張金蓮 張要軍 黃進(jìn)獻(xiàn)
(1.洛陽鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司;2.中航鋰電(洛陽)有限公司)
七鉬酸銨制備新工藝的研究
張金蓮1張要軍2黃進(jìn)獻(xiàn)1
(1.洛陽鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司;2.中航鋰電(洛陽)有限公司)
七鉬酸銨傳統(tǒng)的間歇式蒸發(fā)結(jié)晶制備工藝因產(chǎn)量低、生產(chǎn)成本高、質(zhì)量不穩(wěn)定等缺點,無法滿足當(dāng)前用戶的需求。設(shè)計了一種新的七鉬酸銨制備工藝路線,對其中的關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行了研究,結(jié)果表明:①冷卻結(jié)晶前,在七鉬酸銨水溶性和鉬含量達(dá)標(biāo)的前提下,通過結(jié)晶母液循環(huán),控制溶液密度為1.50 g/cm3、pH值6.0~7.0、溫度不高于70 ℃,能增加新工藝的產(chǎn)能和生產(chǎn)效率;②為使松裝比滿足要求,結(jié)晶過程中的攪拌速度控制在65~75 r/min;③結(jié)晶產(chǎn)品的烘干工藝影響七鉬酸銨的鉬含量和含水量,可根據(jù)需要,選擇合適的烘干時間和溫度。采用新工藝制備的七鉬酸銨粒度均勻、晶型規(guī)則,水溶性和鉬含量分別達(dá)到44 g/100 mL、54%以上,滿足中石化餾分油加氫催化劑對活性組分的要求。七鉬酸銨新的制備工藝較傳統(tǒng)工藝顯示出優(yōu)越性,具有推廣應(yīng)用價值。
七鉬酸銨 結(jié)晶 攪拌速度 水溶性
七鉬酸銨是鉬冶金生產(chǎn)過程中的重要附加值產(chǎn)品,因其自身良好的水溶性被廣泛應(yīng)用于化工行業(yè),特別是在石油加氫催化劑、脫硫脫硝觸媒、丙烯腈單體和苯乙烯單體等的制造,以及民用高分子樹脂合成等領(lǐng)域內(nèi)作為重要原料被大量使用[1-3]。七鉬酸銨傳統(tǒng)制備工藝采用間歇式蒸發(fā)結(jié)晶(結(jié)晶溶液密度在1.50 g/cm3左右),快速冷卻、結(jié)晶后離心甩干獲得七鉬酸銨產(chǎn)品。由于工藝設(shè)備結(jié)構(gòu)不合理如攪拌電機(jī)轉(zhuǎn)速不可控制等,造成七鉬酸銨產(chǎn)品不僅粒度分布不均勻、晶形不規(guī)則,而且生產(chǎn)成本較高。
目前國內(nèi)七鉬酸銨生產(chǎn)廠家數(shù)量少、規(guī)模小,大都采用傳統(tǒng)工藝進(jìn)行生產(chǎn),生產(chǎn)能力和效率低,水分控制難度大,產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。盡管產(chǎn)品化學(xué)成分組成較好,但其他衡量因素如物理性能指標(biāo)與國外相比還存在一定的差距[4-7]。目前,隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和科技的進(jìn)步,下游產(chǎn)業(yè)對七鉬酸銨產(chǎn)品的質(zhì)量提出更高的要求,傳統(tǒng)工藝制備的七鉬酸銨已不能滿足用戶需求,需要一種新的制備工藝來升級、替代傳統(tǒng)工藝。
七鉬酸銨新工藝制備流程見圖1。
