【摘要】近幾年,EDC公司在勝利埕島西海域鉆井方式發(fā)生了較大變化,油層采用油基泥漿鉆進(jìn),而相應(yīng)的井身結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)也出現(xiàn)了井斜大、位移長(zhǎng)、封固段長(zhǎng)的特點(diǎn),油基泥漿和井身結(jié)構(gòu)的變化,帶來(lái)了固井上的難題。經(jīng)過(guò)幾年現(xiàn)場(chǎng)固井施工與系統(tǒng)的固井質(zhì)量分析,找到了一套適合該類型井的固井技術(shù)。
【關(guān)鍵字】EDC項(xiàng)目;油基泥漿;大井斜;長(zhǎng)封固段;固井技術(shù)
一、EDC項(xiàng)目概況
EDC(Energy Development Company)公司是一家在勝利埕島西油區(qū)開(kāi)采多年的外方公司,鉆井方式采用的是多家合作的模式。而作為提供固井服務(wù)的第三方---海洋鉆井技術(shù)公司,由于固井服務(wù)優(yōu)質(zhì)贏得了與之合作的機(jī)會(huì),也是唯一一家與之合作多年的現(xiàn)場(chǎng)固井服務(wù)公司。
由于EDC項(xiàng)目中所鉆井井身結(jié)構(gòu)及鉆井方式的不同,造成了固井技術(shù)措施的特殊性。本文分析了該項(xiàng)目下固井的各種難點(diǎn),針對(duì)難點(diǎn)總結(jié)概括相應(yīng)的固井技術(shù)措施。
井號(hào)表層下深
(m)油層下深(m)水泥漿設(shè)計(jì)返高(m)封固段
(m)固井
質(zhì)量
CDX-52HP852.72991752.12138.3良好
CDX-52I798.93849.57003149.5良好
CDX-70HP606.32904.7506.32398.4良好
CDX-30HP671.52954521.52432.5優(yōu)質(zhì)
CDX-31I718.53299568.52730.5優(yōu)質(zhì)
這是2012年和2013年EDC項(xiàng)目中其中5口井的井身結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù),井組垂深基本在1546m左右,出表層后,井斜均大于60°,穩(wěn)斜后,基本在66°~89°之間。井組二開(kāi)鉆進(jìn)采用9″7/8鉆頭,下9″5/8*7″的套管,采用油基泥漿開(kāi)鉆,并且甲方要求采用常規(guī)的一次封固,考慮到地層承壓能力、水泥漿返高、封固質(zhì)量等因素,這就對(duì)固井前置液、水泥漿體系的性能及固井現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)措施提出了很高的要求。2012年完成的前三口井,固井質(zhì)量良好,2013年完成的后兩口井,固井質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)。
二、EDC項(xiàng)目固井存在的主要技術(shù)難點(diǎn)
1、井徑不規(guī)則,水泥漿量難以確定,且套管下入難度大
該井組表層定向鉆進(jìn),出表層后,井斜均大于60°,穩(wěn)斜后,基本在66°-89°之間,井斜大,甲方在鉆井過(guò)程中,為保證下套管順利,對(duì)遇阻的地方采取反復(fù)通井,定點(diǎn)循環(huán)等措施,也造成了井徑的不規(guī)則。由于采用斯倫貝謝測(cè)井,甲方只能提供平均井徑,這也造成了水泥漿量的不確定性。二開(kāi)一次鉆進(jìn)到設(shè)計(jì)井深,也造成了長(zhǎng)封固段的難題,由表1,我們也可以看出一次性封固段為2138m至3149m,同時(shí),大井斜裸眼的過(guò)長(zhǎng),造成了下套管難度增大的問(wèn)題。
2、固井質(zhì)量難以保證
為使套管下入后居中,需要加入一定數(shù)量的套管扶正器。在大斜度井段若加入的扶正器過(guò)多過(guò)密,可能造成套管下入難度增大的問(wèn)題,若加入太少又可能造成套管居中度太低的問(wèn)題,對(duì)以后的固井質(zhì)量產(chǎn)生影響。
由于采用油基泥漿鉆進(jìn),油基泥漿勢(shì)必在套管壁和地層泥餅上留有油膜,而油膜的存在又會(huì)對(duì)兩界面的膠結(jié)質(zhì)量產(chǎn)生非常大的影響。常規(guī)的前置液顯然不能滿足驅(qū)油洗井的作用,因此,新型前置液體系的研發(fā)勢(shì)在必行。
在水泥漿比重設(shè)計(jì)中,考慮到封固段過(guò)長(zhǎng)和地層壓力的影響,同時(shí),為保證地層封固質(zhì)量,領(lǐng)漿密度可控范圍太小。若比重過(guò)低,造成失水過(guò)大,很容易造成水泥漿返高不滿足甲方要求、封固質(zhì)量不好等固井事故。
由于長(zhǎng)期通井循環(huán)造成了井徑的極不規(guī)則,如52I、70HP井遇阻通井期都在一周以上,造成了大肚子,糖葫蘆井段,在保證施工安全的前提下,很難保證較高的替漿效率,從而影響固井質(zhì)量。
三、固井技術(shù)措施
1、下套管技術(shù)
