方面:
(1)螺栓制造存在缺陷
(2)螺栓原機(jī)裝配時(shí)存在問(wèn)題
(3)抗拉強(qiáng)度、疲勞強(qiáng)度
(一)材料分析
發(fā)生事故后,北京航空材料研究院對(duì)斷裂螺栓斷裂面的沿晶脆性進(jìn)行了分析,排除了疲勞斷裂的可能性。同時(shí),經(jīng)測(cè)定,該斷裂螺栓的氫含量為0.00004%,含量較低,排除了氫脆斷裂的可能性。因此,本文重點(diǎn)從修理、裝配角度進(jìn)行分析。
(二)為驗(yàn)證螺栓斷裂是否與原機(jī)螺栓裝配有關(guān),隨機(jī)抽取在修飛機(jī)的3個(gè)該處螺栓進(jìn)行破壞試驗(yàn)
(1)試驗(yàn)條件與環(huán)境
試驗(yàn)需要:廢舊的防護(hù)柵作為試驗(yàn)平臺(tái)、力矩扳手、原機(jī)拆下的墊圈、螺母(材料為1Cr17Ni2)、工藝自鎖螺母(材料30CrMnSiA)、3件螺栓使用時(shí)間小于1500飛行小時(shí),鍍層完好,無(wú)腐蝕、變形,外觀檢查狀態(tài)良好。
(2)試驗(yàn)
第一階段:選取廢舊的防護(hù)柵作為工作平臺(tái),使用原裝配件擰緊螺栓,做破壞試驗(yàn),因帶開(kāi)口銷槽螺母強(qiáng)度較弱,在力矩分別到25N·m、30N·m,螺母打滑,試驗(yàn)無(wú)法正常進(jìn)行(見(jiàn)圖3)。取下力矩扳手,分解螺母目視檢查發(fā)現(xiàn)螺母損傷、變形嚴(yán)重,螺母內(nèi)裂紋損壞,螺栓未見(jiàn)損傷。
第二階段:改用30CrMnSiA材料自鎖螺母代替原螺母,3件螺栓分別擰斷,但擰緊力矩?cái)?shù)值差距較大,分別在72N·m、53N·m、33N·m時(shí)細(xì)頸處發(fā)生斷裂(見(jiàn)圖4)。顯然,裝配時(shí)擰緊力矩過(guò)大,超過(guò)了螺栓材料的屈服極限,使螺栓出現(xiàn)屈服變形,進(jìn)而發(fā)生斷裂現(xiàn)象。
(3)試驗(yàn)結(jié)果分析
第一階段用原機(jī)螺母試驗(yàn),螺栓未見(jiàn)明顯變化時(shí)螺母已損壞;第二階段換用自鎖螺母試驗(yàn),3件試驗(yàn)螺栓與斷裂螺栓斷裂位置相同,都在退刀槽處斷裂,且試驗(yàn)螺栓發(fā)生斷裂時(shí)的擰緊力矩遠(yuǎn)超定力標(biāo)準(zhǔn)[注:標(biāo)準(zhǔn)定力要求為(6.3±0.63)N·m],符合承載零件在薄弱處損壞的一般規(guī)律。通過(guò)試驗(yàn),初步分析該件螺栓斷裂與原機(jī)定力過(guò)大沒(méi)有直接關(guān)系。
(三)從螺栓的抗拉強(qiáng)度、疲勞強(qiáng)度方面分析螺栓斷裂原因
(1)螺栓斷裂不是因?yàn)槁菟ǖ目估?、抗剪?qiáng)度不足
以該處螺栓為例進(jìn)行計(jì)算分析,根據(jù)σ=F/S,該處螺栓能夠承擔(dān)的最小抗拉載荷F=σ·S=1353×106×π×(3×10-3)2=38235N=3901kgf,不難看出,它的重量只有0.05kg,而它的最小抗拉載荷是3.9t,高達(dá)自身重量的7.8萬(wàn)倍。因此,螺紋緊固件的抗拉強(qiáng)度是足夠的,不可能因?yàn)槁菟ǖ膹?qiáng)度不夠而損壞。同樣,在無(wú)松動(dòng)、緊配合承載徑向抗剪力的螺栓其抗剪強(qiáng)度(相當(dāng)于抗拉強(qiáng)度90%)也是十分可靠的。
