楊翠芳
(大同煤礦集團有限責任公司煤峪口礦,山西 大同 037003)
山西省大同地區(qū)一般在7月中旬至8月中旬天氣熱潮是雷電集中期。大同煤礦集團煤峪口礦高壓供電系統(tǒng)地面變電所以及該集團變電站全部分布在周邊山區(qū)。山區(qū)雷電活動多,土壤電阻率突變幅度大,線路及電氣設備易受雷擊。強大的直擊雷電流從被擊物流入大地時,產生熱效應、機械效應破壞性極大,經過輸電線路桿塔向導線放電的絕緣子串反擊閃絡,造成電氣設備的反擊擊穿破壞;感應雷電在供電線路上的電壓、電容串并聯(lián)反射、折射閃絡反復迭加,導致感應過電壓可達幾萬伏至幾十萬伏,特別是對于10 kV以下電氣設備和線路造成威脅破壞。
供電網發(fā)生雷擊易造成落閘事故,一旦發(fā)生停電引起礦井主排風機停止運行和局部通風機停止運行,井下瓦斯集聚,瓦斯?jié)舛瘸?,工作人員生命受到威脅;雷擊引起的大面積停電引起運轉中的大型設備突然斷電,主副井提升機發(fā)生斷繩,溜罐事故造成人身及設備安全;主排水管道承受巨大反壓發(fā)生爆裂,電機反向高速旋轉,損壞電機或水泵。雷擊引起的大面積停電,恢復送電時間長,尤其供電設備引起爆炸,恢復送電,設備重新起動到恢復正常生產,一般至少需2 h,影響井下通風的同時,直接影響礦井生產。
《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定,井上、下必須裝設防雷裝置,并遵守下列規(guī)定:經由地面架空線路引入井下的供電線路和電機車架線,必須在入井處裝設防雷裝置,通信線路必須在入井處裝設熔斷和防雷裝置。
1)為提高變電所進、出口線路防雷設施的性能,采用氧化鋅避雷器代替?zhèn)鹘y(tǒng)的閥型避雷器,可有效地提高線路、電氣設備的接雷水平。
由于閥型避雷器其缺點是內部結構絕緣差,散熱特性差,易受潮,密封性差以及火花間隙及非線性電阻(閥片)組成不符合標準要求,接雷、防雷性能差,更換頻繁,接雷后極易造成大面積掉閘停電,最為嚴重的是直接破壞電氣設備和供電線路。針對其存在的缺點,通過使用新型產品替代閥型避雷器增強該礦供電設施的防雷、耐雷水平,并取得良好效果。對該礦地面所有變電所的防雷措施進行改造:引進浙江瑞泰電氣有限公司的輸電線路防雷先進技術,采用氧化鋅避雷器提高了輸電線路防雷、耐雷水平,提高了供電設施雷雨天氣安全可靠運行的系數。事實證明,雷雨天氣該礦供電設施從過去的掉閘率7%降到了1%,大幅度提高了該礦供電設施的耐雷水平,降低了事故率,提高了復用率,降低了勞動強度,同時降低了防雷、接雷設施的使用成本。每年可降低直接經濟投入10萬元,沒有造成大面積停電,減少了因停電而造成的停產間接經濟損失25萬元。利用氧化鋅避雷器代替閥型避雷器,提高供電設施的耐雷、接雷水平。
2)優(yōu)化施工工藝、縮短工藝流程、降低施工成本,有效可靠地降低桿、塔接地電阻。
接地網是變電所(站)防雷的基礎,沒有合格的接地網絡,其它一切防雷設備均起不到作用。該礦桿塔均分布在山區(qū),水土流失嚴重,土壤覆蓋山石巖體的薄厚不一,這種環(huán)境造成了該礦配電網接地體大部分埋設區(qū)域為高電率地區(qū)。據不完全統(tǒng)計,該礦配電網接地體電阻率P在10 000 Ω·m以上。
為了提高線路耐雷水平,有效可靠地降低桿、塔接地電阻,根據桿、塔分布和區(qū)域電阻率P的值,設計了幾種優(yōu)化施工工藝、縮短工藝流程、降低施工成本、降低接地系統(tǒng)接地電阻方案。
a)連續(xù)延伸增加接地體的長度和根數。
