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      通過降低鍋爐爐膛結(jié)焦措施提高鍋爐效率

      2015-02-10 07:19:07周鵬濤吳忠良大慶油田電力集團宏偉熱電廠
      石油石化節(jié)能 2015年4期
      關(guān)鍵詞:制粉結(jié)焦磨煤機

      周鵬濤 吳忠良(大慶油田電力集團宏偉熱電廠)

      通過降低鍋爐爐膛結(jié)焦措施提高鍋爐效率

      周鵬濤 吳忠良(大慶油田電力集團宏偉熱電廠)

      鍋爐結(jié)焦現(xiàn)象在鍋爐運行過程中普遍存在,任何部位結(jié)焦都會影響受熱面的吸熱,降低鍋爐熱效率。電力集團宏偉熱電廠4#、5#鍋爐自投運以來,一直存在火焰沖刷爐膛底部的前、后斜墻水冷壁而結(jié)焦現(xiàn)象,極大地影響了鍋爐的熱效率,結(jié)焦嚴(yán)重情況下還導(dǎo)致鍋爐停運,影響熱電聯(lián)產(chǎn)經(jīng)濟運行。通過對鍋爐結(jié)焦原因進(jìn)行分析,實施了增加二次風(fēng)量,調(diào)整分離器擋板位置,合理配風(fēng)以及選用最佳磨煤機運行方式等措施,降低了鍋爐爐膛結(jié)焦率,提高了鍋爐熱效率。

      熱電廠 爐膛結(jié)焦 鍋爐效率 火焰中心 節(jié)能

      引言

      鍋爐結(jié)焦現(xiàn)象在鍋爐運行中普遍存在,爐膛的任何部位結(jié)焦都會對受熱面的吸熱造成影響,影響鍋爐的運行效率,嚴(yán)重情況下會導(dǎo)致鍋爐減負(fù)荷運行甚至停運。通過多年的鍋爐運行實踐發(fā)現(xiàn),鍋爐運行中爐膛結(jié)焦受爐膛內(nèi)火焰中心位置的直接影響。正常運行中爐膛火焰中心溫度可達(dá)1400~1600℃,由于火焰中心溫度在1000℃以上,形成的灰多呈熔化或軟化狀態(tài),如果灰軟化溫度較低,小于1260℃,灰粒子很容易達(dá)到軟化狀態(tài),容易發(fā)生嚴(yán)重結(jié)焦[1]。若火焰中心上移,則爐膛內(nèi)總換熱量減少,爐膛出口煙氣溫度升高,導(dǎo)致屏式過熱器結(jié)焦。若火焰中心位置下移,則爐膛內(nèi)換熱量增加,爐膛出口煙氣溫度下降,爐膛底部水冷壁前、后斜墻結(jié)焦。因此,將爐膛火焰中心的位置控制在合理范圍內(nèi),是降低鍋爐結(jié)焦保證鍋爐效率的重要措施。

      電力集團宏偉熱電廠4#、5#爐于2004年投產(chǎn),爐型為HG-410 t/h 540℃/9.8 MPa-FM16型,燃用內(nèi)蒙古東部褐煤,六角燃燒,配置6套風(fēng)扇磨煤機直吹式制粉系統(tǒng)。自投產(chǎn)以來,一直存在火焰沖刷爐膛底部的前、后斜墻水冷壁而結(jié)焦現(xiàn)象,極大地影響了鍋爐的熱效率;鍋爐滿負(fù)荷狀態(tài)下,爐膛結(jié)焦更加嚴(yán)重,出現(xiàn)過兩次因結(jié)焦嚴(yán)重而停爐的事故,對發(fā)電廠熱電聯(lián)產(chǎn)經(jīng)濟運行造成影響。因此,技術(shù)人員需要根據(jù)現(xiàn)場實際分析爐膛結(jié)焦的原因,通過運行調(diào)整及技術(shù)改造,科學(xué)控制爐膛火焰中心位置,降低爐膛結(jié)焦,提高鍋爐熱效率。

