• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

      蘇里格氣田單井排水增產新模式探討

      2015-02-13 03:41:38劉子兵薛崗劉鵬超
      石油工程建設 2015年3期
      關鍵詞:套壓油壓氣井

      劉子兵,薛崗,劉鵬超

      1.西安長慶科技工程有限責任公司,陜西西安710018

      2.大豐豐泰流體機械科技有限公司,江蘇鹽城224100

      蘇里格氣田單井排水增產新模式探討

      劉子兵1,薛崗1,劉鵬超2

      1.西安長慶科技工程有限責任公司,陜西西安710018

      2.大豐豐泰流體機械科技有限公司,江蘇鹽城224100

      在氣井開發(fā)過程中,隨著地層產能的下降,氣體攜液能力變差,嚴重影響了含水氣井的有效開發(fā)。文章提出采用一種新型的安裝在單井井口的同步回轉一體化排水增壓裝置,對油管進行抽吸,降低井口油壓,增大油管與地層、套管的壓差,通過套氣噴發(fā),帶出大量積液,達到增產目的。蘇里格氣田的現(xiàn)場試驗表明:該技術可大幅度提高氣體流速,打破井下原液位平衡,氣體攜液能力大大增強,大幅度增加氣井產氣量和延長穩(wěn)產時間。

      含水氣井;排水增產;同步回轉多相混輸泵

      0 引言

      蘇里格氣田是典型的低壓、低滲、低豐度“三低”氣田,單井產量低,壓力遞減快;隨著氣井開采時間的延長,地層能量逐漸下降,氣井攜液能力降低,氣井產出的水和天然氣凝析液不能及時采至地面,井筒逐漸產生積液,嚴重影響氣井產量,甚至出現(xiàn)水淹停產井。蘇里格氣田目前總井數(shù)約為7 000多口,受積液影響的生產氣井2 000口以上,占總井數(shù)的40%左右。對單井采取有效的排水增產工藝技術對提高氣田區(qū)塊產氣量的意義重大。

      1 降油壓套氣排水增產技術

      1.1 降油壓套氣排水增產技術簡介及機理分析

      該技術是將同步回轉排水增壓裝置安裝在氣井井口,通過降低井口油壓P2,增大地層壓力P0、套管壓力P1與P2的壓差,從而大幅度提高氣體流速;隨著P2的持續(xù)降低,假設P1不變,P1與P2的差值不斷增大,油管液位上升,套管液位下降,當套管液位下降至油管底部而失去液封作用時,大量套管氣與井底產氣涌入油管,將油管內大量股狀水托舉至地面,氣井實現(xiàn)了排液,油管液位大幅度降低,同時氣體通過油管液層的流動阻力也大大降低,氣井出現(xiàn)了產氣量大幅度提升的“爆發(fā)”現(xiàn)象,此時大量的氣液經裝置內部的旁通流程進入管網,裝置可處于低頻運轉或者停機狀態(tài),充分利用氣井的地層產能;“爆發(fā)”后的氣井產量逐漸趨于穩(wěn)定,為“爆發(fā)”前產量的數(shù)倍,攜液能力明顯增強,可以在較長時間內持續(xù)穩(wěn)產排液?!氨l(fā)”前后狀況示意見圖1。

      圖1 氣井“爆發(fā)”前后的狀態(tài)示意

      1.2 同步回轉多相混輸泵簡介

      同步回轉排水增壓裝置的核心設備為同步回轉多相混輸泵,該泵由西安長慶科技工程有限責任公司和江蘇大豐豐泰流體機械科技有限公司聯(lián)合研制而成,具有壓縮機、混輸泵和真空泵的多種功能,見圖2。該混輸泵在設計理念上實現(xiàn)了原創(chuàng)性突破,獨創(chuàng)氣缸與轉子同步回轉的新穎運動形式,具有360°旋轉式吸、排孔口。

      圖2 同步回轉多相混輸泵工作過程示意

      同步回轉多相混輸泵主要由圓柱體的轉子、氣缸和滑板構成,轉子與氣缸偏心布置,二者通過嵌入式滑板相連接;轉子內圓始終與氣缸外圓相切,二者之間形成的月牙形工作腔,通過滑板分割為周期性變化的吸入腔與排出腔,在氣缸和轉子處分別開設吸入孔口和排出孔口,實現(xiàn)介質的不斷吸入與增壓排出;混輸泵在運轉時,主軸驅動轉子,轉子通過滑板驅動氣缸,二者分別繞自身軸心做回轉運動,形成了氣缸與轉子之間同步回轉的運動形式。

