高啟瑜,曹主軍,張 強,王繼承,周 光
(神華寧夏煤業(yè)集團能源公司環(huán)境安全分公司,寧夏銀川753000)
隨著煤炭行業(yè)的快速發(fā)展,礦井建設(shè)所需大直徑鉆孔也越來越多,而大直徑集束潛孔錘鉆井技術(shù)是實現(xiàn)快速透巷、快速施救、快速鉆井最有效的途徑。國外采用此種技術(shù)在礦井事故救援中已發(fā)揮了重要作用(如美國賓夕法尼亞州-煤礦發(fā)生特大突水事故、智利金礦礦井發(fā)生了坍塌事故等)。
國內(nèi)目前進行大直徑鉆探施工,普遍采用常規(guī)的鉆進方法,即泥漿正循環(huán)牙輪鉆頭鉆進。存在的主要問題是:牙輪鉆頭鉆進受地層影響大,且成井周期長,不利于搶險救援。為了解決這一問題,優(yōu)化鉆具配套機具和鉆進工藝,我們選用了大直徑集束潛孔錘正循環(huán)擴孔鉆進技術(shù),并通過了神華寧煤集團立項申請。于2014年7月結(jié)合金能2號瓦斯抽放立井進行現(xiàn)場鉆進試驗,試驗結(jié)果表明:大直徑集束潛孔錘采用正循環(huán)方法可以實現(xiàn)快速擴孔鉆進,并具有顯著的成效。
金能煤業(yè)公司井田位于寧夏回族自治區(qū)東北端的惠農(nóng)區(qū)境內(nèi),西依賀蘭山,東濱黃河,北與內(nèi)蒙古自治區(qū)接壤,礦區(qū)位于賀蘭山與黃河之間的山前沖洪積區(qū),地勢西高東低,約為15‰的坡度,地面標(biāo)高在+1091~1143 m之間,為沖積、洪積扇堆積平原。礦區(qū)西南部被第四系現(xiàn)代堆積物所覆蓋,東北部有基巖裸露。隸屬華北石炭二迭系聚煤區(qū),桌子山—賀蘭山煤田,地層由老至新:(1)石炭系晚石炭統(tǒng)土坡組;(2)石炭系晚石炭統(tǒng)太原組;(3)二疊系早二疊統(tǒng)山西組;(4)二疊系晚二疊統(tǒng)石盒子組;(5)二疊系晚二疊統(tǒng)孫家溝組;(6)古近系;(7)第四系。太原組下伏地層晚石炭系土坡組出露于毗鄰的內(nèi)蒙雀兒溝一帶。煤系地層為石炭系的海陸交互相沉積及二疊系的陸相沉積。其中晚石炭系太原組和早二疊統(tǒng)山西組為主要含煤地層。
地層由老至新:(1)石炭系晚石炭統(tǒng)土坡組;(2)石炭系晚石炭統(tǒng)太原組;(3)二疊系早二疊統(tǒng)山西組;(4)二疊系晚二疊統(tǒng)石盒子組;(5)二疊系晚二疊統(tǒng)孫家溝組;(6)古近系;(7)第四系。太原組下伏地層晚石炭統(tǒng)土坡組出露于毗鄰的內(nèi)蒙雀兒溝一帶。
根據(jù)一、二分區(qū)以往井下排水疏干情況來看,基巖正常涌水量幾乎都集中出現(xiàn)在巷道施工中,采煤工作面上少,僅有個別滴水。因此基巖正常涌水量則以巷道為對象計算。其涌水量采用值為:一分區(qū)Ⅴ含水層組QV=299.63 m3/h,Ⅵ含水層組QVI=403.57 m3/h,即∑ Q=703.20 m3/h;二分區(qū)QV=313.38 m3/h,QVI=336.82 m3/h,即 ∑ Q=650.20 m3/h,一、二分區(qū)+400 m水平以上總涌水量1353.4 m3/h。本礦井水文地質(zhì)類型為極復(fù)雜類型。
投入本項目的機械設(shè)備、鉆具等詳見表1。
表1 鉆井機械設(shè)備、鉆具一覽