      1 鍋爐爐膛結(jié)焦原因分析

      1.1 風(fēng)扇磨煤機的制粉出力不均衡

      風(fēng)扇磨煤機制粉系統(tǒng)采取高溫爐煙、熱風(fēng)及低溫爐煙三介質(zhì)干燥原煤,隨著運行時間的增加,風(fēng)扇磨煤機工作轉(zhuǎn)速高,沖擊板和護(hù)甲磨損較嚴(yán)重,機件磨損后磨煤出力明顯下降[2]。多臺風(fēng)扇磨煤機同時制粉時,由于磨損程度不同,產(chǎn)生一次風(fēng)動力偏差和燃燒速度偏差,致使火焰偏斜和火焰中心下移,是導(dǎo)致鍋爐爐膛底部結(jié)焦的原因之一。

      1.2 風(fēng)扇磨煤機分離器擋板位置不當(dāng)

      風(fēng)扇磨煤機分離器內(nèi)裝有4層擋板,通過調(diào)整擋板位置來控制煤粉細(xì)度和通風(fēng)量。運行中發(fā)現(xiàn)各磨煤機的分離器擋板位置各不相同,制粉細(xì)度差別很大,擋板位置不合理的磨煤機磨制合格率較低,噴入爐膛內(nèi)的粗煤粉吸熱量大,燃燒時間較長,這是導(dǎo)致鍋爐爐膛底部結(jié)焦的原因之一。

      1.3 二次風(fēng)門的結(jié)構(gòu)不合理

      鍋爐采取六角燃燒分級式配風(fēng)方式,每角配置8個二次風(fēng)門口、1個油槍風(fēng)門口和2個中心十字風(fēng)門口。二次風(fēng)口擋板處裝有圈形限位,經(jīng)計算擋板通風(fēng)面積為50 760 mm2。通風(fēng)量小煤粉的燃燒速度降低,火焰中心下移,是導(dǎo)致鍋爐爐膛底部結(jié)焦的原因之一(圖1)。

      圖1 二次風(fēng)門改造前通風(fēng)面積示意圖

      1.4 爐內(nèi)熱負(fù)荷分布不均

      宏偉熱電廠燃用內(nèi)蒙古東部褐煤,該煤種具有灰熔點低和易結(jié)焦的特性,設(shè)計燃煤發(fā)熱量11.3 kJ/kg,5臺磨煤機鍋爐帶滿負(fù)荷。然而,在實際運行中燃用煤發(fā)熱量在10.8~14.6 kJ/kg范圍內(nèi)變化,燃用煤的發(fā)熱量高時,運行4臺風(fēng)扇磨煤機即可以將鍋爐帶至滿負(fù)荷。此種運行方式各風(fēng)扇磨煤機出力偏差更大,火焰偏斜更為明顯,爐膛熱負(fù)荷分布不均,是導(dǎo)致爐膛結(jié)焦的原因之一。

      2 降低鍋爐爐膛底部結(jié)焦的措施

      2.1 合理分配風(fēng)扇磨煤機出力,減少火焰偏斜

      合理控制給煤機轉(zhuǎn)速,均衡調(diào)整風(fēng)扇磨煤機制粉量,控制風(fēng)扇磨煤機制粉偏差。通風(fēng)出力調(diào)整,可采取開大熱風(fēng)門,增加通風(fēng)出力的方法,提高一次風(fēng)動力,減小磨煤機的通風(fēng)偏差。同時要加強對風(fēng)扇磨煤機的定期輪換和維修維護(hù),確保風(fēng)扇磨煤機的出力。

      2.2 減少二次風(fēng)門的局部阻力,增加二次風(fēng)量

      二次風(fēng)口擋板設(shè)有限位角鋼,局部阻力增大,通風(fēng)面積減小。采取割掉限位角鋼,焊接點狀定位鐵釘?shù)姆椒▉頊p少局部阻力。通風(fēng)面積由原來的50 760 mm2增加至 71 340 mm2,增加通風(fēng)面積40.54%。通風(fēng)面積增大,通風(fēng)量相應(yīng)地增加,二次風(fēng)與一次風(fēng)的混合加強,燃燒速度加快,火焰中心提高(圖2)。

      圖2 二次風(fēng)門改造后通風(fēng)面積示意圖

      2.3 調(diào)整分離器擋板,提高煤粉細(xì)度

      檢查風(fēng)扇磨煤機的分離器擋板,將各分離器擋板位置調(diào)整到水平下傾30°,統(tǒng)一擋板位置,控制煤粉細(xì)度和通風(fēng)出力均衡。

