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      一例PLC誤動(dòng)作故障分析

      2015-03-14 01:10:02高戰(zhàn)強(qiáng)
      機(jī)電信息 2015年12期
      關(guān)鍵詞:分布電容端電壓原理圖

      高戰(zhàn)強(qiáng)

      (河北力馬燃?xì)庥邢薰荆颖?石家莊051330)

      0 引言

      隨著自動(dòng)化程度的不斷提高,PLC在工業(yè)領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用,極大地促進(jìn)了工業(yè)發(fā)展。但PLC在各大工廠也發(fā)生了一些棘手的故障問(wèn)題,令維修人員難以招架。最近,河北力馬燃?xì)庥邢薰揪桶l(fā)生了一起控制電纜分布電容引起的PLC故障。

      1 故障現(xiàn)象

      我廠備煤皮帶系統(tǒng)由PLC控制。近日來(lái),常出現(xiàn)皮帶自動(dòng)運(yùn)行時(shí)瞬間誤報(bào)警停車現(xiàn)象。停車時(shí),后臺(tái)監(jiān)控系統(tǒng)會(huì)瞬間顯示拉線動(dòng)作、跑偏或撕裂,經(jīng)實(shí)地檢查無(wú)任何故障;報(bào)警閃過(guò)正常后,立即啟動(dòng),設(shè)備能夠運(yùn)轉(zhuǎn),但運(yùn)行一段時(shí)間后,會(huì)重復(fù)上述現(xiàn)象。

      2 故障分析

      我們對(duì)線路進(jìn)行了認(rèn)真檢查,絕緣良好,無(wú)短路、斷路、接觸不良現(xiàn)象,系統(tǒng)接地也良好。鑒于此,故障原因應(yīng)從PLC輸出回路、PLC本身及PLC輸入回路3個(gè)部位分段進(jìn)行分析。

      2.1 故障在線路中的位置

      假設(shè)PLC輸出回路故障,系統(tǒng)停車是毫無(wú)疑問(wèn)的,但監(jiān)控系統(tǒng)在程序中直接使用PLC輸入點(diǎn)信號(hào),在故障檢測(cè)點(diǎn)未動(dòng)作的情況下,后臺(tái)系統(tǒng)不應(yīng)顯示報(bào)警信息,由此斷定故障不在輸出回路。我們調(diào)取了程序,并在線檢測(cè),沒(méi)有發(fā)現(xiàn)異常。然后,通過(guò)元器件替代法,更換了CPU和輸入模塊,也沒(méi)有解決問(wèn)題。最后通過(guò)排除法,判斷出故障應(yīng)在PLC輸入回路中。

      2.2 故障原因

      下面給出了皮帶系統(tǒng)PLC輸入回路控制原理圖(圖1)。

      圖1 皮帶系統(tǒng)PLC輸入回路控制原理圖

      圖中圓內(nèi)數(shù)字2和1為PLC的一對(duì)輸入端子;SQ為故障檢測(cè)元件,無(wú)源開(kāi)點(diǎn)。故障現(xiàn)象中PLC后臺(tái)顯示報(bào)警,就證明輸入回路有了動(dòng)作,輸入端產(chǎn)生了高電平。然而,故障檢測(cè)元件SQ沒(méi)有動(dòng)作,無(wú)源開(kāi)點(diǎn)沒(méi)有閉合,PLC輸入端不應(yīng)當(dāng)有高電平。二者顯然是矛盾的。用萬(wàn)用表測(cè)量各條皮帶的故障輸入信號(hào)電壓,結(jié)果顯示PLC輸入端分別有幾十乃至上百伏的交流電壓。它從何而來(lái)?100V的電壓也不是正常工作電壓220V,它能使PLC誤動(dòng)作嗎?一連串的問(wèn)題接踵而來(lái)。我們又測(cè)量了故障檢測(cè)開(kāi)點(diǎn)之間的電壓,100來(lái)伏,壓降很大,遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到220V,怎么回事?是電纜太長(zhǎng)嗎?

      2.2.1 引入中間繼電器消除長(zhǎng)電纜對(duì)PLC輸入回路的影響

      我們對(duì)部分皮帶的PLC輸入回路進(jìn)行了改造,使故障檢測(cè)元件控制交流220V的中間繼電器(歐姆龍),由繼電器的開(kāi)點(diǎn)將信號(hào)傳入PLC輸入端。下面是引入交流中間繼電器后PLC輸入回路控制原理圖(圖2)。

