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      滕東ZF7200液壓支架修前鑒定及維修方案

      2015-04-29 00:00:00盧易楓馮春麗
      學(xué)園 2015年2期

      【摘 要】本文以滕東ZF7200液壓支架為例,對井下80架基本架整體調(diào)查,抽取其中20架進(jìn)行抽樣鑒定,鑒定比例25%,對過渡架整體鑒定,根據(jù)鑒定結(jié)果提出兩種維修方案:高配型和標(biāo)準(zhǔn)型,經(jīng)過方案論證,采用高配型是最佳方案。

      【關(guān)鍵詞】液壓支架 修前鑒定 支架維修

      【中圖分類號】TD355 【文獻(xiàn)標(biāo)識碼】A 【文章編號】1674-4810(2015)02-0193-02

      液壓支架是將液壓支架頂梁和底座連接起來的部件,承受頂板的載荷式支架的主要承載部件。在使用過程中立柱外圓表面容易被腐蝕、磨損,直至液壓支架失效。本文對井下ZF7200/18/33液壓支架進(jìn)行了修前鑒定和維修方案論證。

      一 液壓支架修前鑒定

      1.工作面液壓支架基本信息及參數(shù)

      工作面液壓支架型號如下表所示,ZF7200/18/33液壓支架主要參數(shù)為:

      支架高度:1800~3300mm 支架寬度:1430~1600mm

      工作阻力:7200kN 支護(hù)強(qiáng)度:0.91~0.93Mpa

      操作方式:本架手動操作 帶加長桿立柱:4件

      工作面液壓支架型號

      序號支架類別支架型號數(shù)量

      1中間架ZF7200/18/3376架

      2過渡架ZFG7500/19/334架

      其中,76架中間架中的60架為2011年出廠,16架中間架和4架過渡架為2009年出廠。

      2.液壓支架使用情況

      使用時間:該套支架有2個批次,中間架中的60架為2011年出廠,井下使用了2年左右;16架中間架和4架過渡架為2009年出廠,2個工作面,井下使用了4年。

      過煤量:2011年的支架過煤量80萬噸左右;2009年支架使用2個工作面,過煤量不詳,但兩者都存在較多問題。

      維修次數(shù):2009年支架在2011年6月在井下檢修;2011年的支架本次為第一次大修,但二者在作業(yè)期間多次出現(xiàn)問題,主要集中在立柱千斤頂維修。

      井下使用環(huán)境:支架在井下使用銹蝕嚴(yán)重,設(shè)備人員反映水質(zhì)堿性較重。結(jié)構(gòu)件類銹蝕嚴(yán)重,銷軸銹蝕較為嚴(yán)重,除銹后尺寸減小,閥類銹蝕嚴(yán)重,尤其是立柱千斤頂類鍍鉻面銹蝕特別嚴(yán)重。

      礦方反饋:(1)2011年的支架在2014年6月份大批維修過,主要是推移千斤頂和立柱存在漏液;(2)護(hù)幫板收回時易碰傷膠管;(3)更換推移千斤頂時前過橋的高度影響拆裝空間;(4)主操縱閥組接口U型卡拆解困難;(5)水質(zhì)堿性較大造成銹蝕較為嚴(yán)重;(6)腳踏板后部舌板易磨損膠管。

      二 本次鑒定的情況及鑒定方法

      對井下80架基本架整體摸底,抽取其中20架進(jìn)行抽樣鑒定,鑒定比例25%,對過渡架整體鑒定。本批支架鑒定結(jié)果如下。

      1.液壓閥類

      據(jù)現(xiàn)場和支架工介紹情況:(1)閥類整體銹蝕嚴(yán)重。主操縱閥、立柱控制閥、各種液壓鎖類和安全閥等輔閥均銹蝕嚴(yán)重,100%銹蝕;(2)部分閥類存在漏液,主操縱閥組存在漏液問題;(3)部件缺損,主操縱閥組操縱機(jī)構(gòu)損壞等問題;(4)由于水質(zhì)呈堿性,系統(tǒng)銹蝕較為嚴(yán)重,液壓閥內(nèi)部存在銹蝕的風(fēng)險較大。

      問題分析:由于閥類整體銹蝕比較嚴(yán)重,尤其是水質(zhì)堿性較大,閥內(nèi)部銹蝕風(fēng)險極大,我們建議此次液壓閥類以更換為主。

      維修主操縱閥組,但應(yīng)提前準(zhǔn)備30架主操縱閥組的備用件,修后多余80架留作庫存,報(bào)廢件較多,應(yīng)補(bǔ)制新件完成80架的配套。其他輔閥類由于銹蝕漏液等問題,建議全部更換新件。

