雷本喜,尹海濱,藺海艷
(江蘇科行環(huán)??萍加邢薰?,江蘇 鹽城 224051)
截至2014 年12 月,國內浮法玻璃熔窯約一半啟動了SCR 脫硝工程, 不少生產線脫硝工程已經投運。在新標準的嚴格要求下,2015 年剩余生產線也勢必開啟脫硝工程。
SCR 催化劑是脫硝工程的關鍵與核心, 它決定著整個脫硝系統的成敗,關乎玻璃企業(yè)的效益乃至生存。蜂窩狀中溫(300~380 ℃)SCR 催化劑已在玻璃熔窯脫硝系統中廣泛使用。本文結合玻璃熔窯煙氣特性,參照脫硝催化劑選型的計算理論,對蜂窩狀催化劑的選型進行了深入研究,希望所得結論對相關工作人員有所幫助。
參考火電煙氣SCR 脫硝工程技術, 催化劑體積計算公式如下:
式中:V0為催化劑的推算體積;Q 為標準狀態(tài)下的濕煙氣量;η 為催化劑的脫硝效率;m 為理論氨氮摩爾比;k0為初始活性系數;β 為催化劑的幾何比表面積。
Q 隨玻璃生產線的產能增大而增大。在其他值不變的前提下,V0和Q 成正比關系,但式(1)中η、m、k0和β 的取值是隨玻璃熔窯煙塵特性而改變的,所以V0和Q 不是簡單的正比例關系。
η 可根據脫硝工程業(yè)主提供技術指標計算得來,業(yè)主所要求的脫硝效率越高,催化劑所需的體積數越大, 參照前面煙氣參數及國家環(huán)保標準,脫硝效率取值一般在81%~93%之間。
m 的取值計算參考“華能導則”或“顧問導則”,計算公式如下:
式中:η 為脫硝效率;γa 為氨逃逸;CNO和CNO2分別煙氣中NO 和NO2的濃度, 以NO 占NOx 的95%,NO2占NOx 的5%計算。玻璃環(huán)保標準要求的γa 為0.003‰,以此計算m=(η+0.01)~(η+0.03)。
k0代表的是催化劑的初始脫硝能力,玻璃熔窯脫硝催化劑的k0值一般為35~45。 理論上,k0值越大,所代表催化劑的脫硝能力越強,反之也成立。催化劑選型時,選取的k0值一般比理論值略微偏大,常規(guī)浮法玻璃熔窯脫硝工程k0取38。 調整k0的取值,可以合理控制催化劑體積的裕度。
β 值的大小受催化劑幾何結構影響,理論上講,催化劑β 越大,單位體積催化劑內煙氣與催化劑表面接觸的面積越大,越有利于催化反應的進行,進而提高催化效率。 但是,β 值越大,孔徑越小,催化劑越容易堵塞。 目前玻璃熔窯SCR 脫硝一般放在除塵之后,粉塵濃度相對較小,催化劑孔數的選擇一般為21~25 孔,根據目前使用情況,孔數選為22較為合理,此時對應的β 值為512 m2/m3。 β 值選取見表1。
表1 催化劑參數
體積空速描述的是煙氣體積流量與SCR 反應器中催化劑體積的比值,反映了煙氣在SCR 反應器內停留時間的長短。 根據定義其計算公式為:
實際上,Sv 的倒數所表達的是接觸時間概念,是催化劑的重要性能參數,也是催化劑反應器的主要設計參數。 根據式(1)計算得V0,帶入式(4)可得Q值,Q 值如在3 000~3 500(1/h)范圍內,說明V0選取合理。
孔內風速代表氣體流過催化劑孔道內的速度,它是決定反應器橫截面面積和氣體在反應區(qū)停留時間的重要參數。 其計算公式為:
式中:A 為反應器橫截面積;n 為催化劑的孔隙率??紤]到玻璃熔窯煙氣中粉塵粒度較細, 煙質較低,孔內流速一般要求偏高,取值一般在5.8~7.3 m/s 之間,孔內風速過低,容易造成堵塞,過大則磨損嚴重。 催化劑體積確定后,可通過孔內風速指標來驗證催化劑選型是否合理。
SCR 系統的面積速度描述的是煙氣掠過催化劑表面的速度,其定義是單位時間內煙氣體積與催化劑的幾何表面積之比,是反映催化反應特征的一個參數。 其計算公式為:
煙氣量一定時,面積速度Av越小,說明催化劑的幾何表面積越大,對應的催化劑微孔數目增多,有利于反應器內催化反應的進行。它的取值為6~7 m/h,可通過控制面積速度微調所選取的催化劑體積。
以某新建600 t/d 浮法玻璃生產線煙氣SCR脫硝工程為例, 表2 是該生產線的主要工況參數,由表1 中數據可計算η=91.18,帶入公式(2)可計算出m=0.913 6。
表2 主要工況參數
根據煙氣特點,參考表1 選取催化劑的節(jié)距為6.75 mm,孔數為22×22 個,再參照市場上生產的標準催化劑參數(表3),可計算出β=511.96 m2/m3。參考1.2 中k0的選取,取k0=38,將η、m、β、k0帶入公式(1)計算得:
V0=120 000×ln (1/(1-91.18/100×0.913 6))/(38×511.96)=36.82 m
表3 標準催化劑參數
表4 反應器設計參數
表5 催化劑運行參數
綜合考慮催化劑的運行參數,采取合理的反應器內部布置形式(表4),最終的修正參數見表5,修正后k=37.55,V=37.26, 修正后的參數為選型的最終參數。
該工程已于2014 年9 月開始投運, 并已通過國家環(huán)保部門的驗收,項目運行正常,脫硝效率高達95%。
催化劑的精確選型是一個十分復雜的過程,不同的工況參數, 催化劑的選型可能會有很大差別。本文的計算針對玻璃熔窯具有一定的符合性,對其他行業(yè)來說,僅具備參考價值。 由于玻璃熔窯脫硝催化劑的最早使用時間不足3 年,催化劑的衰減率很難統計和預算,本文的催化劑體積計算未考慮催化劑活性的衰減, 在收集后期催化劑衰減參數后,將總結衰減計算經驗公式。