李金才,胡月紅
(1.國電承德熱電有限公司,河北 承德 067000;2.承德石油高等??茖W校 熱能工程系,河北 承德 067000)
隨著人口增長,城市規(guī)模和城市建筑不斷增加,集中供熱負荷急劇增大,目前城市集中供熱面臨著供熱熱源嚴重不足,而新增熱電廠又帶來環(huán)境問題,為各地環(huán)保部門所嚴格控制。另一方面,熱電機組的乏汽在凝汽器通過冷卻水把大量廢熱排放至大氣中,造成了巨大的能源浪費和明顯的環(huán)境濕熱影響。因此,如果能將循環(huán)冷卻水余熱用于供熱(采暖、生活熱水等),不僅能夠緩解電廠“散熱”問題,還能減少電廠冷卻水散熱造成的水蒸發(fā)損失;同時又解決了城市集中供熱熱源不足的問題。這種變廢為寶,循環(huán)用能的做法,符合國家的“要突出抓好節(jié)約能源、節(jié)約原材料和節(jié)約用水工作,大力發(fā)展循環(huán)經濟”的方針政策。
國電承德熱電有限公司2×330MW NC330-17.75/0.3/540/540 型抽汽凝汽式汽輪機,型式為單軸、三缸、亞臨界、中間一次再熱、兩排汽、沖動、抽汽、凝汽式。非采暖期,機組主要承擔基本負荷,并具有一定的調峰能力。采暖期,遵循以熱定電原則,機組提供工業(yè)及采暖熱負荷。熱電廠設熱網首站,向雙灤區(qū)熱網和承德市區(qū)城網供熱。雙灤區(qū)熱網首站加熱器將區(qū)熱網回水由50 ℃加熱至110 ℃,供熱水量為3 000 t/h。承德城區(qū)熱網設兩級換熱,從電廠到承德市區(qū)邊緣的一級管網為隔壓換熱站,屬于熱力輸送線,封閉獨立循環(huán)。首站一級管網將熱網回水由60 ℃加熱至135 ℃。電廠首站加熱站采用兩級泵、兩級加熱器方式,設計供回水溫度為一級熱網加熱器100 ~60 ℃、二級熱網加熱器135 ~100 ℃;一級網回水壓力0.85 MPa、供水壓力2.5 MPa。設計循環(huán)水總量為6 400 t/h。一、二級加熱器汽源分別采用新#1、2 機組的抽汽,單機設計額定蒸汽流量410 t/h、進汽壓力0.3 MPa、進汽206.17 ℃,最大進汽壓力0.36 MPa、蒸汽流量650 t/h、進汽219.21 ℃。兩級加熱器可單獨使用,也可以串聯(lián)使用。熱網加熱器采用管殼式換熱器,其容量、換熱面積較大,端差較大。
采暖供熱抽汽口設在中壓缸排汽處,在采暖供熱抽汽管、中壓缸至低壓缸的聯(lián)通管上分別設置調節(jié)閥。當不進行采暖抽汽時,中低壓連通管上的控制閥門全開,此時,完全是一臺純凝汽式機組。在冬季,當采暖抽汽投入時,通過連通管及抽汽管上的調節(jié)閥門來調整抽汽壓力以滿足熱用戶對抽汽溫度的要求。機組改造前(如圖1所示),供熱500 t/h 工況下的供熱抽汽參數為:0.3 MPa、抽汽溫度202.60 ℃,每臺供熱機組具有321 MW 采暖供熱能力[1-3]。
為了解決城市集中供熱熱源不足的問題,采用低溫熱能回收熱泵改造技術進行供熱改造,系統(tǒng)示意圖如圖2所示。即利用電廠循環(huán)水作為余熱水,通過吸收式熱泵,將余熱提升給熱網回水,通過消耗一定量的汽輪機抽汽作為熱泵驅動蒸汽,加熱后的高溫熱水供給熱網。
來自凝汽器的循環(huán)水一部分送入冷卻塔,完成正常的冷卻循環(huán),另一部分被送入熱泵,作為熱泵的低位熱源。這部分冷卻水在熱泵蒸發(fā)器放熱降溫后的返回分為兩種情況:1)返回循環(huán)水池中,與流經冷卻塔的冷卻水匯合,再被送入凝汽器吸熱升溫??梢钥闯觯撓到y(tǒng)僅以熱泵蒸發(fā)器完成了對一部分循環(huán)水的冷卻作用,不會對發(fā)電廠原熱力系統(tǒng)產生任何不利影響。而且有兩大優(yōu)越性,減小循環(huán)水泵耗功,減少由于冷卻塔蒸發(fā)造成的循環(huán)水損失。2)冬季最大供熱工況下,環(huán)境溫度相對較低,且凝汽器排汽量相對較小,上塔循環(huán)水熱負荷有所降低,對冷卻塔的安全有潛在的危險,此時可將這部分冷卻水繼續(xù)上塔完成正常的冷卻循環(huán),不影響冷卻塔的正常運行。
電廠循環(huán)水作為熱泵的低位熱源,主要具有以下特點:與目前常用的熱泵熱源相比,電廠循環(huán)水顯著優(yōu)勢在于蘊含的熱量巨大,溫度適中而穩(wěn)定;與地表水,城市污水相比,循環(huán)水比較清潔,一般不會因腐蝕、阻塞等影響傳熱效果,水質好;電廠循環(huán)水源熱泵不會對環(huán)境造成任何不利影響,相反,由于排熱的利用,可以減少冷卻塔向環(huán)境的散熱和冷卻水的蒸發(fā)損失,減少熱污染,節(jié)約水資源。
