【摘要】本文以龍鋼煤氣資源狀況,闡述了轉(zhuǎn)爐煤氣的合理利用的有效措施,轉(zhuǎn)爐煤氣作為二次資源,應(yīng)不斷拓展新用戶,以減少放散,改善環(huán)境。
【關(guān)鍵詞】轉(zhuǎn)爐煤氣;回收利用;二次能源
1、前言
轉(zhuǎn)爐煤氣作為冶金企業(yè)轉(zhuǎn)爐煉鋼生產(chǎn)過程中的副產(chǎn)品,是鋼鐵企業(yè)重要的二次能源。其熱值高,可以單獨(dú)作為工業(yè)爐窯的氣體燃料,也可以和焦?fàn)t煤氣、高爐煤氣混合成不同熱值的混合煤氣使用。轉(zhuǎn)爐煤氣中不含硫,含氫量也很少,是一種很好的工業(yè)燃料。龍鋼氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐回收的煤氣一般含CO 70%,CO2 15%,N214.5%,O2 0.4%,其它0.1 %。轉(zhuǎn)爐煤氣的發(fā)熱值6280~7536kJ/m3,是加熱爐、混鐵爐、鋼包烘烤、回轉(zhuǎn)窯的理想燃料。有效地回收和利用好轉(zhuǎn)爐煤氣這一寶貴的二次能源,對(duì)企業(yè)的發(fā)展大有裨益。
2、龍鋼轉(zhuǎn)爐煤氣現(xiàn)狀及存在問題
龍鋼現(xiàn)有60T轉(zhuǎn)爐4座,120T轉(zhuǎn)爐2座,有8萬m3干式布簾轉(zhuǎn)爐煤氣柜一座,在建10萬m3干式布簾轉(zhuǎn)爐煤氣柜一座。目前轉(zhuǎn)爐煤氣除了給煉鋼加熱爐、混鐵爐、鋼包烘烤、嘉惠球團(tuán)、、華龍耐材用外,剩余部分的轉(zhuǎn)爐煤氣全部送至主管網(wǎng)與高爐煤氣混合后供興龍熱電發(fā)電用。從國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)來看,實(shí)現(xiàn)負(fù)能煉鋼最重要的措施就是轉(zhuǎn)爐煤氣的回收利用和轉(zhuǎn)爐余熱蒸汽的利用。而龍鋼生產(chǎn)的轉(zhuǎn)爐煤氣經(jīng)除塵后煤氣純凈,品質(zhì)單一,氧化鐵皮少,可減少鐵損,經(jīng)實(shí)踐驗(yàn)證在龍鋼是完全可行的。龍鋼從2006年開始回收轉(zhuǎn)爐煤氣,由于受到用戶的限制,回收水平一直不高,隨著龍鋼連鑄工藝的投入,開辟新的用戶勢(shì)在必行。
只有加強(qiáng)轉(zhuǎn)爐煤氣資源管理,合理平衡轉(zhuǎn)爐煤氣,從工藝上提高轉(zhuǎn)爐煤氣回收率,加強(qiáng)爐前操作管理,改進(jìn)加熱方式,用中熱值提高燃燒效率,最大限度地利用轉(zhuǎn)爐煤氣,只有這樣才能增加回收,減少放散,節(jié)能降耗。由于轉(zhuǎn)爐煤氣熱值較低,全回收后,不能百分之百全部利用,只能放散,只有采取有效措施,科技攻關(guān),才能更好地解決放散問題。
3、龍鋼合理利用轉(zhuǎn)爐煤氣資源的有效措施
針對(duì)龍鋼轉(zhuǎn)爐煤氣放散,缺少焦?fàn)t煤氣的現(xiàn)狀,公司制定一些具體的行之有效的管理措施和技術(shù)措施。
3.1開發(fā)新的用戶,增大轉(zhuǎn)爐煤氣使用量
