【摘要】針對(duì)渦北選煤廠投產(chǎn)初期介耗偏高的現(xiàn)象,采取了對(duì)弧形篩、脫介篩、磁選機(jī)的管理和技術(shù)改造,加強(qiáng)了對(duì)磁鐵礦粉的質(zhì)量把關(guān),優(yōu)化了管理過(guò)程,進(jìn)而降低了介耗。
【關(guān)鍵詞】磁鐵礦粉;降低介耗;技術(shù)改造
渦北選煤廠位于安徽省亳州市渦陽(yáng)縣閘北鎮(zhèn),其一期設(shè)計(jì)是年入選原煤為600萬(wàn)噸的煉焦煤選煤廠,于2012年12月22日投產(chǎn),選煤工藝采取的是50mm-0.5mm粒級(jí)進(jìn)行無(wú)壓給料三產(chǎn)品重介旋流器進(jìn)行分選,0.5mm以下粒級(jí)進(jìn)行浮選,尾煤進(jìn)行濃縮-壓濾處理的聯(lián)合工藝。
在投產(chǎn)初期,介耗一直偏高,最高值有時(shí)達(dá)到3KG/噸原煤,為降低介耗,渦北選煤廠集中力量查找原因,分析問(wèn)題,采取相應(yīng)措施解決實(shí)際問(wèn)題。
1.嚴(yán)把磁鐵礦粉質(zhì)量關(guān)
渦北選煤廠所用的介質(zhì)是磁鐵礦粉,為確保在低介耗的情況下,正常保證生產(chǎn),需對(duì)磁鐵礦粉的粒度、水分、磁性物含量有一定的要求。
為實(shí)現(xiàn)對(duì)磁鐵礦粉的質(zhì)量控制,該廠采取一些列的措施:
(1)通過(guò)調(diào)研,選擇合適的磁鐵礦粉生產(chǎn)廠家。
(2)對(duì)每一批磁鐵礦粉進(jìn)行嚴(yán)格化驗(yàn),對(duì)其粒度、磁性物含量、水分進(jìn)行化驗(yàn)。
(3)嚴(yán)格考核標(biāo)準(zhǔn):粒度要求-0.045mm含量要大于90%。
2.改變弧形篩、脫介篩脫介效果
(1)篩子的管理
弧形篩的篩板使用一段時(shí)間后,篩條一側(cè)的梯形角就會(huì)磨平有竄料現(xiàn)象,就會(huì)導(dǎo)致脫介效果不好,產(chǎn)品容易帶介,增加介耗;經(jīng)脫介篩脫介后的稀介質(zhì)進(jìn)入磁選機(jī),造成磁選機(jī)入料濃度大、回收效率低、尾礦損失大。
為防止弧形篩竄料,日常對(duì)弧形篩進(jìn)行翻轉(zhuǎn),并調(diào)整好安裝角度,使弧形篩來(lái)料與篩板形成切割,并做好弧形篩調(diào)頭記錄。更換弧形篩前,要檢查篩板狀況,量取參數(shù)是否符合工藝要求。
加強(qiáng)日常管理,堅(jiān)持每日檢查篩面,及時(shí)清理雜物。
針對(duì)粉精煤弧形篩入料粒度較細(xì)的特點(diǎn),為使防止物料堆積,在弧形篩上方裝置氣動(dòng)激振器,使物料能夠松散均勻布料與篩面;
(2)改變噴水
篩子噴水管原來(lái)是橫向均勻安裝在篩子上方,由于管子中間部分水壓較大,管子兩端水壓較小,導(dǎo)致整個(gè)篩面噴水橫向分布不均勻,兩端小,中間大。導(dǎo)致篩子兩側(cè)物料脫介效果不好。經(jīng)過(guò)多次試驗(yàn)后,將噴水管進(jìn)行了改造:將噴水管管徑設(shè)計(jì)成中間細(xì),兩端粗,使噴水整個(gè)橫向方向均勻分配。
3.提高重介旋流器入料均勻性
我廠一期工程是雙系統(tǒng)生產(chǎn),每個(gè)系統(tǒng)經(jīng)一條原煤皮帶給兩臺(tái)旋流器供料,前期由于原煤皮帶上原煤皮帶分布不均勻,造成兩臺(tái)旋流器給料不均勻,使處理量不穩(wěn)定,使懸浮液密度不好調(diào)整到最佳狀態(tài),造成介耗損失過(guò)大。后期,在原煤溜槽處安裝了連續(xù)可調(diào)無(wú)級(jí)變速機(jī)頭分煤器,連續(xù)可調(diào)無(wú)機(jī)變速機(jī)頭分煤器具有調(diào)節(jié)迅速、便捷、安全等特點(diǎn),能夠滿足生產(chǎn)過(guò)程中調(diào)節(jié)的連續(xù)性,從根本上解決了原煤系統(tǒng)分料不均調(diào)節(jié)困難的問(wèn)題,從源頭上保證了生產(chǎn)系統(tǒng)的物料分配均勻性問(wèn)題,確保各生產(chǎn)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和連續(xù)性,平衡系統(tǒng)間設(shè)備負(fù)荷,降低介耗。
4.磁選機(jī)管理
磁選機(jī)工作效果的好壞,直接關(guān)系到生產(chǎn)系統(tǒng)技術(shù)介耗的高低,磁選機(jī)工作不好,會(huì)導(dǎo)致介耗高。
(1)處理量的控制
