賈敏濤 吳冷峻 張 輝
(1.中鋼集團馬鞍山礦山研究院有限公司;2.金屬礦山安全與健康國家重點實驗室;
3.華唯金屬礦產(chǎn)資源高效循環(huán)利用國家工程研究中心有限公司;4.安徽馬鋼羅河礦業(yè)有限責(zé)任公司)
羅河鐵礦通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化與調(diào)控技術(shù)*
賈敏濤1,2,3吳冷峻1,2,3張 輝4
(1.中鋼集團馬鞍山礦山研究院有限公司;2.金屬礦山安全與健康國家重點實驗室;
3.華唯金屬礦產(chǎn)資源高效循環(huán)利用國家工程研究中心有限公司;4.安徽馬鋼羅河礦業(yè)有限責(zé)任公司)
馬鋼羅河鐵礦一期開采初步設(shè)計采用無底柱分段崩落法開采,之后由于該鐵礦征地動遷可操作性差,采礦方法改用充填法,同時通風(fēng)系統(tǒng)也需要進行重新優(yōu)化設(shè)計。通過井巷工程的現(xiàn)場調(diào)研、采礦工藝研究和礦山熱環(huán)境綜合評價,確定了羅河鐵礦多級機站通風(fēng)技術(shù)方案。方案實施后,經(jīng)現(xiàn)場檢測,通風(fēng)效果良好,井下作業(yè)環(huán)境明顯改善。
多級機站通風(fēng) 系統(tǒng)優(yōu)化 網(wǎng)絡(luò)解算
礦井通風(fēng)是礦井安全生產(chǎn)的基本保障,是保證井下人員安全、健康,促進地下開采高效生產(chǎn)的一個重要因素[1]。我國自上世紀50年代初實行機械通風(fēng)以來,在通風(fēng)系統(tǒng)的完善和改進方面進行了大量工作,80年代以來又對礦井通風(fēng)節(jié)能技術(shù)進行了探索,為建立適合我國特點的可靠而經(jīng)濟的通風(fēng)系統(tǒng)積累了豐富的經(jīng)驗。以羅河鐵礦為例,對其通風(fēng)系統(tǒng)進行優(yōu)化設(shè)計,為確保該礦山安全生產(chǎn)提供參考。
1.1 開拓系統(tǒng)
羅河鐵礦礦體埋藏深度為-382~-846 m,一期首采礦體主要賦存深度為-440~-620 m。礦山開拓采用豎井開拓方式,一期形成6條豎井,即一期主井、副井、措施井、進風(fēng)井、1#回風(fēng)井和2#回風(fēng)井,各井筒主要參數(shù)見表1。
表1 礦山井下主要井巷工程
1.2 采礦工藝
羅河鐵礦初步設(shè)計初期采用無底柱分段崩落法開采,之后改為充填法:①垂直深孔階段空場嗣后充填采礦法;②中深孔分段空場嗣后充填采礦法;③點柱式上向分層充填采礦法。
2.1 初步設(shè)計通風(fēng)系統(tǒng)
初步設(shè)計采用多級機站通風(fēng)系統(tǒng),在-545 m 水平設(shè)置專用進風(fēng)水平,-440 m設(shè)置回風(fēng)水平。在8#勘探線附近設(shè)置采區(qū)進風(fēng)天井,每條采區(qū)進風(fēng)天井與每個分層采礦進路聯(lián)絡(luò)巷相接,在采場東側(cè)設(shè)置采區(qū)回風(fēng)天井,每個分層的采礦進路聯(lián)絡(luò)巷與采區(qū)回風(fēng)天井相接。
新鮮風(fēng)流從副井和進風(fēng)井進入,經(jīng)-545 m水平專用進風(fēng)巷,通過采區(qū)進風(fēng)天井進入采礦進路聯(lián)絡(luò)巷,清洗工作面后的污風(fēng)經(jīng)采區(qū)回風(fēng)天井回至-440 m 回風(fēng)水平,經(jīng)1#、2#主回風(fēng)井排出地表,形成副井、進風(fēng)井進風(fēng),主回風(fēng)井回風(fēng)的通風(fēng)系統(tǒng)。
2.2 通風(fēng)系統(tǒng)存在問題
(1)礦井通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)不完整。通風(fēng)系統(tǒng)缺主井、采區(qū)電梯井、斜坡道、聯(lián)絡(luò)巷,容易造成采區(qū)風(fēng)流短路及污風(fēng)循環(huán)問題,導(dǎo)致系統(tǒng)總風(fēng)量不足。
(2)機站風(fēng)機設(shè)置不合理。3級機站均為有風(fēng)墻機站,一級進風(fēng)機站風(fēng)壓較大,將在進風(fēng)側(cè)產(chǎn)生風(fēng)流循環(huán)現(xiàn)象,且-545 m采區(qū)進風(fēng)機站易受采區(qū)爆破沖擊波和泄水(采區(qū)進風(fēng)井兼作泄水井)影響而毀壞,直接導(dǎo)致系統(tǒng)無法穩(wěn)定運行。
