周志敏
連鑄機(jī)已經(jīng)廣泛應(yīng)用于鋼鐵冶金行業(yè),剪機(jī)是連鑄機(jī)上的關(guān)鍵設(shè)備,它是把連續(xù)澆注的鋼坯剪成設(shè)定的定尺長(zhǎng)度。二鋼軋總廠的4臺(tái)4機(jī)4流小方坯連鑄機(jī)使用的是液壓剪切方式,每流剪機(jī)使用一臺(tái) Y315S-6,75 kW,Ie=142 A,cosφ=0.89 的三相交流異步電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)液壓油泵。當(dāng)需要剪切連鑄鋼坯時(shí),通過(guò)液壓泵把液壓油輸送到油缸并產(chǎn)生壓力,推動(dòng)柱塞向前運(yùn)動(dòng),完成鋼坯的剪切工作。當(dāng)完成上述工作后,液壓油再通過(guò)液壓泵抽出油缸,使油缸產(chǎn)生負(fù)壓,讓柱塞回到工作前的位置。油泵電機(jī)采用的是交流接觸器控制方式,在連續(xù)作業(yè)的全過(guò)程中,除上述兩個(gè)動(dòng)作和系統(tǒng)壓力低于下限之外,液壓泵的電機(jī)均處于連續(xù)空轉(zhuǎn)用能狀態(tài)。
以二鋼軋總廠4#連鑄機(jī)為例,該連鑄機(jī)主要生產(chǎn)12.15 m長(zhǎng)坯給棒材供料。正常拉速在2.5 m/min左右,每剪切一根鋼坯需要290 s左右時(shí)間。通過(guò)實(shí)際觀察,每次油泵充壓時(shí)間只需要38 s(一個(gè)剪切循環(huán)周期),隨著壓力升高,電流最大會(huì)到80 A以上,另有252 s的時(shí)間,電機(jī)處于空載運(yùn)行狀態(tài),此時(shí)電機(jī)工作電流仍有50 A,非生產(chǎn)性能耗十分嚴(yán)重。所以對(duì)油泵電機(jī)改變頻控制的目的就是盡可能地降低剪機(jī)非生產(chǎn)性能耗。
為保證在剪機(jī)油泵電機(jī)改造過(guò)程中不影響連鑄機(jī)生產(chǎn),并且當(dāng)變頻器發(fā)生故障時(shí),保證剪機(jī)正常運(yùn)行,保留現(xiàn)有的接觸器控制部分,作為旁路系統(tǒng)。另設(shè)計(jì)一套變頻柜與原控制柜切換運(yùn)行,在電磁站變頻器控制柜上用轉(zhuǎn)換開關(guān)進(jìn)行控制方式選擇,并使用雙向刀開關(guān)進(jìn)行工頻可變頻切換。主回路原理圖見圖1。
原剪切控制程序不變,油泵電機(jī)控制程序修改如下:
電機(jī)旁路控制程序圖見圖2。
變頻控制程序圖見圖3。
變頻頻率控制程序圖見圖4。
變頻器是利用電力半導(dǎo)體器件的通斷作用把電壓、頻率固定不變的交流電變成電壓、頻率都可調(diào)的交流電源。現(xiàn)在使用的變頻器主要采用交—直—交方式(VVVF變頻或矢量控制變頻),先把工頻交流電源通過(guò)整流器轉(zhuǎn)換成直流電源,然后再把直流電源轉(zhuǎn)換成頻率、電壓均可控制的交流電源以供給電動(dòng)機(jī)。變頻器主要由整流(交流變直流)、濾波、逆變(直流變交流)、制動(dòng)單元、驅(qū)動(dòng)單元、檢測(cè)單元微處理單元等組成的。
圖1 主回路原理圖
圖2 電機(jī)旁路控制程序圖
圖3 變頻控制程序圖
圖4 變頻頻率控制程序圖
本次改造我們選用的是高性能矢量變頻器,該變頻器頻率使用4~20 mA模擬量控制。當(dāng)變頻控制柜上的轉(zhuǎn)換開關(guān)轉(zhuǎn)到“變頻”位置時(shí),操作工在操作臺(tái)上啟動(dòng)剪機(jī)油泵,此時(shí)系統(tǒng)壓力處在下限,PLC輸出20 mA電流給變頻器,由0 Hz上升到50 Hz滿壓起動(dòng),電機(jī)工作電流最高可達(dá)到80 A以上,與工頻時(shí)相同。當(dāng)系統(tǒng)壓力加載到上限時(shí),PLC輸出7.2 mA電流給變頻器,變頻器輸出頻率由50 Hz減小到10 Hz,電機(jī)處于準(zhǔn)備工作狀態(tài),此時(shí)工作電流僅為4 A。
