陳金暉
(大慶石化公司煉油廠 黑龍江大慶)
大慶石化1#常減壓裝置2010年8月設(shè)計,2012年8月建成投產(chǎn),該裝置處理量為6500 kt/a。余熱回收采用高溫熱管和低溫熱管,煙氣300℃進高溫熱管預(yù)熱器,經(jīng)高溫熱管預(yù)熱器換熱后溫度降到220℃,進低溫熱管預(yù)熱器,溫度降至140℃排到大氣(圖1)。
圖1 加熱爐煙氣與空氣換工藝熱流程圖
原來使用的低溫熱管式空氣預(yù)熱器,在一年多生產(chǎn)使用過程中,出現(xiàn)了許多問題,一是由于熱管式換熱器使用的材料為碳鋼,因此很快就出現(xiàn)了腐蝕泄漏現(xiàn)象,最嚴重的時候7、8個月就出現(xiàn)腐蝕泄漏,而使設(shè)備損壞;二是低溫熱管結(jié)構(gòu)為垂直重力式,積灰不易清掉。他們在檢修時使用低壓水和蒸汽清洗,根本無法清掉,而且在檢修過程中易造成翅片傾倒壓扁、損壞,檢修難度較大。如果把翅片管單根清理灰塵,再進行翅片修復,工作量很大;三是換熱效果不好,熱效率不高,一般在90.5%左右。為了減輕煙氣對空氣預(yù)熱器的腐蝕,生產(chǎn)上采取提高排煙溫度,把低溫預(yù)熱器出口排煙溫度提高到160~170℃,這樣雖然減輕了設(shè)備腐蝕,但也降低了加熱爐熱效率,損失了大量熱量。2013年10月,決定將低溫熱管式空氣預(yù)熱器更換為雙面雙翅片鑄造板式空氣預(yù)熱器,以便解決上述問題。
2013年3月對低溫熱管預(yù)熱器檢查時發(fā)現(xiàn)腐蝕泄漏,對該設(shè)備進行了檢修,打開設(shè)備后看到在管束翅片上積累了大量灰塵,清除灰塵后發(fā)現(xiàn)管束比較嚴重,腐蝕形式主要是坑蝕減薄,并有大量的褐綠色的腐蝕產(chǎn)物,其中還夾雜淡黃色的物質(zhì),經(jīng)化驗分析主要成分為FeSO4,F(xiàn)e2(SO4)3,S,C還有少量的FeS,氮化物及含有銅、釩、磷、鉻等化合物。
該腐蝕是典型的高溫煙氣露點腐蝕。加熱爐的燃料主要來自本裝置自產(chǎn)的熱渣油,熱渣油中的硫及硫化物含量為0.12%,它們在燃燒時大部分生成SO2,SO3,干的SO3對設(shè)備幾乎不發(fā)生腐蝕,但當它與煙氣中的蒸汽結(jié)合形成硫酸蒸汽時,卻大大提高了煙氣的露點,在低溫熱管預(yù)熱器的露點部位發(fā)生凝結(jié),嚴重腐蝕設(shè)備。
研究表明,高溫煙氣硫酸露點腐蝕與普通的硫酸腐蝕有本質(zhì)的區(qū)別。普通的硫酸腐蝕為硫酸與金屬表面的鐵反應(yīng)生成 FeSO4。高溫煙氣硫酸露點腐蝕首先也是生成FeSO4,但FeSO4在煙灰沉積物催化作用下與煙氣中的SO2和O2進一步反應(yīng)生成Fe2(SO4)3,而Fe2(SO4)3對SO2向SO3的轉(zhuǎn)化過程有催化作用。當pH<3時,F(xiàn)e2(SO4)3本身也對金屬腐蝕生成FeSO4,形成FeSO4→Fe2(SO4)3→FeSO4的腐蝕循環(huán),大大加速了腐蝕進程。
低溫熱管預(yù)熱器煙氣入口溫度220℃,出口溫度140℃,經(jīng)測定煙氣的露點溫度為137℃,而排煙溫度高于露點溫度,但由于煙氣在流動過程中存在偏流現(xiàn)象,使各個部位的露點溫度有所不同,同時再有積灰因素的影響,有的部位溫度達到露點溫度以下,于是產(chǎn)生了露點腐蝕。
