【摘要】貝14興安嶺油層屬低孔特低滲透油藏,2004年12月投入開(kāi)發(fā),前期進(jìn)行彈性開(kāi)采,產(chǎn)量遞減較快;2006年5月實(shí)現(xiàn)注水開(kāi)發(fā),但是由于地層滲透率低,水敏性強(qiáng),很難實(shí)現(xiàn)有效注入,開(kāi)發(fā)效果不理想。2011年9月CO2試驗(yàn)區(qū)一期投運(yùn),注氣區(qū)油井逐步見(jiàn)到注氣效果。本文結(jié)合CO2驅(qū)提高低滲油藏采收率機(jī)理及現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)情況,對(duì)貝14興安嶺區(qū)塊注CO2礦場(chǎng)實(shí)驗(yàn)取得的開(kāi)發(fā)效果做了進(jìn)一步分析研究,為下步擴(kuò)大試驗(yàn)規(guī)模提供參考依據(jù)。
【關(guān)鍵詞】低滲油藏;CO2驅(qū);提高采收率;注氣受效
1、貝14興安嶺區(qū)塊開(kāi)發(fā)存在問(wèn)題
貝14興安嶺區(qū)塊位于蘇德?tīng)柼赜吞镏胁?,該區(qū)塊斷層密度大、斷塊小、構(gòu)造類(lèi)型多,儲(chǔ)層巖性復(fù)雜,且水敏性強(qiáng),平均孔隙度16.1%,平均滲透率0.5mD,屬低孔特低滲透油藏。在注水開(kāi)發(fā)過(guò)程中主要存在以下問(wèn)題:一是投產(chǎn)初期產(chǎn)量較高,產(chǎn)量遞減較快,注水不受效,油井措施效果越來(lái)越差。2005年,貝14區(qū)塊興安嶺群油層68口油井投產(chǎn)初期平均單井日產(chǎn)油7.3t,到2010年6月平均單井日產(chǎn)油1.9t。二是注水井吸水能力較差,措施增注效果差。2006年5月注水開(kāi)發(fā),到2006年底共投注23口井,平均單井日注水僅為9m3。到2010年6月,平均單井日注只有6m3。統(tǒng)計(jì)貝14區(qū)塊4口酸化井,平均酸化有效期僅為1個(gè)月,單井累計(jì)增注僅250m3;3口壓裂井,平均壓裂有效期為7個(gè)月,單井累計(jì)增注558m3。三是儲(chǔ)層動(dòng)用狀況逐年變差,地下虧空嚴(yán)重。截止2010年6月,地下累計(jì)虧空體積15.64×104m3。為了改善開(kāi)發(fā)效果,在貝14興安嶺中心部位開(kāi)展了注二氧化碳驅(qū)油試驗(yàn)。
2、試驗(yàn)區(qū)開(kāi)發(fā)概況
試驗(yàn)區(qū)位于貝14興安嶺區(qū)塊的中部,采用反九點(diǎn)面積井網(wǎng),井距200m,面積1.79km2,地質(zhì)儲(chǔ)量436.6×104t,滲透率1.12mD,孔隙度13.49%,原始地層壓力17.6MPa,平均單井鉆遇有效厚度34.9m。于2005年投入開(kāi)發(fā)。投產(chǎn)以來(lái),注水量、產(chǎn)液量、產(chǎn)油量均下降較快,于2006、2007、2008年進(jìn)行了大量措施工作,但效果均不明顯,沒(méi)有受效跡象,產(chǎn)量持續(xù)下降。
3、CO2驅(qū)增油機(jī)理及適用性分析
3.1 降低原油粘度 CO2注入油藏,在地層溫度下迅速氣化,極易溶于原油,并能大幅度降低原油粘度。在地層條件下,壓力越高CO2在原油中的溶解度就越高,則原油的粘度降低越顯著。
3.2 原油體積膨脹 原油中充分溶解CO2后可使原油體積膨脹10%~40%,注入CO2后原油的體積增加,增加了原油的內(nèi)動(dòng)能,也大大減少了原油流動(dòng)過(guò)程中毛管阻力和流動(dòng)阻力,從而提高了原油的流動(dòng)能力。
3.3 壓力下降造成溶解氣驅(qū) 由于注入的CO2在原油中溶解,形成CO2溶解氣。當(dāng)油井生產(chǎn)時(shí),油層壓力降低,大量的CO2從原油中游離出來(lái),將原油驅(qū)入井筒。
3.4 改善原油與水的流度比 大量注入的CO2會(huì)在原油和水中溶解。CO2在原油中溶解后使原油的粘度降低,流度增加;CO2在水中溶解后使水碳酸化,粘度增加,流度下降。
