林云輝
(浙江浙能樂(lè)清發(fā)電有限責(zé)任公司,浙江 溫州325609)
高壓電機(jī)作為火電廠輔機(jī)動(dòng)力源有著重要的作用,其正常運(yùn)行直接影響機(jī)組的安全性和經(jīng)濟(jì)性,而滾動(dòng)軸承作為電機(jī)的關(guān)鍵部件和易損部件,其可靠性直接影響電機(jī)運(yùn)行的可靠性。從我公司近6年來(lái)高壓電機(jī)異常情況分析,電機(jī)因軸承問(wèn)題導(dǎo)致停運(yùn)占相當(dāng)高的比例,直接影響機(jī)組運(yùn)行的安全性和經(jīng)濟(jì)性。因此,提高高壓電機(jī)軸承可靠性對(duì)機(jī)組的安全運(yùn)行具有重要意義。
我公司一期2臺(tái)600MW機(jī)組于2008年9月投產(chǎn),二期2臺(tái)660MW機(jī)組分別于2010年3月和7月投產(chǎn)。2009年5月至2014年5月這5年時(shí)間內(nèi),帶滾動(dòng)軸承的高壓電機(jī)較為重大的異常事件統(tǒng)計(jì)共16次,其中預(yù)試發(fā)現(xiàn)繞組問(wèn)題/轉(zhuǎn)子問(wèn)題、接線盒電纜問(wèn)題、空冷器腐蝕進(jìn)水引起電機(jī)異常各發(fā)生1次,而滾動(dòng)軸承問(wèn)題引起的高壓電機(jī)異常事件為12次,占高壓電機(jī)總故障的75%。從原因上分析,軸承問(wèn)題主要有軸電流引起的軸承損壞和潤(rùn)滑問(wèn)題引起的軸承損壞;從故障發(fā)生的時(shí)間分析,軸承損壞主要集中在機(jī)組剛轉(zhuǎn)入運(yùn)行的前一年多時(shí)間內(nèi),2013年以后發(fā)生2次,原因是軸承自身質(zhì)量存在問(wèn)題;從發(fā)生故障的電機(jī)類(lèi)型進(jìn)行統(tǒng)計(jì),功率較大的一次風(fēng)機(jī)和送風(fēng)機(jī)電機(jī)因軸承問(wèn)題引發(fā)的異常較多,而功率較小且運(yùn)行環(huán)境良好的給泵前置泵電機(jī)、閉冷泵電機(jī)、低加疏水泵電機(jī)等則未發(fā)生軸承異常事件,氧化風(fēng)機(jī)、磨煤機(jī)電機(jī)因環(huán)境溫度問(wèn)題曾出現(xiàn)軸承溫度偏高的異常現(xiàn)象。
2009年9月,2A一次風(fēng)機(jī)電機(jī)聲音異常,該電機(jī)型號(hào)為YKK630-4,額定功率為1 800kW,銘牌標(biāo)注出廠時(shí)間為2007年3月,首次調(diào)試運(yùn)行時(shí)間為2008年5月,9月開(kāi)始隨機(jī)組長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定運(yùn)行。電機(jī)前軸承為滾珠軸承6232/C3和滾柱軸承NU232ECM/C3,后 軸 承 為 滾 柱 軸 承 NU232ECM/C3,采 用7008航空潤(rùn)滑脂。發(fā)現(xiàn)電機(jī)聲音異常后檢查空冷器等其他部分正常,確認(rèn)聲音是從軸承發(fā)出的,測(cè)量軸承溫度和軸承振動(dòng)在正常范圍內(nèi),通過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)查看溫度和振動(dòng)變化曲線,未發(fā)現(xiàn)有明顯的突變現(xiàn)象。后借機(jī)組低負(fù)荷時(shí)將電機(jī)退出運(yùn)行進(jìn)行檢修,檢查前后2個(gè)滾柱軸承發(fā)現(xiàn)有明顯異常情況。軸承解體后具體情況如圖1、圖2所示,滾柱和內(nèi)外圈表面有類(lèi)似搓衣板的黑色條紋,后送相關(guān)單位檢測(cè)確認(rèn)是軸電流引起的電腐蝕現(xiàn)象,黑色條紋實(shí)際上是滾子同軸承內(nèi)外圈接觸處的電腐蝕痕跡。