王旭峰 張 沖
(深圳中廣核工程設(shè)計有限公司,廣東 深圳 518172)
為規(guī)范常規(guī)島汽輪機和核島之間儀控接口,電力標(biāo)準(zhǔn)《DL/T 5423 -2009,核電廠常規(guī)島儀表與控制系統(tǒng)》明確要求[1]:常規(guī)島與核島間儀控接口信號的形式和數(shù)量應(yīng)滿足核電機組啟動、停止、正常運行、異常及事故工況監(jiān)視和控制要求。核島和常規(guī)島間根據(jù)具體工程設(shè)置下列信號:
(1)汽輪機保護狀態(tài)信號;
(2)凝汽器故障保護和凝汽器可用信號;
(3)給水泵和汽輪機旁路系統(tǒng)狀態(tài)反饋信號;
(4)汽輪機實發(fā)功率和功率控制信號;
(5)汽輪機頻率控制和負(fù)荷限制信號;
(6)汽輪機流量限制信號;
(7)發(fā)電機功率信號;
(8)電網(wǎng)接入信號;
(9)汽輪機壓力模式或負(fù)荷限制信號;
(10)汽輪機快速降負(fù)荷信號。
在核電廠調(diào)試運行期間,曾突發(fā)汽輪機1 號瓦振動高導(dǎo)致跳機,之后連鎖真空破壞閥自動打開,凝汽器壓力快速上升,以至產(chǎn)生凝汽器故障;在產(chǎn)生凝汽器故障信號和反應(yīng)堆核功率大于10%Pn(P10信號)的情況下,將導(dǎo)致反應(yīng)堆跳堆,嚴(yán)重影響核電廠運行安全、可用性及經(jīng)濟性。
本文對反應(yīng)堆和汽輪機之間的接口進行研究和改進,以滿足DL_T_5423 標(biāo)準(zhǔn)的要求,確保核電廠的安全可靠運行。
當(dāng)產(chǎn)生汽輪發(fā)電機組軸瓦溫度嚴(yán)重、軸瓦振動嚴(yán)重、油路異常等工況時將觸發(fā)汽輪機跳機信號,自動打開真空破壞閥破壞真空以縮短汽輪機惰走時間。同時,為了降低鼓風(fēng)效應(yīng)對低壓缸末級葉片的影響,并考慮核島蒸汽旁路排放功能需求,控制系統(tǒng)需將凝汽器壓力控制在一定范圍,即真空破壞閥開啟后凝汽器壓力升高到一定限值后將自動關(guān)閉。
在真空破壞閥打開后,由于空氣進入導(dǎo)致凝汽器換熱系數(shù)降低,壓力快速上升。根據(jù)汽輪機旁路系統(tǒng)(GCT)設(shè)計要求,凝汽器壓力在達到30 kPaabs 時將觸發(fā)凝汽器故障,在某些情況下可能導(dǎo)致凝汽器壓力升高較快并觸發(fā)不可用信號,不能保證核島旁路蒸汽足夠的排放時間,從而可能造成核電廠一回路超壓,影響反應(yīng)堆安全。
同時,根據(jù)核島反應(yīng)堆保護要求,當(dāng)產(chǎn)生汽輪機跳機C8信號、凝汽器故障、反應(yīng)堆核功率大于10% Pn的P10信號時,反應(yīng)堆保護系統(tǒng)將動作使反應(yīng)堆跳堆。
圖1 反應(yīng)堆跳堆邏輯圖Fig.1 Logic of reactor trip
從汽輪機安全角度考慮,當(dāng)產(chǎn)生如下兩種情形之一時,必須自動打開真空破壞閥,破壞真空,以便快速提高汽輪機背壓,確保汽輪機在軸系出現(xiàn)問題時可以盡快降低轉(zhuǎn)速。
(1)當(dāng)GGR 油系統(tǒng)供油不足或發(fā)生火災(zāi);
(2)軸瓦振動高,或軸瓦溫度高引發(fā)汽輪機跳機。
真空破壞閥打開后,必須按照一定規(guī)律自動關(guān)閉和打開,使背壓能受控地增加;避免在汽輪機高轉(zhuǎn)速的情況下凝汽器壓力升高過快,導(dǎo)致低壓缸末級葉片產(chǎn)生鼓風(fēng)效應(yīng),損傷葉片。
1.2.1 真空破壞閥的開啟和關(guān)閉
(2)保護關(guān)閉條件(P_OFF)。
式中:P 為凝汽器壓力,kPaabs;n 為汽輪機轉(zhuǎn)速,r/min;134.5 和168.1 來自于末級葉片尺寸要求的限制參數(shù)。
1.2.2 對于真空破壞閥的允許打開條件
(1)當(dāng)0 <n <1 176 r/min 時,如果P <35 kPaabs,真空破壞閥允許打開;
