王曉勇 向 平
(金東紙業(yè)(江蘇)股份有限公司,江蘇 鎮(zhèn)江212132)
重質(zhì)碳酸鈣是文化紙中僅次于植物纖維的第二大造紙原料,在造紙過程中可用作填料、涂料等,能顯著提高紙張松厚度、白度及印刷適性。因此,重質(zhì)碳酸鈣的使用不但提高了紙張的物理性能,而且降低了纖維用量,有利于環(huán)境保護(hù)。DCS控制系統(tǒng)是整個重質(zhì)碳酸鈣生產(chǎn)過程的核心,它能對整個干磨、泡漿配料、濕磨、發(fā)料、球洗等生產(chǎn)過程實現(xiàn)邏輯控制。其中,泡漿配料工藝具有控制難度大、控制系統(tǒng)復(fù)雜的特點。目前,重質(zhì)碳酸鈣生產(chǎn)過程DCS控制系統(tǒng)均由國外公司壟斷,金東紙業(yè)先后上了2條重質(zhì)碳酸鈣生產(chǎn)線,它們的DCS控制系統(tǒng)均由奧地利GAW公司設(shè)計,該系統(tǒng)利用AutomationX Batch系統(tǒng)完成配料控制,實現(xiàn)了干粉、分散劑和白水的不同比例混合。
為了滿足生產(chǎn)要求,我們自主開發(fā)了一套當(dāng)前最流行的SIMATIC PCS7過程控制系統(tǒng),實現(xiàn)對Make down泡漿的順序控制及異常處理控制。
控制流程:根據(jù)工藝流程及配方,自動計算出碳酸鈣干粉、清水、白水及分散劑的配比,按順序控制程序,分步投料、攪拌,生產(chǎn)出不同固含的半成品。
第一步加水、分散劑。根據(jù)稱重器反饋的數(shù)值(0~20mA對應(yīng)0~15t)計算水的添加量,當(dāng)達(dá)到需要的量時停止加水。根據(jù)分散劑流量計的積分計算分散劑的添加量,當(dāng)達(dá)到需要的量時停止添加。完成水和分散劑的添加后,開啟攪拌機,同時啟動干粉下料絞龍,由AS實時監(jiān)控泡漿桶槽的重量,當(dāng)達(dá)到需要的量時停止加干粉。第一步投配完成后,繼續(xù)攪拌50s,AS進(jìn)行計時,時間到進(jìn)行第二步投配,直至整個主順序程序完成。配好的物料將通過卸料閥卸入預(yù)儲罐,根據(jù)預(yù)儲罐的液位(<80%)自動判斷是否繼續(xù)進(jìn)行泡漿。
采用最簡潔、最常用的結(jié)構(gòu)組成系統(tǒng)控制架構(gòu)(圖1),即操作站與控制器之間使用以太網(wǎng)通訊,控制器與現(xiàn)場設(shè)備之間使用Profibus通訊。
SIMATIC PCS7過程控制系統(tǒng)由 OS(操作站)、AS(控制器)、遠(yuǎn)程I/O站ET200M(包含數(shù)字量輸入模塊、數(shù)字量輸出模塊、模擬量模塊)、變頻器等組成。
在控制方柜(圖2)中,OS、AS、執(zhí)行機構(gòu)、檢測機構(gòu)分別有如下功能:(1)OS:主要負(fù)責(zé)配方輸入。配方的主要參數(shù):產(chǎn)品固含40.0%~70.0%;產(chǎn)品體積5~10m3;分散劑投配量2.5~5.3kg/t;干粉投項次、比例。(2)AS:根據(jù)配方生成控制方案,根據(jù)檢測機構(gòu)回饋的信號、數(shù)據(jù)完成順序控制及異常處理控制。(3)檢測機構(gòu):通過AI(模擬量模塊)實時檢測泡漿桶槽重量、分散劑流量、ST(存儲罐)液位。(4)泡漿桶槽稱重器:4~20mA信號送入模擬量模塊,對應(yīng)的工程量為0~15t。(5)分散劑流量計:4~20mA信號送入模擬量模塊,對應(yīng)的工程量為0~60L/min。(6)ST液位:4~20mA信號送入模擬量模塊,對應(yīng)的工程量為0~100%。(7)執(zhí)行機構(gòu):包括碳酸鈣干粉下料絞龍變頻器及馬達(dá)、分散劑變頻器及馬達(dá)、水閥、卸料閥。
圖1 控制架構(gòu)
圖2 控制方柜
根據(jù)泡漿工藝控制要求,一組泡漿線需要模擬量輸入信號(AI)3個,數(shù)字量輸入信號(DI)4個,數(shù)字量輸出信號(DO)3個;攪拌馬達(dá)、干粉進(jìn)料絞龍馬達(dá)及分散劑進(jìn)料馬達(dá)皆采用Profibus-DP通訊(PZD)控制;AI、DI、DO信號選用SIEMENS ET200M模塊。如表1所示。
表1 控制功能描述
利用西門子PCS7的 WinCC組件,研究Make down的配方,編寫 Make down的系統(tǒng)程序、過程控制程序,編寫相應(yīng)的異常處理程序、人機界面程序。人機畫面可視化,系統(tǒng)完全開放,自動化程度高,操作與維護(hù)人員熟練程度高,故障處理速度快。
利用圖形控制語言(CFC)、順序控制語言(SFC)及人機界面軟件(WinCC)分別編寫 AS及OS程序,實現(xiàn)Make down泡漿的批次控制,即對干粉下料絞龍、水閥、攪拌器、卸料閥、泡漿(Make down)桶槽稱重、分散劑流量、ST液位的控制(圖3)。由PCS7過程控制系統(tǒng)檢測泡漿桶槽的實時重量、分散劑流量、ST液位,自動實現(xiàn)干粉下料絞龍、水閥、攪拌器、卸料閥的控制。
圖3 控制過程
依照工藝要求,設(shè)計出重質(zhì)碳酸鈣主控制流程(圖4),參照主控制流程,結(jié)合西門子PCS7控制技術(shù),編寫相應(yīng)的邏輯控制程序及順序控制程序。
異常處理子程序控制(圖5),主要是在異常狀況下為確保產(chǎn)品質(zhì)量而執(zhí)行的安全處理程序。當(dāng)設(shè)備異常時,會自動調(diào)用子程序,保存各閥門、電動機的當(dāng)前狀態(tài),后關(guān)閉所有閥門及絞龍電動機,防止罐內(nèi)物料沉積,啟動攪拌馬達(dá);當(dāng)異常處理完畢后,恢復(fù)各設(shè)備的狀態(tài),并跳轉(zhuǎn)到主程序的中斷點,繼續(xù)按順序執(zhí)行。
圖4 主控制流程
圖5 異常處理子程序控制
該系統(tǒng)自投入使用以來,運行穩(wěn)定,控制準(zhǔn)確,自動配制重質(zhì)碳酸鈣溶液,濃度誤差±0.5%。生產(chǎn)的產(chǎn)品品質(zhì)達(dá)到了預(yù)期要求,異常處理程序的設(shè)置大大方便了維護(hù)工作的進(jìn)行,同時減少了原料的浪費。
[1]SIEMENS.PCS7深入淺出(版本1.0),2007