(3)通風(fēng)系統(tǒng)能耗偏高。通風(fēng)系統(tǒng)裝機容量為4 713.5 kW,系統(tǒng)通風(fēng)阻力為4 210 Pa(包括機站局部阻力,不包括通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)局部阻力),通風(fēng)能耗及系統(tǒng)阻力偏大。
3.1 技術(shù)路線
在分析研究了初步設(shè)計通風(fēng)系統(tǒng)方案和采礦工藝的基礎(chǔ)上,進行了通風(fēng)系統(tǒng)方案優(yōu)選和風(fēng)機型號優(yōu)選。在此基礎(chǔ)上進行了通風(fēng)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)解算,對方案的實施效果進行預(yù)測。在方案實施后,對整個通風(fēng)系統(tǒng)實施效果進行全面檢測,提出進一步整改意見。技術(shù)路線見圖1。
圖1 技術(shù)路線
3.2 礦井總供風(fēng)量計算
正確計算礦井總需風(fēng)量是選擇主要通風(fēng)設(shè)備和布置通風(fēng)工程的重要依據(jù),礦井總風(fēng)量供給不足,易導(dǎo)致井下勞動條件惡化,達不到安全通風(fēng)的要求[2-3]。根據(jù)羅河鐵礦井下柴油設(shè)備運行、采場分布、各大硐室分布和井下人員作業(yè)情況,核算了該礦井下通風(fēng)系統(tǒng)總需風(fēng)量為357.9m3/s,考慮到通風(fēng)系統(tǒng)的動態(tài)性、需風(fēng)地點的可變性和羅河鐵礦存在高地溫情況,在礦井總需風(fēng)量的基礎(chǔ)上需增加一定的備用系數(shù)。經(jīng)核算,最終確定羅河鐵礦井下通風(fēng)系統(tǒng)總供風(fēng)量為450 m3/s,按初步設(shè)計中礦山生產(chǎn)規(guī)模300萬t/a計算,萬噸風(fēng)量比為1.5[4-5]。
3.3 通風(fēng)方式與通風(fēng)系統(tǒng)
羅河鐵礦井下通風(fēng)系統(tǒng)結(jié)合礦山基建措施工程的布置,設(shè)計采用“三進二回”的通風(fēng)網(wǎng)路,進風(fēng)井、措施井和副井進風(fēng),專用回風(fēng)井回風(fēng)的中央對角式通風(fēng)系統(tǒng)。新風(fēng)由進風(fēng)井、副井和措施井進入井下-545 m進風(fēng)水平和-560 m運輸水平后通過設(shè)置于采場東側(cè)的采區(qū)進風(fēng)天井進入各個水平,風(fēng)流通過用風(fēng)地點后由設(shè)置于采場西側(cè)的回風(fēng)天井上排至-455 m回風(fēng)水平,最后經(jīng)總回風(fēng)機站通過1#、2#主回風(fēng)井排出地表。溜破系統(tǒng)的新鮮風(fēng)流通過粉礦回收電梯井分別進入到破碎水平、皮帶道水平、粉礦回收水平,清洗工作面以后通過破碎系統(tǒng)回風(fēng)井上排至-560 m運輸水平,在-560 m破碎系統(tǒng)回風(fēng)井口設(shè)置溜破系統(tǒng)回風(fēng)機站和除塵設(shè)備,污風(fēng)經(jīng)過除塵設(shè)備除塵達標后排放至-560 m運輸水平。
3.4 通風(fēng)設(shè)備與通風(fēng)工程
井下共設(shè)3級機站,通風(fēng)設(shè)備型號及安裝形式見表2。
表2 井下主要風(fēng)機安裝分布
經(jīng)現(xiàn)場調(diào)研,-455 m水平4條主回風(fēng)巷斷面設(shè)計施工面積為9 m2,4條巷道回風(fēng)斷面施工面積共計36 m2,系統(tǒng)設(shè)計風(fēng)量為450 m3/s,4條大巷回風(fēng)斷面偏小。為了保證通風(fēng)系統(tǒng)穩(wěn)定,為礦山后續(xù)持續(xù)發(fā)展留有余地,設(shè)計將-455 m水平4條回風(fēng)大巷斷面均刷大至15.49 m2。同時考慮到井下通風(fēng)系統(tǒng)的穩(wěn)定調(diào)控,在井下設(shè)置了部分通風(fēng)構(gòu)筑物,具體安裝位置和安裝形式見表3。
3.5 通風(fēng)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)解算結(jié)果
羅河鐵礦通風(fēng)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)共包括115個節(jié)點、181條分支、10個機站。通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化方案計算機網(wǎng)絡(luò)解算結(jié)果分別見表4、表5。
