卓慶華,張文斌,李俊偉,陳彥利,黃行利
(安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)有限公司第一煉軋廠,河南安陽(yáng)455000)
安鋼100 t轉(zhuǎn)爐二次除塵系統(tǒng)優(yōu)化改造
卓慶華,張文斌,李俊偉,陳彥利,黃行利
(安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)有限公司第一煉軋廠,河南安陽(yáng)455000)
敘述了安鋼100 t轉(zhuǎn)爐二次除塵系統(tǒng)的工藝流程與組成結(jié)構(gòu)特點(diǎn),分析了該系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的問題,進(jìn)行了針對(duì)性的設(shè)備優(yōu)化改造,取得了較好的經(jīng)濟(jì)與環(huán)保效果。
轉(zhuǎn)爐;二次除塵;優(yōu)化;改造;二次揚(yáng)塵
安鋼轉(zhuǎn)爐二次除塵系統(tǒng)隨100 t轉(zhuǎn)爐本體于2004年3月投產(chǎn)。其基本參數(shù)和技術(shù)性能如下:
處理風(fēng)量:800 000 m3/h
除塵煙氣溫度:<120℃
煙氣原始含塵量:3~5 g/m3
除塵后排放含塵量:≤50 mg/m3
除塵阻力:1500~1800 Pa
凈化效率:99.9%
除塵器過濾風(fēng)速(全過濾):1.2 m/min
離線風(fēng)機(jī)過濾風(fēng)速:1.29 m/min
除塵設(shè)備系統(tǒng)漏風(fēng)率:<4%
清灰方式:離線清灰
外型尺寸:30780×9740×14500
它是由主電機(jī)經(jīng)液力耦合器將機(jī)械能傳遞給風(fēng)機(jī)。風(fēng)機(jī)葉輪在高速旋轉(zhuǎn)下形成壓差完成煙氣的輸送。通過轉(zhuǎn)爐門型罩來(lái)捕集爐口外溢煙氣,同時(shí)匯集管路收集的上料系統(tǒng)下料口產(chǎn)生的煙氣,經(jīng)除塵器濾袋過濾凈化后,再由風(fēng)機(jī)葉輪高速旋轉(zhuǎn)從煙囪排放到大氣。
2.1 工作流程及原理
圖1 轉(zhuǎn)爐二次除塵系統(tǒng)工藝流程圖
如圖1,此系統(tǒng)主要捕集100 t轉(zhuǎn)爐在生產(chǎn)冶煉過程中爐口及爐后外溢煙氣、上料系統(tǒng)皮帶機(jī)傳送時(shí)產(chǎn)生的粉塵,汽車卸料間粉塵匯集到二次除塵處理。含塵氣體由進(jìn)風(fēng)總管分配到每個(gè)倉(cāng)室下部,進(jìn)入灰斗?;叶穬?nèi)設(shè)有導(dǎo)流裝置,其作用一方面將氣流中的大顆粒阻擋下來(lái),一方面使氣流均勻分布通過布袋。布袋除塵器在除塵時(shí),煙氣中的粉塵由于濾料纖維及織物的慣性、擴(kuò)散、阻隔、靜電等作用,粉塵被阻留在濾袋表面,氣體則穿過濾袋匯集后,通過風(fēng)機(jī)的抽吸經(jīng)煙囪排放到大氣中。隨著除塵器的運(yùn)行,濾袋表面的粉塵層厚度不斷增加,使通過濾袋的阻力隨之增加。本系統(tǒng)采用脈沖噴吹清灰方式,壓縮空氣經(jīng)脈沖閥和噴吹管向?yàn)V袋內(nèi)噴射,濾袋在振動(dòng)時(shí)產(chǎn)生反向加速度,附著在濾袋表面上的粉塵獲得了較大的剝離力,脫離濾袋表面?;覊m經(jīng)噴吹之后,落到除塵倉(cāng)底部,落下的粉塵由安裝在倉(cāng)底側(cè)振動(dòng)器產(chǎn)生振蕩抖落經(jīng)卸灰閥輸送到刮板機(jī)內(nèi),粉塵由刮板機(jī)輸送到卸灰間中由汽車運(yùn)走。
2.2 結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
(1)安鋼100 t轉(zhuǎn)爐二次除塵系統(tǒng)采用的是脈沖帶式除塵器,主要由上箱體、噴吹裝置、中箱體、灰斗、卸輸灰裝置、貯灰倉(cāng)等部件組成。