      1.3 同步回轉多相混輸泵特點

      (1)摩擦磨損小。轉子與氣缸之間同步回轉,最大限度地降低了二者的相對運動速度,大大減少了轉子與氣缸之間的磨損,運轉可靠性高。

      (2)密封性能卓越。通過對轉子與氣缸之間偏心距的合理設計和二者間隙的合理控制,少量潤滑油(或液體)即可形成較大的密封面,極大地改善了傳統(tǒng)回轉壓縮機的密封問題,可單級高壓比增壓輸送。

      (3)工況適應性強?;燧敱迷O有獨特的旋轉式吸入、排出孔口,無論吸入壓力如何變化,介質進入混輸泵首先進入并充滿外殼與氣缸之間的容積,從而自動平衡在某一壓力值。在運轉中,吸入過程連續(xù)進行;在增壓過程中,達到用戶所需的排氣壓力,則開始排出?;燧敱脽o固定壓縮比,解決了傳統(tǒng)回轉壓縮機不可避免的過壓縮和壓縮不足的問題。

      (4)介質適應性寬廣。在運行過程中,排出腔始終與旋轉式的排出孔口相連通,介質中的硬顆粒泥沙會隨著同步回轉運動排出,不會在工作腔中劃傷通道造成泄漏。且不存在高壓封閉容積,可滿足任意比例氣液的增壓混輸,具有泵和壓縮機的雙重特性。

      (5)動力平衡性能好。所有回轉式運動部件皆繞自身軸心旋轉,只有質量較小的滑板產生較小的往復慣性力,幾乎沒有不平衡的旋轉慣性力,運轉平穩(wěn),噪聲較小。

      1.4 同步回轉排水一體化增壓裝置簡介

      裝置采用集裝箱結構,核心設備為同步回轉多相混輸泵,附加進氣過濾器、變頻電機、排氣緩沖罐、儲液罐、溫控回液機構、自動旁通流程、風機、冷卻器、可燃氣體檢測儀、閥門和管路等。裝置主要技術參數(shù)見表1。

      表1 同步回轉排水增壓裝置主要技術參數(shù)

      同步回轉排水增壓裝置可以實現(xiàn)如下功能:

      (1)任意比例氣液增壓混輸,進氣端無分離設備,無就地排放。

      (2)抗泥沙、段塞流能力強,無固定壓縮比,可適應氣井復雜多變的生產狀況。

      (3)具有自動旁通流程,氣井“爆發(fā)”后,大量氣液經旁通流程混輸至管網,實現(xiàn)自動保護。

      (4)自動控制變頻調速,適合產氣量不同的氣井。

      (5)具有溫控回液機構。

      (6)監(jiān)測可燃氣體濃度,超高限時風機自動開啟,保持橇內通風。

      (7)外輸壓力為管網壓力,不改變原生產系統(tǒng)。

      2 現(xiàn)場試驗情況

      2.1 整體情況

      試驗選取蘇里格氣田4口明顯存在積液的氣井,開展了同步降油壓套氣排水增產現(xiàn)場試驗,見表2。裝置采取間歇運行、激活為主的運行策略。試驗選取的4口井均有比較明顯的增產情況,初始套壓在一定程度上反映出了地層產能,所以初始套壓較高的氣井增產效果更為明顯,排液量可達40 m3/d左右。

      表2 試驗井的生產數(shù)據(jù)

      2.2 運行工況解析

      以3號井試驗期間的生產曲線為例,結合現(xiàn)場實際現(xiàn)象,著重分析一下該井的排水生產過程及同步回轉排水增壓裝置的運行情況。

      2.2.13 號井運行工況曲線1(見圖3)

      圖3 3號井運行工況曲線1

      圖3中的時間點1。開機初始階段,氣量迅速上升,此時是油管內氣體降壓膨脹過程釋放出的氣量,并不是地層氣進入氣井的產氣量。

      圖3中的時間點2。約10 min之后,油壓降至0.8 MPa,油套環(huán)間液位降至油管鞋口,9.6 MPa的高壓套氣開始進入油管,這時流量突然降至最低點,是因為瞬間套氣頂著一段水柱向上升造成的。