羅河鐵礦礦井總風(fēng)量為457.46 m3/s,滿足設(shè)計的礦井總風(fēng)量要求(450 m3/s),溜破系統(tǒng)進風(fēng)量為40.89 m3/s,通風(fēng)系統(tǒng)機站平均效率為85.3%。進風(fēng)井平均風(fēng)速為8.91 m/s;措施井平均風(fēng)速為1.24 m/s;副井進風(fēng)量為181.39 m3/s,平均風(fēng)速為5.47 m/s。1#回風(fēng)井平均風(fēng)速為9.29 m/s;2#回風(fēng)井平均風(fēng)速為9.97 m/s,各井筒進回風(fēng)風(fēng)速均符合礦山安全規(guī)程要求。
(1)通風(fēng)系統(tǒng)正常運行時,系統(tǒng)總風(fēng)量為469.21 m3/s,滿足通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化方案設(shè)計要求。系統(tǒng)風(fēng)機裝機容量為2 065 kW,實耗功率合計1 607.86 kW,系統(tǒng)風(fēng)機平均效率為80.96%,滿足“系統(tǒng)平均風(fēng)機靜壓效率不小于70%”[6]的要求。
表3 主要通風(fēng)工程和通風(fēng)構(gòu)筑物
表4 通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化方案解算結(jié)果
表5 通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化方案網(wǎng)絡(luò)解算風(fēng)量分配 m3/s
(2)溜破系統(tǒng)總進風(fēng)量為38.35 m3/s,溜破系統(tǒng)總回風(fēng)量為38.35 m3/s。
(3)通風(fēng)系統(tǒng)有效風(fēng)量合計326.20 m3/s,系統(tǒng)有效風(fēng)量率為69.52%,滿足通風(fēng)系統(tǒng)有效風(fēng)量率≥60%的合格標準[6]。
(4)各檢測點CO檢測值為(0~6 )×10-6,NO2檢測值為(0~0.1) ×10-6,SO2檢測值為(0~0.2) ×10-6,各測點均未檢測到H2S氣體,有毒有害氣體滿足規(guī)定限值要求[6],井下空氣質(zhì)量合格率為100%。
(1)在進行主要通風(fēng)設(shè)備選型時,應(yīng)充分考慮到井下分風(fēng)的問題,進風(fēng)機站風(fēng)機全壓不宜過高,僅克服進風(fēng)井筒通風(fēng)阻力即可,應(yīng)避免進風(fēng)機站風(fēng)壓過高而在進風(fēng)側(cè)形成的風(fēng)流循環(huán)現(xiàn)象。
(2)井下主要井筒和巷道的風(fēng)速在滿足安全規(guī)程要求的前提下還應(yīng)當(dāng)考慮其經(jīng)濟性,在保證通風(fēng)需要和規(guī)程要求的情況下應(yīng)進行通風(fēng)系統(tǒng)的經(jīng)濟性分析,避免因盲目減小通風(fēng)系統(tǒng)初期建設(shè)投資而增加通風(fēng)系統(tǒng)能耗,造成通風(fēng)系統(tǒng)運行成本過高。
[1] 吳 超.礦井通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)[M].長沙:中南大學(xué)出版社,2008.
[2] 《金屬礦井通風(fēng)防塵設(shè)計參考資料》編寫組.金屬礦井通風(fēng)防塵設(shè)計參考資料[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1982.
[3] 王運敏.現(xiàn)代采礦手冊:下冊[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2012.
[4] 《采礦設(shè)計手冊》編寫委員會.采礦設(shè)計手冊:礦床開采卷[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,1986.
[5] 周培棋,李弘煜,賈敏濤.丁家山鉛鋅礦通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化[J].現(xiàn)代礦業(yè),2014(9):148-149.
[6] 中華人民共和國國家安全監(jiān)督管理總局.AQ 2013.2—2008 金屬非金屬地下礦山通風(fēng)技術(shù)規(guī)范[S].北京:煤炭工業(yè)出版社,2009.
*“十二五”國家科技支撐計劃項目(編號:2012BAB14B01)。
2015-01-01)
賈敏濤(1987—),男,助理工程師,碩士,243000 安徽省馬鞍山市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)西塘路666號。