袁軍芳
隨著鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)線自動化程度的提高,變頻調(diào)速設(shè)備、可編程邏輯控制器以及計算機系統(tǒng)等敏感性用電設(shè)備得到廣泛應(yīng)用,它們對系統(tǒng)電壓特性的變化非常敏感,幾個周波的供電中斷或電壓跌落都將嚴(yán)重影響其正常工作并導(dǎo)致生產(chǎn)線的停運。
電壓凹陷產(chǎn)生的原因涉及系統(tǒng)運行與用戶用電兩方面。系統(tǒng)方面的原因包括各種短路故障、雷擊致使保護動作、開關(guān)操作、變壓器以及電容器組的投切等。用戶的原因包括用戶內(nèi)部短路以及大型電機的啟動、軋鋼機等沖擊性負(fù)荷的投運等。其中短路故障可能引起較為嚴(yán)重的電壓凹陷。
目前對電壓短時間下降有“電壓凹陷”和“電壓驟降”兩種說法。IEEE標(biāo)準(zhǔn)中把這一現(xiàn)象稱為電壓凹陷(Voltage sag),其定義為:供電系統(tǒng)中某點的工頻電壓均方根值突然下降至額定值的10%~90%,并在隨后的10 ms~1 min的短暫持續(xù)期后恢復(fù)正常。IEC標(biāo)準(zhǔn)中將這一現(xiàn)象稱為電壓驟降(Voltage dip),其定義為:供電系統(tǒng)中某點的工頻電壓均方根值突然下降至額定值的1%~90%,并在隨后的10 ms~1 min的短暫持續(xù)期后恢復(fù)正常。
馬鋼供電網(wǎng)絡(luò)有著供電距離短、供電負(fù)荷集中等特點。在供電網(wǎng)絡(luò)中任何一點出現(xiàn)三相短路故障時,在故障切除的電壓凹陷期間,將造成同一母線段所供線路廠礦自動控制系統(tǒng)和低壓控制部分敏感負(fù)荷的停運,給生產(chǎn)造成重大損失。根據(jù)公司設(shè)備部電氣事故統(tǒng)計,2014年因電壓凹陷造成主線廠礦停產(chǎn)時間累計約3000 min。
為了降低電壓凹陷造成主線廠礦停產(chǎn)事故,各個生產(chǎn)廠礦都做了大量的工作,比如采用延時動作的低壓接觸器,解除低壓系統(tǒng)低電壓保護和在自動控制系統(tǒng)采用大容量不間斷電源等,這些措施一定程度上減少了短路故障涉及的范圍,但并沒有從根本上解決問題,提高連續(xù)供電能力的第一道關(guān)鍵防線應(yīng)該是快速隔離和切除短路故障。
馬鋼能源總廠62#變電所除擔(dān)負(fù)三鋼軋總廠大、小H型鋼的供電任務(wù)外,還有部分外供負(fù)荷,長期以來由于外供負(fù)荷短路故障導(dǎo)致電壓凹陷多次造成H型鋼軋線卡鋼和生產(chǎn)停產(chǎn)等,損失巨大。
目前微機繼電保護裝置和真空開關(guān)組合在一起,發(fā)生短路故障時速斷保護跳閘時間一般在80 ms左右。在三相短路故障時,由于母線電壓凹陷致使生產(chǎn)線自動控制系統(tǒng)故障而使主線設(shè)備停產(chǎn),為此,能源總廠供電分廠在公司相關(guān)部門的大力支持下,創(chuàng)新運用快速保護和永磁真空開關(guān)的組合方式,縮短故障切除時間,提高連續(xù)供電能力,取得很好的效果。該項創(chuàng)新成果的成功應(yīng)用,對提高馬鋼供電系統(tǒng)保供能力,保證高爐系統(tǒng)長周期穩(wěn)定運行具有重大的意義。
中壓系統(tǒng)故障切除時間由繼電保護裝置動作時間和斷路器跳閘時間共同組成。本創(chuàng)新方案從這二個方面同時入手降低故障切除時間:
為提高斷路器動作時間,創(chuàng)新方案采用ABB公司生產(chǎn)的VM1-T型斷路器,通過對國產(chǎn)KYN28A-12型中壓開關(guān)柜技術(shù)改造,新開關(guān)柜具備快速分?jǐn)嗄芰Γ位芈泛妥詣涌刂葡到y(tǒng)滿足自動控制要求,并且達(dá)到馬鋼南區(qū)EMS系統(tǒng)遠(yuǎn)程控制和監(jiān)測要求(圖1)。
圖1 ABB VM1-T型開關(guān)國產(chǎn)化應(yīng)用二次接線圖
改造后的KYN28A-12型中壓開關(guān)柜斷路器操作機構(gòu)采用高可靠性,動作速度快的永磁操作機構(gòu),與傳統(tǒng)操動機構(gòu)相比較,具有部件少,數(shù)量是傳統(tǒng)斷路器操作機構(gòu)零部件的7%,無需機械脫扣鎖扣裝置,故障少,可靠性高,使用壽命長,其中永磁操作機構(gòu)壽命可達(dá)10萬次以上,適于頻繁操作及可靠性高變電站應(yīng)用。