相比傳統(tǒng)工藝的間歇式蒸發(fā)結(jié)晶,新的制備工藝采用冷卻結(jié)晶,結(jié)晶溶液的密度、pH值、溫度等工藝條件,結(jié)晶過程攪拌速度,烘干過程中時間和溫度都會影響最終七鉬酸銨產(chǎn)品的質(zhì)量,因此對新工藝關(guān)鍵技術(shù)的研究,有利于確定最佳工藝條件。
圖1 新工藝制備流程
2.1 冷卻結(jié)晶前工藝條件的控制
在借鑒國內(nèi)外同行生產(chǎn)七鉬酸銨先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行條件優(yōu)化,確定了結(jié)晶母液循環(huán)試驗方案(包括鉬酸銨溶液的密度和溫度的控制)。用四鉬酸銨配制溶液的過程中選擇特殊的過濾設(shè)備,確保過濾過程溶液不結(jié)晶,避免其他鉬酸銨產(chǎn)品析出,造成七鉬酸銨溶液濁度升高,降低七鉬酸銨的水溶性。經(jīng)過反復(fù)試驗,制定出合理工藝,確保七鉬酸銨的水溶性和鉬含量達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。為了增加生產(chǎn)效率和產(chǎn)能,試驗中控制溶液密度在1.50 g/cm3左右,pH值6.0~7.0,溫度不超過70 ℃。
2.2 結(jié)晶過程攪拌速度的確定
冷卻結(jié)晶過程中溶液冷卻采用冷水和液氨分級進(jìn)行,并控制冷卻降溫速度為2 ℃/min,冷卻結(jié)晶40 min。七鉬酸銨的松裝體積受松裝比決定,并與產(chǎn)品粒度大小密切相關(guān)。粒度大小主要通過結(jié)晶過程的攪拌速度來控制的??蛻粢蟮乃裳b比在1.4~1.5,為滿足該要求,在其他條件一定下,進(jìn)行了攪拌速度對松裝比的影響試驗,同時考察產(chǎn)品的粒度外觀,結(jié)果見表1。
表1 不同攪拌速度對七鉬酸銨松裝比及粒度外觀的影響
由表1可知,為滿足松裝比要求,最終攪拌速度控制在65~75 r/min,此時產(chǎn)品外觀粒度表現(xiàn)為小顆粒和較小顆粒,基本滿足需要。在此冷卻結(jié)晶工藝條件下,最終可得到粒度分布均勻、晶體形貌規(guī)則、松裝比合適的七鉬酸銨產(chǎn)品。
2.3 結(jié)晶產(chǎn)品的烘干工藝
四水七鉬酸銨在一定條件下烘干脫水,轉(zhuǎn)變?yōu)橐凰咩f酸銨:
(NH4)6Mo7O24·4H2O →(NH4)6Mo7O24·H2O + 3H2O .
在生產(chǎn)七鉬酸銨時,可根據(jù)客戶的要求,采取相應(yīng)的烘干工藝以獲得目標(biāo)產(chǎn)品。結(jié)晶產(chǎn)品的烘干目的是降低水分,使鉬含量達(dá)標(biāo)。烘干效果主要受烘干時間及烘箱的烘干溫度影響。稱取一定量的七鉬酸銨濕產(chǎn)品放入溫控烘箱中進(jìn)行烘干,分別考察不同烘干時間和烘干溫度對七鉬酸銨鉬含量、水分的影響,見表2、表3。
表2 溫度為65 ℃,不同烘干時間對七鉬酸銨的影響
表3 烘干時間為5 h,不同烘干溫度對七鉬酸銨的影響
表2、表3表明,烘干時間或烘干溫度的增加,均會使鉬含量增加,水分降低。試驗結(jié)果表明:①隨著烘干時間的延長,松裝體積FV也隨之增加,揮發(fā)物含量隨之減少;②烘干溫度超過80 ℃時,產(chǎn)品粉化現(xiàn)象嚴(yán)重,嚴(yán)重破壞了外觀晶型。因此烘干時間與溫度要控制在合適的范圍,具體根據(jù)產(chǎn)品的要求和試驗確定。
3.1 新工藝和傳統(tǒng)工藝比較
新工藝生產(chǎn)七鉬酸銨不僅產(chǎn)品質(zhì)量更好、產(chǎn)量更高,而且能節(jié)約原料。采用新工藝生產(chǎn)每噸七鉬酸銨可節(jié)約硝酸600 kg、液氨150 kg。新工藝和傳統(tǒng)工藝生產(chǎn)情況對比見表4。