(2)螺栓的斷裂不是因?yàn)槁菟ǖ钠趶?qiáng)度不足
螺紋緊固件在橫向振松試驗(yàn)中只需100次即可松動(dòng),而在疲勞強(qiáng)度試驗(yàn)中需反復(fù)震動(dòng)100萬(wàn)次。換句話說(shuō),螺紋緊固件在使用其疲勞強(qiáng)度的萬(wàn)分之一時(shí)即松動(dòng)了,我們只使用了它大能力的萬(wàn)分之一,所以說(shuō)螺栓緊固件的松動(dòng)也不是因?yàn)槁菟ㄆ趶?qiáng)度,該處621所的沿晶脆性分析也證明了這一觀點(diǎn)。
3 結(jié)論
螺紋緊固件損壞的真正原因是松動(dòng),螺紋緊固件松動(dòng)后,產(chǎn)生巨大的動(dòng)能mv2,這種巨大的動(dòng)能直接作用于緊固件及設(shè)備,致使緊固件損壞,緊固件損壞后,設(shè)備無(wú)法在正常狀態(tài)下工作,進(jìn)一步導(dǎo)致設(shè)備損壞。受軸向力作用的緊固件,螺紋被破壞,螺栓被拉斷。受徑向力作用的緊固件,螺栓被剪斷,螺栓孔被打成橢圓。
排除該處螺栓的制造缺陷和定力過(guò)度導(dǎo)致螺栓斷裂的原因后,認(rèn)為該處螺栓在進(jìn)行特檢和大修更換開(kāi)口銷時(shí)震動(dòng)進(jìn)而導(dǎo)致螺栓松動(dòng)引起了螺栓斷裂,是由于松動(dòng)而被打壞的。
4 后續(xù)修理采取措施及外場(chǎng)維護(hù)檢查建議
(一)由于防護(hù)柵轉(zhuǎn)軸與套管固定螺栓斷裂造成損失和影響較大,因此對(duì)后續(xù)飛機(jī)增加如下修理內(nèi)容:
(1)固定分解防護(hù)柵轉(zhuǎn)軸與套管固定螺栓進(jìn)行磁粉探傷,對(duì)探傷不合格螺栓報(bào)廢、換新。
(2)對(duì)分解前、后螺栓、螺母、平墊圈、弧形墊圈目視檢查其完好性,按通用要求以(6.3±0.63)N·m力矩對(duì)槽型螺母進(jìn)行定力擰緊。
螺栓調(diào)在下限定力值5.7N·m刻度,用定力扳手旋動(dòng)槽型螺母,當(dāng)聽(tīng)到表示達(dá)到定力要求的“嘀嘀”聲,取下定力扳手,此時(shí)查看槽型螺母切口與開(kāi)口銷孔偏移情況,將定力扳手調(diào)至規(guī)定定力范圍的上限6.9N·m, 用定力扳手旋動(dòng)槽型螺母,調(diào)整開(kāi)口銷孔與槽型螺母切口位置至能保證順利穿入開(kāi)口銷。當(dāng)用上述方式仍達(dá)不到要求或開(kāi)口銷孔與切口位置偏移太大時(shí),則可補(bǔ)加厚度不大于1.5mm的平墊圈或適當(dāng)銼修原有墊圈,以滿足安裝和定力要求。
(二)由于外場(chǎng)防護(hù)柵拆卸不便,因此外場(chǎng)維護(hù)可采用原位目視或借助扳手、螺刀等工具檢查防護(hù)柵轉(zhuǎn)軸與套管固定螺栓完好性。
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