永磁機構(gòu)克服了傳統(tǒng)彈簧機構(gòu)和電磁機構(gòu)的不足,同時通過永磁材料實現(xiàn)真空斷路器分、合閘位置的保持及操作過程,主要性能特點:
(1)提高了真空斷路器整體機械性能,使之能適應(yīng)頻繁開斷和長壽命使用的要求。
(2)相比傳統(tǒng)操動機構(gòu),無須機械脫、鎖扣裝置,零部件數(shù)量大為減少,工作時僅有一個運動部件,故障率極低,可實現(xiàn)少維護。
(3)操動機構(gòu)的性能與滅弧室開斷、關(guān)合特性相吻合,延長真空滅弧室的使用壽命。
(4)采用高可靠的雙穩(wěn)態(tài)操作機構(gòu)設(shè)計。通過分、合閘控制線圈產(chǎn)生的電磁力控制分、合閘操作,合閘和分閘位置均采用永磁保持。
(5)具有防跳功能,設(shè)計軟連接和觸頭輔助壓簧,解決了合閘彈跳問題。
(6)具有可靠的操作控制電路模塊,可耐受雷擊、電涌等嚴(yán)酷條件。
VM1-T型斷路器采用真空滅弧室和澆注極柱,分閘時間10 ms,滅弧時間小于15 ms,該開關(guān)具有機構(gòu)零部件少、可靠性高的優(yōu)點,其額定電流開斷壽命可以達(dá)到20000次。
國產(chǎn)開關(guān)柜和進口斷路器組合,既達(dá)到動作速度快的設(shè)計要求,又滿足62#變電所整體規(guī)劃和節(jié)省投資。國產(chǎn)開關(guān)柜和進口斷路器的組合應(yīng)用,開拓了思路,為后期馬鋼新建3200 m3高爐建設(shè)積累了寶貴的經(jīng)驗,探索了一條經(jīng)濟實用的思路。
62#變電所采用微機保護和變電所自動化系統(tǒng),為降低保護裝置動作出口時間,通過和廠家設(shè)計人員交流,按照速斷保護出口時間小于20 ms的目標(biāo)要求對原有保護技術(shù)方案進行創(chuàng)新優(yōu)化。
優(yōu)化后保護配置主要功能有:三段式復(fù)合電壓閉鎖過流保護;反時限過流(三種特性可選);前加速、后加速及手合加速;三相四次重合閘(不檢定、檢同期、檢無壓);小電流接地系統(tǒng)套管零序過流;分布式低周減載和過負(fù)荷保護等功能。
為達(dá)到斷保護出口時間小于20 ms的目標(biāo),對現(xiàn)有微機保護軟件程序進行功能定制,主要創(chuàng)新方案有:
3.2.1 減小數(shù)據(jù)窗寬度
微機保護采樣數(shù)據(jù)窗寬度影響速斷保護對故障的識別時間,進而影響保護的整組動作時間。數(shù)據(jù)窗越寬,故障量的測量越準(zhǔn)確,保護的動作可靠性也越高。本次方案中要求速斷保護整組動作時間在20 ms之內(nèi),對工頻故障量來說,10 ms為半個周波,可以比較準(zhǔn)確地反映故障信號。小于10 ms的數(shù)據(jù)窗,雖然可以一定程度上提高動作速度,但冶金企業(yè)周邊環(huán)境的電磁干擾及電網(wǎng)故障時產(chǎn)生的高次諧波都將對故障量的提取產(chǎn)生明顯影響,其動作可靠性將比10 ms大大降低。考慮到保護裝置內(nèi)部的出口繼電器的動作時間約為5 ms,因此數(shù)據(jù)窗寬度確定為10 ms。對于10 ms的數(shù)據(jù)窗,本次設(shè)計中采用濾波效果比較好的半波傅里葉算法。
3.2.2 采用電流突變量及電壓突變量綜合判別快速啟動保護,提前開放保護裝置的出口繼電器工作電源
傳統(tǒng)微機保護設(shè)計時,繼電保護為提高可靠性,出口繼電器電源必須經(jīng)啟動繼電器的觸點來控制,這樣啟動繼電器與出口繼電器形成與邏輯,以降低保護的誤動概率。但是由于出口繼電器的電源由啟動繼電器控制,因此即便CPU系統(tǒng)同時發(fā)出指令觸發(fā)這兩個繼電器,實際動作時序上,也是啟動繼電器先閉合,然后出口繼電器得到控制電源再閉合。如果這兩個繼電器的動作速度均為5 ms,實際從保護裝置啟動到出口繼電器閉合也至少需要10 ms。因此,必須采取措施來使得啟動繼電器在故障發(fā)生后5 ms內(nèi)啟動,才能保證啟動繼電器的動作不影響出口繼電器的動作時間。