本次試驗鉆井是結(jié)合金能煤業(yè)公司2號瓦斯抽放立井鉆井工程,設(shè)計鉆井終井直徑800 mm,井深514.87 m,其中選0~200 m為660 mm的集束潛孔錘正循環(huán)擴孔試驗段。由于本次試驗在國內(nèi)屬首例,沒有參考的文獻和數(shù)據(jù),為保證試驗安全順利地進行,首選450 mm集束式潛孔錘鉆進0~100 m,來檢驗設(shè)備安全性能并收集鉆進參數(shù),為下一步660 mm集束式潛孔錘試驗積累一些經(jīng)驗。試驗鉆井的井身結(jié)構(gòu)為:
實際井身結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 實際井身結(jié)構(gòu)示意圖
首先在井口進行潛孔錘啟動調(diào)試(如圖2所示),調(diào)試正常后,下鉆開始擴孔鉆進。當(dāng)鉆進至27.3 m時,井內(nèi)出現(xiàn)潮濕狀況,對井內(nèi)巖屑上返不利,鑒于這種情況,隨之將空壓機由2臺增加至5臺并向井內(nèi)邊注水邊鉆進,使得返渣正常。當(dāng)擴孔鉆進至39.59 m時,潛孔錘出現(xiàn)不沖擊現(xiàn)象,且沒有進尺。此時向井內(nèi)注入泡沫劑上下劃眼,潛孔錘仍然不沖擊。于是提出鉆具檢查,發(fā)現(xiàn)450 mm集束式潛孔錘鉆頭6個子錘全部斷裂落入井內(nèi)(如圖3所示)。
圖2 潛孔錘孔口測試
圖3 被打撈上來的掉落孔內(nèi)的子錘
圖4 調(diào)節(jié)閥
圖5 旁通閥
根據(jù)氣壓、風(fēng)量、子錘沖擊頻率將調(diào)節(jié)閥調(diào)至1/2狀態(tài),然后將660 mm集束式擴孔潛孔錘下入井內(nèi)進行試驗。啟動6臺空壓機,由于進尺慢,考慮可能是潛孔錘沖擊頻率低所造成,隨之將空壓機增至8臺,此時進尺快且返渣順暢。當(dāng)鉆進至22.79 m時,鉆桿扭矩變大且空壓機有憋風(fēng)現(xiàn)象,邊觀察邊鉆進2.21 m后,即井深25 m時,提鉆檢查,發(fā)現(xiàn)空壓機憋壓現(xiàn)象的主要原因是氣量控制閥的通氣量和旁通閥的通氣量可能過小。隨后將氣量控制閥調(diào)整至2/3狀態(tài),再次下入井底送風(fēng),潛孔錘工作正常。擴孔鉆進至27 m時,井內(nèi)有水,出現(xiàn)巖粉上返不利現(xiàn)象。針對這種情況,又將空壓機增至10臺,并向井內(nèi)注泡沫劑協(xié)助排巖,井內(nèi)返渣排水正常(如圖6所示),660 mm擴孔鉆進累計152.59 m。
圖6 排出巖粉
(2)在試驗中攜渣所需的風(fēng)量大(預(yù)計最高達到450 m3/min),由于SS-185K型鉆機動力頭通徑(76 mm)和127 mm鉆桿通徑(83 mm)小,理論計算會造成空壓機憋壓的現(xiàn)象。為了證實理論計算數(shù)據(jù),項目組首先采用127 mm鉆桿和一套注氣管路進行試驗,當(dāng)注氣量達到196 m3/min時,空壓機壓力達到最大峰值340PSI,使空壓機憋壓。為了解決此問題,采用2套注氣管路,一套從動力頭注入,一套從氣盒子注氣,如圖7所示,這樣便增大了注氣通道,減少了注氣壓力損耗,保證了攜巖和鉆進所需的風(fēng)量和壓力。