通常,根據環(huán)境溫度,熱網一般需要運行在40 ~50 ℃/70 ~100 ℃的溫度范圍,而熱泵的熱水出水溫度一般為85 ℃,深寒期為了達到100 ℃的供熱溫度,需在熱泵后增加調峰環(huán)節(jié),如圖3 所示,在該環(huán)節(jié)中,通過汽水換熱器,熱網回水由汽輪機抽汽進一步加熱到要求的溫度后送至熱用戶。方案包括循環(huán)水水路改造、抽汽管路的改造,采暖熱網管路改造,系統(tǒng)運行監(jiān)控等[4-5],圖3 中虛線框內表示吸收式熱泵系統(tǒng),與熱電廠現(xiàn)有系統(tǒng)的對接部分主要包括:
1)循環(huán)水的進水口和出水口;2)汽輪機抽汽接入熱泵系統(tǒng)蒸汽入口,冷凝水進入除氧器;3)熱網回水接入以及高溫熱水出口進入熱網加熱器;4)熱泵控制系統(tǒng)納入DCS。
假設汽輪機抽汽壓力為0.3 MPa,余熱源循環(huán)水溫度為30 ℃,熱網回水溫度50 ℃,經單效吸收式熱泵加熱機組被加熱至80 ℃,吸收循環(huán)水的余熱,此時熱泵COP 達到1.76,即熱泵總的熱輸出中,來自抽汽的熱量與余熱水的熱量之比為1 ∶0.76,與管殼式換熱器相比,由于有效利用了循環(huán)水余熱,熱泵供熱能力增加76%。但是對于兩級熱網的供熱體系而言,由于首站熱網回水溫度較高,達到60 ℃,這需要適當提高機組的背壓,提高凝汽器出口循環(huán)水溫度,如提高到35 ~40 ℃,保證熱泵的效率。一般來說,假設熱網回水溫度60 ℃,循環(huán)水溫度40 ℃,熱泵COP 可達1.76,出口溫度取決于熱泵驅動蒸汽的壓力,對于0.3 ~0.4 MPa 的抽汽壓力,出水溫度可達80 ℃,再通過常規(guī)熱網加熱器,將熱網水進一步加熱到130 ℃,可增加供熱能力10%以上。
此外,系統(tǒng)將根據環(huán)境溫度的變化,對系統(tǒng)運行方式實現(xiàn)就地監(jiān)測和控制,并對運行方式進行優(yōu)化。為了保證冬季工況下冷卻塔安全運行,同時提高熱泵加熱器的運行效率,汽輪機運行過程中,可以適當提高運行背壓,將汽輪機的排汽溫度適當提高,使系統(tǒng)運行在最佳工況下。
綜上所述,合理的供熱改造技術為:熱泵與原換熱器聯(lián)合運行,汽水換熱器承擔調峰負荷,吸收式熱泵承擔基本負荷,隨著環(huán)境溫度的升高,首先減小汽水換熱器的熱負荷,然后減小吸收式熱泵的熱負荷。此外,熱泵加熱器出口循環(huán)水正常返回進入循環(huán)水水池,減少循環(huán)水泵的耗功和循環(huán)水的蒸發(fā)飄逸損失;當冷卻塔負荷降低到低于其最小負荷時,返回循環(huán)水可上塔進行冷卻。
2×330 MW 機組一臺抽汽500 t/h、另一臺抽汽550 t/h,可利用的循環(huán)水余熱資源量達到160 MW左右,循環(huán)水水源熱泵與原換熱器聯(lián)合運行,可向雙灤區(qū)供熱210.0 MWth,向城區(qū)供熱560.0 MWth,如果這些熱量能夠得到有效利用,可增加供熱面積250 萬m2左右。若機組(抽汽550t/h)背壓提高到9.1 kPa 運行,熱泵利用該機組70%的循環(huán)水余熱,機組熱耗將下降22.6%。若供暖周期按151 天計算,每年減少采暖用燃料耗量超過8 萬t 標煤,同時減少了CO2及SO2排放;減少循環(huán)水損失近200萬t,總節(jié)能率達到12.6%,且節(jié)水效益明顯。具有非常顯著的社會、經濟與環(huán)境效益。
通過余熱利用熱泵改造技術,利用電廠循環(huán)水作為余熱源,汽輪機采暖抽汽為驅動熱源,由吸收式熱泵將余熱提升給熱網回水。并與汽水換熱器聯(lián)合運行來滿足環(huán)境溫度變化的供熱要求。汽水換熱器承擔調峰負荷,吸收式熱泵承擔基本負荷,隨著環(huán)境溫度的升高,首先減小汽水換熱器的熱負荷,然后減小吸收式熱泵的熱負荷。
余熱利用熱泵改造不僅技術上可行,而且由于利用了循環(huán)水余熱,機組排汽熱損失減小,熱耗降低,節(jié)省了標煤,同時減少了CO2及SO2排放。具有一定的社會經濟效益和環(huán)境效益,值得同類企業(yè)借鑒參考。
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