      圖3中的時間點3。套氣穿透水層帶著大股水噴出。

      圖3中的時間點4。關閉裝置,此時氣水經旁通單流外輸,井口流量計指示700 m3/h,油壓達到3 MPa(因為含大量游離水的氣體流動阻力較大)。

      2.2.23 號井運行工況曲線2(見圖4)

      圖4 3號井運行工況曲線2

      圖4中的時間點1。11點15分,套氣和地層氣攜帶大量水繼續(xù)噴發(fā),井口流量計顯示1 500 m3/h,由于有大量游離水,油壓達到3.6 MPa。

      圖4中的時間點2。氣量突然下降至550 m3/h,油壓突然進一步升高達4.8 MPa,這是因為在高氣速下,有一大股水柱被頂出氣井,這時油管外輸管道發(fā)出很大的水流聲,并產生了振動。

      圖4中的時間點3。水柱被排除后,套管氣大量噴發(fā),流量計指示瞬間流量為2 200 m3/h,這段噴發(fā)持續(xù)了約40 min,在這段時間里,由于套氣大量噴出,套壓從8 MPa降至6.3 MPa。

      圖4中的時間點4。套壓穩(wěn)定在6 MPa左右,表明此時套氣不再進入油管,這時的產氣量基本上是地層產氣量和油壓下降的膨脹氣量。由于此時油管內液位較低,同時套壓較低,因此地層產氣通過油管外輸?shù)臍饬咳员容^高,井口流量計瞬間流量為1500m3/h。

      對于地層產水的氣井,地層氣進入氣井數(shù)量高的時候,也是地層水進入氣井量大的時候,同時隨著油管內氣速的下降,被套氣噴發(fā)時攜帶上升的沒有排出井口的液體沿管壁大量回落,油管內液位迅速上升,氣井流量迅速下降。12點40分,瞬間流量降至1 000 m3/h。

      2.2.33 號井運行工況曲線3(見圖5)

      圖5 3號井運行工況曲線3

      圖5中的時間點1。隨著油管內液位的升高,地層氣通過油管外輸?shù)牧鲃幼枇ρ杆僭黾?,流速降低,產氣量快速下降,13點時產量為800m3/h,13點20分為400 m3/h。此時井筒內的液體一部分已由油管進入油套環(huán)空。在套壓還處于較低值時,由地層進入氣井的氣體除少部分由油管外輸外,大部分進入套管,套壓逐漸回升。13點59分套壓升到7 MPa,流量降至300 m3/h,油壓為1.8 MPa。

      圖5中的時間點2。13點59分開機對48-17-52井進行了第二次同步回轉排水增產作業(yè),14點28分油壓降至1.1 MPa,產生了又一次套氣噴發(fā)。最初的流量上升是油壓下降的原因。

      圖5中的時間點3、4。流量下降,油壓上升是典型的大量排水的結果。

      2.2.43 號井運行工況曲線4(見圖6)

      圖6 3號井運行工況曲線4

      圖6中的時間點1。流量突然下降,油壓上升表明有柱狀水排出。

      圖6中的時間點2。排水后套氣噴發(fā),同時地層進氣加大,16點23分流量達860 m3/h,套壓由7 MPa降至6.3 MPa。由于短時間里套管內積聚的氣體不多,第二次噴發(fā)的烈度遠低于第一次噴發(fā),但仍攜帶出不少的液體。第二次噴發(fā)從14點28分開始至18時30分左右結束。由于此期間油壓始終小于正常外輸油壓,所以裝置一直在低負荷運轉。17時30分套壓開始回升,套氣不再進入油管,由于此時因第二次噴發(fā)油管內液位較低,且套壓較低地層產氣量維持較高水平。