由于公司焦化廠的拆除,焦?fàn)t煤氣全部實(shí)行外購(gòu),煉鋼老區(qū)的加熱爐、混鐵爐、鋼包烘烤等全部用焦?fàn)t煤氣進(jìn)行烘烤,煉鋼成本也隨之上升。為此,公司生產(chǎn)及技術(shù)部門專門組織有關(guān)人員外出學(xué)習(xí)考察,深入現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研,盡快組織實(shí)施了焦?fàn)t煤氣管改轉(zhuǎn)爐煤氣管的工程,以最快的設(shè)計(jì)速度拿出了方案,并與2010年施工完成,現(xiàn)已投入使用并運(yùn)行正常。
3.2改造轉(zhuǎn)爐煤氣烘烤罐,合理使用回收的轉(zhuǎn)爐煤氣
采用節(jié)能型烘烤器代替老式烘烤器,取消焦?fàn)t煤氣改用轉(zhuǎn)爐煤氣烘烤,與傳統(tǒng)鋼包烘烤器相比,蓄熱式鋼包烘烤器具有以下優(yōu)點(diǎn):
3.2.1助燃空氣從常溫提高到800~1100℃,提高了燃料的理論燃燒溫度,可以降低消耗40%左右;
3.2.2延長(zhǎng)鋼包使用壽命;
3.2.3鋼包烘烤溫度可以從目前的500~800oC提高到1100℃,可以適當(dāng)降低出爐溫度,從而較少轉(zhuǎn)爐耐火材料的消耗;
3.2.4包內(nèi)高溫?zé)煔饨?jīng)蓄熱器吸熱后,可使煙氣排出溫度降低至200℃,便于對(duì)煙氣的處理;
3.2.5離線鋼包的烘烤時(shí)間可以從目前的6~10h縮短到4~8h,減少燃料的用量;
3.2.6采用高溫空氣助燃,可以方便的使用低熱值煤氣作為燃料,這不僅改善了能源結(jié)構(gòu),減少?gòu)U氣排放,可以在貧氧狀態(tài)下進(jìn)行燃燒,從而降低NOx的大量生成,減少環(huán)境的污染;
3.2.7采用自動(dòng)化管理,減輕了勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了生產(chǎn)效率。
在煉鋼新區(qū)均采用節(jié)能型烘烤器,并在設(shè)計(jì)上采用轉(zhuǎn)爐煤氣烘烤,比用焦?fàn)t煤氣相比節(jié)約比為40%。
3.3科學(xué)組織生產(chǎn),合理平衡使用好轉(zhuǎn)爐煤氣
公司對(duì)用戶的要求是加熱爐正常生產(chǎn)用外,盡量全部用轉(zhuǎn)爐煤氣烘爐,減少焦?fàn)t煤氣配比,并強(qiáng)化調(diào)度指揮和互相聯(lián)系制度,真正做到煉鋼廠轉(zhuǎn)爐煤氣發(fā)生多少,用戶就能消化多少,真正做到轉(zhuǎn)爐煤氣不放散。
4、結(jié)束語
通過不斷探索和實(shí)踐,龍鋼在合理回收利用轉(zhuǎn)爐煤氣資源這一重大課題中,做了大量的工作并采取了行之有效的管理措施,取得效益是顯著的。既創(chuàng)造了客觀的經(jīng)濟(jì)效益有保證了企業(yè)的生產(chǎn)需求,同時(shí)與周邊企業(yè)合理配置資源,同時(shí)也改善了環(huán)境,為鋼鐵企業(yè)的快速發(fā)展提高了充足動(dòng)力。
龍鋼的轉(zhuǎn)爐煤氣回收雖然取得了比較顯著的成績(jī),但還有潛力可挖,不僅要在拓寬新的用戶上要下功夫,還要進(jìn)一步提高轉(zhuǎn)爐煤氣的回收率,真正做到物盡其用。
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