柳新林
(包頭市愛(ài)普特環(huán)境科技發(fā)展有限公司 內(nèi)蒙古包頭 014030)
關(guān)于選礦廠清潔生產(chǎn)方案的研究
柳新林
(包頭市愛(ài)普特環(huán)境科技發(fā)展有限公司 內(nèi)蒙古包頭 014030)
北方地區(qū)鐵礦資源豐富,選礦廠遍布各大省市,成為地方財(cái)政的主要支柱。由于選礦廠的技術(shù)工藝特點(diǎn),粉塵排放量較大,容易造成大氣污染。目前國(guó)家非常重視大氣污染防治,對(duì)老舊選礦廠開(kāi)展清潔生產(chǎn)審核工作勢(shì)在必行。文章結(jié)合包鋼選礦廠開(kāi)展清潔生產(chǎn)審核工作的過(guò)程,挖掘適合選礦廠的清潔生產(chǎn)方案,以達(dá)到減少污染物排放的目的。
選礦廠;清潔生產(chǎn)方案
清潔生產(chǎn)審核指按照一定程序,對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行調(diào)查和診斷,找出能耗高、物耗高、污染重的原因,提出減少有毒有害物料的使用、產(chǎn)生,降低能耗、物耗以及廢物產(chǎn)生的方案,進(jìn)而選定技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)合算及符合環(huán)境保護(hù)的清潔生產(chǎn)方案的過(guò)程。包鋼選礦廠清潔生產(chǎn)審核重點(diǎn)為大氣污染治理,提出4個(gè)減少大氣污染的清潔生產(chǎn)方案。投入:3465萬(wàn)元。效益:減排粉塵229.42t/a,節(jié)標(biāo)煤700t/a,減排二氧化硫2.68t/a,減排氮氧化物3.54 t/a,減排固廢270t/a,產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益12.96萬(wàn)元/a。
1.1 方案簡(jiǎn)述
原翻車機(jī)及下料、轉(zhuǎn)運(yùn)皮帶采用布袋收塵,但仍有粉塵排放。為進(jìn)一步減少粉塵排放,在原基礎(chǔ)上,增加微米級(jí)干霧抑塵設(shè)施。
1.2 方案工藝
其工作原理分為兩個(gè)部分:(1)封塵:在皮帶機(jī)頭部和尾部裝設(shè)密封導(dǎo)料槽,以防止落料管內(nèi)落料時(shí)大量料塵飛揚(yáng),并安裝循環(huán)旁路管。導(dǎo)料槽的側(cè)向密封,在其下部裝設(shè)橡膠皮,直接與皮帶密封接觸,在頭部傳動(dòng)滾筒處設(shè)擋簾隔離。(2)抑塵:在導(dǎo)料槽、頭部溜槽的密封罩上設(shè)計(jì)安裝萬(wàn)向節(jié)噴霧器總成,在密閉罩內(nèi)形成1個(gè)霧池,粉塵與霧充分接觸、吸附、凝聚,含粉塵的空氣遇到霧增加濕度以后,霧與粉塵粒粘結(jié)在一起形成較大顆粒在重力的作用下下落,達(dá)到抑塵效果。
1.3 方案的主要設(shè)備
14套微米級(jí)干霧機(jī)及控制器總成若干、3套儲(chǔ)氣罐。
1.4 方案投入和效益
方案投入2600萬(wàn)元。主要為環(huán)保減排方案,有效減小粉塵排放,改善職工工作環(huán)境。根據(jù)地面清掃工作的統(tǒng)計(jì),原翻車機(jī)室排放到外環(huán)境粉塵約為252t/a,增加干霧抑塵后,抑塵效果為50%,排放到外環(huán)境的粉塵約為126 t/a。相當(dāng)于減少向外環(huán)境排放粉塵126t/a。收集到的粉塵回用于生產(chǎn),折合經(jīng)濟(jì)效益:126t×131.6元/t×10-4=1.66萬(wàn)元。
2.1 方案簡(jiǎn)述
