【摘 要】根據(jù)動(dòng)車組速度防滑閥開路故障現(xiàn)象,分析其造成原因,進(jìn)而進(jìn)行設(shè)計(jì)、工藝改進(jìn)及檢測驗(yàn)證,經(jīng)裝車考核后一并進(jìn)行了改造,效果良好,確保了速度防滑閥電氣連接的可靠性,從而保證動(dòng)車組安全、正點(diǎn)運(yùn)行。
【關(guān)鍵詞】動(dòng)車組;速度防滑閥;故障分析;設(shè)計(jì)改進(jìn);工藝改進(jìn);試驗(yàn)驗(yàn)證
0.引言
防滑閥是動(dòng)車組電子防滑保護(hù)裝置的組成部分,每個(gè)車軸有一個(gè)獨(dú)立的防滑閥,在防滑保護(hù)系統(tǒng)中起執(zhí)行機(jī)構(gòu)的作用。動(dòng)車組運(yùn)行中,因黏著情況復(fù)雜,既要充分利用黏著又不能抱死車輪,即車軸轉(zhuǎn)速相對(duì)車速開始減小時(shí),關(guān)閉供風(fēng);軸速繼續(xù)降低,防滑閥打開十分之幾秒;軸速持續(xù)減少,防滑閥再次打開;當(dāng)軸速開始增加時(shí),再打開向制動(dòng)缸供風(fēng)。
本文對(duì)速度防滑閥開路故障進(jìn)行分析,提出了解決故障的措施和今后改進(jìn)的方法,對(duì)保證動(dòng)車組正常運(yùn)用有重要。
1.故障描述
檢修后的動(dòng)車組運(yùn)用過程中,出現(xiàn)列控系統(tǒng)報(bào)速度防滑閥開路故障。如D2213次交路動(dòng)車組,00車主控。21時(shí)40分,隨車機(jī)師查看監(jiān)控屏發(fā)現(xiàn)13車閃報(bào)防滑系統(tǒng)故障,防滑器系統(tǒng)故障,軸3防滑器閥斷路,致使該次列車晚點(diǎn)。
2.原因分析
2.1 查看故障數(shù)據(jù)及引起原因
從數(shù)據(jù)上查看,在故障時(shí)閃報(bào)3軸防滑器閥,斷路,防滑閥系統(tǒng)故障,引起防滑系統(tǒng)故障,3軸防滑器閥開路的原因有:防滑閥故障;制動(dòng)計(jì)算機(jī)的控制版MB03B的線路至防滑閥器的線路故障,斷路;制動(dòng)計(jì)算機(jī)的控制版MB03B故障。
2.2檢查測試
清除制動(dòng)計(jì)算機(jī)內(nèi)的故障數(shù)據(jù),動(dòng)車組無任何故障;3軸防滑閥外觀正常,插頭外觀無損傷;制動(dòng)控制箱內(nèi)防滑閥接線正常;使用萬用表測量制動(dòng)控制箱內(nèi)U8.Y1.1.X11的36點(diǎn)和37點(diǎn),阻值正常,為77.8歐;模擬運(yùn)行中的震動(dòng)情況,使用橡膠錘輕輕的敲擊防滑閥與其連接的插頭,發(fā)現(xiàn)阻值發(fā)生變化,變?yōu)?12.5Ω的情況,松開插頭,發(fā)現(xiàn)3個(gè)母針的開孔均比較大,如圖2。
據(jù)此判斷,造成此次防滑閥斷路的故障原因?yàn)榉阑y母針插頭與防滑閥插座存在接觸不良,更換防滑閥后,再次使用橡膠錘模擬震動(dòng)情況,無故障出現(xiàn)。
3.故障定位
3.1 初步分析
檢查防滑閥連接器和閥體連接座:連接器上有一圈護(hù)套,連接座上有凸臺(tái),但護(hù)套和連接座沒有配合,只有凸臺(tái)環(huán)線接觸,這樣的結(jié)構(gòu)減小了連接器公針與母針接觸面。如圖3:
為此,進(jìn)行了帶護(hù)套與不帶護(hù)套連接器(削掉連接器護(hù)套)和閥體安裝座連接可靠性試驗(yàn),如下圖4,即:連接器護(hù)套削掉前,連接防滑閥閥體與連接器,使用萬用表測量閥體內(nèi)任意兩點(diǎn)間的阻值,同時(shí)晃動(dòng)連接器,阻值有明顯變化,從166歐變化到300歐。連接器護(hù)套削掉后,連接防滑閥閥體與連接器,重復(fù)上述試驗(yàn)顯示,阻值穩(wěn)定在166歐,無明顯變化。
以上試驗(yàn)可驗(yàn)證,現(xiàn)有連接器與閥體連接座的配合確實(shí)限制了公針、母針的接觸面。通過增大公針、母針接觸面的連接可以增強(qiáng)防滑閥連接的穩(wěn)定性。
3.2 剖解分析
剖解前,連接器與連接座的配合及縮緊螺母縮緊后與閥體間的間隙大于2mm。剖解后,公針與母針的長度及配合間隙達(dá)8-9.5mm。
4.解決措施
根據(jù)上述分析,減小或消除連接器縮緊螺母縮緊后與閥體間的間隙可消除此故障,采取下述改進(jìn)措施:
(1)使用切削工具將連接器黑色的2mm高的凸臺(tái)消除,并使用銼刀銼平,清理銼屑,最后使用細(xì)風(fēng)槍吹出插針內(nèi)的銼屑,如上圖5連接器護(hù)套削掉后。
(2)針對(duì)閥體連接座與連接器插頭存在間隙,重復(fù)插拔后母針發(fā)生擴(kuò)張導(dǎo)致防滑閥開路故障,確定改進(jìn)連接器插頭結(jié)構(gòu)。改進(jìn)連接器內(nèi)插孔結(jié)構(gòu):開瓣式插孔周圍用保護(hù)套對(duì)其保護(hù),防止變形,解決母針擴(kuò)針、縮針等造成的開路、虛接問題;連接器橡膠套凸臺(tái)內(nèi)徑增大1mm,以使連接器和閥體連接座內(nèi)面實(shí)現(xiàn)面接觸;連接器內(nèi)增設(shè)波紋彈簧,連接器縮緊螺母與閥體連接座連接后波紋彈簧被壓縮,防止螺母滑動(dòng)、松脫,如下圖5:
5.裝車考核
改進(jìn)后連接器,在動(dòng)車組上進(jìn)行了一個(gè)月的運(yùn)用考核,效果良好,改進(jìn)合理可行并取得了預(yù)期效果。
6.結(jié)論
本文深入分析了線上運(yùn)營動(dòng)車組防滑閥開路故障的原因,并針對(duì)性的進(jìn)行了設(shè)計(jì)、工藝改進(jìn)及試驗(yàn)檢測。在后續(xù)的裝車考核中取得了良好效果,改進(jìn)措施合理可行。我們隨即對(duì)正在運(yùn)營的動(dòng)車組使用的防滑閥連接器進(jìn)行了現(xiàn)車改造。對(duì)新造車輛采用改進(jìn)后的連接器。通過上述措施動(dòng)車組的防滑閥開路故障大幅度減少,運(yùn)營正點(diǎn)率增加。
【參考文獻(xiàn)】
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