      加強風(fēng)扇磨煤機的回粉管檢查,發(fā)現(xiàn)回粉不暢及時聯(lián)系檢修處理,從而保證風(fēng)扇磨煤機的制粉細(xì)度穩(wěn)定(圖3)。

      圖3 分離器擋板位置

      2.4 合理配風(fēng),提高火焰中心位置

      鍋爐熱風(fēng)設(shè)計為六角布置,熱風(fēng)道連接在配風(fēng)器的中上部,中部為油槍二次風(fēng),噴射形式為旋流,并且通風(fēng)面積較大,對臨近的平流二次風(fēng)和爐內(nèi)燃燒產(chǎn)生干擾。在實際運行中通過調(diào)整各角總二次風(fēng)門及各分二次風(fēng)門的開度,減小了旋流二次風(fēng)對爐內(nèi)煙氣和平流二次風(fēng)的擾動,強化二次風(fēng)與一次風(fēng)的混合,加快了燃燒速度,提高了火焰中心位置(圖4)。

      圖4 中心風(fēng)噴燃器結(jié)構(gòu)

      2.5 根據(jù)鍋爐負(fù)荷,選用最佳磨煤機運行方式

      4#、5#鍋爐爐膛斷面設(shè)計為正方形,深度和寬度均為9980 mm,假想切圓為840 mm。通過三角函數(shù)可計算出各噴燃器的噴射射程:1#、4#角噴燃器射程為4990/cos 27°≈5600 mm;2#、5#角噴燃器射程為4990/sin 87°15'≈4997 mm;3#、6#角噴燃器射程為4990/cos31°≈5333mm。

      由此可以看出,6個燃燒角有3個不同的射程,一次風(fēng)噴射速度隨著距離的延長動力是逐漸減弱的,因此,每股一次風(fēng)煤粉氣流對爐膛火焰中心假想切圓的干擾動力是不一樣的(圖5)。射程越長,一次風(fēng)動力和燃燒膨脹力對假想切圓干擾力越小,相反射程越短,一次風(fēng)動力和燃燒膨脹力對假想切圓干擾力越大。

      圖5 HG-410 t/h鍋爐噴燃器角度示意圖

      鍋爐帶滿負(fù)荷時,在燃煤發(fā)熱量較低的情況下,可選用5臺風(fēng)扇磨煤機運行,這種運行方式共有6個,可以選用任意5臺磨煤機運行(圖6)。

      圖6 5臺磨煤機運行燃燒示意圖

      當(dāng)鍋爐負(fù)荷在75%~90%時,可選用4臺風(fēng)扇磨煤機帶負(fù)荷,在正常運行中盡量選用正對角和斜對角運行方式,以防止?fàn)t內(nèi)熱負(fù)荷偏差。盡可能地避免偏角和缺角運行(圖7、圖8)。

      3 效益分析及結(jié)論

      通過采取以上措施,在實際生產(chǎn)中運行4臺風(fēng)扇磨煤機即可以保證鍋爐在高負(fù)荷區(qū)域運行,鍋爐蒸發(fā)量相對于以前增加了62.6 t/h;同時少運行1套制粉系統(tǒng),年節(jié)約用電160×104kWh,制粉系統(tǒng)年節(jié)約維修費用38萬元,并且鍋爐運行平穩(wěn),燃燒良好無結(jié)焦,減少了燃燒不穩(wěn)投油助燃頻率,降低了燃料消耗,提高了爐效。

      圖7 4臺磨煤機運行正對角燃燒示意圖

      圖8 4臺磨煤機運行斜對角燃燒示意圖

      [1]李青,高山,薛彥亭.火力發(fā)電廠節(jié)能技術(shù)及其應(yīng)用[M].北京:中國電力出版社,2007:196-197.

      [2]葉江明.電廠鍋爐原理及設(shè)備[M].3版.北京:中國電力出版社,2010:68-69.

      10.3969/j.issn.2095-1493.2015.004.012

      2014-08-28)

      周鵬濤,工程師,1998年畢業(yè)于黑龍江省農(nóng)墾師專,從事電廠鍋爐運行工作,E-mail:zhoupt@cnpc.com.cn,地址:黑龍江省大慶油田電力集團宏偉熱電廠發(fā)電分廠,163411。

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