在單一接地的高電阻區(qū)域延長的接地極采用4×50鍍鋅扁鋼上每隔1 m焊接1根合格的局部地極管,焊接根數為6~8根。在實施(埋設)中采用35 mm2的鋼絞線,增加接地體的長度,考慮到單根接地射線的特性,把長度控制在60 m以內,在60 m范圍內尋找到電阻率相對較低便于挖開接地溝的地點,開始平挖6 000(8 000)mm×500 mm×2 500(3 000)mm的地溝,將焊接好的局部接地極和鋼絞線對接后埋入接地溝內。對于干噪的接地坑使用砂子、木炭和食鹽混合物填充(砂子∶食鹽=6∶1)覆蓋至接地極頂端,然后再埋設黃土。經過此種方式的降阻處理后,原來桿、塔接地電阻由 60 ~100 Ω,降至3.6 ~4.6 Ω,達到標準值。此方法有效地增加了水平接地體的長度和根數,同時簡化了接地體安裝時施工工藝,提高了工作效率。按該礦主通風供電線路3516#、3528#(西二主扇)、3517#、3527#(西四主扇);210#、220#、3540#、217#、227#(主、副井提升)、218#、225#、211#、221#、230#、3535#、3547#(入井電源)等 16 處和礦內煙囪、各處變壓器臺20處計算,接地極每基平均節(jié)省鋼筋80 m,大約100 kg,共節(jié)省鋼筋 3.6 t,每噸成品鋼筋計4 000元,節(jié)省資金:3.6×4 000=1.44萬元。
b)合理地施用降阻劑減少鋼材的使用量。
由于鋼材成本較高,在大面積高電阻率地區(qū),以往采用2根連續(xù)伸長的接地體,將相鄰桿塔接地體在地下相互連接,因雷電流在連續(xù)伸長接地體中的傳播是波過程,為防止接地體的開斷處遭受雷電反擊,據實測連續(xù)伸長接地體的開斷處阻抗要控制在15~30 Ω.為了達到最低P值的地區(qū),往往在連續(xù)延長接地體的過程中每次需要鋼筋200 m左右。該礦采取施用降阻劑的方法是在桿塔接地體上并聯(lián)1塊合格的接地極板,深埋在1.5 m以下,并在接地極板的周圍上下填充降阻劑,有條件的情況下利用水源將接地板坑內填滿水,使地坑內的降阻劑完全覆蓋地極板并和周圍土壤有效地黏合在一塊,這樣有效地降低了P值,并且只用35 mm2鋼絞線14~15 m、0.6 m2接地極板1塊。施工中實測到該礦西二主扇雙回路電源3528#、3516#由原來的49 Ω、51 Ω,在施放降阻劑后變?yōu)?4.3 Ω 和 4.6 Ω,完全達到標準,有效地減少了鋼材的使用。
因此,在大面積高電阻充滿地區(qū),該礦合理地采用降阻劑,不僅減少了鋼材的使用量,而且有效地降低了桿塔的接地電阻值,降低了桿塔接地電阻及土壤的P值。提前加工延長接地體,施工只需3人,節(jié)省了開挖地溝的人工費用,并且縮短工期為一天,按每基需要人工10人,工期為2天,每工70元計,節(jié)省工資費用:(16+20)×10×2×70-(16+20)×3×70=4.284 萬元。
經過優(yōu)化施工后的桿、塔接地電阻值在2013—2014近兩年每次巡檢實測中都達到標準值(氧化鋅避雷器在5 Ω以下、針式避雷器10 Ω以下)。在7—9月份的雷雨季節(jié),有個別接地裝置受雷,但都能夠有效地接雷,未造成礦井電氣設備損壞和大面積停電。如果礦井一類負荷線路受雷后引起的大面積停電、大型電氣設備的突然停電,其造成的人身和設備的安全隱患及經濟損失是無法估量的。
綜上可知,此套供電系統(tǒng)氧化鋅避雷器的使用及降低接地電阻工藝流程的改進,提高了線路、電氣設備的接雷水平,有效可靠地降低了桿、塔接地電阻。對于閥型避雷器的缺點及沒有合格的接地網絡,該礦采用了幾種優(yōu)化施工工藝、縮短工藝流程、降低施工成本,降低接地系統(tǒng)接地電阻方案,提高了供電設施的耐雷、接雷水平。此方法帶來的遠景效益可觀,值得有類似情況的礦井推廣使用。