原破碎車間采用沖擊式水處理除塵器,除塵效率75%,效果差。全部拆除后新安裝脈沖式布袋除塵器。
2.2 方案的主要設(shè)備
新安裝46臺(tái)氣箱脈沖式布袋除塵器。
2.3 方案費(fèi)用和效益
方案投入400萬(wàn)元,主要為環(huán)保減排方案,有效減小粉塵排放,改善職工工作環(huán)境。原破碎車間14臺(tái)沖擊式水處理除塵設(shè)備除塵效率為75%,根據(jù)實(shí)測(cè)結(jié)果計(jì)算,通過(guò)煙囪排放外環(huán)境粉塵為96t/a,車間地面粉塵通過(guò)沖洗水排到尾礦庫(kù)。方案實(shí)施后,更換的布袋除塵器除塵效率為99%,排塵管通入地下,不向外環(huán)境排塵。相對(duì)于改造前,減少向外環(huán)境排放粉塵96t/a。另外根據(jù)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì),新安裝的46臺(tái)布袋除塵器收集到粉塵為859t/a,收集到的粉塵回用于生產(chǎn),折合經(jīng)濟(jì)效益:859t×131.6元/t×10-4=11.3萬(wàn)元/a。
3.1 方案簡(jiǎn)述
尾礦庫(kù)地理位置處于少雨干燥區(qū)域,堤壩表土裸露,易造成揚(yáng)塵。為有效治理?yè)P(yáng)塵問(wèn)題,對(duì)尾礦壩坡進(jìn)行生態(tài)性團(tuán)粒噴播綠化,施工范圍在尾礦壩觀光平臺(tái)與舊回水站之間1000m。并配備一臺(tái)遠(yuǎn)程噴霧機(jī),將粉塵凝結(jié)成顆粒團(tuán)后沉降。
3.2 方案工藝
尾礦壩坡種草方案:(1)對(duì)邊坡進(jìn)行削坡處理使裸露坡體的坡度小于45度。(2)在坡面上安裝噴淋系統(tǒng),種植面積約為30000平方米。遠(yuǎn)程噴霧機(jī)方案:該設(shè)備可將水霧化成與粉塵大小相當(dāng)?shù)乃?,接觸后被濕潤(rùn)的粉塵顆粒繼續(xù)吸附其他粉塵顆粒,由于自身的重力作用而沉降。
3.3 方案的主要設(shè)備
購(gòu)置一臺(tái)由秦皇島思泰意達(dá)科技發(fā)展有限公司提供的遠(yuǎn)程噴霧機(jī),型號(hào):FCF60。
3.4 方案費(fèi)用和效益
方案投入440萬(wàn)元,其中種草400萬(wàn)元,遠(yuǎn)程噴霧機(jī)40萬(wàn)元??山档臀驳V壩觀光平臺(tái)與舊回水站之間的揚(yáng)塵污染,并減小本區(qū)域的沙化問(wèn)題,改善周邊生態(tài)環(huán)境,生態(tài)效益明顯。
4.1 方案簡(jiǎn)述
原尾礦車間濃縮泵站供暖采用2臺(tái)2t/h的燃煤鍋爐。現(xiàn)拆除燃煤鍋爐,改造為電取暖。
4.2 方案的主要設(shè)備
電取暖設(shè)備20套。
4.3 方案費(fèi)用和效益
方案投入25萬(wàn)元,節(jié)標(biāo)煤700t/a、減排二氧化硫2.68t/a、減排氮氧化物3.54 t/a、減排固廢270 t/a、減排粉塵7.42t/a。
通過(guò)不斷挖掘選礦廠粉塵治理的清潔生產(chǎn)方案,可有效降低選礦廠生產(chǎn)過(guò)程中粉塵的排放量,為改善大氣環(huán)境質(zhì)量作出貢獻(xiàn),同時(shí)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力也得到提升。
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柳新林(1985—),男,助理工程師,從事環(huán)境監(jiān)理、清潔生產(chǎn)審核工作。