吳 艷
(中石化南陽(yáng)能源化工有限公司 , 河南 南陽(yáng) 473132)
蠟自動(dòng)成型裝置工藝優(yōu)化改造
吳 艷
(中石化南陽(yáng)能源化工有限公司 , 河南 南陽(yáng) 473132)
對(duì)南陽(yáng)能源化工有限公司蠟成型系統(tǒng)現(xiàn)狀進(jìn)行了分析,通過(guò)改造使蠟成型裝置處理能力提高了29%左右,同時(shí)縮短了開(kāi)工時(shí)間,節(jié)約了電和蒸汽等能耗消耗,為同類裝置提供了可參考的經(jīng)驗(yàn)。
蠟成型 ; 計(jì)量器 ; 處理量 ; 預(yù)熱 ; 產(chǎn)品質(zhì)量
蠟自動(dòng)成型裝置是南陽(yáng)能源化工有限公司蠟系統(tǒng)生產(chǎn)的關(guān)鍵裝置,是該公司特種產(chǎn)品生產(chǎn)的最后設(shè)備。本裝置于1997年5月投入生產(chǎn),設(shè)計(jì)能力3萬(wàn)t/a,為了充分發(fā)揮南陽(yáng)原油高含蠟的資源優(yōu)勢(shì),生產(chǎn)高附加值的、多樣化的特種蠟產(chǎn)品,公司于2011年3月新增加一臺(tái)TL-SL-5型蠟成型裝置,板式蠟自動(dòng)成型生產(chǎn)能力達(dá)到6萬(wàn)t/a。
由于TL-SL-5型蠟成型裝置的工藝指標(biāo)是按照石蠟加工方案設(shè)計(jì)的,與公司的蠟產(chǎn)品生產(chǎn)工藝指標(biāo)不同,開(kāi)工后處理量一直達(dá)不到要求,開(kāi)工步驟繁瑣,預(yù)熱時(shí)間長(zhǎng),原料易堵塞計(jì)量器、注料器,增加人工維護(hù)成本,加大了勞動(dòng)強(qiáng)度。
TL-SL-5型成型機(jī)原設(shè)計(jì)工藝為開(kāi)工熱風(fēng)吹掃預(yù)熱,料液用熱水循環(huán)保溫。經(jīng)運(yùn)行后發(fā)現(xiàn)這種工藝不僅使開(kāi)工時(shí)間延長(zhǎng),蒸汽消耗量大,而且工藝參數(shù)也達(dá)不到指標(biāo)要求,易造成產(chǎn)品質(zhì)量波動(dòng)。
開(kāi)工熱風(fēng)吹掃預(yù)熱直接將熱風(fēng)引進(jìn)了注料流量計(jì)內(nèi),長(zhǎng)時(shí)間吹掃使計(jì)量器內(nèi)部軸承旋轉(zhuǎn)干摩抱死,輕則造成計(jì)量器精確度下降、使用壽命縮短,重則直接造成計(jì)量器報(bào)廢。
料液用熱水循環(huán)保溫適用于低標(biāo)號(hào)石蠟,注料溫度在75 ℃以下適用。我公司生產(chǎn)的蠟產(chǎn)品品種多,部分高標(biāo)號(hào)的特種蠟注料溫度要求高于100 ℃,用熱水循環(huán)保溫不但不能達(dá)到保溫的目的,反而還通過(guò)蠟液和水的熱交換降低了注料溫度,使蠟液表面起沫,蠟質(zhì)量控制不穩(wěn)。
TL-SL-5型成型機(jī)的注料計(jì)量系統(tǒng)用質(zhì)量流量計(jì)取代了以前的定量給料器,雖然使注蠟量更精確,但對(duì)介質(zhì)的要求也很嚴(yán)格,成型機(jī)生產(chǎn)的炸藥專用復(fù)合蠟、防結(jié)蠟等黑色產(chǎn)品大都含有機(jī)械雜質(zhì),運(yùn)行起來(lái)很容易堵塞流量計(jì),需經(jīng)專業(yè)人員拆下清洗之后才能繼續(xù)生產(chǎn)。
原設(shè)計(jì)方案兩臺(tái)成型機(jī)各由一臺(tái)原料泵供料,并各自具有獨(dú)立的工藝循環(huán)系統(tǒng),一旦泵發(fā)生故障,其供料的成型機(jī)必須停下來(lái)等泵故障修復(fù)后才能繼續(xù)運(yùn)行,影響蠟產(chǎn)量。
