雒補(bǔ)清 李光明
(晉西工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 太原)
2006年,晉西工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司從德國引進(jìn)兩臺(tái)CLOOS焊接機(jī)器人,該焊接機(jī)器人主要由CARL CLOOS ROMAT 350型焊接機(jī)器人本體、CLOOS GLW 300 1-H-P-R型焊接電源和ORBIT-5DP-5000N-AC型可交換翻轉(zhuǎn)工作臺(tái)等組成,采用鎢極惰性氣體保護(hù)焊接法,使用Φ0.8~1.6 mm實(shí)芯焊絲。
焊接電源包括電路和循環(huán)水兩部分,電路部分承擔(dān)起弧和焊接作業(yè),循環(huán)水部分起冷卻焊槍的作用。2010年,機(jī)器人焊接生產(chǎn)過程中,1#焊機(jī)突然停止焊接,示教器提示為水流量故障。發(fā)現(xiàn)焊接電源面板上水流量指示紅燈閃爍。確認(rèn)循環(huán)水水箱內(nèi)蒸餾水水位在正常范圍,水泵亦能正常運(yùn)行,從水箱注水口還可看到水泵運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)蒸餾水能夠正常循環(huán)流回水箱。對(duì)比觀察2#機(jī)器人焊接電源,蒸餾水流量亦如此。據(jù)此判斷是FL-01 SIMACO型水流量傳感器(工作電壓DC 12 V、電流0.2 A)出現(xiàn)故障。打開焊接電源上蓋和側(cè)面防護(hù)罩,在回水管上找到該傳感器,該傳感器信號(hào)串聯(lián)接入電路,故障情況應(yīng)該是傳感器信號(hào)未送到焊接電源的主控板上。為此,換上2#焊接電源的水流量傳感器,進(jìn)行試驗(yàn),1#機(jī)器人可正常工作無報(bào)警,表明確是水流量傳感器損壞。購買水流量傳感器,回裝使用情況良好。
2007年,2#機(jī)器人剛開始焊接時(shí),機(jī)器人功能正常,此后逐漸出現(xiàn)電弧時(shí)斷時(shí)續(xù)、時(shí)有時(shí)無,嚴(yán)重影響焊縫質(zhì)量,達(dá)不到工藝要求。首先懷疑焊接電源內(nèi)點(diǎn)火單元(IGNITION UNIT,TYPE SIG3.8 TIG de/plassma,工作電壓AC 230 V)故障,點(diǎn)火功能異常。換上點(diǎn)火單元備件,故障依舊。檢查焊接電源其他功能,各項(xiàng)參數(shù)指標(biāo)和各旋鈕指示均正常,輸出電纜也無破損且安裝良好。檢查焊接回路,工件與翻轉(zhuǎn)工作臺(tái)安裝緊固接觸良好,工作臺(tái)與地線回路連接也無異常。發(fā)現(xiàn)翻轉(zhuǎn)工作臺(tái)上面有英文提示語:Special copper containing grease-P34 must be used!大意是必須使用P34(一種特殊含銅潤滑脂,即導(dǎo)電潤滑脂)。根據(jù)此提示,判斷是翻轉(zhuǎn)工作臺(tái)內(nèi)部連接不良,導(dǎo)致電路不通暢。為此,找到這種隨設(shè)備帶來的潤滑脂,使用油槍從注油孔將其打入并注滿,編程讓工作臺(tái)270°正反方向旋轉(zhuǎn),使?jié)櫥浞譂櫥椒D(zhuǎn)工作臺(tái)各軸和軸套處,保證工件到地線之間電流流通順暢。進(jìn)行焊接試驗(yàn),斷弧現(xiàn)象消失,所焊接工件焊縫飽滿連續(xù),滿足工藝要求。此后操作人員在使用過程中,定期對(duì)翻轉(zhuǎn)工作臺(tái)的旋轉(zhuǎn)部位加注導(dǎo)電潤滑脂,保持其良好潤滑和導(dǎo)電性能,再未出現(xiàn)斷弧現(xiàn)象。