(2)除塵器劃分成24個(gè)倉(cāng)室,呈兩列布置,每列12個(gè)倉(cāng)室,兩列中間為進(jìn)風(fēng)和出風(fēng)總總管。
(3)采用離線脈沖清灰方式,每倉(cāng)設(shè)一套噴吹裝置,每套噴吹裝置設(shè)12個(gè)脈沖閥及噴吹管。在隔艙內(nèi)設(shè)有氣動(dòng)提升閥,以實(shí)現(xiàn)離線清灰。
(4)脈沖閥為淹沒式快速脈沖閥,其噴吹輸出口為雙扭線形式,該形式具有啟閉迅速、清灰能力強(qiáng)、自身阻力低等特點(diǎn)。
(5)除塵器中箱體下部及灰斗內(nèi)斗設(shè)有擋風(fēng)板,作用為減小氣流對(duì)布袋的沖刷。
(6)每個(gè)倉(cāng)室設(shè)一個(gè)灰斗,上有一臺(tái)振動(dòng)器;灰斗下方設(shè)有插板閥、星型卸灰閥和刮板輸送機(jī),插板閥供檢修時(shí)使用。
安鋼轉(zhuǎn)爐二次除塵系統(tǒng)自2004年投產(chǎn)以來(lái),已經(jīng)運(yùn)行11年,維修維護(hù)中也發(fā)現(xiàn)有些部分設(shè)計(jì)不太合理,沒有結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際。
3.1 驅(qū)動(dòng)裝置事故率高
原設(shè)計(jì)電機(jī)驅(qū)動(dòng)液力耦合器帶動(dòng)風(fēng)機(jī)。液力耦合器存在以下幾點(diǎn)問題:(1)結(jié)構(gòu)復(fù)雜、易損壞、事故率高、年修復(fù)成本高;(2)傳動(dòng)效率低。調(diào)速型液力耦合器與離心式機(jī)械匹配相對(duì)運(yùn)行效率在0.85~0.97之間,造成了電耗高,增加了煉鋼成本。
3.2 除塵器漏風(fēng)嚴(yán)重,效率低
已經(jīng)運(yùn)行11年,各處的漏風(fēng)情況都比較嚴(yán)重,主要的漏風(fēng)點(diǎn)包括:灰倉(cāng)人孔門、灰倉(cāng)側(cè)蓋、各處的擋板、管道的破損、非金屬補(bǔ)償器的破損等。造成這種情況主要有兩種原因:(1)上料系統(tǒng)的風(fēng)門常開,風(fēng)量浪費(fèi)嚴(yán)重;(2)除塵器上漏風(fēng)量大,風(fēng)量浪費(fèi)嚴(yán)重。
3.3 卸灰間二次揚(yáng)塵,污染環(huán)境
除塵系統(tǒng)清灰完畢后,粉塵由刮板輸送機(jī)輸送至貯灰倉(cāng)內(nèi)。運(yùn)輸車輛開至卸灰間卸灰閥下方,再由星型卸灰閥開關(guān)控制將粉塵卸至運(yùn)輸車輛內(nèi),最后由運(yùn)輸車輛送至燒結(jié)廠回收利用。在此過程中,由于粉塵顆粒干燥、細(xì)小,且石灰含量高,在裝車和運(yùn)輸過程中造成二次揚(yáng)塵,污染環(huán)境,影響操作工身體健康。
4.1 改造方案1
甩掉液力耦合器,利用原有電機(jī),增加一套變頻控制器。我廠采用的是RHVC系列高壓變頻器。高壓變頻器可以實(shí)現(xiàn)對(duì)高壓電機(jī)的無(wú)極調(diào)速,滿足生產(chǎn)工藝過程對(duì)電機(jī)調(diào)速控制的要求,大幅度地節(jié)約能源,降低生產(chǎn)成本。改造完成后,年電耗降低至原來(lái)的70%,同時(shí)每年不用再定期大修液力耦合器,降低了事故率,節(jié)約了維修資金。
4.2 改造方案2
(1)將上料系統(tǒng)除塵模式改為自動(dòng)運(yùn)行,主要是將手動(dòng)閥改為電動(dòng)閥,通過與皮帶機(jī)自動(dòng)連鎖來(lái)啟閉,避免風(fēng)量損失。(2)對(duì)除塵器的漏風(fēng)點(diǎn)進(jìn)行封堵。如灰倉(cāng)側(cè)蓋漏風(fēng)處用密封膠填堵,灰倉(cāng)底部留少量灰塵保證閥體不漏風(fēng)。改造完成后風(fēng)機(jī)800 r/min時(shí),風(fēng)機(jī)進(jìn)口壓力平均由原來(lái)的3.5 kPa上升至5.3 kPa。
