劉明杰,任尚坤,何衛(wèi)國,魯永富
(華電章丘發(fā)電有限公司,濟(jì)南 250216)
華電章丘發(fā)電有限公司(以下簡稱章丘公司)#2鍋爐為上海鍋爐廠制造的SG-435/13.7-M760超高壓中間再熱自然循環(huán)汽包爐,燃燒器為四角布置,分級(jí)配風(fēng),燃燒方式為切向燃燒,采用鋼球磨煤機(jī)中間儲(chǔ)倉熱風(fēng)送粉系統(tǒng),鍋爐配置2臺(tái)MG-320/580筒式鋼球磨煤機(jī),設(shè)計(jì)燃用貧煤,后改燒煙煤,其制粉系統(tǒng)設(shè)計(jì)參數(shù)見表1。
表1 章丘公司 #2鍋爐制粉系統(tǒng)設(shè)計(jì)參數(shù)
#2鍋爐制粉系統(tǒng)自投產(chǎn)以來一直為手動(dòng)操作,給煤量及磨煤機(jī)入口冷風(fēng)門、熱風(fēng)門開度均為手動(dòng)調(diào)整,存在以下弊端:一是運(yùn)行人員需時(shí)刻監(jiān)視磨煤機(jī)壓差、出口溫度、電流等參數(shù),勞動(dòng)強(qiáng)度大;二是無磨煤機(jī)料位監(jiān)視手段,磨煤機(jī)出、入口壓差對(duì)磨煤機(jī)內(nèi)部真實(shí)料位反映不敏感,運(yùn)行人員僅憑經(jīng)驗(yàn)粗略判斷磨煤機(jī)內(nèi)料位情況,而且在實(shí)際操作中,影響磨煤機(jī)出、入口壓差的因素不僅包括存煤量,還包括通風(fēng)量、煤粉質(zhì)量濃度等因素,因此,磨煤機(jī)滿磨、跑粉等現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,磨煤機(jī)經(jīng)常處于低料位狀態(tài),導(dǎo)致制粉出力偏低,磨煤單耗升高;三是磨煤機(jī)入口負(fù)壓波動(dòng)大;四是磨煤機(jī)出口溫度隨給煤量、煤質(zhì)、負(fù)荷的變化而變化,且波動(dòng)幅度大,不能實(shí)現(xiàn)精確控制,尤其在改燒煙煤后,磨煤機(jī)出口溫度偏高導(dǎo)致制粉系統(tǒng)存在爆炸風(fēng)險(xiǎn)。
針對(duì)以上弊端,章丘公司與珠海市華遠(yuǎn)自動(dòng)化科技有限公司共同研發(fā)了一套模擬量控制系統(tǒng)(MCS)遙測(cè)與自動(dòng)控制系統(tǒng),其工作系統(tǒng)如圖1所示。該系統(tǒng)采用先進(jìn)的磨煤機(jī)內(nèi)原煤料位測(cè)量技術(shù),實(shí)現(xiàn)研磨區(qū)工況的靶向檢測(cè),使用遙測(cè)振動(dòng)分析技術(shù),反映磨煤機(jī)內(nèi)真實(shí)料位,該測(cè)量方法比傳統(tǒng)的壓差測(cè)量料位法和電耳測(cè)量料位法更準(zhǔn)確,維護(hù)量更小。
圖1 #2鍋爐MCS遙測(cè)與自動(dòng)控制系統(tǒng)
在該控制系統(tǒng)中,料位信號(hào)為優(yōu)化調(diào)節(jié)主信號(hào),被穩(wěn)定控制在最佳設(shè)定值附近。入口負(fù)壓為安全保障控制信號(hào),風(fēng)門開度必須保證入口負(fù)壓在設(shè)定的范圍內(nèi),不能出現(xiàn)正壓跑粉現(xiàn)象。出口溫度要控制在一定范圍內(nèi),一是保證磨煤機(jī)安全運(yùn)行,二是維持合適的干燥出力。分離器入口負(fù)壓信號(hào)和壓差信號(hào)作為滿磨預(yù)警和保護(hù)信號(hào)進(jìn)行控制,但不用于優(yōu)化控制。同時(shí),系統(tǒng)能夠自動(dòng)處理斷煤和飽磨等異常情況。