1.2.3 對于真空破壞閥的保護關(guān)閉條件
這個效果并不一定要求使用絕對的純黑和純白色,只要足夠深的黑和足夠淺的白放在一起就能得到不錯的效果。閾值調(diào)整圖層只有一個控制選項——閾值色階。使用這個滑塊我們可以直接更改畫面的黑白分界點。這個效果最適合本例中這種在純色背景下拍攝的肖像,效果非常像裝飾畫。
(1)當(dāng)0 <n <1 159 r/min 時,如果P >45 kPaabs,真空破壞閥保護關(guān)閉;
真空破壞閥動作條件示意圖如圖2 所示。
圖2 真空破壞閥動作條件示意圖Fig.2 Action criteria of the vacuum breaking valve
圖3 表示在軸瓦振動高導(dǎo)致跳機后凝汽器壓力、汽輪機轉(zhuǎn)速的變化趨勢。真空破壞閥的可控打開和關(guān)閉維持凝汽器壓力在45 kPaabs 附近。據(jù)1.1 節(jié)知,在凝汽器壓力升高的過程中,如果壓力高于凝汽器故障的限值(30 kPaabs),同時反應(yīng)堆功率高于10%Pn,將連鎖反應(yīng)堆跳堆。
圖3 凝汽器壓力變化曲線Fig.3 Pressure changing curve of condenser
從反應(yīng)堆保護和汽輪機保護角度考慮,二者存在矛盾,有必要對軸系或油路異常導(dǎo)致凝汽器故障、并連鎖反應(yīng)堆保護的接口進行優(yōu)化和改進。
當(dāng)觸發(fā)C8跳機信號的同時,打開真空破壞閥,閉鎖凝汽器壓力超過30 kPaabs,產(chǎn)生凝汽器故障信號邏輯。凝汽器故障信號邏輯修改示意圖如圖4 所示。
當(dāng)軸系或油路異常導(dǎo)致跳機時,可以正常打開真空破壞閥,縮短汽輪機惰走時間,保護汽輪機本體設(shè)備。同時,在閉鎖情況下產(chǎn)生凝汽器故障信號邏輯,降低了誤跳堆風(fēng)險。
圖4 凝汽器故障信號邏輯修改示意圖Fig.4 Modification of the logic of condenser malfunction signal
但該措施存在如下風(fēng)險。
(1)直接修改凝汽器故障邏輯,對反應(yīng)堆保護影響很大,對核安全產(chǎn)生不利影響,從核安全角度考慮不可接受。
(2)正常運行期間,如果汽輪機跳機并打開真空破壞閥,凝汽器壓力大于30 kPaabs 觸發(fā)跳堆的邏輯將被閉鎖,反應(yīng)堆依照最終功率整定值維持30%Pn。如果凝汽器壓力繼續(xù)上升到60 kPaabs,將直接閉鎖GCT-c 排放,二回路失去排熱能力。此時,反應(yīng)堆功率為30%Pn,但GCT-a 排放能力只有15%,一、二回路可能超壓。
取消在軸系或油路異常后自動開啟真空破壞閥的邏輯,由操縱員手動打開或關(guān)閉。
該措施可避免真空破壞閥自動開啟帶來的誤跳堆風(fēng)險,但操縱員在汽輪機跳機后需要快速判斷是否開啟真空破壞閥,有損壞汽輪機本體設(shè)備的風(fēng)險。
在真空破壞閥自動打開的停機過程中,真空破壞閥通過不停地自動關(guān)閉和打開維持凝汽器在某個壓力范圍。據(jù)圖2 可知,壓力上限為45 kPaabs,此時已產(chǎn)生凝汽器故障信號。根據(jù)傳熱學(xué)計算原理,可推導(dǎo)出凝汽器總換熱系數(shù):
式中:k 為凝汽器總換熱系數(shù),W/m2℃;m 為循環(huán)水質(zhì)量流量,kg/s;c 為冷卻水定壓比熱容,J/kg℃;F 為凝汽器有效換熱面積,m2;Q 為凝汽器熱負(fù)荷,W;t1為冷卻水入口溫度,℃;ts為凝汽器飽和蒸汽溫度,℃。
計算結(jié)果表明,當(dāng)真空破壞閥打開后,凝汽器壓力維持在45 kPaabs 時,凝汽器總換熱系數(shù)僅為正常值的27.9%。