表4 新工藝和傳統(tǒng)工藝生產(chǎn)情況對比
3.2 新工藝制備的七鉬酸銨檢驗
對新工藝制備的產(chǎn)品采用KBr壓片法進(jìn)行紅外光譜測試。結(jié)果表明,產(chǎn)品紅外光譜圖與七鉬酸銨標(biāo)準(zhǔn)紅外光譜圖相符,說明該產(chǎn)品為鉬酸銨。
進(jìn)一步分析結(jié)果表明:①新工藝制備的七鉬酸銨鉬含量均在54%以上; ②在合適的烘干時間、溫度下,七鉬酸銨水分能控制在0.6%以下,滿足國外苛刻的水分要求,且產(chǎn)品粒度分布均勻、晶型規(guī)則;③按國外標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行水溶性檢測,69.3 g去離子水中加入30.7 g七鉬酸銨,在25 ℃下攪拌10 min,溶液澄清透明,pH值在5.5左右,可滿足國外用戶要求。
對產(chǎn)品進(jìn)行主要化學(xué)成分分析,結(jié)果見表5;將新工藝制備的七鉬酸銨作為試驗劑由中石化集團(tuán)石油化工科學(xué)研究院與現(xiàn)參比的七鉬酸銨進(jìn)行對比分析試驗,結(jié)果見表6。
表5 七鉬酸銨的主要化學(xué)成分分析結(jié)果 %
元素MoAlCaKNa含量54.60.0040.0050.0050.004元素FeCuSiPbMg含量0.0060.0020.0040.0040.003
表6 對比分析結(jié)果
注:條件1、條件2和條件3分別在325、340和355 ℃條件下,其他操作條件相同。
由表5、表6可知,試驗劑七鉬酸銨產(chǎn)品化學(xué)成分組成更符合質(zhì)量要求;新工藝制備的七鉬酸銨產(chǎn)品雜質(zhì)含量小于參比劑,摻入催化劑后催化劑堆密度與摻入?yún)⒈葮悠方咏?,脫硫活性和脫氮活性與參比樣品相當(dāng)。因此所生產(chǎn)的七鉬酸銨適合用作石油化工科學(xué)研究院研發(fā)的餾分油加氫催化劑的活性組分。
(1)傳統(tǒng)的七鉬酸銨制備工藝采用間歇式蒸發(fā)結(jié)晶,具有處理時間長、雜質(zhì)含量易超標(biāo)、溶液水分控制較難的缺點,使產(chǎn)品產(chǎn)量低且產(chǎn)品粒度不均勻、晶型不規(guī)則,已滿足不了目前市場對七鉬酸銨的質(zhì)量要求。
(2)新制備工藝采用冷卻結(jié)晶、結(jié)晶后母液循環(huán)利用,控制溶液密度在1.50 g/cm3左右,pH值6.0~7.0,溫度不超過70 ℃。不但確保了七鉬酸銨產(chǎn)品的鉬含量和水分達(dá)標(biāo),還縮短了工藝流程,降低了生產(chǎn)周期達(dá)1 d/t,降低了工人的勞動強(qiáng)度20%以上,大大減少原料硝酸和液氨的使用量;控制結(jié)晶過程中攪拌速度在65~75 r/min,最終使七鉬酸銨粒度分布均勻,晶型規(guī)則,質(zhì)量穩(wěn)定。
(3)新工藝較傳統(tǒng)工藝在保證七鉬酸銨產(chǎn)品性能滿足國內(nèi)外客戶要求的前提下,生產(chǎn)效率提高了30%,生產(chǎn)成本降低了2 000元/t以上,具有較大的推廣應(yīng)用價值。
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2015-08-17)
張金蓮(1969—),女,工程師,471000 河南省洛陽市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)(辛店)金鑫路。