加熱爐雖然以熱渣油為主要原料,但同時也以高壓瓦斯為輔助燃料,高壓瓦斯中含有H2S,部分H2S沒有充分燃燒,便隨煙氣進入空氣預(yù)熱器,在那里與燃燒后產(chǎn)生的SO2反應(yīng),析出單質(zhì)S,由于該處溫度較低,單質(zhì)S沒有與其他物質(zhì)反應(yīng),便以單質(zhì)形式存在。
在低溫熱管預(yù)熱器的入口和出口安裝掛片,材料為316L、18-8鋼、304鋼、20#鋼、鑄鐵,經(jīng)過 4 個月取出,腐蝕情況見表1。
表1 各種材料腐蝕情況表
由表1可以看出,在低溫熱管預(yù)熱器的出入口處,鑄鐵沒有受到任何腐蝕,而其他材料掛片均有不同腐蝕,在出口處腐蝕速率較大,尤其碳鋼腐蝕速率非常快。因此,在低溫預(yù)熱器上使用碳鋼管和不銹鋼是不適宜的。
2013年10月把低溫熱管式預(yù)熱器改成雙面雙翅片鑄造板式預(yù)熱器,這種預(yù)熱器由溧陽恒祥特鋼機械制造有限公司設(shè)計、生產(chǎn),屬于專利產(chǎn)品。它是由多片鑄造傳熱片以不同方式組合成單管程或多管程的整體,每塊傳熱板都是鑄造而成,片與片之間由螺栓連接,為防止高溫煙氣對螺栓的腐蝕,有螺栓一側(cè)的介質(zhì)為空氣,詳細結(jié)構(gòu)見圖 2~圖 5。
因為每個部件都是雙面翅片,煙氣和空氣都要流經(jīng)翅片,一方面增大了換熱面積,另一方面氣流會發(fā)生湍流現(xiàn)象,強化了換熱效果,因此可大幅降低排煙溫度,提高加熱爐效率。為節(jié)省投資,只是在煙氣的低溫段(220~140℃)使用了雙面雙翅片鑄造板式空氣預(yù)熱器,因為這段出現(xiàn)的露點腐蝕特別嚴重,高溫段(320~220℃)仍利用原來的管式空氣預(yù)熱器,因為這段幾乎沒有露點腐蝕。
圖2 雙面翅片鑄造板
圖3 雙面翅片鑄造板部件組裝圖
2013年10月利用裝置檢修期間,完成此項目改造并投入使用,到目前運行14個月,在節(jié)能和防腐蝕方面效果顯著。
(1)加熱爐熱效率。改造后,加熱爐排煙溫度由160℃降到135℃,在此溫度下,對常減壓裝置的常壓爐和減壓爐進行標定,然后利用反平衡法可以計算出熱爐熱效率,見式(1)。改造前后標定的常壓爐和減壓爐數(shù)據(jù)及計算效率見表2。
圖4 雙面翅片鑄造板組裝后整體圖
圖5 雙面翅片鑄造板預(yù)熱器成品
表2 空氣預(yù)熱器改造前后加熱爐標定數(shù)
式中q煙——排煙熱損失百分比
q散——爐體散熱損失百分比
從表2可以看出,由于加熱爐排煙溫度的降低,煙氣的熱量得到了較好的回收和利用,加熱爐的熱效率得到提高。經(jīng)試驗加熱爐的排煙溫度可以降到110℃,但考慮到溫度降得太低,會對其他部件造成一定的腐蝕,因此排煙溫度一般控制在135℃以上。
(2)雙面雙翅片鑄造板式預(yù)熱器腐蝕情況。經(jīng)14個月運行后,利用檢修期間打開設(shè)備檢查部件腐蝕情況,由于吹灰器吹灰效果不好,發(fā)現(xiàn)翅片上堆積了較多煙灰,用蒸汽或低溫水很容易就清除掉積灰,露出翅片本體,經(jīng)詳細檢查沒有發(fā)現(xiàn)腐蝕現(xiàn)象,只是表面略黑,這是由于渣油沒完全燃燒而形成的煙垢附著在上面的結(jié)果。
通過對加熱爐排煙系統(tǒng)低溫空氣預(yù)熱器腐蝕原因分析,知道此處的腐蝕為高溫煙氣露點腐蝕,對空氣預(yù)熱器的材料要求較高,普通的碳鋼和不銹鋼都不能很好解決該處的腐蝕問題,而應(yīng)用雙面雙翅片鑄造板式預(yù)熱器,便可很好地解決煙氣露點腐蝕問題,降低了清灰難度,加熱爐熱效率提高。