現(xiàn)將凝汽器故障壓力定值由原來的30 kPaabs提高到50 kPaabs,這個值在凝汽器真空破壞閥保護關(guān)閉壓力區(qū)域?;谏鲜瞿鲹Q熱系數(shù)分析,真空破壞閥打開,空氣進入凝汽器,真空破壞閥在凝汽器壓力為45 kPaabs 時關(guān)閉,此時機組已跳機,由于跳機后一、二回路功率不平衡,核島通過汽輪機旁路系統(tǒng)向凝汽器排放蒸汽。循環(huán)水泵全部跳機2 s 后觸發(fā)凝汽器故障信號跳堆,此時凝汽器壓力將升至50 kPaabs,跳堆12 s 后(此時凝汽器壓力為69.6 kPaabs)閉鎖旁路蒸汽。閉鎖旁路蒸汽信號發(fā)出后,由于旁路閥關(guān)閉用時5 s,旁路閥關(guān)閉過程中還有部分旁路蒸汽會進入凝汽器,因此凝汽器壓力會持續(xù)升高,峰值達到81 kPaabs,壓力超過凝汽器本體設(shè)計允許值75 kPaabs 約4. 7 s。該值在凝汽器本身所能承受的壓力強度范圍之內(nèi)。
在凝汽器最惡劣工況下,凝汽器壓力變化計算結(jié)果如圖5 所示。
圖5 惡劣工況下凝汽器壓力變化曲線Fig.5 The varying curve of condenser pressure under harsh operating conditions
(1)根據(jù)核電廠循環(huán)水泵瞬態(tài)流量特性、凝汽器結(jié)構(gòu)特性、堆機運行控制方式等實際情況,循環(huán)水泵失電停泵信號必須作為觸發(fā)凝汽器故障信號條件之一,以保證某些工況下核島對常規(guī)島凝汽器排放時間要求。
(2)當(dāng)凝汽器故障壓力定值為30 kPaabs 時,核電廠中凝汽器真空破壞閥在打開情況下可能導(dǎo)致誤跳堆事故。
(3)當(dāng)凝汽器故障壓力定值提高到50 kPaabs,凝汽器不可用壓力定值提高到75 kPaabs 時,考慮空氣進入凝汽器壓力的影響,事故工況下,能滿足核島緊急停堆對凝汽器蒸汽排放時間要求,但是凝汽器壓力峰值比較高,可能帶來凝汽器和低壓缸末級葉片的安全運行風(fēng)險。
(4)當(dāng)凝汽器故障壓力定值提高到50 kPaabs,凝汽器不可用壓力定值維持60 kPaabs,同時核島反應(yīng)堆緊急停堆后持續(xù)往凝汽器排放12 s 要求滿足的情況下,事故工況下凝汽器壓力峰值相對較低、持續(xù)時間較短。在滿足反應(yīng)堆緊急停堆向凝汽器排放蒸汽時間要求情況下,可最大程度保護汽輪機設(shè)備安全。
根據(jù)上述分析,對最惡劣情況,凝汽器瞬間壓力峰值以及持續(xù)時間,汽輪機、凝汽器最終核算確認(rèn)此工況下可接受。因此,凝汽器故障優(yōu)化設(shè)計方案最終采取提高壓力定值,由原來的30 kPaabs 提高到50 kPaabs。實施后效果如下。
(1)保證汽輪機安全緊急停機。凝汽器故障壓力定值優(yōu)化設(shè)計,保留了汽輪機廠對凝汽器真空破壞閥控制邏輯,保證機組緊急停機需要,最大程度地保證汽輪機某些工況下的安全緊急停機需要,防止事故擴大。
(2)避免不必要的反應(yīng)堆緊急停堆。凝汽器故障壓力定值優(yōu)化設(shè)計,同時避免了因汽輪發(fā)電機組軸系瓦溫、瓦振參數(shù)中任意一個或以上觸發(fā)跳機跳堆風(fēng)險,提高了安全性。
(3)經(jīng)濟性。誤跳堆一次,重新啟動機組與避免跳堆直接啟動機組相比,約多耗時3D 時間,該項設(shè)計改進可避免一次誤跳堆造成的發(fā)電損失。
從保證汽輪發(fā)電機組運行的安全性與可靠性、避免核島反應(yīng)堆不必要的跳堆、采用最低工程改進成本等角度綜合考慮,修改凝汽器故障壓力限值的措施最為有效。
通過研究對凝汽器壓力限值,妥善解決了核電廠在運期間所產(chǎn)生的凝汽器故障信號設(shè)置不合理可能導(dǎo)致跳機、跳堆的問題,從而使系統(tǒng)的設(shè)計完全滿足標(biāo)準(zhǔn)《DL_T_5423,核電廠常規(guī)島儀表與控制系統(tǒng)》要求,即常規(guī)島與核島間儀控接口信號的形式和數(shù)量應(yīng)滿足核電機組啟動、停止、正常運行、異常及事故工況監(jiān)視和控制要求。
[1] DL/T 5423 -2009 核電廠常規(guī)島儀表與控制系統(tǒng)[S].2009.
[2] 廣東核電培訓(xùn)中心.900MW 壓水堆核電站系統(tǒng)與設(shè)備[M]. 北京:原子能出版社,2007.