黃元福
(中海石油福建新能源有限公司 福建廈門)
主氣化器是LNG氣化站的關(guān)鍵設(shè)備之一,在LNG氣化站運(yùn)行過程中,最常見的故障是氣化器焊縫處發(fā)生泄漏,泄漏不僅造成天然氣損失,更給安全生產(chǎn)帶來重大隱患。要保證氣化器長周期安全運(yùn)行,必須在氣化器制造材料選擇、結(jié)構(gòu)設(shè)計、制造工藝及質(zhì)量、運(yùn)輸安裝、操作使用等方面引起重視。中海石油福建新能源有限公司某LNG氣化站主氣化器短時間內(nèi)頻繁發(fā)生焊縫泄漏,通過對泄漏原因進(jìn)行分析,提出主氣化器結(jié)構(gòu)改進(jìn)方案,徹底解決了氣化器泄漏問題。
LNG氣化站,裝置規(guī)模為4臺50 m3的LNG儲罐,配備6臺氣化量2000 m3/h的主氣化器,主氣化器技術(shù)參數(shù)見表1。
表1 主氣化器主要技術(shù)參數(shù)
氣化站于2010年5月投產(chǎn)運(yùn)行,實際供氣負(fù)荷1250~1600 m3/h天然氣,年運(yùn)行時間8760 h。由于主氣化器實際汽化效率低于銘牌標(biāo)稱,生產(chǎn)過程中2~3臺氣化器并聯(lián)運(yùn)行,每8 h切換一次。
2012年4月17日,1#主氣化器進(jìn)口第3列c行(圖1)換熱管頂部彎頭與接管焊縫出現(xiàn)肉眼可見裂紋,裂紋寬約1 mm,長約2 mm,形狀如圖2所示。經(jīng)過將該臺氣化器與生產(chǎn)系統(tǒng)隔離、氮?dú)庵脫Q合格,組織人員對焊縫裂紋進(jìn)行修復(fù)焊補(bǔ),試壓試漏合格后重新投入生產(chǎn)運(yùn)行。
圖1 氣化器裂紋位置
圖2 氣化器焊縫裂紋形狀
2012年4月至2013年4月,6臺主氣化器在不同的部位先后發(fā)生了7次焊縫開裂故障,焊縫裂紋形狀與圖2相似,故障情況見表2。
表2 主氣化器故障情況統(tǒng)計表
氣化器工作過程中,吸熱使前幾列導(dǎo)熱管外環(huán)境溫度下降,運(yùn)行一段時間后,附著在導(dǎo)熱管外表面的水分逐漸結(jié)冰,降低了氣化器的換熱效率,影響氣化效果。因此,氣化器運(yùn)行時需要定期切換。當(dāng)某臺氣化器停止運(yùn)行時,進(jìn)口閥關(guān)閉后,部分LNG殘留在氣化器底部位置,與周邊空氣交換熱量后繼續(xù)氣化,由于導(dǎo)熱管外表被冰包裹,此時管內(nèi)殘余的LNG隨著導(dǎo)熱管外表包裹冰的緩慢融化而相對緩慢氣化,溫度上升并接近環(huán)境溫度的時間較長。但在氣化器上部,殘余LNG較少,導(dǎo)熱管外表包裹的冰量少,換熱效率高,因此,當(dāng)進(jìn)口閥關(guān)閉后,氣化器的頂部管段會較快從工作狀態(tài)的低溫狀態(tài)上升到接近環(huán)境溫度,急劇的溫度變化導(dǎo)致氣化器頂部形成較大的溫變應(yīng)力。
氣化器頂部為半圓形彎管,無過渡直管段,尺寸短、曲率大,在溫變應(yīng)力作用下,彎管對熱脹冷縮產(chǎn)生變形的補(bǔ)償能力不足,彎管與氣化器翅片直管接頭為對接焊焊縫,焊縫位置為強(qiáng)度最薄弱環(huán)節(jié)。氣化器 長期運(yùn)行中周期性的冷熱循環(huán),在溫變應(yīng)力交替作用下,最終導(dǎo)致在強(qiáng)度相對薄弱的焊縫或焊縫熱影響區(qū)產(chǎn)生疲勞破壞,焊縫及熱影響區(qū)被拉裂產(chǎn)生裂紋以釋放應(yīng)力。
調(diào)整氣化器內(nèi)部流程,增加彎管長度,將半圓形彎管改為U形彎管,以提高彎管對熱脹冷縮產(chǎn)生的變形補(bǔ)償能力。氣化器調(diào)整流程后的結(jié)構(gòu)見圖3,將第1列頂部出口進(jìn)入第2列頂部入口再進(jìn)入第3列底部入口的順流程走向,調(diào)整為第1列頂部出口后進(jìn)入第3列頂部、第3列底部出口進(jìn)入第2列底部入口,第2列頂部出口進(jìn)入第4列、第5列進(jìn)口。U形彎管由氣化器廠家在制造廠進(jìn)行預(yù)制,然后在現(xiàn)場進(jìn)行更換作業(yè)。
圖3 改進(jìn)后氣化器流程結(jié)構(gòu)
改進(jìn)彎管與氣化器翅片直管接頭的接焊工藝,彎管與氣化器翅片直管焊接處打磨成V形坡口并在內(nèi)部加襯墊方式進(jìn)行焊接,彎管與翅片直管組對時留2 mm間隙,以保證焊縫焊透,提高焊縫強(qiáng)度。所有焊接工作完成后,對所有焊縫進(jìn)行PT檢測,PT檢測合格后對6臺主氣化器進(jìn)行耐壓、氣密試驗至合格。
2013年7月,對6臺主氣化器96組氣化器彎管組件逐臺更換,試壓、試漏合格后投入正常運(yùn)行,運(yùn)行至今情況良好,未發(fā)生泄漏事故。