陳桂昌
(河南神馬尼龍化工有限責(zé)任公司,河南 平頂山 467013)
循環(huán)流化床鍋爐提效節(jié)能改造探討
陳桂昌
(河南神馬尼龍化工有限責(zé)任公司,河南 平頂山 467013)
文中介紹了這個(gè)公司1#循環(huán)流化床鍋爐存在的問題,分析了造成其帶負(fù)荷能力不足和排煙溫度高的原因,并提出了相應(yīng)的技術(shù)對(duì)策。這些技術(shù)措施的實(shí)施提高了鍋爐帶負(fù)荷能力,降低了鍋爐排煙溫度,鍋爐提效和節(jié)能改造達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
循環(huán)流化床鍋爐;負(fù)荷排煙溫度;提效;節(jié)能
某公司1#鍋爐是75 t/h中溫中壓CFB鍋爐。該鍋爐采用“П”型布置,框架支吊結(jié)構(gòu)。爐膛為膜式水冷壁。尾部設(shè)多組蛇形管受熱面和一、二次風(fēng)空氣預(yù)熱器。燃燒系統(tǒng)由旋風(fēng)分離器,U型回料閥,床下點(diǎn)火等系統(tǒng)組成。
自投產(chǎn)以來(lái),1#鍋爐存在較多問題:(1)鍋爐負(fù)壓拉不動(dòng),帶負(fù)荷困難,僅可以帶到65 t/h。(2)鍋爐床溫高,65 t/h時(shí)鍋爐床溫達(dá)到960~980 ℃,返料溫度達(dá)到1 000 ℃。(3)鍋爐分離器阻力大,65 t/h時(shí),鍋爐分離器阻力已達(dá)1 800 Pa。(4)鍋爐排煙溫度高,65 t/h時(shí)鍋爐排煙溫度達(dá)到180 ℃。
以上問題不僅降低了鍋爐效率,而且由于排煙溫度過高,直接影響到電除塵改布袋除塵的環(huán)保改造,環(huán)保和節(jié)能兩個(gè)方面都需要我們對(duì)1#鍋爐進(jìn)行必要的改造。
1.1 分離器改造方案
分離器是CFB鍋爐的關(guān)鍵部件,其主要作用是將大量高溫固體物料從氣流中分離出來(lái),送回爐膛,以維持爐膛的快速流態(tài)化運(yùn)行,保證燃料和脫硫劑多次循環(huán),為焦炭顆粒和脫硫劑停留時(shí)間的延長(zhǎng)提供條件。因此,分離器的分離效率對(duì)循環(huán)流化床鍋爐的運(yùn)行有直接影響,如果分離器效率偏低,顆粒將不能從煙氣中有效的分離出來(lái),這會(huì)使大量顆粒不經(jīng)循環(huán)而一次通過爐膛,會(huì)帶來(lái)鍋爐帶負(fù)荷能力差、燃燒效率低和脫硫效率低等問題。
1.1.1 現(xiàn)有分離器問題分析
1#鍋爐分離器筒體直徑3 000 mm,進(jìn)口截面2 200×700 mm,中心筒直徑1 400 mm,插入深度約1 390 mm,日常運(yùn)行時(shí)發(fā)現(xiàn)鍋爐分離器阻力大,通過對(duì)取得的循環(huán)灰樣和飛灰樣分析可以發(fā)現(xiàn),鍋爐的循環(huán)灰和飛灰粒徑較粗,此外爐膛中部壓差較低,顯然該分離器的分離效率較低。
1.1.1.1 分離器阻力偏大
鍋爐帶65 t/h負(fù)荷時(shí),鍋爐分離器阻力大,達(dá)1 800 Pa。折算到滿負(fù)荷條件下,即75 t/h時(shí),鍋爐分離器達(dá)2 400 Pa,遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)值,造成鍋爐帶負(fù)荷困難,引風(fēng)機(jī)耗電增加。
1.1.1.2 分離器分離效率下降問題
分離器關(guān)鍵參數(shù)設(shè)計(jì)不合理, 導(dǎo)致分離器分離效率下降,鍋爐帶負(fù)荷能力下降,尾部受熱面磨損加劇等一系列問題。
1.1.2 改造方案設(shè)計(jì)
針對(duì)1#鍋爐分離器存在的問題,并考慮到現(xiàn)場(chǎng)改造工作條件的限制和施工工期,應(yīng)該對(duì)影響分離器分離效率的結(jié)構(gòu)因素進(jìn)行微調(diào)。由于分離器筒體結(jié)構(gòu)、錐體結(jié)構(gòu)改造難度較大,工期較長(zhǎng),本次改造主要從分離器進(jìn)氣方式和入口結(jié)構(gòu)著手。
改造后,爐膛出口煙窗為1 400×2 250 mm,分離器進(jìn)口煙窗為880×2 250 mm。改造后爐膛出口煙氣流速約16 m/s,分離器進(jìn)口煙氣流速約24 m/s;分離器阻力降低約800 Pa,至1 500 Pa左右。分離器進(jìn)口煙道改造方案如圖1所示。
圖1 鍋爐分離器進(jìn)口煙道改造方案
1.2 降排煙溫度方案
1.2.1 H型省煤器
