【摘要】本文結(jié)合某電廠發(fā)生的一次變壓器非典型重瓦斯動(dòng)作的故障進(jìn)行了分析,其結(jié)論可供相關(guān)制造、檢修、運(yùn)行單位參考。
【關(guān)鍵詞】變壓器;重瓦斯;套管;故障
1、引言
某火電廠#2機(jī)組容量為600MW,主變?yōu)槿喾窒嗍阶儔浩鳎?012年12月1日正常運(yùn)行中A相主變重瓦斯保護(hù)動(dòng)作,機(jī)組跳閘。發(fā)電機(jī)主變壓器型號(hào)為3×DFP-240000/220,2012年2月27完成監(jiān)造并完成各項(xiàng)出廠試驗(yàn),各項(xiàng)試驗(yàn)均合格。6月19日完成安裝和本體設(shè)備試驗(yàn)和調(diào)試,6月23日投運(yùn)。故障前,變壓器運(yùn)行正常,日常巡視及定期油化驗(yàn)均無異常。
2、現(xiàn)象
A相主變重瓦斯動(dòng)作后,現(xiàn)場檢查變壓器外觀無變形和噴油現(xiàn)象,瓦斯繼電器有氣體,取變壓器油樣做色譜分析有不飽和烴類氣體,其中乙炔含量達(dá)到6.25μL/L,而在兩天前做的油色譜定期化驗(yàn)時(shí),乙炔含量還是0,同時(shí)氫氣含量也比之前增加了10多倍;查故障錄波文件和保護(hù)柜事故報(bào)告,除了主變輕瓦斯同時(shí)動(dòng)作外,電量類保護(hù)均無動(dòng)作掉牌,校驗(yàn)、傳動(dòng)電量類保護(hù)正常,查看故障濾波圖跳閘前無跳躍電氣量變化,高低壓側(cè)三相電流值跳閘前后無明顯變化。初步判斷變壓器內(nèi)部有放電故障。
#2機(jī)組主變故障發(fā)生在質(zhì)保期內(nèi)。故障發(fā)生后,在通知變壓器廠家來人期間,電廠為主變內(nèi)檢進(jìn)行了準(zhǔn)備工作。廠家到現(xiàn)場后,聯(lián)合制定了主變檢查方案。12月4日10點(diǎn)12分打開變壓器人孔,變壓器內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)變壓器油箱內(nèi)高壓套管底部有明顯放電故障點(diǎn),套管吊出后發(fā)現(xiàn)高壓套管底部、套管上部將軍帽內(nèi)有明顯故障點(diǎn),解體套管后發(fā)現(xiàn)套管內(nèi)部拉桿及預(yù)緊套筒上部均有燒蝕現(xiàn)象。(如下圖1、2)
其中高壓套管底部接線端子板與固定端子板間有0.5-1m間距,接線端子板松動(dòng),用手旋轉(zhuǎn)能夠轉(zhuǎn)動(dòng),兩部位接觸不良,有明顯燒蝕現(xiàn)象,套管內(nèi)部拉桿有燒蝕現(xiàn)象。
12月12日,在更換了A相變壓器套管,變壓器完成注油、熱油循環(huán)、靜放等工作后,做常規(guī)試驗(yàn)和局放試驗(yàn)合格,投運(yùn)正常。
3、分析
主變壓器A相套管吊出后,復(fù)測套管拉桿預(yù)緊度數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)拉緊螺桿a、b緊固尺寸低于標(biāo)準(zhǔn)要求10mm。結(jié)合故障發(fā)生時(shí)各種現(xiàn)象、套管結(jié)構(gòu)及工作機(jī)理,推演故障發(fā)生機(jī)理如下:
1.套管由于拉緊壓力不夠,造成套管上、下觸頭面與套管導(dǎo)電筒接觸面通流量不足,機(jī)組正常運(yùn)行時(shí),接觸面溫度處于微過熱狀態(tài);
2.套管下觸頭接觸面由于浸在變壓器油中,熱量被變壓器油帶走,且與空氣隔絕,接觸面受溫度影響不大,接觸面惡化程度變化不大;
3.套管上觸頭由于和空氣接觸,且結(jié)構(gòu)原因熱量不易擴(kuò)散,溫度高造成接觸面氧化不斷累積,由于氧化銅電阻大,惡性循環(huán),接觸面氧化層加厚、阻值更大;
4.正常電流通路由于套管上觸頭接觸面氧化、阻值變大,迫使電流向正常不導(dǎo)流的拉緊桿分流,由于拉緊桿為鐵質(zhì),分流過大后過熱膨脹,造成拉緊力嚴(yán)重不足甚至松弛,在上觸頭之間形成接觸間隙或電位差,達(dá)到一定程度后,造成上觸頭、拉桿和套筒之間互相放電、拉弧,燒蝕造成間隙進(jìn)一步增大,拉桿拉力松弛,最后由于重力作用,間隙向下傳遞給下觸頭,形成套管下觸頭出現(xiàn)間隙拉弧,變壓器油氣化形成重瓦斯動(dòng)作;
5.整個(gè)過程是局部逐漸惡化、電流通路改變加劇惡化、間隙傳導(dǎo)呈現(xiàn)顯性故障;
6.由于套管上下導(dǎo)體接觸面的好壞決定于拉桿的拉力,拉桿較長影響剛性,所以組裝時(shí)拉緊螺栓的行程是該型套管組裝工藝的關(guān)鍵控制點(diǎn)。
上述的故障機(jī)理推演也可以解釋故障時(shí)電量保護(hù)沒動(dòng)作和日常運(yùn)行監(jiān)視無異常的原因:由于電弧是在導(dǎo)電通道接觸面拉弧而不是對(duì)地或匝間放電,所以故障錄波無明顯電氣量變化,變壓器電氣量保護(hù)沒動(dòng)作;另外由于上觸頭發(fā)熱氧化是一個(gè)積累的過程,在變壓器投運(yùn)初期各項(xiàng)參數(shù)是正常的,下觸頭浸在油中基本無變化,所以油色譜監(jiān)視正常;另外由于套管接觸面被套管油包封閉,日常巡視無法發(fā)現(xiàn)過熱現(xiàn)象。
4、啟示
這次變壓器故障事件的非典型性在于瓦斯故障不是匝間或?qū)Φ胤烹?,而是?dǎo)流回路中由于氧化作用積累形成的電位差放電,情況很特殊、非常見;而且由于是通流量不足形成的積累效應(yīng),變壓器出廠試驗(yàn)、現(xiàn)場投運(yùn)試驗(yàn)以及正常預(yù)試很難檢查出來,是隱蔽性很強(qiáng)的組裝質(zhì)量問題,這對(duì)指導(dǎo)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、預(yù)試方案規(guī)劃、總裝監(jiān)造等方面均有借鑒和啟迪作用。