磨煤機(jī)料位受系統(tǒng)通風(fēng)量、給煤量、水分、煤質(zhì)、鋼球裝載量、鋼球及波浪瓦磨損度等因素影響,因此,磨煤機(jī)料位調(diào)節(jié)的任務(wù)是在磨煤機(jī)入口負(fù)壓和出口溫度正常的前提下,始終保持最大給煤量,使磨煤機(jī)進(jìn)煤、出粉始終保持平衡??刂圃頌橥ㄟ^安裝在磨煤機(jī)筒體和軸承座上的2個(gè)振動(dòng)采集器取得磨煤機(jī)料位主信號(hào),將分離器出口負(fù)壓信號(hào)和磨煤機(jī)出、入口壓差信號(hào)加入磨煤機(jī)料位控制中,3路信號(hào)經(jīng)過系統(tǒng)綜合處理,發(fā)出指令控制給煤機(jī)的給煤量,實(shí)現(xiàn)磨煤機(jī)料位自動(dòng)控制。正常工況下,磨煤機(jī)根據(jù)料位進(jìn)行優(yōu)化控制,以最大出力為控制目標(biāo),通過對(duì)料位的跟蹤調(diào)節(jié)實(shí)現(xiàn)長期、穩(wěn)定控制。
制粉系統(tǒng)通風(fēng)量隨磨煤機(jī)存煤量、熱風(fēng)量、冷風(fēng)量及再循環(huán)風(fēng)量的變化而變化,無論何種原因引起系統(tǒng)風(fēng)量發(fā)生改變,磨煤機(jī)入口負(fù)壓自動(dòng)調(diào)節(jié)功能始終能夠保持制粉系統(tǒng)進(jìn)風(fēng)量和出風(fēng)量平衡。正常情況下,球磨機(jī)入口負(fù)壓一般控制在-350Pa左右,通過調(diào)節(jié)熱風(fēng)門實(shí)現(xiàn)磨煤機(jī)入口負(fù)壓自動(dòng)控制??刂圃頌榘涯ッ簷C(jī)入口負(fù)壓目標(biāo)值設(shè)為定值,磨煤機(jī)入口負(fù)壓反饋值作為跟蹤信號(hào),通過調(diào)節(jié)熱風(fēng)門、冷風(fēng)門和再循環(huán)風(fēng)門開度,來減小磨煤機(jī)入口負(fù)壓目標(biāo)值和反饋值之間的偏差。入口負(fù)壓實(shí)際設(shè)定值根據(jù)出口溫度進(jìn)行修正,溫度升高后增大負(fù)壓設(shè)定值,以減小熱風(fēng)門開度。
圖2 斷煤情況下鍋爐自動(dòng)調(diào)整曲線
制粉系統(tǒng)出口溫度隨給煤量、磨煤機(jī)料位、熱風(fēng)量、冷風(fēng)量、再循環(huán)風(fēng)量及煤的干/濕度的變化而變化。出口溫度自動(dòng)調(diào)節(jié)功能能夠保證磨煤機(jī)出口溫度在規(guī)定的范圍內(nèi),通過調(diào)節(jié)冷、熱風(fēng)門擋板開度,實(shí)現(xiàn)磨煤機(jī)出口溫度自動(dòng)控制??刂圃頌榘涯ッ簷C(jī)出口溫度目標(biāo)值設(shè)為定值,磨煤機(jī)出口溫度作為跟蹤信號(hào),通過調(diào)節(jié)冷、熱風(fēng)門開度,來減小出口溫度目標(biāo)值和反饋值之間的偏差。出口溫度高于設(shè)定高限值后開冷風(fēng)門,同時(shí)適當(dāng)增大入口負(fù)壓設(shè)定值,減小熱風(fēng)量。
當(dāng)發(fā)生斷煤時(shí),給煤量低于5 t/h且持續(xù)10 s后,熱風(fēng)門平穩(wěn)關(guān)小到20%,冷風(fēng)門開到100%;如出口溫度高于72℃,熱風(fēng)門平穩(wěn)關(guān)小到20%,冷風(fēng)門開到100%,保證出口溫度在安全范圍內(nèi)。斷煤工況消除后或出口溫度低于72℃后,熱風(fēng)門由于對(duì)入口負(fù)壓進(jìn)行跟蹤會(huì)逐漸恢復(fù)到正常工況。
圖2是在給煤機(jī)斷煤情況下,磨煤機(jī)冷、熱風(fēng)門自動(dòng)調(diào)整情況。從圖2可以看出,在給煤機(jī)斷煤時(shí),冷、熱風(fēng)門能夠及時(shí)調(diào)整,保證磨煤機(jī)出口溫度不超出安全范圍。斷煤工況恢復(fù)后,自動(dòng)振蕩過程僅需不到3min,鍋爐即可恢復(fù)平穩(wěn)狀態(tài)。
