劉 潔 楊繼明
(1.華能東方電廠,海南 東方572600;2.長(zhǎng)沙理工大學(xué)能源與動(dòng)力工程學(xué)院,湖南 長(zhǎng)沙410077)
華能東方電廠建設(shè)4臺(tái)350MW超臨界燃煤火電機(jī)組,一期工程建設(shè)2×350MW超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組。該工程由華能海南發(fā)電股份有限公司投資建設(shè),鍋爐、汽機(jī)、發(fā)電機(jī)均由哈爾濱電氣集團(tuán)提供。鍋爐為一次中間再熱、變壓運(yùn)行、單爐膛、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼架、全懸吊結(jié)構(gòu)、∏型、露天布置,型號(hào)為 HG-1100/25.4-YM1。爐膛斷面尺寸為15.287m 寬、13.217m深,水平煙道深度為4.747m,尾部前煙道深度為5.06m,尾部后煙道深度為5.98m,水冷壁下集箱標(biāo)高為6.5m,頂棚管標(biāo)高為59.0m。省煤器為H型鰭片管省煤器,傳熱效率高,受熱面管組布置緊湊??疹A(yù)器由哈爾濱鍋爐廠提供,每臺(tái)鍋爐配2臺(tái)哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn)的29-VI(T)-1950-SMR型三分倉(cāng)容克式空氣預(yù)熱器。#1機(jī)組于2009年6月20日通過(guò)168h試運(yùn)行,在投運(yùn)后發(fā)現(xiàn)鍋爐排煙溫度一直明顯高于設(shè)計(jì)值,為降低排煙溫度,對(duì)#1鍋爐省煤器和空預(yù)器進(jìn)行了改造。
#1鍋爐投運(yùn)以來(lái),排煙溫度明顯高于設(shè)計(jì)值,經(jīng)考核試驗(yàn),結(jié)果表明:BRL負(fù)荷下,修正后排煙溫度高于設(shè)計(jì)值25℃以上(圖1)。分析排煙溫度高的原因主要有3點(diǎn):(1)煤質(zhì),但煤質(zhì)屬不可控因素;(2)爐膛、爐底漏風(fēng)和制粉系統(tǒng)冷風(fēng)摻入量;(3)受熱面沾污,受熱面布置不合理。
圖1 #1爐投運(yùn)后排煙溫度月度平均值與設(shè)計(jì)值對(duì)比變化趨勢(shì)
2009年9月,我廠邀請(qǐng)熱工研究院在燃用設(shè)計(jì)煤種條件下對(duì)#1鍋爐進(jìn)行性能考核試驗(yàn)。BRL工況下空氣預(yù)熱器進(jìn)出口風(fēng)煙溫度與設(shè)計(jì)值對(duì)比如表1所示。
基于表1分析,鍋爐額定出力時(shí),空氣預(yù)熱器進(jìn)口煙氣溫度為367.7℃,與設(shè)計(jì)煙氣溫度368.0℃基本相同,而修正后的排煙溫度比設(shè)計(jì)值高了20.75℃,但空氣預(yù)熱器出口一次風(fēng)溫度較設(shè)計(jì)值低了28.4℃,二次風(fēng)溫度較設(shè)計(jì)值低了24.15℃,這說(shuō)明空氣預(yù)熱器吸熱量不足,導(dǎo)致其出口一、二次風(fēng)溫度嚴(yán)重偏低,這是排煙溫度高于設(shè)計(jì)值的主要原因。
表1 BRL工況空氣預(yù)熱器進(jìn)出口風(fēng)煙溫度與設(shè)計(jì)值對(duì)比 單位:℃
降低#1鍋爐排煙溫度的主要有效途徑有如下3種:(1)改造空預(yù)器;(2)改造省煤器;(3)同時(shí)改造省煤器和空預(yù)器。
在保持原預(yù)熱器型號(hào)不變的情況下對(duì)預(yù)熱器進(jìn)行改造,更換熱端傳熱元件及元件盒。措施為:將預(yù)熱器熱端傳熱元件盒由1 000mm高度更換為1 100mm高,同時(shí)將板型由原來(lái)的DU3改為FNC,可降低排煙溫度約5℃,改造效果不明顯。改造后的空預(yù)器熱力計(jì)算及改造前后的溫度對(duì)比如表2所示。
表2 改造后的空預(yù)器熱力計(jì)算及改造前后的溫度對(duì)比表
利用省煤器區(qū)域現(xiàn)有空間,最大限度增加受熱面,增加2圈管子(即加8根管子,重量增加約102t),共130排,改造前省煤器換熱面積為9 860m2,改造后省煤器換熱面積為1 490m2,增加50%,使進(jìn)入預(yù)熱器的煙溫降低約20℃,排煙溫度相應(yīng)下降6.7℃,改造效果不明顯(表3)。
