呂 勇,李 蘋
傳統(tǒng)高爐煤氣除塵工藝主要采用塔文、雙文、比肖夫等濕式除塵工藝,高爐煤氣余熱余壓全部直接浪費(fèi)掉,1998年攀鋼4#高爐引進(jìn)、吸收日本干式除塵工藝,形成了高爐煤氣干濕兩用型除塵工藝。針對(duì)高爐煤氣干濕兩用型除塵工藝存在的問題,攀鋼獨(dú)立開發(fā)高爐煤氣溫度控制技術(shù),并突破日本干式除塵對(duì)煤氣溫度的限制,最終形成了高爐煤氣反吹布袋式全干式除塵工藝技術(shù),截至2009年9月攀鋼5座高爐實(shí)現(xiàn)了高爐煤氣全干式除塵工藝,有效利用高爐冶煉產(chǎn)生的二次能源,同時(shí)減少環(huán)境污染,滿足國(guó)家環(huán)保要求。但由于高爐煤氣主管網(wǎng)設(shè)計(jì)運(yùn)行溫度只有60℃,導(dǎo)致經(jīng)全干式除塵及TRT發(fā)電后的高爐煤氣必須進(jìn)行降溫處理,致使送入主管網(wǎng)使用的高爐煤氣含水量較高,影響了高爐煤氣的顯熱利用。
飽和煤氣含水量可用下面公式計(jì)算:
式中,de——工作狀態(tài)下飽和氣體的含水量,g/m3;
P——煤氣的絕對(duì)壓力,Pa,取煤氣的工作壓力10 kPa;
P汽——溫度t℃時(shí)飽和水蒸汽分壓,Pa。
根據(jù)道爾頓分壓定律,在標(biāo)準(zhǔn)大氣壓下,混合氣體在不同溫度下存在相對(duì)應(yīng)的水蒸汽飽和分壓,根據(jù)此可以計(jì)算出高爐煤氣在各種溫度下相應(yīng)的含水量,見表1。
表1 不同溫度下飽和水蒸汽分壓和高爐煤氣中的含水量
由表1可以看出,在相同的煤氣壓力下,溫度不同,煤氣中含水量也不同,煤氣溫度由30℃升至35℃時(shí),每1 m3煤氣含水量增加10.9 g,而煤氣溫度由40℃升至45℃時(shí),煤氣中的含水量卻增加了18.8 g,表1中數(shù)據(jù)反映出,隨著高爐煤氣溫度的升高,每提高相同單位的溫度,煤氣中的含水量也逐漸增加。
在定壓過程中,氣體吸入(放出)的熱量等于氣體焓的變化,混合氣體的焓可按下式計(jì)算:
式中,Im——混合氣體的焓,kcal/kg;
Ii——混合氣體各組分的焓,kcal/kg;
gi——混合物各重量組分,%。
根據(jù)煤氣設(shè)計(jì)手冊(cè)常用氣體的焓與溫度的關(guān)系,得出不同溫度下煤氣組分的焓值如表2。
表2 氣體的焓與溫度的關(guān)系
表3 高爐煤氣體積組分
表4 混合氣體的體積組分換算成重量組分
表5 混合氣體的焓值
根據(jù)表2~表5數(shù)據(jù),以2#熱風(fēng)爐用高爐煤氣用量計(jì)算,2010年1~6月份2#高爐熱風(fēng)爐使用高爐煤氣量1243926 GJ,得出所耗煤氣由40℃提高至90℃所提高的熱量為:
則全年增加熱量:776387.99×2=1552775 GJ
通過以上數(shù)據(jù)計(jì)算分析得出:一旦高爐煤氣用戶直接使用經(jīng)高爐煤氣全干式除塵及TRT系統(tǒng)后溫度在80℃~120℃的干熱煤氣,取干熱煤氣平均使用溫度為90℃,則可有效提高高爐煤氣熱量,充分利用高爐煤氣。
以攀鋼一期高爐為例:現(xiàn)有一期高爐煤氣平均發(fā)生量75~80萬(wàn)m3/h,濕式除塵系統(tǒng)運(yùn)行時(shí),煤氣含水量平均35~50 g/m3;干式除塵系統(tǒng)運(yùn)行時(shí),煤氣含水量平均12~22 g/m3,按照平均降低含水量15 g/m3計(jì)算。目前高爐煤氣主要供用戶燃燒使用,普遍爐窯溫度在900~1300℃,按照平均1100℃計(jì)算。僅僅從水吸熱計(jì)算,從50℃的水加熱到1100℃,其中水需要經(jīng)歷三個(gè)階段,即從50℃到100℃,汽化到100℃蒸汽,從100℃蒸汽到1100℃蒸汽,三個(gè)階段吸熱需要的熱量。
