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    制絲線水分儀修正值下載自動判異的實(shí)現(xiàn)

    2015-04-20 21:42:43趙春元
    科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2015年11期
    關(guān)鍵詞:組態(tài)

    摘 要:本課題通過TM710e水分儀的工作原理及控制方式進(jìn)行了分析,通過對制絲控制系統(tǒng)改進(jìn)和完善,確保了制絲生產(chǎn)過程中水分儀可靠的工作,避免由于系統(tǒng)故障或人為疏忽造成的水分指標(biāo)異常。

    關(guān)鍵詞:水分儀;修正值;MES;組態(tài)

    引言

    煙草水分(又稱煙片、煙絲含水率、潮濕度)作為衡量制絲線在制品產(chǎn)品質(zhì)量的主要指標(biāo)之一,對企業(yè)提高卷煙質(zhì)量、加強(qiáng)市場競爭都具有十分重要的意義。黃金葉生產(chǎn)制造中心制絲線使用NDC公司TM710e近紅外水分儀,其檢測精度的高低及工作的可靠性直接影響煙絲的內(nèi)在質(zhì)量。確保TM710e水分儀檢測準(zhǔn)確的重要參數(shù)為水分儀修正值,該參數(shù)根據(jù)不同的煙葉配方及葉組不同,進(jìn)行修正調(diào)節(jié),確保水分儀檢測與物料實(shí)際水分相符。TM710e通過PROFInet網(wǎng)絡(luò)接入到制絲控制系統(tǒng)中。在生產(chǎn)過程中,由于底層網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)異常或水分儀網(wǎng)卡通訊異常,或者因?yàn)樗謨x操作站卡滯造成無效操作時,會出現(xiàn)水分儀配方中的水分儀修正值參數(shù)不能下載到水分儀探頭的問題。水分儀探頭中的修正值保持上一批次的值不變,導(dǎo)致水分檢測異常。水分儀顯示結(jié)果與質(zhì)量管理處產(chǎn)品檢測結(jié)果出現(xiàn)較大偏差,失去了水分儀應(yīng)有的自檢自控作用,也給操作工調(diào)整設(shè)備造成了一定的誤導(dǎo)。本課題從水分儀和制絲線控制系統(tǒng)入手,避免由于系統(tǒng)故障或人為疏忽造成的水分指標(biāo)異常,避免產(chǎn)品質(zhì)量事故及問題的發(fā)生。

    1 改進(jìn)方案

    1.1 完善水分儀修正值控制模式

    將水分儀修正值參數(shù)修改方式由本地配方參數(shù)改為MES(生產(chǎn)制造執(zhí)行系統(tǒng))系統(tǒng)工藝配方參數(shù),水分儀修正值由MES系統(tǒng)統(tǒng)一管理,避免人為造成的水分儀檢查異常的發(fā)生。

    1.2 完善水分儀通訊數(shù)據(jù)

    將水分儀探頭當(dāng)前使用的水分儀修正值反饋至制絲線控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)水分儀修正值的實(shí)施監(jiān)測。

    1.3 實(shí)現(xiàn)水分儀修正值設(shè)定值和實(shí)際值的實(shí)時對比與更正

    將采集的實(shí)時水分儀修正值和MES(生產(chǎn)制造執(zhí)行系統(tǒng))系統(tǒng)下達(dá)的水分儀修正值實(shí)時對比,如控制系統(tǒng)采集到的水分儀修正值和MES系統(tǒng)下達(dá)的標(biāo)準(zhǔn)修正值不同,控制系統(tǒng)及時重新下達(dá)MES系統(tǒng)中的標(biāo)準(zhǔn)修正值,確保水分儀生產(chǎn)過程中使用的修正值參數(shù)和MES系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)值真正相同。

    1.4 水分儀修正值異常實(shí)時報警

    重新下達(dá)水分修正值后,實(shí)時監(jiān)測到水分儀修正值如仍和MES系統(tǒng)中標(biāo)準(zhǔn)修正值不同,則制絲線控制系統(tǒng)中及時產(chǎn)生報警信息,提醒操作、維護(hù)人員及時解決處理。