表3 改造省煤器后的主要參數(shù)熱力計(jì)算匯總表
3.3.1 省煤器改造
利用省煤器區(qū)域現(xiàn)有空間,最大限度增加受熱面,即加2圈管排(增加8根管子,重量增加約102t),改造后省煤器換熱面積為14 790m2,增加50%。
3.3.1.1 增加省煤器管排對(duì)熱力參數(shù)變化的影響(同表3)
增加省煤器后,在上述6種工況下熱力計(jì)算值變化:省煤器出口水溫平均增加約5~6℃,工質(zhì)最大阻力增加9kPa,煙氣側(cè)最大阻力增加0.08kPa,對(duì)于省煤器出口水溫、工質(zhì)最大阻力、煙氣側(cè)最大阻力3個(gè)重要參數(shù)的影響極小。改造后省煤器出口煙氣溫度下降約28℃。
3.3.1.2 增加省煤器管排對(duì)省煤器結(jié)構(gòu)的影響
東方電廠#1鍋爐省煤器組布置在尾部后煙道內(nèi)低溫過(guò)熱器下部。為降低鍋爐排煙溫度,采取在現(xiàn)有省煤器的基礎(chǔ)上,利用省煤器下部蛇形管與下部集箱的空間,最大限度增加受熱面,即加2圈管子共130排,增加省煤器前后結(jié)構(gòu)如圖2所示。
鍋爐省煤器改造后,增加102t重量,因此需對(duì)省煤器的吊桿、吊點(diǎn)進(jìn)行加固。修改前后吊桿材料、吊點(diǎn)載荷如表4所示。
3.3.2 空預(yù)器改造
在保持原預(yù)熱器型號(hào)不變的情況下對(duì)預(yù)熱器進(jìn)行改造,更換熱端傳熱元件及元件盒。措施為:將預(yù)熱器熱端傳熱元件盒由1 000mm高度更換為1 100mm高,同時(shí)將板型由原來(lái)的DU3改為FNC,并采取封堵措施,可降低排煙溫度約11.7℃。
空預(yù)器改造后,空預(yù)器轉(zhuǎn)子重量增加,需對(duì)空預(yù)器支撐軸承承載能力核算如下:
原預(yù)熱器單臺(tái)轉(zhuǎn)動(dòng)部分總重為240 410kg,熱端傳熱元件改造后轉(zhuǎn)動(dòng)部分總重為:P0=240 410+25 000=265 410kg=2 601kN。
該預(yù)熱器配支撐軸承型號(hào)為國(guó)產(chǎn)294/710E,其靜態(tài)負(fù)荷C0=74 880kN。
可見(jiàn)更換換熱元件后支撐軸承仍有很大余量,非常安全。
本改造工程于2010年3月完工。2010年4月,我廠繼續(xù)委托西安熱工研究院對(duì)#1鍋爐進(jìn)行改造后性能考核試驗(yàn)。
表4 修改前后吊桿材料、吊點(diǎn)載荷變化情況
改造后BRL工況下空氣預(yù)熱器進(jìn)出口風(fēng)煙溫度與改造前對(duì)比如表5所示。
表5 BRL工況下空預(yù)器進(jìn)出口風(fēng)煙溫度與改造前對(duì)比 單位:℃
由表6可以看出,省煤器改造后其進(jìn)出口給水溫升較小,不影響汽水系統(tǒng)的安全運(yùn)行。
表6 改造前后省煤器進(jìn)出口給水溫度在不同負(fù)荷段的溫升
(1)100%額定電負(fù)荷,對(duì)進(jìn)風(fēng)溫度、設(shè)計(jì)空氣預(yù)熱器進(jìn)口煙氣溫度和空氣預(yù)熱器漏風(fēng)率3項(xiàng)進(jìn)行修正,改造后排煙溫度比考核試驗(yàn)時(shí)低了12.3℃左右。在有限的空間改造省煤器及空氣預(yù)熱器,試驗(yàn)結(jié)果證明:改造已達(dá)到預(yù)期的計(jì)算結(jié)果(圖3)。
圖3 #1爐改造后排煙溫度月度平均值與設(shè)計(jì)值對(duì)比變化趨勢(shì)
(2)空氣預(yù)熱器進(jìn)出口一次風(fēng)溫差上升15.9℃,由于目前燃用高水分印尼煤較多,一次風(fēng)溫大幅上升對(duì)滿足制粉系統(tǒng)干燥出力、保證磨煤機(jī)出口風(fēng)粉溫度極為有利。
(3)空氣預(yù)熱器進(jìn)出口二次風(fēng)溫差上升18.5℃,二次風(fēng)溫大幅上升可提高鍋爐燃燒穩(wěn)定及燃盡性能。
(4)由表7可以看出,改造后與改造前試驗(yàn)時(shí)鍋爐效率結(jié)果對(duì)比:100%額定電負(fù)荷,修正后鍋爐效率比考核試驗(yàn)時(shí)提高0.72%;75%額定電負(fù)荷,修正后鍋爐效率比考核試驗(yàn)時(shí)提高0.82%;50%額定電負(fù)荷,修正后鍋爐效率比考核試驗(yàn)時(shí)提高1.00%。