      圖6中的時間點3。至20時套壓增至7.8 MPa,氣井產氣量降至40 m3/h,第二次噴發(fā)估計增產氣量1 200 m3。

      次日上午10時,3號井套壓又恢復至9.6 MPa,井口瞬間流量40 m3/h,開始重復開機排水增產作業(yè),得到和前一天類似的結果。

      3 結束語

      從現(xiàn)場試驗結果可以看出,降油壓套氣排水增產工藝的排水效果是十分明顯的,經排水后的氣井產量大幅度提升,且可以穩(wěn)產一段時間,達到了預期的“四提高、兩降低”的試驗效果,即提高了氣田積液井的產量,提高了積液井的開井時率,提高了積液井的生命周期,提高了蘇里格氣田地面工藝流程的適應性;降低了井口冬季泡排增產的現(xiàn)場工作量,降低了積液對站場設備運行的影響。

      [1]楊光,劉祎,王登海,等.蘇里格氣田單井采氣管網串接技術[J].天然氣工業(yè),2007,27(12):128-129.

      [2]屈宗長.同步回轉式壓縮機的幾何理論[J].西安交通大學學報,2003,37(7):731-733.

      [3]Yang Xu,Qu Zongchang,Hu Xu,et al.Theoretical and experimental performance analysis of a synchronal rotary multiphase pump with the inlet gas volume fractions of 0-0.9[J].Proceedings of the IMechE,Part A:J ournal of Power and Energy,2012,226(6):727-737.

      [4]Yang Xu,Qu Zongchang,Wu Yuyuan.Leakage analysis of a synchronal rotary multiphase pump[J].Advanced Materials Research,2012,(562-564):635-638.

      Exploration of New Mode for Increasing Gas Production by Single-well WaterDrainage inSulige Gas Field

      LiuZibing1,Xue Gang1,LiuPengchao2
      1.Xi’anChangqing Technology Engineering Co.,Ltd.,Xi’an710018,China
      2.Dafeng FengtaiFluid Machinery Technology Co.,Ltd.,Yancheng 224100,China

      In the development process of natural gas,the ability of gas carrying liquid decreases with the gas productivity reduction from strata,which severely affects the development efficiency of gas wells containing water.This paper adopts a new type of synchronously rotary multi-phase pump installed in the single-well wellhead to pump up natural gas to the surface.The purap can reduce the oil pressure of wellhead,increase the pressure between oil pipe and stratum,also the pressure between oil pipe and casing.Along with the eruption of naturalgas,a large amount of liquid flows out.In this way,the production of natural gas increases.The test in Sulige Gas Field shows that this technique cangreatly improve the gas flow velocity,break the original balance of underground liquid level,increase the ability of gas carrying liquid and the gas production,and prolong the stable productiontime of the gas well.

      gas well containing water;water drainage for increasing gas production;synchronously rotary multi-phase pump

      10.3969/j.issn.1001-2206.2015.03.013

      劉子兵(1972-),男,四川南充人,高級工程師,1994年畢業(yè)于西南石油大學油氣儲運專業(yè),現(xiàn)從事油氣儲運方面的研究工作。

      2014-08-20

      猜你喜歡
      套壓油壓氣井
      氣井用水合物自生熱解堵劑解堵效果數(shù)值模擬
      海上油田油井數(shù)據(jù)分析技術研究
      科技風(2019年20期)2019-10-21 04:16:11
      自動化控制系統(tǒng)在新疆阜康煤層氣排采中的應用
      基于STM32F207的便攜式氣井出砂監(jiān)測儀設計
      電子制作(2018年9期)2018-08-04 03:31:16
      An optimization method:hummingbirds optimization algorithm
      氣井出砂動態(tài)監(jiān)測技術研究
      電子制作(2018年2期)2018-04-18 07:13:33
      氣大井合理套壓初探
      油壓高對汽輪機振動的影響和分析
      氣井節(jié)點分析技術在橋口井區(qū)的應用
      油井合理控套研究與應用
      化工管理(2014年3期)2014-08-15 00:51:32
      酒泉市| 周口市| 嵊泗县| 名山县| 精河县| 宁蒗| 太原市| 英超| 肇东市| 湘乡市| 格尔木市| 呼图壁县| 桐庐县| 万安县| 十堰市| 琼结县| 布尔津县| 新竹市| 芮城县| 中阳县| 遂川县| 保定市| 南投市| 阳东县| 潼关县| 奉节县| 邵阳县| 六枝特区| 珠海市| 惠州市| 都安| 彭山县| 鹰潭市| 邯郸县| 喀什市| 灌阳县| 长沙市| 全南县| 旬阳县| 射洪县| 绩溪县|