4.3 改造方案3
在日益嚴(yán)峻的環(huán)保形勢(shì)下,二次揚(yáng)塵問題急需解決。(1)在卸灰閥下方增加一套加濕機(jī)設(shè)備。采用的是雙軸粉塵加濕攪拌機(jī),兩組螺旋葉片進(jìn)行攪拌,螺旋葉片采用高耐磨特種合金,具有攪拌效率高、占地面積少、使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。雙軸粉塵加濕攪拌機(jī)采用擺線針輪減速機(jī)傳動(dòng),轉(zhuǎn)動(dòng)平穩(wěn),噪音低。雙軸攪拌機(jī)從頂部進(jìn)料,底部排料,結(jié)構(gòu)合理。雙軸粉塵加濕攪拌機(jī)各結(jié)合面之間密封嚴(yán)密,運(yùn)行平穩(wěn)。雙軸攪拌機(jī)設(shè)有加濕噴水系統(tǒng),保證噴水均勻。通過控制供水量以及粉塵的輸送量,確保一定的濕度要求,使粉塵的含水量保持在一定范圍內(nèi),通過螺旋葉片不斷攪拌、輸送使物料不會(huì)產(chǎn)生二次揚(yáng)塵。(2)利用地理優(yōu)勢(shì),在二次除塵主抽風(fēng)管道上增設(shè)一條旁支,其抽風(fēng)口設(shè)置在加濕機(jī)的卸灰口下方。其作用是捕集卸灰時(shí)產(chǎn)生的粉塵。改造完成后二次揚(yáng)塵問題基本解決,提高了除塵效果,滿足了國(guó)家的環(huán)保要求,為職工提供了一個(gè)安全、衛(wèi)生的工作環(huán)境。
安鋼100 t轉(zhuǎn)爐二次除塵系統(tǒng)經(jīng)過一系列的改造后,系統(tǒng)運(yùn)行比較穩(wěn)定,使用效果良好,不僅提高了設(shè)備作業(yè)率,而且減少設(shè)備維修量,降低了生產(chǎn)成本,帶來(lái)了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
Optim izing Transformation of the Secondary Dedusting System of Anyang Steel’s 100 t Converter
ZHUO Qinghua,ZHANG Wenbin,LI Junwei,CHEN Yanli,HUANG Xingli
(The No.1 Steelmaking and Rolling Plant of Anyang Iron&Steel Group,Anyang,Henan 455000,China)
The process flow and structural characteristics of the secondary dedusting system of Anyang Steel’s 100 t converter are described.Problems occurring during operation of the system were analyzed and corresponding equipment optimizing transformation was carried out,which has achieved good economic and environmental effect.
converter;secondary dedusting;optimization;transformation;secondary dust
TQ546.5
B
1006-6764(2015)08-0016-02
2015-05-06
2015-05-26
卓慶華(1976-),女,1998年畢業(yè)于北京科技大學(xué)鋼鐵冶金專業(yè),采暖通風(fēng)助理工程師,現(xiàn)從事轉(zhuǎn)爐除塵設(shè)備管理工作。