【摘要】大慶煉化公司煉油二廠二套ARGG氣壓機組原動機為美國進口汽輪機SNV-3,2011年一月開始,汽輪機蒸汽入口端軸頸振動異常波動,開始異常波動周期為十天,后來加劇為三天,振動值有上漲趨勢,為了不影響裝置平穩(wěn)操作和運行,汽輪機振動波動狀況必須進行消除。
【關(guān)鍵詞】汽輪機波動;內(nèi)汽封體;氣流激振
一、汽輪機原理簡介
汽輪機是利用蒸汽做功的一種旋轉(zhuǎn)式熱力原動機,具有功率大、效率高、結(jié)構(gòu)簡單、易損件少,運行安全可靠、調(diào)整方便、振動小、噪音小、防爆等優(yōu)點。
大慶煉化公司煉油二廠二套ARGG裝置SNV-3型汽輪機是單缸背壓式汽輪機,產(chǎn)地為美國,設(shè)備位號為K10301,利用煉油余熱蒸汽驅(qū)動汽輪機,作為富氣壓縮機的原動機。
汽輪機由三個噴嘴葉柵和其后面相鄰的動葉柵,形成三個級,每個級都是進行能量轉(zhuǎn)換的基本單元。蒸汽在汽輪機內(nèi)的能量轉(zhuǎn)換過程,是先將蒸汽的熱能在其噴嘴葉柵中轉(zhuǎn)換為蒸汽所具有的動能,然后在將蒸汽的動能在葉柵中在動葉柵中轉(zhuǎn)換為軸所輸出的機械功。具有一定溫度和壓力的蒸汽在固定不動的噴嘴流道中進行膨脹加速,蒸汽的壓力和溫度降低,速度增加,將蒸汽所攜帶的部分熱能轉(zhuǎn)變?yōu)檎羝膭幽?。蒸汽從噴嘴葉柵噴出高速氣流,以一定的方向進入裝在葉輪上的動葉柵,在動葉中繼續(xù)膨脹,改變氣流的速度方向和大小,對動葉柵產(chǎn)生作用力,推動葉輪旋轉(zhuǎn)做功,通過汽輪機軸對外輸出機械功,完成動能到機械功的轉(zhuǎn)換。
SNV-3型汽輪機的技術(shù)參數(shù)為:
進氣壓力3.3—3.4.MPa
進氣溫度410-420℃
進氣流量115t/h
排氣壓力0.95MPa
汽輪機額定轉(zhuǎn)數(shù)5012rpm,實際轉(zhuǎn)數(shù)3900--4300rpm。
汽輪機輸出功率9155kw,氣壓機軸功率7980kw。
新蒸汽管道由汽輪機單側(cè)接至速關(guān)閥,新蒸汽經(jīng)速關(guān)閥、調(diào)節(jié)氣閥進入汽輪機的通流部分。中壓蒸汽經(jīng)過汽輪機的一、二、三級膨脹做功后,溫度和壓力下降,形成低壓蒸汽,并入12MPa低壓蒸汽管網(wǎng)。
二、汽輪機波動情況
在2010年8月機組大修中,更換了一級噴嘴壓條和推力瓦塊。檢修后,機組運行正常。各點振動值均在17um以下。但在平穩(wěn)運行兩個月后,汽輪機蒸汽入口側(cè)軸頸儀表檢測探頭XI552A、XI552B顯示振動波動。每次的波動特點都一樣,都是瞬間波動然后馬上恢復(fù)平穩(wěn),振動值波動最大值為49um,波動時間是2011年4月27日6:00。根據(jù)2011年1月到2011年5月,汽輪機的波動情況看,隨著時間的推移,波動次數(shù)明顯增加,而且振振動的平均值也在增加。
由于汽輪機的振動報警值是63.5um,停機值是77um,從表上得出,振動最大值是49um,且汽輪機組探頭XI552A、XI552B有增大的趨勢,當(dāng)達到報警停機值時,機組就要連鎖停機,嚴重影響裝置平穩(wěn)運行。為了不影響裝置平穩(wěn)操作和運行,汽輪機XI552A、XI552B波動狀況必須進行消除。
三、針對SNV-3汽輪機的異常波動分析與排除