將成型機(jī)開(kāi)工預(yù)熱方式由熱風(fēng)吹掃預(yù)熱改為蒸汽套管預(yù)熱,可避免預(yù)熱介質(zhì)直接進(jìn)入計(jì)量器造成因無(wú)潤(rùn)滑干摩而使零部件損壞。采用蒸汽套管預(yù)熱,系統(tǒng)預(yù)熱升溫快,可快速達(dá)到開(kāi)工條件,節(jié)約蒸汽,提高當(dāng)班產(chǎn)量。
料液保溫由熱水循環(huán)保溫改為蒸汽保溫,根據(jù)蠟液的熔點(diǎn)分別設(shè)置相應(yīng)的保溫溫度,利用蒸汽調(diào)節(jié)閥自動(dòng)調(diào)節(jié),低于下限值時(shí)打開(kāi),高于上限值時(shí)關(guān)閉,能有效控制蠟液注料溫度的波動(dòng),利于蠟塊質(zhì)量的調(diào)節(jié)。
對(duì)于黑色產(chǎn)品機(jī)械雜志堵塞注料流量計(jì)的問(wèn)題,采用加裝三臺(tái)過(guò)濾器進(jìn)行三級(jí)過(guò)濾的辦法解決。
一級(jí)過(guò)濾選用DN250 250μm(60目)的筒式過(guò)濾器,可粗過(guò)濾成品罐中顆粒較大的機(jī)雜,濾網(wǎng)設(shè)置為抽提式濾網(wǎng),便于清理。二級(jí)過(guò)濾選用DN50 180 μm(80目)的臥式過(guò)濾器,濾網(wǎng)設(shè)置為單側(cè)濾網(wǎng),主要是過(guò)濾一些小顆粒機(jī)雜。三級(jí)過(guò)濾選用自制DN40 150 μm(100目)的精細(xì)過(guò)濾器,過(guò)濾細(xì)微機(jī)械雜質(zhì)。
兩臺(tái)成型機(jī)各由一臺(tái)原料泵供料,改為一臺(tái)原料泵供料兩臺(tái)成型機(jī)生產(chǎn),在原料泵發(fā)生故障需維修的情況下,可迅速切換至另一臺(tái)泵,提高成型機(jī)運(yùn)行周期,節(jié)約電耗。
成型機(jī)開(kāi)工預(yù)熱方式改為蒸汽套管預(yù)熱,將注料泵到電子流量計(jì)的普通DN40管線更換為不銹鋼材質(zhì)的DN40套管。開(kāi)工預(yù)熱時(shí),設(shè)定好蒸汽預(yù)熱溫度,套管里的蒸汽對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)熱,達(dá)到設(shè)置的參數(shù)時(shí),系統(tǒng)預(yù)熱結(jié)束,成型機(jī)準(zhǔn)備注料。
料液采用蒸汽保溫,停用原兩臺(tái)恒溫水泵和保溫水泵,將儲(chǔ)蠟罐抬高,罐底由平底改為錐形底,罐抽出線由罐側(cè)面改為罐底部,在切換不同品種的蠟液時(shí)可以置換得更加干凈,以免影響產(chǎn)品質(zhì)量。儲(chǔ)蠟罐兩側(cè)及罐底加裝不銹鋼夾套,夾套內(nèi)通入蒸汽,當(dāng)來(lái)料低于設(shè)置保溫溫度時(shí),蒸汽調(diào)節(jié)閥自動(dòng)打開(kāi),對(duì)來(lái)料進(jìn)行加溫,具有加熱快,節(jié)約蒸汽的優(yōu)點(diǎn)。
加裝三臺(tái)過(guò)濾器,在成型機(jī)原料泵的出口管線后安裝一臺(tái)DN250 250 μm(60目)的筒式過(guò)濾器,在成型機(jī)儲(chǔ)蠟罐的入口管線前安裝一臺(tái)DN50 180 μm(80目)的臥式過(guò)濾器,在電子流量計(jì)前安裝一臺(tái)自制DN40 150 μm(100目)的精細(xì)過(guò)濾器。在平時(shí)運(yùn)行中對(duì)三臺(tái)過(guò)濾器進(jìn)行維護(hù),使生產(chǎn)更加平穩(wěn),注料量更加精確。
濾網(wǎng)的選擇原則,一級(jí)過(guò)濾選用DN250 250 μm(60目)的過(guò)濾網(wǎng),主要是過(guò)濾顆粒較大的機(jī)械雜質(zhì),濾網(wǎng)過(guò)細(xì)機(jī)械雜質(zhì)會(huì)頻繁堵塞濾網(wǎng),增加清理頻次。二級(jí)過(guò)濾選用DN50 180μm(80目)的濾網(wǎng),再次過(guò)濾,防止機(jī)械雜質(zhì)進(jìn)入封閉的儲(chǔ)蠟罐造成沉積無(wú)法清理,影響產(chǎn)品質(zhì)量。三級(jí)過(guò)濾選用DN40 150 μm(100目)的過(guò)濾網(wǎng),過(guò)濾細(xì)微機(jī)械雜質(zhì),防止進(jìn)入流量計(jì)使計(jì)量器卡阻出現(xiàn)異常。