      2.立柱千斤頂類

      根據(jù)現(xiàn)場情況和礦方人員反映,存在下列問題:

      關(guān)于立柱:主要是鍍層銹蝕問題,我們統(tǒng)計(jì)了20架立柱的銹蝕情況,基本上普遍存在鍍層銹蝕且銹蝕情況較為嚴(yán)重,并且約30%已經(jīng)嚴(yán)重?fù)p傷基體尺寸;其次是漏液問題,礦方在作業(yè)中處理了較多的漏液問題,我們分析出缸體內(nèi)壁銹蝕較為嚴(yán)重。

      推移千斤頂和移后溜千斤頂被煤和石塊掩埋無法看清,但據(jù)井下銹蝕情況和兩者工作環(huán)境較多煤塊或石塊的綜合考慮,鍍鉻面存在磕碰傷和劃痕較為普遍,我們對部分易清洗的拉后溜活塞桿擦凈煤灰后觀察,銹蝕情況較為嚴(yán)重。

      前梁千斤頂普遍存在鍍層銹蝕問題,鍍層銹蝕漏鐵約占90%,應(yīng)全部電鍍處理,護(hù)幫千斤頂和伸縮梁千斤頂存在銹蝕,統(tǒng)計(jì)的20架支架中,15根護(hù)幫千斤頂存在銹蝕,28根伸縮梁千斤頂存在銹蝕。

      問題分析:通過觀察分析,此次立柱主要集中在兩個問題,即鍍層銹蝕和內(nèi)壁銹蝕。

      基于此,我們建議對立柱全部拆解,全部更換密封件;鑒于目測到的鍍層損傷情況較為嚴(yán)重,應(yīng)考慮全部進(jìn)行二次電鍍修復(fù),同時準(zhǔn)備40%的新件(外缸體和開口活柱),具體情況根據(jù)拆解后質(zhì)檢情況給出統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)而定;對加長桿全部維修,鍍鋅鈍化處理,具體情況根據(jù)拆解后質(zhì)檢情況給出統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)而定。

      其他千斤頂全部拆解,密封全部更換新件,檢查鍍層和內(nèi)壁損傷情況,維修,其中前梁千斤頂活塞桿建議60%進(jìn)行二次電鍍處理。

      三 方案選擇

      綜合上述支架鑒定情況,本套支架存在下列問題:(1)本套支架問題重點(diǎn)集中在銹蝕較嚴(yán)重上;(2)立柱千斤頂鍍層銹蝕損傷較為嚴(yán)重,尤其是立柱、推移千斤頂和移后溜千斤頂、前梁千斤頂、伸縮梁千斤頂、護(hù)幫千斤頂存在鍍層銹蝕且都比較嚴(yán)重,尾梁和插板千斤頂雖然無法觀察,但根據(jù)目前情形,狀況不容樂觀;(3)受銹蝕問題的影響,閥類內(nèi)部銹蝕損傷風(fēng)險大和管路系統(tǒng)銹蝕嚴(yán)重;(4)腳踏板后部舌板易磨損膠管;(5)更換推移千斤頂時前過橋的高度影響拆裝空間;(6)護(hù)幫板收回時易碰傷膠管。

      基于諸多問題,給出下列兩種維修方案。

      方案一:大修+技術(shù)改造

      a. 按照《鄭煤機(jī)液壓支架大修標(biāo)準(zhǔn)》對支架進(jìn)行維修;

      b. 對護(hù)幫板和前梁技改增加限位裝置;

      c. 對過橋技術(shù)改造,適當(dāng)增加空間;

      d. 分析主操縱閥組螺紋接口空間,改進(jìn)。

      e. 對腳踏板進(jìn)行技改,改善后部舌板磨損膠管問題。

      方案二:大修

      方案一和方案二有各自的優(yōu)點(diǎn)及不足??紤]到本套支架的綜合效益,建議選用方案一,在支架大修的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)對支架的一系列技改。

      參考文獻(xiàn)

      [1]郝忠太.綜采工作面液壓支架歪倒的原因分析及對策[J].煤礦開采,2005(2)

      [2]劉欣麗.液壓支架雙伸縮立柱承載特性研究[D].山東科技大學(xué),2010

      〔責(zé)任編輯:龐遠(yuǎn)燕〕

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