      圖2 引入交流中間繼電器后PLC輸入回路控制原理圖

      改造后,當(dāng)繼電器觸點(diǎn)K斷開(kāi)時(shí),觸點(diǎn)兩端電壓為電源電壓,PLC輸入端電壓為0;繼電器觸點(diǎn)閉合時(shí),觸點(diǎn)兩端電壓為0,PLC輸入端電壓為電源電壓。PLC輸入回路正常了。經(jīng)實(shí)際運(yùn)行,PLC后臺(tái)不再誤報(bào)警,皮帶系統(tǒng)也不再突然停車。與此同時(shí),新問(wèn)題又出現(xiàn)了:原本在PLC輸入端的壓降轉(zhuǎn)移到了中間繼電器上,部分中間繼電器的指示燈常亮,其兩端有幾十伏電壓,觸點(diǎn)未吸合。

      2.2.2 用直流電消除長(zhǎng)電纜分布電容對(duì)繼電器的影響

      針對(duì)上述中間繼電器指示燈常亮的問(wèn)題,我們進(jìn)一步做了檢查,故障檢測(cè)點(diǎn)在斷開(kāi)位,PLC柜內(nèi)及周邊無(wú)感應(yīng)源。斷開(kāi)繼電器的接線,燈滅;接上,燈亮。既然指示燈常亮,那一定是形成了電氣回路。從圖2繼電器線圈所在的回路中可以看到,線路很簡(jiǎn)單,沒(méi)有其他元器件,只有電纜。我們?cè)俅螌⒛抗饧械搅穗娎|上,經(jīng)查證,這條控制電纜有1 000多m,是一條2×19×1.5的多芯控制電纜。我們考慮可能是電纜分布電容作用的結(jié)果。在圖2中,如果在故障檢測(cè)開(kāi)點(diǎn)兩端并上一個(gè)等效電容,那么在交流電的作用下電容就會(huì)不斷地充電、放電,從而形成回路,使繼電器兩端產(chǎn)生電壓。根據(jù)電容通交流隔直流的特性,又將繼電器改為直流24V的,線圈回路改用直流電。下面是引入直流中間繼電器后PLC輸入回路控制原理圖(圖3)。

      圖3 引入直流中間繼電器后PLC輸入回路控制原理圖

      將交流繼電器改為直流之后,繼電器指示燈果然滅了,繼電器線圈端電壓為0,故障檢測(cè)元件開(kāi)點(diǎn)兩端電壓24V;使故障檢測(cè)點(diǎn)閉合,測(cè)量其兩端電壓為0,繼電器線圈電壓為24V。至此,全部工作正常了。

      2.2.3 運(yùn)用等效電路,剖析故障現(xiàn)象

      回路中引入分布電容之后,改造前的PLC輸入回路等效原理圖如圖4所示。

      圖4 PLC輸入回路等效原理圖

      當(dāng)故障檢測(cè)開(kāi)點(diǎn)閉合時(shí),輸入信號(hào)正常傳輸,PLC可靠報(bào)警。故障檢測(cè)開(kāi)點(diǎn)斷開(kāi)時(shí),分布電容在交流電的作用下不斷地充電、放電。電容充滿電時(shí),回路斷開(kāi),系統(tǒng)正常工作;電容充放電時(shí),輸入信號(hào)導(dǎo)通,PLC輸入端產(chǎn)生電壓降。試驗(yàn)證明,當(dāng)這個(gè)壓降達(dá)到110V左右時(shí),PLC輸入端就認(rèn)為是高電平而誤動(dòng)作。實(shí)際情況是:在皮帶運(yùn)行時(shí),讓故障檢測(cè)開(kāi)點(diǎn)閉合,PLC系統(tǒng)立即報(bào)警,皮帶可靠停車;讓故障檢測(cè)開(kāi)點(diǎn)處于常開(kāi)狀態(tài)時(shí),PLC正常工作,時(shí)而報(bào)警;斷開(kāi)這些故障輸入回路,PLC正常工作,不再報(bào)警停車。二者基本吻合。至于故障檢測(cè)開(kāi)點(diǎn)之間的電壓,應(yīng)當(dāng)為等效電容電壓,而不是電源電壓。

      3 結(jié)語(yǔ)

      由于該系統(tǒng)所用的控制電纜產(chǎn)生分布電容,在充放電時(shí),PLC輸入回路導(dǎo)通,進(jìn)而使PLC發(fā)生了誤動(dòng)作。本例對(duì)PLC輸入回路進(jìn)行了兩次改造,第一次使用交流220V的小型繼電器,可以使PLC輸入回路正常,但繼電器狀態(tài)指示燈異常,也可以考慮使用大功率繼電器或不帶指示燈的繼電器,以消除誤指示現(xiàn)象,但筆者更傾向于第二次改造使用直流繼電器的做法。另外,如果是新建項(xiàng)目,也可考慮選用帶直流輸入模塊的PLC。

      [1]邱關(guān)源.電路[M].第4版.北京:高等教育出版社,1999

      [2]周一鳴.電纜分布電容與繼電器誤動(dòng)作[J].化工設(shè)計(jì),2011(6)

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