將TL-SL-5型成型機(jī)的蠟液循環(huán)返回線跨到供料泵的入口管線上,使兩臺(tái)成型機(jī)的循環(huán)返回線達(dá)到共享,實(shí)現(xiàn)了一臺(tái)原料泵供料兩臺(tái)成型機(jī)生產(chǎn),降低了生產(chǎn)成本。
蠟自動(dòng)成型裝置工藝優(yōu)化后,特種蠟的年產(chǎn)量同比提高了29%。成型機(jī)的開(kāi)工預(yù)熱時(shí)間由原來(lái)的3 h降低到0.5 h,蒸汽用量由12 t/次降低到2 t/次,注料溫度波動(dòng)偏差由原來(lái)的5~9 ℃控制在1~2 ℃,每包蠟包凈質(zhì)量控制在50~50.05 kg,低于公司內(nèi)控指標(biāo)。停用功率為2.2 kW·h的恒溫水泵和保溫水泵,停用功率為11 kW·h的一臺(tái)原料泵,日可節(jié)約蒸汽12 t,節(jié)約電369 kW·h。
加裝過(guò)濾器降低了成型機(jī)停運(yùn)清理流量計(jì)時(shí)間,延長(zhǎng)了流量計(jì)的使用周期。改造前清理一個(gè)流量計(jì)至少需要2 h,由于頻繁堵塞清理,流量計(jì)的使用周期一般只有半年。加裝不同規(guī)格的濾網(wǎng)后,定期清理筒式過(guò)濾器、臥式過(guò)濾器,成型機(jī)注料量不準(zhǔn)時(shí),更換精細(xì)過(guò)濾器,自制的精細(xì)過(guò)濾器為一次性使用設(shè)計(jì),可在5 min內(nèi)快速更換,流量計(jì)基本上不用清理,使用周期延長(zhǎng)到一年以上。
①改造后特種蠟的年產(chǎn)量同比提高了29%,超產(chǎn)了5 787 t,每噸特種蠟產(chǎn)生的效益為500元,產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益為289萬(wàn)元;②停用兩臺(tái)水泵,每臺(tái)泵功率為2.2 kW·h,停用一臺(tái)成型泵,功率為11 kW·h,節(jié)約電9.54萬(wàn)kW·h ,合計(jì)費(fèi)用7.69萬(wàn)元;③熱風(fēng)預(yù)熱需要3 h,蒸汽預(yù)熱需要0.5 h,每次開(kāi)工可節(jié)約蒸汽10 t。生產(chǎn)過(guò)程中停用了保溫泵,每天可節(jié)約蒸汽12 t,合計(jì)費(fèi)用64萬(wàn)元;④改造的費(fèi)用:熱風(fēng)預(yù)熱改為套管預(yù)熱由生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)改造,三臺(tái)過(guò)濾器投資0.2萬(wàn)元,成型機(jī)返回線改造投資0.3萬(wàn)元,共投資0.5萬(wàn)元。綜上所述,總的經(jīng)濟(jì)效益為360萬(wàn)元。
通過(guò)蠟自動(dòng)成型裝置改變開(kāi)工系統(tǒng)預(yù)熱方式,料液蒸汽保溫,加裝過(guò)濾器,一臺(tái)泵供料兩臺(tái)成型機(jī)等改造措施,實(shí)現(xiàn)了裝置提高處理量,節(jié)約了蒸汽、水和電消耗,使蠟液的注料溫度和重量滿足工藝要求的目的。改造后取得了良好的效果,節(jié)約能耗,產(chǎn)品質(zhì)量得到保證,經(jīng)濟(jì)效益顯著,在同類裝置具有應(yīng)用推廣價(jià)值。
2015-09-26
吳 艷(1974-),女,工程師,從事特種產(chǎn)品生產(chǎn)管理,電話:13949349306。
TQ056.8
B
1003-3467(2015)11-0038-02