50℃水的比熱為0.999 kcal/kg·℃,100℃水的比熱為1.007 kcal/kg·℃,100℃的水汽化潛熱為539 kcal/kg,100 ℃的蒸汽焓為 639.1 kcal/kg,700℃的蒸汽焓為938.6 kcal/kg,大致計(jì)算每升高10℃需要4.2785 kcal/kg,到1100℃的蒸汽焓應(yīng)為1109.74 kcal/kg,三個(gè)階段總計(jì)1 kg需要的熱量為:
2#高爐熱風(fēng)爐1~6月份高爐煤氣含水增加量為:
則2#高爐熱風(fēng)爐1~6月份高爐煤氣用量中水含量增加需要的熱量為:
綜上所述,受一期高爐煤氣主管網(wǎng)、二期高爐煤氣主管網(wǎng)設(shè)計(jì)溫度55℃~60℃的限制,高爐煤氣經(jīng)全干式除塵發(fā)電后得到的干熱煤氣不得不設(shè)置噴水裝置降低煤氣溫度,滿足高爐煤氣主管網(wǎng)安全運(yùn)行。在此過程中不僅浪費(fèi)高爐煤氣的熱量,同時(shí)噴水降溫浪費(fèi)大量水,對(duì)生產(chǎn)運(yùn)行成本造成較大影響。為此有效利用高爐煤氣全干式除及TRT發(fā)電后的干熱煤氣是解決二次能源有效利用的必然趨勢(shì)。
根據(jù)對(duì)40℃高爐煤氣與90℃高爐煤氣之間存在的焓值變化及所含水分消耗熱量情況分析得出,有效利用干熱煤氣可以充分利用二次能源,節(jié)約能源消耗。為此建議采取以下措施:
按照一期高爐熱風(fēng)爐使用高爐煤氣最小量為6萬(wàn)m3/h,平均量8萬(wàn)m3/h,最大10萬(wàn)m3/h進(jìn)行核算,則需要的管徑為1400 mm可滿足高爐熱風(fēng)爐生產(chǎn)用量需求。
由于一期一座高爐煤氣發(fā)生量23~27萬(wàn)m3/h,對(duì)應(yīng)高爐熱風(fēng)爐使用高爐煤氣量10萬(wàn)m3/h,剩余高爐煤氣需經(jīng)管內(nèi)噴水降溫后送入高爐煤氣主管網(wǎng),為此高爐熱風(fēng)爐使用的干熱煤氣接點(diǎn)位置必須在TRT出口至噴水裝置前。
(1)通過對(duì)一期高爐熱風(fēng)爐實(shí)施干熱煤氣直送,不僅滿足高爐熱風(fēng)爐對(duì)煤氣的需求,同時(shí)節(jié)約了高爐煤氣消耗,年節(jié)約煤氣368413 GJ。
(2)通過對(duì)一期高爐熱風(fēng)爐實(shí)施干熱煤氣直送,降低了熱風(fēng)爐高爐煤氣使用量,節(jié)約的高爐煤氣量供熱電鍋爐使用,產(chǎn)生蒸汽進(jìn)行發(fā)電,提高了二次能源的使用效率,為公司二次能源綜合高效利用創(chuàng)造了條件。
(3)一期高爐熱風(fēng)爐使用干熱煤氣后,提高煤氣使用效率的同時(shí),提高了高爐入爐平均風(fēng)溫20℃,降低高爐焦比10 kg/t鐵,降低了煉鐵成本。
(4)通過對(duì)一期高爐熱風(fēng)爐實(shí)施干熱煤氣直送,節(jié)約了煤氣降溫使用的新水量,降低了生產(chǎn)運(yùn)行成本。
通過開展高爐干熱高爐煤氣性質(zhì)分析,并在各高爐熱風(fēng)爐上實(shí)施直送利用,節(jié)約了高爐煤氣利用量,提高了二次能源利用效率,提高熱風(fēng)爐入爐風(fēng)溫20℃,降低煉鐵焦比,取得了顯著的社會(huì)及經(jīng)濟(jì)效益。