生產(chǎn)后通過(guò)采集拉矯機(jī)拉坯速度得到鋼坯的運(yùn)行距離,當(dāng)鋼坯長(zhǎng)度到11 m時(shí),PLC輸出20 mA電流給變頻器,變頻器頻率由10 Hz增加到50 Hz,此加速過(guò)程一般為12 s,電機(jī)工作電流為50 A;當(dāng)鋼坯運(yùn)行到12 m定尺位時(shí),剪機(jī)剪切,這時(shí)的電機(jī)工作電流和工頻時(shí)相同。剪切完畢,“剪切”和“剪切返回”電磁閥全部失電,此時(shí)PLC輸出7.2 mA電流給變頻器,變頻器輸出頻率由50 Hz減小到10 Hz,電機(jī)電流也降低到4 A。如此反復(fù)循環(huán)達(dá)到節(jié)電的目的。電機(jī)運(yùn)行工況示意圖見圖5。
當(dāng)剪機(jī)在剪切或系統(tǒng)壓力處于下限時(shí),電機(jī)控制在50 Hz運(yùn)行。當(dāng)剪切完畢系統(tǒng)壓力保持在上限時(shí),將電機(jī)控制在10 Hz運(yùn)行。通過(guò)調(diào)試和試運(yùn)行,取得了不錯(cuò)的效果,見表1。
表1 改造前后運(yùn)行工況對(duì)照表
通過(guò)比對(duì)圖表可以看出,以一個(gè)剪切周期為290 s計(jì)算,工頻或變頻運(yùn)行,充壓時(shí)電機(jī)工作電流和時(shí)間基本相同,即所消耗的能量也基本相同,確保了大剪的正常運(yùn)行。在工頻運(yùn)行時(shí)空載電流在50 A,運(yùn)行時(shí)間252 s。在變頻運(yùn)行時(shí),通過(guò)變頻器將頻率由50 Hz調(diào)至10 Hz運(yùn)行,使得空載電流在4 A,運(yùn)行時(shí)間240 s,大大降低了空載能量的消耗。
(1)原系統(tǒng)耗電情況:
剪機(jī)充液剪切時(shí)耗電為:
圖5 電機(jī)運(yùn)行工況示意圖
剪機(jī)充壓時(shí),隨著壓力升高,電流逐漸增大,最大會(huì)到80 A以上。我們按照70 A計(jì)算,時(shí)間為38 s:
(2)剪機(jī)等待時(shí)耗電為:
剪機(jī)等待時(shí)工作電流為50 A,時(shí)間為252 s:
(1)剪機(jī)充壓時(shí)耗電和改造前相同:
(2)剪機(jī)等待時(shí)耗電:
剪機(jī)等待時(shí)電機(jī)工作電流分為兩個(gè)過(guò)程,空載運(yùn)行4 A,間為240 s;準(zhǔn)備剪切50 A,時(shí)間為12 s:
因此改造后每剪切一支鋼坯可節(jié)約能耗為:
以4#連鑄機(jī)單流班產(chǎn)90支長(zhǎng)坯計(jì)算,每天可節(jié)電:
單流年節(jié)約(年開動(dòng)率80%):
改造后一臺(tái)連鑄機(jī)年節(jié)約近60萬(wàn)kW·h電,因此所節(jié)約的電耗是相當(dāng)?shù)目捎^。同時(shí)通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)電機(jī)的運(yùn)行狀況觀察,電機(jī)運(yùn)行時(shí)的噪音、振動(dòng)、溫升都有了一定的降低,并有效減緩油泵在加載時(shí)的沖擊。
綜上所述,變頻器在連鑄機(jī)液壓剪機(jī)剪切過(guò)程中的節(jié)能應(yīng)用是切實(shí)可行的。同時(shí)根據(jù)市場(chǎng)變頻調(diào)速器價(jià)格及節(jié)約效率可知,連鑄機(jī)液壓剪電機(jī)系統(tǒng)采用變頻器能夠取得良好的經(jīng)濟(jì)效益,可以作為連鑄機(jī)節(jié)能改造的重點(diǎn)發(fā)展方向進(jìn)行推廣應(yīng)用。
[參考文獻(xiàn)]
[1]馬新華,李娟,桑建國(guó).變頻調(diào)速在水泵節(jié)能技術(shù)中的應(yīng)用研究[J]. 排灌機(jī)械,2006(01).