軸電流產(chǎn)生的原因較為復(fù)雜,電源諧波、電機(jī)制造工藝等都有可能引起軸電流。由于機(jī)組投產(chǎn)初期電機(jī)電源所在的6kV母線上并未接有大功率的整流器、變頻器等非線性功率元件,后又在各電機(jī)檢修時(shí)檢查處于同一段母線下的磨煤機(jī)、閉冷泵、汽泵前置泵等電機(jī)軸承均未發(fā)現(xiàn)類(lèi)似搓衣板條紋現(xiàn)象,因而基本上排除了因電源諧波引起的軸電流問(wèn)題。另外,在檢修期間發(fā)現(xiàn)還有2臺(tái)一次風(fēng)機(jī)電機(jī)軸承也出現(xiàn)了類(lèi)似情況,這3臺(tái)電機(jī)系同一廠家生產(chǎn),出產(chǎn)日期也基本接近,因而初步分析軸電流的產(chǎn)生是由制造工藝引起。由于定子扇形硅鋼片疊裝因素、鐵芯槽和通風(fēng)孔的存在,定子與轉(zhuǎn)子空氣間隙不均勻,在磁路中造成不平衡的磁阻,轉(zhuǎn)子在不完全對(duì)稱(chēng)的磁場(chǎng)中旋轉(zhuǎn),于是電機(jī)轉(zhuǎn)軸兩端就會(huì)產(chǎn)生一個(gè)交流電壓,盡管軸電壓數(shù)值不高,一般合格電機(jī)軸電壓低于0.5V,但該電機(jī)在正常運(yùn)行時(shí)實(shí)際測(cè)得的軸電壓有效值為1.4V(加裝絕緣端蓋后測(cè)量)。由于轉(zhuǎn)子—軸承—端蓋—本體—端蓋—軸承—轉(zhuǎn)子所形成的回路阻抗很低,所以軸電流比較大,而電機(jī)在啟動(dòng)時(shí)電流尤其大,軸承徑向要承受較大壓力,再加上此時(shí)軸承油膜尚未建立,因此接觸電阻較小。軸承滾柱同內(nèi)外圈是線接觸,該處接觸面相對(duì)較小,因而電流密度大,軸承在線接觸點(diǎn)處局部發(fā)熱燒熔,被燒熔的軸承合金在轉(zhuǎn)子壓力的作用下飛濺,于是在軸承滾柱及同內(nèi)外圈接觸的表面上擠壓出一條條線狀的小凹坑。所以軸承滾柱和內(nèi)外圈在宏觀上表現(xiàn)出來(lái)的癥狀是類(lèi)似于搓衣板的條紋,產(chǎn)生明顯的電腐蝕效應(yīng)。
圖1 軸承解體后滾柱表面
圖2 軸承解體后內(nèi)外圈表面
為了消除軸承軸電流引起的危害,結(jié)合電機(jī)大修將后端蓋更換成絕緣端蓋,后端蓋同電機(jī)連接的固定螺栓加裝絕緣套和絕緣墊片,從而在后端蓋處隔斷軸電壓通路,以消除軸電流。經(jīng)此處理后,軸承未再出現(xiàn)電腐蝕現(xiàn)象。
基建結(jié)束剛轉(zhuǎn)入生產(chǎn)的前一年多時(shí)間內(nèi),多臺(tái)高壓電機(jī)軸承在運(yùn)行中陸續(xù)出現(xiàn)問(wèn)題,故障現(xiàn)象較為相似。以1B送風(fēng)機(jī)電機(jī)為例,投運(yùn)幾個(gè)月后發(fā)現(xiàn)軸承聲音異常,該電機(jī)型號(hào)為YKK630-6,功率為1 250kW,銘牌標(biāo)注出廠時(shí)間為2007年3月,首次調(diào)試運(yùn)行時(shí)間為2008年5月。電機(jī)前軸承為滾珠軸承6238/C3和滾柱軸承NU238ECM/C3,后軸承為滾柱軸承NU238ECM/C3,采用7008航空潤(rùn)滑脂。發(fā)現(xiàn)軸承聲音異常后檢查電機(jī)溫度和振動(dòng)無(wú)明顯變化趨勢(shì),故未馬上安排檢修,電機(jī)繼續(xù)運(yùn)行。但隨著時(shí)間推移,軸承聲音越來(lái)越響,仔細(xì)聽(tīng)發(fā)現(xiàn)軸承發(fā)出類(lèi)似金屬撞擊的聲音,運(yùn)行一個(gè)多月后發(fā)現(xiàn)溫度有突然升高現(xiàn)象,馬上將電機(jī)停運(yùn)進(jìn)行檢修,拆下軸承后發(fā)現(xiàn)油脂發(fā)黑并且較硬,軸承內(nèi)圈磨損嚴(yán)重。