每個(gè)系統(tǒng)有六臺(tái)雙段精煤磁選機(jī),四臺(tái)中矸磁選機(jī)。其中兩臺(tái)精煤篩對(duì)應(yīng)三臺(tái)精煤磁選機(jī),兩臺(tái)精煤篩的稀介首先進(jìn)入一個(gè)公共集料箱,由集料箱通過(guò)三個(gè)入料管分別給三臺(tái)精煤磁選機(jī)供料,每個(gè)入料管安裝有電動(dòng)閘閥,能夠根據(jù)實(shí)際情況來(lái)調(diào)整每臺(tái)磁選機(jī)的處理量,以保證磁選機(jī)達(dá)到額定的工作狀態(tài)。
(2)入料濃度的控制
投產(chǎn)初期,精煤弧形篩篩下水打分流比例是100%,合格介質(zhì)分流執(zhí)行機(jī)構(gòu)采取的是電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu),打分流的比例的反饋值不能及時(shí)、準(zhǔn)確的反饋設(shè)定值的大小,不能反映出現(xiàn)場(chǎng)分流執(zhí)行機(jī)構(gòu)的真實(shí)情況,造成崗位司機(jī)很難把握適合洗選系統(tǒng)的懸浮液密度值,導(dǎo)致磁選機(jī)的入料濃度過(guò)高,使磁選機(jī)不能很好回收介質(zhì),造成介質(zhì)消耗高。
隨著對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的跟蹤和總結(jié),選煤技術(shù)管理人員將打分流比例值調(diào)整到80%,機(jī)電技術(shù)管理人員完善分流的執(zhí)行機(jī)構(gòu),使反饋值能夠及時(shí)跟蹤設(shè)定值,并能如實(shí)反映執(zhí)行機(jī)構(gòu)的真實(shí)工作情況,使重介崗位司機(jī)能夠更準(zhǔn)確的調(diào)整出適合洗選過(guò)程的懸浮液密度,有利于控制磁選機(jī)的入料濃度,進(jìn)一步降低了介耗。
(3)對(duì)磁選機(jī)進(jìn)行一定的技術(shù)改造
磁選機(jī)原裝滾筒的刮介皮較短,與滾筒貼合度不高,生產(chǎn)過(guò)程中刮介的效果不好,且需要經(jīng)常調(diào)整,不利于介質(zhì)回收系統(tǒng)管理。對(duì)磁選機(jī)進(jìn)行了一定的改造:將雙系統(tǒng)20臺(tái)磁選機(jī)原有刮介裝置拆除,更換更長(zhǎng)的刮介皮子(一道刮介皮子寬210、二道刮介皮子寬185),改變刮介皮帶的角度由原來(lái)的8-10度,改為20度左右,這樣既保證了脫介效果,也不需經(jīng)常調(diào)整。通過(guò)磁選機(jī)刮介皮子的延長(zhǎng)、角度調(diào)整技改,極大改善了磁選機(jī)的回收效果。
5.加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程管控
(1)加強(qiáng)職工教育培訓(xùn),提高職工操作技能水平和崗位責(zé)任心。
(2)加強(qiáng)管理,嚴(yán)格控制相關(guān)桶的液位,防止冒料現(xiàn)象。
(3)對(duì)現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行小改小革,對(duì)主廠房?jī)?nèi)的高頻篩、振動(dòng)篩、弧形篩、矸石明渠、地漏等進(jìn)行了防濺料改造。
采取了在篩側(cè)加擋板的措施,弧形篩的防濺料采取的是在篩前加高擋料板來(lái)達(dá)到防濺料的目的,在高頻篩的篩后加廢舊的濾布來(lái)防止高頻篩上的料濺出,主廠房一樓的地漏管大部分在地溝處濺料,采用3mm厚鋼板進(jìn)行圍堵,收到了很好的效果,對(duì)介質(zhì)回收起到了很好的效果。
6.經(jīng)濟(jì)效益
通過(guò)各項(xiàng)技術(shù)改造和加強(qiáng)管理,渦北選煤廠的介耗控制方面取得了很好的效果。由表1可以看出,2013年介耗情況由年初的3.0kg/t,降到了年末的1.29kg/t.按照2013年實(shí)際365萬(wàn)噸原煤的入洗能力,介質(zhì)粉按每噸1000元計(jì)算,則年節(jié)約成本為(3.0-1.29)×365×1000=624.15萬(wàn)元。
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作者簡(jiǎn)介:吳梅花(1979—),女,大學(xué)本科,畢業(yè)于中國(guó)礦業(yè)大學(xué),助理工程師,淮北礦業(yè)集團(tuán)公司渦北選煤廠生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)員。