當(dāng)料位高于設(shè)定值高限時(shí),由于給煤機(jī)跟蹤料位信號(hào),給煤量會(huì)自動(dòng)減小,當(dāng)料位超過高高限(75%)時(shí),給煤機(jī)轉(zhuǎn)速平穩(wěn)減到0。當(dāng)粗粉分離器出口負(fù)壓低于-4.5 kPa時(shí),給煤機(jī)轉(zhuǎn)速開始按比例降低,當(dāng)粗粉分離器出口負(fù)壓低于-4.8 kPa時(shí),給煤機(jī)轉(zhuǎn)速平穩(wěn)減到0。料位恢復(fù)到75%且粗粉分離器出口負(fù)壓恢復(fù)到-4.5 kPa以上時(shí),給煤機(jī)轉(zhuǎn)速繼續(xù)跟蹤料位信號(hào)。
在對(duì)制粉系統(tǒng)進(jìn)行運(yùn)行參數(shù)全面優(yōu)化、磨煤機(jī)鋼球裝載量優(yōu)化、制粉系統(tǒng)出力試驗(yàn)等工作的基礎(chǔ)上,MCS遙測(cè)與自動(dòng)控制系統(tǒng)又投入了自動(dòng)運(yùn)行功能,并進(jìn)行了制粉出力和單耗試驗(yàn),制粉出力最大可達(dá)42.55 t/h,制粉單耗為 23.21(kW·h)/t。2013年,章丘公司全年制粉單耗為33.53(kW·h)/t,以2013年#2鍋爐年耗原煤21.66萬t計(jì)算,改造后年節(jié)約廠用電(33.53-23.21)×21.66×104÷1 000=2235.3(MW·h),廠用電價(jià)以 0.45元/(kW·h)計(jì)算,改造后年節(jié)約費(fèi)用2 235.3×1 000×0.45÷10000=100.59(萬元)。該自動(dòng)控制系統(tǒng)總投資100萬元,而僅制粉單耗一項(xiàng),一年即可減少100多萬元的廠用電費(fèi)用,僅1年即可全部收回成本,再考慮制粉系統(tǒng)鋼耗的減少以及對(duì)鍋爐燃燒穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性的貢獻(xiàn),該自動(dòng)控制系統(tǒng)具有較大的推廣價(jià)值。
MCS遙測(cè)與自動(dòng)控制系統(tǒng)投運(yùn)后,自動(dòng)調(diào)節(jié)穩(wěn)定,機(jī)組始終在最佳工況下運(yùn)行,極大地降低了運(yùn)行人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,改變了機(jī)組長期以來持續(xù)低料位運(yùn)行的現(xiàn)象,提高了制粉系統(tǒng)的出力,降低了制粉單耗,減小了鋼球和襯板的磨損,降低了鋼球磨煤機(jī)系統(tǒng)鋼耗,穩(wěn)定的磨煤機(jī)料位提高了煤粉細(xì)度合格率,改善鍋爐燃燒工況。
MCS遙測(cè)與自動(dòng)控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了對(duì)磨煤機(jī)內(nèi)料位的精確檢測(cè)和人性化多參數(shù)顯示,方便運(yùn)行人員快速、直接了解磨內(nèi)運(yùn)行狀態(tài);高精度的磨煤機(jī)內(nèi)狀態(tài)顯示與報(bào)警功能可以避免發(fā)生磨煤機(jī)堵塞、斷煤等危害制粉系統(tǒng)運(yùn)行安全的現(xiàn)象,提高中儲(chǔ)式磨煤機(jī)制粉系統(tǒng)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性和安全性;更加細(xì)化的自動(dòng)化控制系統(tǒng)大大提高了料位控制水平和中儲(chǔ)式磨煤機(jī)制粉系統(tǒng)控制的穩(wěn)定性,并提高了燃燒系統(tǒng)和整個(gè)鍋爐機(jī)組運(yùn)行的穩(wěn)定性。