本方案中,采用電壓突變量與電流突變量綜合判別啟動邏輯,保證保護裝置在不到5 ms內(nèi)可靠啟動。在嚴(yán)重故障時,因系統(tǒng)阻抗的存在,電壓的變化往往較電流變化更為劇烈,但由于速斷保護中,故障電流的大小是保護邏輯的主判據(jù),因此電流變化量較電壓變化量更為可靠。因此方案中采用電壓突變量觸發(fā)保護啟動判別邏輯而用電流突變量來確認(rèn)保護是否應(yīng)該啟動,從而實現(xiàn)保護裝置達(dá)到快速、可靠啟動兼顧。
3.2.3 采用電流瞬時值和電流半波有效值聯(lián)合判別來實現(xiàn)區(qū)內(nèi)故障的可靠識別
由于設(shè)計要求數(shù)據(jù)窗僅10 ms,而追求保護的動作速度又要求保護裝置僅能故障發(fā)生10 m后再連續(xù)判別不到3 ms就必須發(fā)出跳閘指令(10 ms數(shù)據(jù)窗+3 ms連續(xù)判別+5 ms出口繼電器動作時間=18 ms)。因此保護裝置對外部干擾及諧波信號將變得非常敏感。為提高保護裝置的動作可靠性,本方案采用電流瞬時值和半波有效值的聯(lián)合判別方法,來提高保護的可靠性。
瞬時值判別邏輯,在連續(xù)的10 ms內(nèi),如超過5 ms時間其電流采樣瞬時值超過0.95倍整定值,且上述情況在連續(xù)3 ms始終滿足要求,即判為瞬時值判據(jù)滿足要求(一個有效值為1的正弦波,在任何連續(xù)的10 ms內(nèi)其瞬時值不小于1的累計時間恰好為 5 ms)。
有效值判別邏輯,如果使用半波傅里葉濾波后得到的電流有效值在持續(xù)3 ms內(nèi)滿足超過整定值,即判為有效值滿足要求。
如果故障電流的瞬時值判據(jù)和有效值判據(jù)同時滿足上述持續(xù)3 ms的時間要求,則保護裝置立即發(fā)速斷跳閘指令。此時通過電壓電流突變量辨別已經(jīng)預(yù)先發(fā)出了保護裝置的啟動命令,則該速斷保護將立即出口。
快速開關(guān)和定制繼電保護裝置的配合,實現(xiàn)了故障切除時間控制在50 ms以內(nèi)的目標(biāo),縮短了故障時電壓凹陷時間,提高了連續(xù)供電能力。
該方案應(yīng)用在馬鋼能源總廠62#變電所6221#出線柜上,實施1年來該出線柜共發(fā)生3次速斷保護動作的短路故障,創(chuàng)新方案均取得了很好的效果。
2014年1月1日21時46分6221#線路速斷保護動作,保護整定值為(2000 A、0 s),故障錄波圖顯示6221#柜跳閘時間為34 ms(見圖2),故障沒有對H型鋼生產(chǎn)造成影響。故障后,通過對線路巡檢,故障原因為6221#線路25#點-支1#點用戶變壓器引線燒斷短路導(dǎo)致。
圖2 2014年1月1日21時46分6221#線路故障錄波圖
2014年3月3日13:41分6221#線路速斷保護動作,故障錄波圖顯示故障切除時間為36 ms(見圖3),由于跳閘時間快,對62#變電所10 kVI段母線電壓凹陷時間短(見圖4),故障沒有對H型鋼生產(chǎn)造成影響。通過對線路的檢查,跳閘原因為線路10#~11#點間線路下方違建房屋玻璃鋼瓦翹起造成架空導(dǎo)線短路造成。
2014年12月12日15時42分6221#線路速斷保護動作,故障切除時間為34 ms(見圖5),由于跳閘時間快,對62#變電所10 kVI段母線電壓凹陷時間短(見圖6),故障沒有對H型鋼生產(chǎn)造成影響。通過對線路的檢查,跳閘原因為線路18#點柱上開關(guān)接線燒斷短路造成。
以上三起故障由于斷開故障時間快,三起短路故障在電壓凹陷期間均沒有對H型鋼廠生產(chǎn)造成任何影響,該方案通過一年的實踐證明對提高連續(xù)供電能力具有很好的效果。
圖3 2014年3月3日13時41分6221#線路故障錄波圖
圖4 2014年3月3日13時41分6221#線路故障分析
圖5 2014年12月12日15時42分6221#線路故障錄波圖
圖6 2014年12月12日15時42分6221#線路故障分析
隨著自動化設(shè)備的增多,敏感的用電設(shè)備越來越廣泛地應(yīng)用于冶金系統(tǒng)各個領(lǐng)域,電壓凹陷造成的危害也越來越突出,減少電壓凹陷造成的損失關(guān)鍵,在于當(dāng)故障發(fā)生時能夠迅速、及時地進行有效的控制和處理。馬鋼的實踐為在冶金供電系統(tǒng)快速切除故障、保證一類負(fù)荷安全運行有重要的意義。通過本次成功實踐,開拓了思路,為后期馬鋼新建3200 m3高爐建設(shè)積累了寶貴的經(jīng)驗,探索了一條經(jīng)濟實用的思路;通過本次成功實踐,對進一步進行連續(xù)供電技術(shù)的研究和實施提供了寶貴經(jīng)驗。