具體現(xiàn)象如圖3所示,宏觀檢查表面呈波形磨損,手摸表面凹凸感明顯,每道磨痕寬度約10mm,內(nèi)外圈表面顏色為青黑色。送專(zhuān)門(mén)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行微觀分析,確認(rèn)磨損面為接觸疲勞磨損,造成該磨損的原因是油脂潤(rùn)滑不良。檢查軸承加油口和排油口發(fā)現(xiàn)油脂硬化,造成阻塞,油脂硬化的原因是電機(jī)出廠后放置時(shí)間過(guò)長(zhǎng)。電機(jī)實(shí)際出廠日期為2007年3月,安裝就位后實(shí)際調(diào)試時(shí)間為2008年5月,電機(jī)實(shí)際放置時(shí)間長(zhǎng)達(dá)一年,由于長(zhǎng)期未運(yùn)行,軸承加油口的油脂已經(jīng)硬化阻塞,雖然在機(jī)組啟動(dòng)前所有電機(jī)統(tǒng)一加了油脂,但因加油口油道阻塞,實(shí)際并未有新油脂進(jìn)入軸承內(nèi)部。而軸承內(nèi)原先的潤(rùn)滑脂在軸承運(yùn)行中經(jīng)受反復(fù)擠壓剪切,其本身的性能和結(jié)構(gòu)隨著時(shí)間逐漸發(fā)生變化,最終失去了正常的潤(rùn)滑性能。在首次發(fā)現(xiàn)異音后聲音隨時(shí)間越來(lái)越響,實(shí)際上是由于摩擦磨損越來(lái)越大,最終滾柱和內(nèi)外圈表面發(fā)生了嚴(yán)重磨損。更換軸承后電機(jī)運(yùn)行正常。針對(duì)電機(jī)停運(yùn)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)引起的油脂硬化問(wèn)題,結(jié)合低負(fù)荷時(shí)間段對(duì)其他幾臺(tái)軸承有異音的電機(jī)進(jìn)行停機(jī)檢修,更換軸承,同時(shí)完善油脂潤(rùn)滑管理制度,修訂定期給油脂計(jì)劃,避免了因油脂問(wèn)題再次引起軸承損壞。
圖3 軸承內(nèi)圈表面呈波形磨損
軸承運(yùn)行中溫度異常一般有兩種情況,一種是在定期加油脂過(guò)程中產(chǎn)生,另一種是正常運(yùn)行時(shí)突然出現(xiàn)溫度升高現(xiàn)象。加油脂引起溫度升高屬正常現(xiàn)象,它是由于油脂在軸承中攪拌摩擦引起發(fā)熱,只要在加油脂過(guò)程中注意觀測(cè)軸承溫度變化趨勢(shì),控制加油量,就能控制軸承溫升;同時(shí)及時(shí)清除排油口殘油,一般情況下2~3h后軸承溫度就會(huì)回落到正常水平。正常運(yùn)行時(shí)軸承溫度突然升高可能是軸承損壞或油脂變質(zhì)引起,對(duì)于油脂變質(zhì)問(wèn)題可通過(guò)加入新油脂并將舊油脂擠出來(lái)處理,一般情況下加入新油脂后軸承溫度會(huì)恢復(fù)正常水平。另外,因迎峰度夏期間環(huán)境溫度高,應(yīng)加強(qiáng)對(duì)磨煤機(jī)電機(jī)和氧化風(fēng)機(jī)電機(jī)軸承溫度的監(jiān)視,及時(shí)打開(kāi)隔音罩風(fēng)扇和小門(mén),加強(qiáng)散熱,以免出現(xiàn)軸承溫度過(guò)高現(xiàn)象。
我公司結(jié)合檢修解決原先基建期遺留的電機(jī)軸承問(wèn)題,完善定期加油脂計(jì)劃,合理安排周期,根據(jù)電機(jī)類(lèi)型的不同合理選擇加油脂方法,大幅度減少了電機(jī)因軸承問(wèn)題引起的故障,提高了機(jī)組運(yùn)行的安全可靠性。