3.5 酸化解堵作用,提高注入能力 在頁(yè)巖中,溶解有CO2的地層水可與地層基質(zhì)相互反應(yīng),降低地層水PH值,抑制儲(chǔ)層的粘土膨脹。在碳酸巖和砂巖中,CO2與儲(chǔ)層礦物能發(fā)生反應(yīng),生成易溶于水的碳酸氫鹽,提高了儲(chǔ)層的滲透性。在一定壓差下,一部分游離氣對(duì)油層的堵塞物具有較強(qiáng)的沖刷作用,可有效地疏通因二次污染造成的地層堵塞。國(guó)外,主要是美國(guó)早在20世紀(jì)50年代就開(kāi)始了注CO2采油的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用,并且取得了較好的效果。國(guó)外注CO2采油應(yīng)用油藏類(lèi)型較多,儲(chǔ)層滲透率大于0.1×10-3μm2,油藏埋深小于3500m,原油API小于45.0的油藏均適合注CO2驅(qū)油。
國(guó)內(nèi),大慶油田和吉林油田也分別開(kāi)展了注CO2驅(qū)油試驗(yàn),見(jiàn)到一定效果,為在海拉爾開(kāi)展注氣試驗(yàn)提供了參考。另外海拉爾盆地適合CO2驅(qū)的特低滲透油層儲(chǔ)量較大,且擁有豐富的CO2氣源,有利于試驗(yàn)的開(kāi)展。
通過(guò)室內(nèi)試驗(yàn)表明在原始油藏條件下CO2對(duì)興安嶺儲(chǔ)層原油有很好的膨脹和降粘作用,原油體積膨脹可達(dá)1.4倍,降粘幅度可達(dá)40%,巖心驅(qū)替試驗(yàn)表明CO2驅(qū)油效率較高,在注入CO2孔隙體積0.8時(shí),混相驅(qū)的驅(qū)油效率能達(dá)到80%,并隨著注入體積的增加穩(wěn)中有升。
4、試驗(yàn)效果分析
試驗(yàn)區(qū)一期4注15采于2011年9月正式投產(chǎn),至2013年10月,累計(jì)注氣2.84×104t,0.0204PV,2012年下半年逐漸見(jiàn)到注氣效果,截止2013年10月,累計(jì)增油2900t。
4.1 試驗(yàn)區(qū)產(chǎn)油量上升
試驗(yàn)區(qū)開(kāi)發(fā)形勢(shì):2012年5月份上提注入壓力,注入量增加;6月份油井開(kāi)始表現(xiàn)出受效跡象,產(chǎn)液量、產(chǎn)油量逐漸增加,由18.9t/d,增加到目前的29.3t/d,采油速度達(dá)到0.48%。
貝14-X58-58井組3口井和貝14-X56-54井受效比較明顯。主要表現(xiàn)為構(gòu)造高部位受效、水氣共同作用受效、沿人工裂縫方向受效三種形式。
4.2 套管氣CO2含量上升
從套管氣監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)看,貝14-X60-58等6口井套管氣CO2含量較高。
4.3 儲(chǔ)層動(dòng)用狀況得到改善
對(duì)比注氣前后4口井的產(chǎn)液剖面和2口井的注入剖面資料,吸氣層數(shù)、吸氣厚度明顯增加。
表5 注氣前后注入和產(chǎn)出剖面對(duì)比表
項(xiàng)目注氣前/注氣后 差 值
小層數(shù)砂巖厚度有效厚度小層數(shù)砂巖厚度有效厚度
注入剖面8/1236.3/52.227.5/49.4415.921.9
產(chǎn)出剖面15/2466.2/116.963.3/112.6950.749.3
4.4 注入波及體積擴(kuò)大
微地震水/氣驅(qū)前緣監(jiān)測(cè)資料顯示,注氣推進(jìn)速度明顯加快。
4.5 注氣后地層原油原油密度、粘度下降
2口井的平均地面原油密度由0.8334t/m3下降至0.8273t/m3,平均地面原油粘度由8.33mPa.s下降至6.34mPa.s。
5、結(jié)論與認(rèn)識(shí)
(1)由于地層條件差,在原井網(wǎng)下,很難建立有效驅(qū)動(dòng)體系,注不進(jìn)采不出,措施也很難達(dá)到增產(chǎn)增注的目的。
(2)通過(guò)國(guó)內(nèi)外注CO2實(shí)例和室內(nèi)試驗(yàn)表明,貝14興安嶺區(qū)塊比較適合CO2驅(qū)。
(3)通過(guò)加密錄取資料表明,試驗(yàn)區(qū)一期取得一定效果,產(chǎn)油量明顯上升,油井套管氣見(jiàn)到CO2,儲(chǔ)層動(dòng)用程度提高,波及體積擴(kuò)大,地面原油密度和粘度下降。
(4)在目前情況下,很難達(dá)到混相驅(qū)油,應(yīng)主要以氣頂氣驅(qū)和溶解氣驅(qū)為主,因此構(gòu)造高部位井、高滲透條帶井比較容易受效。
(5)目前試驗(yàn)區(qū)有6口井套管氣CO2含量明顯上升,二氧化碳對(duì)油氣井管柱和地面管線(xiàn)系統(tǒng)都有腐蝕作用,需加強(qiáng)配套注采和集輸防腐工藝的研究。
(6)貝14興安嶺區(qū)塊地下條件復(fù)雜,需進(jìn)一步加強(qiáng)地質(zhì)研究和注氣規(guī)律研究,以適應(yīng)規(guī)模擴(kuò)大的需要。