    2 改造內(nèi)容

    2.1 完善水分儀修正值控制模式

    水分儀修正值下載方式有兩種,目前采用較多的方式為在水分儀本地建立配方牌號,通過本地操作或中控系統(tǒng)下達(dá)通道調(diào)用本地配方的方式修改水分儀修正值,本地配方需要相關(guān)人員在水分儀本地進(jìn)行維護(hù)和設(shè)置,由于維護(hù)不及時或不同步,極易造成水分儀修正值異常。在黃金葉生產(chǎn)制造中心制絲線MES(生產(chǎn)制造執(zhí)行系統(tǒng))系統(tǒng)上線后,通過研究我們將水分儀修正值的修改方式改為將水分儀修正值參數(shù)為MES(生產(chǎn)制造執(zhí)行系統(tǒng))系統(tǒng)工藝配方參數(shù),生產(chǎn)過程中,水分儀修正值作為配方參數(shù),隨工單任務(wù)下載到制絲線底層設(shè)備控制系統(tǒng)中,水分儀修正值由MES(生產(chǎn)制造執(zhí)行系統(tǒng))系統(tǒng)統(tǒng)一管理,相關(guān)人員對配方修正值參數(shù)修改時只需在MES(生產(chǎn)制造執(zhí)行系統(tǒng))系統(tǒng)中維護(hù)即可,不需要到生產(chǎn)現(xiàn)場,有效的提高了工作效率和可靠性。

    2.2 完善水分儀通訊數(shù)據(jù)

    為保證水分儀正確的接收到水分儀修正值參數(shù),我們對水分儀的通訊配置進(jìn)行了修改,在接收MES(生產(chǎn)制造執(zhí)行系統(tǒng))系統(tǒng)水分儀修正值配方參數(shù)的同時,將水分儀探頭當(dāng)前使用的水分儀修正值反饋至制絲線控制系統(tǒng)中,實(shí)現(xiàn)水分儀修正值的實(shí)時監(jiān)測。

    2.3 實(shí)現(xiàn)水分儀修正值設(shè)定值和實(shí)際值的實(shí)時對比

    為確保水分儀修正值配方參數(shù)有效下載到水分儀探頭中,本項(xiàng)目通過制絲線控制系統(tǒng)采集的水分儀探頭當(dāng)前修正值和MES(生產(chǎn)制造執(zhí)行系統(tǒng))系統(tǒng)下達(dá)的水分儀配方參數(shù)對比,如控制系統(tǒng)采集到的水分儀修正值和MES系統(tǒng)下達(dá)的標(biāo)準(zhǔn)修正值不同,控制系統(tǒng)及時重新下達(dá)MES系統(tǒng)中的標(biāo)準(zhǔn)修正值,確保水分儀探頭使用的水分儀修正值和MES(生產(chǎn)制造執(zhí)行系統(tǒng))系統(tǒng)一致。

    2.4 水分儀修正值異常實(shí)時報警

    為確保生產(chǎn)過程中出現(xiàn)異常時,操作人員及時發(fā)現(xiàn)異常,避免生產(chǎn)和質(zhì)量事故發(fā)生,本項(xiàng)目將水分儀修正值實(shí)時對比結(jié)果反饋至制絲線監(jiān)控系統(tǒng),當(dāng)水分儀修正值出現(xiàn)異常時,在制絲監(jiān)控系統(tǒng)中實(shí)時彈出報警畫面并進(jìn)行閃爍,提醒操作人員核對水分儀修正值。同時為便于設(shè)備維修和設(shè)備故障分析,本項(xiàng)目將水分儀修正值異常報警信息進(jìn)行歸檔,用于對報警信息進(jìn)行集中查詢和篩選,對報警頻率較高的水分儀及時進(jìn)行設(shè)備調(diào)整和維修。

    3 應(yīng)用效果

    制絲線水分儀修正值異常自動報警項(xiàng)目實(shí)施后,實(shí)現(xiàn)了在線實(shí)時對水分儀工作狀態(tài)的監(jiān)控,為設(shè)備正常運(yùn)行提供了可靠保障,經(jīng)過本項(xiàng)目實(shí)施后:一、完全杜絕了水分儀修正值異常導(dǎo)致的水分檢測、顯示異常,保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。二、實(shí)時檢測關(guān)鍵環(huán)節(jié)設(shè)備故障,提前采取措施進(jìn)行控制和恢復(fù),避免了生產(chǎn)過程中的設(shè)備故障停機(jī),有效減少設(shè)備故障停機(jī)時間,降低生產(chǎn)維護(hù)成本。

    參考文獻(xiàn)

    [1]彭秀英,蘆冬濤,牛學(xué)麗,等.反相高效液相色譜法測定煙堿中間體制品的含量[J].晉城職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報,2011,6.

    [2]梁敏儀,張凌芳,馮才敏,等.原子吸收光譜法測定煙草中鉛鎘[J].順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報,2012,2.

    [3]梁敏儀,王小軍,馮才敏.氫化物原子熒光光譜法測定煙草中砷[J].順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報,2012,3.

    [4]孫蕾,成平平.對卷煙質(zhì)量的風(fēng)險管理分析[J].現(xiàn)代企業(yè)教育,2012,19.

    [5]張培培,劉藝.頂空氣相色譜法分析煙用粘合劑中VOC的研究[J].揚(yáng)州職業(yè)大學(xué)學(xué)報,2013,3.

    作者簡介:趙春元(1978-),男,河南遂平縣人,工程師,本科,研究方向:煙草制絲。

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