表7 改造前、后機(jī)組在不同電負(fù)荷情況下鍋爐效率對(duì)比
在100%額定電負(fù)荷工況下,改造前后空預(yù)器煙風(fēng)道壓降測(cè)試結(jié)果如表8所示。
表8 改造前后空預(yù)器煙風(fēng)系統(tǒng)壓降測(cè)試 單位:Pa
改造前,空氣預(yù)熱器A側(cè)煙氣壓降實(shí)測(cè)值為900Pa,空氣預(yù)熱器B側(cè)煙氣壓降實(shí)測(cè)值為930Pa,小于設(shè)計(jì)值1 210Pa。
改造后,空氣預(yù)熱器A側(cè)煙氣壓降實(shí)測(cè)值為1 065Pa,空氣預(yù)熱器B側(cè)煙氣壓降實(shí)測(cè)值為1 095Pa,均較考核試驗(yàn)時(shí)略高,仍小于設(shè)計(jì)值1 210Pa,改造后空氣預(yù)熱器阻力升高不多,基本不影響風(fēng)機(jī)出力。
降低鍋爐排煙溫度,主要是增加省煤器管圈、更換空預(yù)器熱端傳熱元件兩部分,總投資約580萬(wàn)元,其中設(shè)備材料270萬(wàn)元、運(yùn)輸費(fèi)50萬(wàn)元、安裝調(diào)試及試驗(yàn)費(fèi)260萬(wàn)元。
增加省煤器管圈、更換空預(yù)器熱端傳熱元件的技術(shù)改造工作已在2010年#1機(jī)組擴(kuò)大性C修中進(jìn)行,改造時(shí)間為35天。
通過(guò)技術(shù)改造,降低了排煙溫度及煤耗,直接經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算如下:
發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗降低值:
式中,T為鍋爐排煙溫度降低值,T=12℃;H為鍋爐排煙溫度每降10℃發(fā)電煤耗下降值,H=1.7g/(10℃)。
年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤量:
ΔB=P×t×Δb=350 000×5 000×2.04×10-6=3 570t
年經(jīng)濟(jì)效益:
S1=C×ΔB=750×10-4×3 570=267.75萬(wàn)元/年
靜態(tài)投資回收期:
式中,P為機(jī)組額定功率,P=350 000kW;t為機(jī)組年利用小時(shí)數(shù),t=5 000h;C 為標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià),C=750元/t;S為項(xiàng)目總投資,S=580萬(wàn)元。
同時(shí),年減少CO2排放8 200t左右,減少SO2排放80t左右。
通過(guò)對(duì)#1鍋爐空預(yù)器、省煤器節(jié)能改造,有效降低了鍋爐排煙溫度約12℃,提高了鍋爐效率,發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗降低2.04g/kW·h,年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤3 570t,年經(jīng)濟(jì)效益為267.75萬(wàn)元,投資回收期2.17年;同時(shí),年減少CO2排放8 200t左右,減少SO2排放80t左右,實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和環(huán)保指標(biāo)的雙優(yōu)。
[1]華能海南東方電廠1號(hào)鍋爐性能考核試驗(yàn)報(bào)告
[2]華能東方電廠運(yùn)行規(guī)程
[3]華能東方電廠#1鍋爐降低排煙溫度技術(shù)方案可行性研究報(bào)告
[4]哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司設(shè)備資料
[5]鄭中甫,劉玉海.600MW超臨界鍋爐受熱面改造與效果分析.中國(guó)設(shè)備工程,2013(9)
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