(3)試驗中,由于集束式潛孔錘對風(fēng)量、風(fēng)壓有一定的要求(風(fēng)量40~100 m3/min,風(fēng)壓0.8~2.1 MPa),而上排渣攜巖所需的風(fēng)量達400 m3/min以上,如何有效地將供氣量分?jǐn)?,既滿足潛孔錘在規(guī)定的技術(shù)參數(shù)內(nèi)工作,又滿足正循環(huán)排渣所需的風(fēng)量。項目組采用了旁通閥和控制閥對進入集束式潛孔錘的風(fēng)量進行調(diào)節(jié)和控制,但由于進入鉆頭的氣量無法用儀表測量。如何使通過集束式潛孔錘的出氣量在廠家要求的范圍內(nèi),對錘體不造成損壞是本次試驗的技術(shù)難題。在試驗中,通過調(diào)節(jié)旁通閥和控制閥(如圖7所示),使注入的壓縮空氣量在鉆頭正常沖擊頻率的范圍內(nèi),便可保證潛孔錘正常工作。
(4)由于鉆頭直徑大,鉆進所產(chǎn)生的巖屑多,所使用的風(fēng)量大,如果直接排出,大量的巖粉會對人員和設(shè)備造成危害,同時也對井場周邊環(huán)境造成污染,項目組經(jīng)認(rèn)真研究,在井口設(shè)計安裝一臺排渣頭(見圖8)。排渣頭安裝有噴淋泵,以便稀釋巖粉及降塵,排渣管前段伸向坑內(nèi)2 m處。
圖8 排渣頭
(5)本次試驗擴孔鉆進至27 m時遇含水層,返渣不暢,進尺慢。項目組針對這種情況,采用向井內(nèi)注入泡沫劑協(xié)助排巖達到排渣的效果,提高了鉆進效率,預(yù)防了孔內(nèi)事故。
(1)通過增多送氣管路和增加送氣管路通徑,利用氣盒子分?jǐn)倸饬?,解決了風(fēng)量通過管徑時壓力損耗大的難題。
(4)掌握了在含水層巖層特性,對大直徑擴孔鉆進的各項技術(shù)參數(shù)影響,通過在現(xiàn)場進行不同口徑的上排渣所需風(fēng)量試驗,與理論計算所需的風(fēng)量對比分析。無論是地層含水或無含水層時,理論計算值均高于實際所需的風(fēng)量值。隨著井徑、井深的增大和地層含水增多,所需的風(fēng)量逐漸增大。
(5)實現(xiàn)集束式擴孔潛孔錘正循環(huán)鉆進方法,在較完整巖石中鉆進的高效性。
(6)利用可調(diào)式排渣頭實現(xiàn)對大直徑鉆進產(chǎn)生的巖屑對人員、設(shè)備、環(huán)境危害的控制。
(1)通過試驗表明:大直徑集束潛孔錘可以實現(xiàn)正循環(huán)擴孔鉆進。
(2)掌握了大直徑集束潛孔錘正循環(huán)擴孔鉆進技術(shù)參數(shù)及鉆具組合,摸索了在松散含水層等巖層特性對大直徑擴孔各項技術(shù)參數(shù)的影響。
(3)實現(xiàn)了大口徑集束潛孔錘擴孔鉆進的高效性,鉆進效率是普通泥漿擴孔鉆進的10倍。
(4)采用大直徑集束潛孔錘擴孔鉆進所需供風(fēng)系統(tǒng)復(fù)雜,設(shè)備投入量大,鉆進成本高。
(5)通過該項目第一階段的試驗,總結(jié)分析了采用大直徑集束潛孔錘正循環(huán)鉆進工藝存在的局限性。尤其對風(fēng)量、風(fēng)壓、井深和鉆桿直徑變化及現(xiàn)場操作取得的成果資料進行總結(jié)梳理優(yōu)化,對以后大直徑空氣潛孔錘快速加深鉆進打下了基礎(chǔ)。
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