下套管前,通井,確保井眼暢通,在通井循環(huán)過(guò)程中,充分循環(huán)洗井,同時(shí)調(diào)整泥漿性能,加入塑料小球,減少下套管的摩阻。在油層段套管上加入半剛性扶正器,其余井段間隔加入半剛性、彈性扶正器,確保套管下入后的居中度。要求下套管速度嚴(yán)格控制在10柱/小時(shí)內(nèi),同時(shí),每10根套管灌滿一次,確保套管下入順暢。
2、對(duì)比鄰井固井資料,確定水泥漿量
在沒(méi)有具體電測(cè)數(shù)據(jù)的情況下,我們根據(jù)該區(qū)塊相鄰井組固井測(cè)井?dāng)?shù)據(jù),并考慮到大井斜對(duì)電測(cè)數(shù)據(jù)偏小的影響,返推井眼環(huán)容,同時(shí),根據(jù)斯倫貝謝給出的平均電測(cè)井徑,綜合給出了每口井裸眼段水泥漿量附件15%的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),而在測(cè)固井返高后,也充分證明了水泥漿量的準(zhǔn)確性。
3、引入新型前置驅(qū)油沖洗液和隔離液
在進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)固井前,我們水泥漿實(shí)驗(yàn)室分別試驗(yàn)了10%、20%、50%、100%不同配比的BJ、S104、WG168前置液驅(qū)替油基泥漿的實(shí)驗(yàn),最后選定了BJ公司可降解的由清水、消泡劑(FP-9L)及分散劑(MCS-GS)配比組成的比重為1.01g/cm3的化學(xué)沖洗液(Chemical Wash)和由清水、消泡劑(FP-9L)、膠凝劑(GW-22)、表面活性劑(MCS-GS)及重晶石粉配比組成的比重為1.44g/cm3的加重隔離液。BJ公司的沖洗液和隔離液的沖洗效果明顯好于國(guó)內(nèi)幾種前置液驅(qū)油液體。
現(xiàn)場(chǎng)固井中,采用了8m3化學(xué)沖洗液+8m3加重隔離液的用法,使前置液的量在井眼中達(dá)到250m的沖洗量和250m的隔離清洗量,保證了前置沖洗液與地層紊流接觸時(shí)間大于7min,達(dá)到洗凈油膜的作用。
4、使用新型水泥漿體系
基于近平衡壓力固井技術(shù),進(jìn)行了EDC井組水泥漿體系的設(shè)計(jì)。
2012年水泥漿體系配方:臨朐G高+1.0%S902(降失水劑)+0.6% SUS(分散劑)+0.1%SWX-1(消泡劑)。
領(lǐng)漿采用比重為1.64g/cm3、失水150ml/30min/6.9MPa水泥漿體系。尾漿采用比重為1.86 g/cm3、失水為48ml/30min/6.9MPa的水泥漿體系。
2012年測(cè)固井質(zhì)量后,52HP、52I井固井質(zhì)量均為良好,發(fā)現(xiàn)尾漿封固質(zhì)量較好,而領(lǐng)漿封固質(zhì)量一般。為找到提高固井質(zhì)量的方法,在多次召開(kāi)技術(shù)分析會(huì)后,研發(fā)了2013年新型水泥漿體系。
2013年新型水泥漿體系配方:臨朐G高+1.0%SYJ-4(降失水劑)+ 0.5% SYJZ-1(分散劑)+0.1%SYX-1(消泡劑)。
領(lǐng)漿采用比重為1.64g/cm3的般土水泥漿體系,配合使用PC-G80L降失水劑使用,使失水控制在50ml/30min/6.9MPa左右。尾漿采用比重為1.86g/cm3、失水為46ml/30min/6.9MPa的水泥漿體系。2013年測(cè)固井質(zhì)量后,70HP、30HP、31I井雙界面固井質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)。
5、現(xiàn)場(chǎng)固井技術(shù)措施
(1)活動(dòng)套管技術(shù)
下套管前改換500t長(zhǎng)吊環(huán),方便在井口接好水泥頭后,活動(dòng)套管。在下完套管開(kāi)始循環(huán)后,上下活動(dòng)套管3m,確保清除粘附在井壁上的虛泥餅,保證固井膠結(jié)質(zhì)量。在注水泥漿和替漿過(guò)程中,全程活動(dòng)套管,直至碰壓,以此保證良好的頂替效率和膠結(jié)質(zhì)量。
(2)復(fù)合替漿過(guò)程控制
替漿控制是保證替漿效率的重要過(guò)程。我們?cè)诰畯奖容^規(guī)則(環(huán)容26.04l/m)的井段,采用了返速1.0m/s以上的90s/min的紊流頂替排量,在反復(fù)通井的井段,為控制大肚子、糖葫蘆井段的替漿效率,我們嚴(yán)格控制流體返速在0.25m/s以下的塞流頂替流型。在地層承壓能力的10.5Mpa內(nèi),盡量使用紊流頂替,一旦壓力過(guò)高,直接降為塞流頂替,直至替漿結(jié)束。
四、總結(jié)與發(fā)現(xiàn)
(1)EDC項(xiàng)目由于井身設(shè)計(jì)和鉆井工藝技術(shù)的不同,造成了固井的特殊性。該類型井組固井的成功,也可以為接下來(lái)該井組的其余井,甚至同類型井的固井工作提供良好的范例和寶貴的經(jīng)驗(yàn)。
(2)多種固井新技術(shù)措施的使用,提高了EDC項(xiàng)目的固井質(zhì)量,得到了外方的高度評(píng)價(jià),為油田和公司創(chuàng)造了良好的信譽(yù)和可觀的利潤(rùn)。
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