鍋爐原設(shè)計(jì)三級(jí)光管省煤器,錯(cuò)列布置,均采用φ32X4管子。計(jì)算表明,鍋爐排煙溫度高主要是由省煤器面積不足導(dǎo)致。因此,將最下級(jí)光管省煤器更換為H型省煤器,增加面積,降低排煙溫度,但H型省煤器較原光管省煤器增加煙氣阻力約200 Pa。改造方案如圖2所示。省煤器改造后計(jì)算參數(shù)表見表1。
圖2 H型省煤器改造方案
表1 H型省煤器改造計(jì)算參數(shù)表
H型省煤器蛇形管由Φ32×4 mm,材料20/GB3087 管子組成。H型省煤器鰭片規(guī)格180×32 mm,材料SPHC。省煤器以156 mm 的橫向節(jié)距沿整個(gè)尾部煙道的深度方向布置,共14 排。H型省煤器的給水由入口集箱 (φ219×12)引入,經(jīng)受熱面逆流而上,引至省煤器中間集箱(φ219×12)。再?gòu)闹虚g集箱引入原有上面兩級(jí)省煤器。
1.2.2 高過增加管排改造
鍋爐過熱器系統(tǒng)由低溫過熱器、高溫過熱器及噴水減溫系統(tǒng)組成。高、低溫過熱器均支撐布置在尾部豎井煙道中,光管錯(cuò)列布置,高、低過管子規(guī)格為Φ42×4。省煤器增加后,過熱蒸汽溫度會(huì)降低。因此,必須增加部分過熱器。在原高過管屏上方縱向增加12排受熱面,橫向排數(shù)、管子材料及規(guī)格與原高過一致;將原管屏切割后與增加管屏焊接;高過出口集箱利舊,升高約900 mm,需將原高過出口集箱到集汽集箱4根連接管道直段切割安裝。改造方案如圖3所示。
圖3 高過增加管排
1#鍋爐改造后,各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。鍋爐經(jīng)168 h運(yùn)行表明:
(1)1#爐負(fù)荷平均能達(dá)到75T/H,達(dá)到了性能考核指標(biāo),在滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí),引風(fēng)機(jī)檔板開度為80%左右,引風(fēng)機(jī)出力還有部分余量。
(2)滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí),排煙溫度為130 ℃左右,技改后排煙溫度下降了50 ℃,很好的完成了排煙溫度性能考核指標(biāo)。
(3)主蒸汽平均溫度430 ℃,提高了10 ℃,其中投入有部分減溫水,提升蒸汽溫度有明顯效果。
(4)排煙溫度降低50 ℃,鍋爐熱效率升高約二點(diǎn)五個(gè)百分點(diǎn)。
(5)排煙溫度降低后鍋爐除塵器效率明顯提高。
1#鍋爐改造后,鍋爐可以帶滿負(fù)荷,且分離器阻力降低約800 Pa,節(jié)省引風(fēng)機(jī)功率約50 kW。排煙溫度可以降低到130 ℃以下,確保布袋除塵器安全可靠運(yùn)行,且鍋爐效率提高了2.5%;鍋爐主汽溫度達(dá)到445 ℃;鍋爐床溫降低到930 ℃左右。
[1] 蔣敏華,肖 平. 大型循環(huán)流化床鍋爐技術(shù)[M]. 中國(guó)電力出版社,2009.
[2] 江建忠,史紅軍,王永鵬,等.保德神東2×135 MW CFB鍋爐爐內(nèi)脫硫系統(tǒng)改造[J]. 電力技術(shù),2010.
[3] 馮俊凱,岳光溪,呂俊復(fù).循環(huán)流化床燃燒鍋爐 [M]. 北京:電力工業(yè)出版社,2003.
Improvement of Efficiency of a Circulating Fluidized Bed Boiler
CHEN Gui-chang
(Nylon 66 salt Co. Ltd., Shenma Group, Pingdingshan 467013, Henan Province, China)
The purpose of this document is to describe the problem and improvement of a circulating fluidized bed boiler of Nylon 66 salt Co.Ltd.
CFB boiler; Load exhaust gas temperature; Improvement of efficiency; Energy saving
2015-03-08
2015-03-20
陳桂昌,男,高級(jí)工程師,中國(guó)平煤神馬集團(tuán)首席技術(shù)專家。
10.3969/j.issn.1009-3230.2015.04.007
TK229.2
B
1009-3230(2015)04-0025-05