焊接機(jī)器人的送絲機(jī)構(gòu),將實(shí)心電焊絲從機(jī)器人后面的立柱高處通過管路輸送到焊槍頭部,與鎢極配合進(jìn)行焊接。2012年,2#機(jī)器人在焊接過程中,送絲機(jī)構(gòu)多次出現(xiàn)輸送焊絲時(shí)快時(shí)慢現(xiàn)象,導(dǎo)致焊縫不均勻,焊接質(zhì)量嚴(yán)重下降。檢查懸掛的焊絲輪盤,轉(zhuǎn)動(dòng)輕便,靈活無異常。為減輕焊絲輪盤旋轉(zhuǎn)負(fù)荷,向其轉(zhuǎn)動(dòng)軸處加注潤滑油,問題依舊。檢查送絲管無折彎現(xiàn)象,管子進(jìn)出口兩端也無雜物,用手拉動(dòng)焊絲無卡滯現(xiàn)象且負(fù)荷較小,據(jù)此排除送絲管因素。檢查送絲電機(jī),該電機(jī)為40 W小型直流電機(jī),外徑約40 mm,內(nèi)部有電路板和外部接線連接。打開電機(jī)端蓋,檢查發(fā)現(xiàn)內(nèi)部繞組與電路板接線處有一根線焊點(diǎn)開裂,在送絲過程中該焊點(diǎn)時(shí)斷時(shí)連,影響電機(jī)正常運(yùn)行。使用電烙鐵焊接好該線后,進(jìn)行試驗(yàn),送絲機(jī)構(gòu)輸送焊絲正常,焊接效果滿足工藝需求。
示教器是顯示程序并執(zhí)行手動(dòng)操作和調(diào)試焊接工藝的必需部件。2014年3月,1#機(jī)器人在通電啟動(dòng)過程中,示教器液晶顯示板上全是彩色豎條紋,無法正常顯示,不能進(jìn)行焊接工作。將該示教器安裝到2#機(jī)器人上,也無法正常使用。檢查1#機(jī)器人電氣控制柜,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部1個(gè)2P小型斷路器跳閘,檢查其下面電氣回路無短路等異?,F(xiàn)象,于是合上該斷路器,試驗(yàn)故障依舊。關(guān)機(jī)后拆下、打開示教器進(jìn)行檢查,其內(nèi)部兩層電路板之間通過扁平軟電纜連接,仔細(xì)觀察該電纜連接插頭之間無卡緊搭扣。檢查兩塊電路板,元件排列整齊無異常變色,也無過熱損壞痕跡。使用無水乙醇清洗內(nèi)部灰塵,并用細(xì)砂紙輕輕打磨插頭,去除氧化,增加導(dǎo)電效果。然后將連接線及插頭重新插接安裝使之保持良好接觸,安裝好防水膠條后將示教器恢復(fù)并連接到電氣控制柜中進(jìn)行試驗(yàn)。通電后示教器上彩色豎條紋消失,各工作圖標(biāo)均正常顯示,能夠執(zhí)行手動(dòng)操作。試著進(jìn)行自動(dòng)焊接,各動(dòng)作亦有序無誤。據(jù)此判斷故障可能是示教器掉到地下受到外力或是其內(nèi)部線路接觸不良引起。提醒操作人員要妥善使用示教器,輕拿輕放,防止受力而導(dǎo)致元件損壞,維修人員則要對(duì)其定期檢修,保證示教器的使用功能。
焊接機(jī)器人使用過程中要按照設(shè)備操作維護(hù)規(guī)程進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng),按時(shí)潤滑,定期清理電氣柜及元器件上灰塵,做好巡回檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)故障并排除。只要正常維護(hù)合理使用,即可減少設(shè)備故障發(fā)生概率,提高生產(chǎn)效率,延長設(shè)備使用壽命,保證生產(chǎn)正常進(jìn)行。