SNV-3汽輪機作為煉油二廠二套ARGG富氣壓縮機的原動機,其故障率的減少對于裝置平穩(wěn)操作有著重要的意義。由于其運行時間長、關(guān)鍵部位長期磨損等原因,汽輪機組故障時常出現(xiàn),這嚴重裝置的操作和正常運行。汽輪機組異常振動是汽輪機常見故障中較為復(fù)雜的一種故障。由于機組的振動往往受多方面的影響,油溫、油質(zhì)等與本體有關(guān)的任何一個設(shè)備或介質(zhì)異常都引發(fā)機組振動。
因此,針對汽輪機異常振動原因的分析就顯得尤為重要,只有查明原因才能對癥維修。汽輪機是高速旋轉(zhuǎn)機械,因此在運行中總是存在不同程度、方向的振動,凡是規(guī)定范圍內(nèi)的振動是不會對設(shè)備造成危害,是允許的。但由于各種原因,機組運行時,機組出現(xiàn)振動異常和波動,對機組的平穩(wěn)操作和設(shè)備本身都有一定的影響。
一)首先可排除的能引發(fā)機組振動的問題
機組在拆檢前平穩(wěn)運行時,未出現(xiàn)各種倍頻明顯增高現(xiàn)象,而且個測量點的振動值也很小,均在15um到17um之間?;究梢耘懦D(zhuǎn)子的動平衡問題、機組對中不好問題、軸承運行不良問題、轉(zhuǎn)子熱變形問題及滑銷系統(tǒng)問題。
機電儀廠機械一車間于2011年11月3日,利用裝置停工搶修時機對二套ARGG SNV-3汽輪機進行了解體檢修。
解體發(fā)現(xiàn):轉(zhuǎn)子結(jié)垢很少、很均勻,跳動值均在范圍內(nèi),軸瓦間隙、瓦背緊力、接觸面積合格,滑銷系統(tǒng)合格,蒸汽入口法蘭口偏差0.18mm、錯位0.36mm。同心度偏差最大值:左右偏差0.075mm,進一步排除了動平衡問題、軸瓦運行不良、滑銷系統(tǒng)問題、同心度問題和管線問題對機組振動異常的影響。
二)汽輪機解體后發(fā)現(xiàn)的問題
1、二級葉輪靜汽封齒有約整個汽封齒4/7長度的汽封齒倒伏。
2、汽輪機內(nèi)汽封體與殼體接觸的環(huán)帶處發(fā)亮,固定下汽封體螺釘螺釘螺紋損壞,汽封體有松動跡象。
三)問題處理措施
1、將倒伏的汽封齒扶起、修理平整。
2、更換內(nèi)汽封下半部分固定穩(wěn)釘、修復(fù)損壞螺紋。
3、用壓鉛法測量內(nèi)汽封體與殼體的間隙為0.04mm,在回裝時,在汽封體與殼體之間加0.08mm厚的銅皮,這樣去掉汽封體與殼體間隙0.04mm和氣缸密封膠厚度0.03mm,殼體與汽封體之間還有0.01mm的緊力,保證了內(nèi)汽封體穩(wěn)固性。
四、汽輪機振動原因深入剖析
結(jié)合汽輪機組解體檢查情況,分析認為是由于內(nèi)汽封體松動,形成間歇振動引起汽輪機振動異常波動。內(nèi)汽封體的松動,在機組運行時,由于氣流的沖擊,可產(chǎn)生振動,當(dāng)振動突然較大時,汽封體撞擊殼體,同時影響軸與汽封之間的間隙分布,氣流對軸頸的膨脹沖擊不均產(chǎn)生氣流激振現(xiàn)象,這時轉(zhuǎn)子的振動倍頻是以0.7倍頻為主和部分1倍頻,也基本符合氣流激振的特點,因此轉(zhuǎn)子振動產(chǎn)生波動,汽封體恢復(fù)平穩(wěn)時轉(zhuǎn)子振動也隨之消失。內(nèi)汽封體較重與殼體之間隙為0.04mm,并且與殼體還有定位槽相配合,所以內(nèi)汽封體不是隨時在振動,振動時幅度不是很大,對轉(zhuǎn)子的影響還沒達到振動報警及報警停機的程度。
五、排除問題后汽輪機運行狀態(tài)
汽輪機檢修后于2011年11月13日開機運行,機組測振探頭XI552A、XI552B顯示為11um和13um。運行至2012年3月,機組運行狀況平穩(wěn),未再出現(xiàn)異常振動現(xiàn)象,機組檢修及問題處理比較成功。作者簡介
張世凱,1986年參加工作,一直從事機泵維護檢修工作,鉗工技師,企業(yè)技能專家。